摘 要:北京地下鐵路直徑線是國內(nèi)首次在城市中心區(qū)域使用大直徑泥水盾構(gòu)機施工,盾構(gòu)推進系統(tǒng)的液壓油缸承受巨大的反作用力,液壓油缸一旦損壞不僅更換困難而且維修費用高昂,如何確保關(guān)鍵液壓設(shè)備的安全是PLC及電氣控制系統(tǒng)必須考慮的。
關(guān)鍵詞:PLC故障;油缸損壞原因;解決方法
1 PLC故障后推進油缸損壞及判斷
北京直徑線盾構(gòu)機的PLC程序中含有許多自動控制模塊,需要進行完善,在廠家技術(shù)人員對程序更新后,某天夜里在正常掘進時突然停機,不得不手動重啟PLC,恢復(fù)后重新掘進時盾構(gòu)無法前進,故障現(xiàn)象是在按下推進按鈕后,盾構(gòu)機4個推進油缸區(qū)域壓力不能提高,在140-180bar左右,推進泵出口壓力190bar,盾構(gòu)推力顯示7000T左右,且盾構(gòu)機有后退現(xiàn)象,最大后退量達到30cm。因該故障是在PLC死機后出現(xiàn),懷疑是電氣方面的原因并聯(lián)系廠家要求派工程師協(xié)助排查故障,廠家技術(shù)人員到達后檢查確認沒有故障。我們懷疑液壓系統(tǒng)有問題,在管片拼裝模式下依次測試各組油缸的大腔壓力,發(fā)現(xiàn)有3組油缸大腔壓力明顯低于其它油缸,只有20-30bar,正常情況下應(yīng)為90bar,且這三組油缸的進油管震動幅度大、噪音大,停止油缸動作后大腔壓力很快降低,據(jù)此判斷這三組油缸有內(nèi)泄,通過操作屏幕將這三組油缸屏蔽不用,盾構(gòu)實現(xiàn)正常推進。
2 液壓、電氣故障分析
該盾構(gòu)機推進系統(tǒng)由4組共25對油缸組成,每組油缸由一套液壓閥組控制,控制電磁閥的PLC數(shù)字量模塊也位于不同的控制柜內(nèi)。單根油缸最大推力280T,掘進時同時出力,推力最大可達到10000T。掘進時掌子面壓力頂部3bar,中心壓力3.6bar,計算出開挖倉內(nèi)泥水壓力對盾構(gòu)機的反作用力在4000T左右,而盾殼與地層之間的摩擦力遠小于該值,停機狀態(tài)下,所有油缸大腔被關(guān)閉,25組油缸同時受力保證盾構(gòu)機不會后退。
以單組推進閥組及推進油缸為例,如圖1所示,掘進時,比例閥zv2209調(diào)節(jié)進入推進閥組的總流量,每組油缸的先導控制閥(cv2201-cv2205)開啟,實際上所有油缸大腔都是相通的,如果有油缸內(nèi)泄,就會導致其它油缸的大腔進油量減少甚至不進油。壓力傳感器pf2210用于推進壓力控制,同時盾構(gòu)機推進力也是根據(jù)壓力值計算得到的,所以操作屏上顯示的推力7000t,但實際推力小于泥水倉壓力對盾構(gòu)的反作用力,引起盾構(gòu)機后退。
此次故障是PLC死機后引起的,對電氣控制部分進行分析如下:該盾構(gòu)機使用的是施耐德控制系統(tǒng),PLC帶有watchdog(看門狗)輸出端子,用于在PLC故障或死機時的動作控制。PLC程序的大小決定了程序執(zhí)行掃描周期時間,watchdog時間設(shè)置比正常掃描周期長一些,當PLC執(zhí)行程序周期超過watchdog時間,則watchdog啟動,跳出正在執(zhí)行的程序,并從頭開始執(zhí)行PLC程序,但嚴重的PLC故障可能導致PLC死機,此時watchdog接出的引線就要通過電氣線路來控制設(shè)備停止以保護重要的電氣設(shè)備。
而急?;芈穭t控制安全繼電器確保整套設(shè)備緊急情況下的斷電,目前一般電氣設(shè)計都是斷強電,如斷開電機電源,但未考慮弱電部分控制,如電磁閥等。此次故障原因判斷就是PLC程序復(fù)雜、中斷程序較多或相當多的卡件掉電,cpu運行時間被硬件中斷占用,觸發(fā)watchdog引起急停,電機失電,推進泵失去動力源,但控制推進的閥組上電磁閥未同時斷電或斷電時間有間隔,導致先斷電的電磁閥所控制的油缸進油關(guān)閉,進油關(guān)閉的油缸將獨自承受盾構(gòu)開挖倉巨大的反作用力,加上盾構(gòu)機使用時間較長,油缸內(nèi)的密封老化,密封被沖破致使油缸內(nèi)泄。
3 解決思路
(1)加強對盾構(gòu)機控制系統(tǒng)模塊的檢查,緊固接線端子,確保連接可靠,降低硬件中斷發(fā)生概率。
(2)加強對盾構(gòu)機掘進參數(shù)的整理分析,油缸內(nèi)泄很可能已經(jīng)存在,只是不嚴重,當一根油缸內(nèi)泄后,為了達到相應(yīng)的推進力,勢必要增加推進泵壓力,增加其它油缸負擔,使其損壞概率加大,同時內(nèi)泄的液壓油也會導致系統(tǒng)發(fā)熱,增加能耗及設(shè)備磨損。
(3)合理編制盾構(gòu)機控制程序,對控制程序進行簡化、優(yōu)化,避免程序過于冗繁復(fù)雜引起不可預(yù)知的故障。
(4)在進行控制系統(tǒng)急停功能設(shè)計時,將關(guān)鍵的弱電控制功能適當集中布置,控制模塊或電磁閥電源由安全繼電器引出,發(fā)生急停故障后,可以保證所有的電磁閥同時關(guān)閉。如此雖然會增加元器件及布線成本,但可以從根本上避免因電氣系統(tǒng)問題導致機械、液壓設(shè)備的損壞。
4 結(jié)束語
現(xiàn)代盾構(gòu)掘進機集光、機、電、液、傳感、信息技術(shù)于一體,但其工作時位于幾十米深的地下,環(huán)境惡劣,施工風險大。在施工過程中重要設(shè)備的維修、更換非常不方便,如果因設(shè)備故障導致施工事故,其后果將不堪設(shè)想,因此在進行盾構(gòu)機設(shè)計時對設(shè)備、器件的可靠性要求很高。成套大型設(shè)備的精髓在于電氣控制,這就要求我們在進行電氣系統(tǒng)、PLC控制設(shè)計時要考慮各種可能遇到的情況,尤其是緊急情況下的處置,盡可能降低施工風險,確保人員、設(shè)備、工程項目的安全。
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作者簡介:任勇,男,2004年畢業(yè)于華北水利水電學院機械設(shè)計制造及自動化專業(yè),本科,助理工程師,曾從事直徑線盾構(gòu)操作及設(shè)備物資管理工作,現(xiàn)就職于中鐵隧道二處有限公司制造公司,從事盾構(gòu)機維修改造及產(chǎn)品研發(fā)工作。