邢繼紅+李佳明
摘 要:分析了北安熱電摩爾隨機調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在問題的原因,并對原摩爾控制器組態(tài)、模塊配置進行了修改,使現(xiàn)系統(tǒng)既保留了原組態(tài)隨機投入的優(yōu)點,又可在系統(tǒng)投入自動后,由專業(yè)人員隨時改變給定值,對系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)進行定量的測試。
關(guān)鍵詞:隨機調(diào)節(jié)系統(tǒng);組態(tài);模塊;給定值
北安熱電有限責(zé)任公司1997年技術(shù)改造工程為兩臺50MW汽輪發(fā)電機組。機爐熱工自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)備均選用美國摩爾公司生產(chǎn)的352B,352E型調(diào)節(jié)器(簡稱SLDC),它是以微處理機為主體獨立的第一過程調(diào)節(jié)器,它的設(shè)計為用戶提供了預(yù)定裝置類型的結(jié)構(gòu)功能塊之間的連接是通過軟件編程控制實現(xiàn)的。其原調(diào)節(jié)組態(tài)設(shè)計為隨機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),隨該組態(tài)設(shè)計的優(yōu)點在于自動系統(tǒng)可根據(jù)運行情況,由運行人員隨時投入、切除自動系統(tǒng),系統(tǒng)不會產(chǎn)生擾動。但存在的缺點是系統(tǒng)投入后,給定值既為投入時的參數(shù)變量,無法更改調(diào)節(jié)給定值,這使得運行人員必須要在現(xiàn)場調(diào)節(jié)參數(shù)達到規(guī)定指時才可投入調(diào)節(jié)系統(tǒng),而且系統(tǒng)不能做定值擾動試驗,無法定量對調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)質(zhì)量進行評價。針對上訴問題,我們研制了隨機定值組態(tài)方案,它既保留了原組態(tài)方案的優(yōu)點,又可在調(diào)節(jié)系統(tǒng)投入后,隨時改變給定值,系統(tǒng)穩(wěn)定性不受影響。
1 原調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)組態(tài)方框圖及調(diào)節(jié)原理分析
1.1 各模塊說明
01為模擬量輸入模塊;負責(zé)接收主調(diào)節(jié)信號,并對其進行過濾,開方計算。
13為PID計算模塊;在自動情況下負責(zé)將主調(diào)節(jié)信號與給定值的偏差進行PID計算;在手動情況下自動跟蹤執(zhí)行器閥位,其輸出為閥位反饋值,使調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動、手動時切換無擾動。
02為模擬量輸入模塊;負責(zé)接收閥位反饋信號,并對其進行過濾。
18為通用保持模塊;在手動時,其輸出自動跟蹤主調(diào)節(jié)參數(shù),自動時,將投入瞬時的主調(diào)節(jié)參數(shù)閉鎖作為給定值送入13模塊。
20為反向器模塊;負責(zé)將調(diào)節(jié)器內(nèi)部0,1信號進行反向處理。
06為數(shù)字量輸入模塊;負責(zé)接收來自操作器的自動手動投入信號。
1.2 原調(diào)節(jié)系統(tǒng)組態(tài)工作原理
1.2.1 當(dāng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)處于手動位置時,06模塊輸出為0,經(jīng)20模塊反向后,輸出為1,其作為手動確認信號同時送入13模塊,18模塊。13模塊輸出為來自02模塊的位置反饋信號,此信號經(jīng)09模塊限位后即為調(diào)節(jié)輸出。同時18模塊接收來自01模塊的模擬信號,輸出對其進行自動跟蹤,送入13模塊。
1.2.2 當(dāng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)處于自動位置時,06模塊輸出為1,經(jīng)20模塊反向后,輸出為0,其作為自動確認信號同時送入13模塊,18模塊。13模塊輸出為來自01模塊主參數(shù)信號與18模塊給定信號之差PID計算值,此信號經(jīng)09模塊限位后即為調(diào)節(jié)輸出。同時18模塊接收來自20自動確認信號,將投入瞬時的主調(diào)節(jié)參數(shù)閉鎖作為給定值送入13模塊。
2 解決方法
2.1 原組態(tài)存在缺陷
由于18模塊在投入自動后,其給定值保持投入瞬時的主調(diào)節(jié)參數(shù)值,給定值無法改變。這使得運行人員必須要在現(xiàn)場調(diào)節(jié)參數(shù)達到規(guī)定指時才可投入調(diào)節(jié)系統(tǒng)系統(tǒng),且自動系統(tǒng)投入后,熱工專業(yè)無法對系統(tǒng)進行定值改變試驗,不能對調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)進行定量分析。
2.2 問題分折
造成上述問題的根本原因是由于原調(diào)節(jié)系統(tǒng)的給定值控制模塊18為隨機控制,如果將其更換為17手動定值控制模塊,相應(yīng)增加14自動手動站模塊,此問題可以解決。
2.3 更改組態(tài)方案在原13PID計算模塊后增加14自動手動控制模塊,將20反向模塊輸出接至14模塊的S端,作為自動手動證實信號,將02閥位反饋信號接至14模塊的T端,作為跟蹤信號。同時將原18通用保持模塊更換為17手動保持模塊(圖二)
2.4 更改后的調(diào)節(jié)系統(tǒng)組態(tài)工作原理
2.4.1 當(dāng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)處于手動位置時,06模塊輸出為0,經(jīng)20模塊反向后,輸出為1,其作為手動確認信號同時送入13模塊,17模塊,14模塊。13模塊輸出為來自02模塊的位置反饋信號,同時,14模塊輸出也為來自02模塊的位置反饋信號,此信號經(jīng)09模塊限位后即為調(diào)節(jié)輸出。同時17模塊接收來自01模塊的模擬信號,輸出對其進行自動跟蹤,送入13模塊。
2.4.2 當(dāng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)處于自動位置時,06模塊輸出為1,經(jīng)20模塊反向后,輸出為0,其作為自動確認信號同時送入13模塊,18模塊,17模塊。13模塊輸出為來自01模塊主參數(shù)信號與17模塊給定信號之差PID計算值,此信號經(jīng)14自動手動站模塊,09限位后即為調(diào)節(jié)輸出。同時17模塊接收來自20自動確認信號,將投入瞬時的主調(diào)節(jié)參數(shù)閉鎖作為給定值送入13模塊。由于系統(tǒng)加入自動手動站,且17模塊為手動保持模塊,在系統(tǒng)投入自動后,即可通過調(diào)節(jié)器上的定值調(diào)節(jié)旋鈕對給定值進行改變。
此項更改由于14模塊在手動時的輸出為位置反饋值,手動時13模塊輸出也為位置反饋值,二值相等,所以在系統(tǒng)投入自動時,不會產(chǎn)生擾動,不影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。同時更改后組態(tài)仍保持原設(shè)計思路,既系統(tǒng)仍是單沖量調(diào)節(jié)的典型配置。
3 結(jié)論
目前,我廠已對機爐自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的組態(tài)進行了更改,自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行正常,應(yīng)用效果良好。它保持了原有設(shè)計自動系統(tǒng)投入的隨機性,既可使運行人員不必等到現(xiàn)場調(diào)節(jié)參數(shù)達到規(guī)定值時投入調(diào)節(jié)系統(tǒng)系統(tǒng),又保證了自動系統(tǒng)投入后熱工人員隨時能對定值調(diào)整、試驗。具有投入隨機、整定方便、系統(tǒng)試驗步驟簡單的特點。
參考文獻
[1]于釗.美國摩爾公司用戶指南及模塊手冊.
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