摘 要:在今后一段時間,低油價可能成為新常態(tài)。中國石油化工股份有限公司(以下簡稱中國石化)油田地面工程工作將更加突出以效益為中心,加強節(jié)能減排、提質增效。目前,中國石化東部油田開發(fā)已進入中后期,采出液含水高,稠油、特稠油比例大,原油脫水溫度要求高,聯(lián)合站加熱系統(tǒng)能耗大。針對聯(lián)合站高含水原油脫水處理典型流程的加熱系統(tǒng)節(jié)能潛力、設備保溫降低能耗等方面進行了分析,提出針對高含水原油脫水處理過程的節(jié)能對策,旨在為低油價下中國石化老油田開發(fā)降低生產成本和節(jié)能減排起到借鑒作用。
關鍵詞:油田;高含水;原油脫水;原油聯(lián)合站;節(jié)能;熱力能耗
1 概述
國內多數(shù)油田已進入開發(fā)中后期,采出液含水高。聯(lián)合站原油脫水處理過程中,多數(shù)采用加熱工藝,加熱原油含水量高,稠油、特稠油比例越來越大,原油脫水溫度要求高,加熱系統(tǒng)能耗大。降低原油處理站熱力能的消耗,可有效地降低成本,從而提高油田開發(fā)整體的經(jīng)濟效益。隨著油田的不斷開發(fā),稠油、特稠油(原油相對密度0.92以上)比例越來越大。由于處于油田開發(fā)中后期,所有處理站進站來液含水高達90%以上,最高達到96%。聯(lián)合站脫水過程中,多數(shù)采用加熱工藝,含水量高,加熱系統(tǒng)能耗大。
原油聯(lián)合站站內能耗主要包括燃料的熱能消耗、電能消耗和化學能消耗三個方面,主要是熱力能的消耗,并且所涉及的方面較多,系統(tǒng)復雜。通過現(xiàn)場調研,只對加熱系統(tǒng)熱能消耗進行研究,分析節(jié)能潛力,旨在降低生產成本。
2 原油脫水流程節(jié)能潛力分析
聯(lián)合站原油脫水處理系統(tǒng)能耗大小與被加熱原油含水率高低有關。通常采用三相分離器游離水預脫除技術來降低站內熱能能耗。根據(jù)進站原油油品性質及其加熱工藝不同,結合油田原油進站脫水處理實際,將原油脫水處理流程分為四類并分別進行能耗分析。
2.1 流程I類:一級加熱+大罐多級沉降化學脫水
普通稠油(原油相對密度0.92~0.95)、特超稠油(原油相對密度大于0.95)開發(fā)比例逐步增加。
對于該類進站高含水稠油、特稠油,可采用一級加熱+大罐沉降化學脫水流程進行處理。
2.2 流程II類:二級加熱+大罐多級沉降化學脫水(或加電脫水)
采用三次采油或聚合物驅開發(fā)的油田稠油,這類原油共同特點是原油黏度高,油水密度差縮小,原油脫水難度比較大,脫水流程長,原油脫水溫度高。通常采用二級加熱+大罐多級沉降化學脫水流程,或采用二級分離+二級加熱+大罐多級沉降化學脫水流程。
2.3 流程III類:三相分離器預分水+電脫水+原油穩(wěn)定
這類流程主要適應于油品密度(原油相對密度低于0.9)較低中質油。進站原油經(jīng)過三相分離器、大罐沉降預分水后,加熱爐僅僅對電脫水器處理后的低含水原油進行加熱,加熱系統(tǒng)能耗相對較低。
2.4 流程IV類(脫水站):一次加熱+大罐沉降化學脫水
進站原油油品相對密度較小,站內將含水油進行加熱沉降后,輸送到聯(lián)合站處理,不直接外輸合格原油。
綜合來看,隨著稠油油田開采及三次采油、注聚合物等影響,普通稠油、超稠原油相對密度大、黏度高,站內原油脫水溫度要求高,加熱水負荷(超過60%以上)比例大,原油脫水系統(tǒng)能耗大。
根據(jù)對油田現(xiàn)場調研,噸油處理耗能折算耗油平均高達8~14kg,有很大的節(jié)能潛力(第I、II類流程)。
對于相對密度較小、黏度略低的原油,直接采用三相分離器預分水后,進行加熱脫水處理,系統(tǒng)能耗較低(第III類流程),噸油處理耗能折算耗油平均為2~4kg,節(jié)能潛力不大。對于處理原油相對密度低的脫水站(第IV類流程),站內噸油處理耗能折算耗油平均為1kg左右,系統(tǒng)能耗低,基本沒有節(jié)能潛力。
3 設備不保溫熱能能耗分析
設備、管道的散熱是熱力系統(tǒng)中熱量損失的重要組成部分,選擇性價比較為合理的保溫材料對降低熱能損失,提高效益非常重要。通常,站內油氣處理系統(tǒng)的管線及處理設備多數(shù)進行了保溫?,F(xiàn)場調研發(fā)現(xiàn),部分油田儲油罐沒有進行保溫。每個罐由于原油的停留時間不同,溫降是不同的,最高溫降達12℃,存在一定的熱能損耗。
對于站內油罐具體保溫工程,須根據(jù)不同的氣候及站內工藝流程及參數(shù)進行大罐傳熱計算、節(jié)能分析、合理選擇保溫材料及厚度,進行經(jīng)濟效益分析比較。當其他條件相同時,沉降罐的罐容越大,則每經(jīng)過一次沉降過程,節(jié)約的原油就愈多,節(jié)能效果越明顯;而當其他條件相同時,氣候條件越惡劣,則保溫的效益就越好。通常,在計算其經(jīng)濟效益時,影響因素較多,如罐的外型尺寸、罐的充滿程度、進罐溫度、停留時間、保溫形式等。
4 站內原油脫水系統(tǒng)節(jié)能對策
低油價條件下,中國石化緊緊圍繞經(jīng)濟效益這個中心,地面工程節(jié)能減排、降本增效任重道遠。
中國石化老油田開發(fā)進入中后期,隨著稠油油田開采及三次采油、注聚合物等影響,稠油或超稠原油相對密度(0.90以上)大、黏度高,脫水溫度要求高,站內加熱能耗大。因此,這類站(I類、II類流程)原油脫水處理能耗節(jié)能潛力很大,是油田聯(lián)合站脫水系統(tǒng)節(jié)能改造的重點。
4.1 積極推廣預分水技術
中國石化勘探開發(fā)研究院地面所目前已經(jīng)成功研制出國內首套一體化預分水裝置,預分水的分水比達到50%,大大降低加熱負荷。在原油處理站采用先脫水后加熱流程,降低加熱原油的含水率,實施節(jié)能改造。
4.2 優(yōu)化控制加熱爐運行
近些年,最新的傳熱、換熱和燃燒技術在加熱爐制造中得以應用,新產品主要有真空加熱爐、常壓高效節(jié)能水套加熱爐、分體相變加熱爐等,設計效率最高可達到90%。通過測試,熱效率達到約89%,高于此前在用水套爐13個百分點。
4.3 加強站內流程換熱改造,提升熱能利用效率
在聯(lián)合站原油穩(wěn)定后凈化油直接外輸。通常,原油穩(wěn)定塔出口原油穩(wěn)定高達90℃以上,在原油外輸之前使其與進加熱爐的含水原油進行換熱,又能提高加熱爐的進油溫度,減少了燃油量。
4.4 加強稠油、特稠油脫水專項技術研究
許多老油田的原油綜合含水高達90%以上,注聚合物開發(fā)使液體性質變差,油水分離效果差,原料油進加熱爐含水高,消耗掉大量燃料。
稠油、高含水含聚合物原油和含鹽原油等所占的比例越來越大,需要地面工程進一步創(chuàng)新原油處理技術。如何提高稠油、特稠油處理站的分水率還應開展一系列破乳、分水專項技術研究工作,節(jié)能潛力巨大。
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