譚智 (大慶油田有限責任公司第七采油廠)
叢式井一機雙采抽油設備研究
譚智 (大慶油田有限責任公司第七采油廠)
隨著大慶外圍油田開發(fā)的不斷深入,受限于地理條件和投資成本,叢式井布井方式逐年多樣化。叢式井一般采用游梁式抽油機,存在能耗高、效率低等問題。為減少叢式井生產(chǎn)中的能耗,降低一次性投資,開展叢式井一機雙采工藝技術(shù)研究。采取控制系統(tǒng)驅(qū)動電動機運行,通過組合減速傳動使抽油機的動力源和終端負載作換向運動,拖動抽油桿上下反復運行,2口井的抽油桿柱之間形成天平式的自平衡,相互不斷地交換儲存和釋放勢能的過程,實現(xiàn)了運行時的平衡,達到1臺抽油設備同時抽汲2口油井目的。與游梁式抽油機相比,平均單井可減少投資6.8萬元,綜合節(jié)電率可達50%左右。一機雙采設備可以有效降低油田開發(fā)成本,具有較好的節(jié)能效果。
叢式井;一機雙采;抽油;設備
隨著大慶外圍油田開發(fā)的不斷深入,受限于地理條件和投資成本,叢式井布井方式逐年多樣化。據(jù)統(tǒng)計,大慶油田采油七廠現(xiàn)有叢式井450余口,叢式井一般采用游梁式抽油機,受限于自身結(jié)構(gòu),存在能耗高、效率低等問題。為降低叢式井在日常生產(chǎn)中的電量消耗,減少一次性投資,考慮利用叢式井在同一平臺的條件,設計出一種適用于叢式井開采的一機雙采抽油設備:通過1臺電動機帶動2口油井的桿柱交替上下運動,達到1臺抽油機抽汲2口油井目的。
目前,一機雙采抽油設備在國內(nèi)還沒有相對成熟的技術(shù),需要研究和解決的技術(shù)問題還很多,如實現(xiàn)雙井不同參數(shù)運行,單側(cè)油井作業(yè)單側(cè)油井正常運行,舉升設備精確平衡等。如果完成叢式井一機雙采抽油設備的研制,將具有良好的經(jīng)濟效益和廣闊的應用前景。
1.1總體結(jié)構(gòu)
叢式井一機雙采抽油設備采用“T”字形塔架框架設計,主要由塔架、電動機、減速箱、驅(qū)動輪、配重箱、配重導向輪、調(diào)節(jié)輪、底座等部分組成[1]。以永磁同步電動機為動力,變頻器為控制,直接驅(qū)動滾筒。纏繞在滾筒上的鋼絲繩通過導向輪的換向作用,帶動光桿上下運行,在2口井載荷自平衡的條件下,實現(xiàn)1臺抽油機同時抽汲2口油井。一機雙采抽油設備設計額定懸點載荷80 kN,適用井距7~9 m(圖1,圖中單位是mm)。
1.2傳動總成
動力通過電動機、齒輪傳送帶、傳動總成、滾筒總成傳遞到鋼絲繩懸繩器,對比于游梁式抽油機,采用滑動螺旋傳動方式,具有傳動比大、傳動平穩(wěn)、精度較高等特點,取消了四連桿機構(gòu),減少了能量損失;同時,采用齒輪帶使電動機帶動減速機構(gòu),從而減少打滑,提高皮帶傳動效率。
1.3電控裝置
采用低轉(zhuǎn)速永磁同步電動機與變頻器組合的方式控制抽油機的運行,功率因數(shù)最高可達到0.95~1。與異步電動機相比,永磁同步電動機降低了線路和電網(wǎng)的能量損耗,實現(xiàn)沖速的無極調(diào)節(jié),勻速運動時間長、速度低;同時,使抽油機運行過程中呈現(xiàn)慢—快—慢的速度變化,降低了慣性載荷和峰值電流,保護鋼絲繩等設備,確保長期平穩(wěn)運行。
1.4輔助主、次配重平衡
主配重用于2口井同時生產(chǎn)時的平衡微調(diào),通過在上部箱體內(nèi)添加重物,采用柔性連接方式進行傳動,替代了常規(guī)抽油機曲柄回轉(zhuǎn)離心力平衡,實現(xiàn)了精確平衡。次配重用于平衡單井作業(yè)時正常生產(chǎn)井的桿柱重量,保證在單井作業(yè)時另1口井在平衡狀態(tài)下的正常生產(chǎn)。
圖1 一機雙采抽油設備結(jié)構(gòu)示意圖
1.5可調(diào)伸縮臂
可旋轉(zhuǎn)60°,伸縮1m,實現(xiàn)不拆卸情況下的單井作業(yè)。
2012年現(xiàn)場試驗1臺,截至目前已累計運行768 d。與安裝前的2臺游梁式抽油機相比,日節(jié)電136.6 kWh,有功節(jié)電率59.9%,年節(jié)電4.99×104kWh。
試驗中,將1#井停止生產(chǎn),將次配重懸掛于主配重上增加抽油機平衡配重,啟動2#井一端正常生產(chǎn);沖速2.3 min-1,沖程3 m,樣機平穩(wěn)運行2 d,單井上、下電流分別為1.2 A、2.5 A,實現(xiàn)了單側(cè)油井作業(yè)單側(cè)油井生產(chǎn)。
2014—2015年現(xiàn)場試驗10臺(22口井),與試驗前游梁式抽油機進行對比,平均單井沖程由2.3 m調(diào)整到2.5 m、沖速由4.7 min-1調(diào)整到3.0 min-1,泵徑由φ34 mm調(diào)整到φ36 mm,日產(chǎn)液由5.6 t下降到4.8 t,沉沒度由176.3 m上升到198.8 m。試驗后平均單井有功功率由3.86 kW下降到1.78 kW,日耗電由92.67 kWh下降到42.78 kWh,日節(jié)電49.89 kWh;百米噸液耗電由2.9 kWh下降到2.5 kWh,綜合節(jié)電率達到56.81%;系統(tǒng)效率由9.3%提高到10.8%。
1)利用平臺井井距近的特點,開展叢式井一機雙采抽油設備研究;利用雙井“自平衡”原理降低了抽油機的舉升能耗。通過現(xiàn)場試驗,實現(xiàn)1臺抽油機抽汲2口油井,有功節(jié)電率是2臺常規(guī)游梁式抽油機的60%左右。
2)該工藝在節(jié)電的同時,具備雙井以不同生產(chǎn)參數(shù)運行、單井作業(yè)不影響另一口井生產(chǎn)、抽油機精確平衡、傳動效率高等優(yōu)勢,適用于外圍油田叢式井開采,具有較好的經(jīng)濟效益和廣闊的應用前景。
3)該設備的水平伸縮臂、斜支撐臂在單井作業(yè)中仍存在水平伸縮臂調(diào)節(jié)難度大,需拆卸支撐臂等問題,為進一步提高技術(shù)適用性,將在下步研究攻關(guān)中進行改進。
[1]趙明禮.叢式井一機雙采抽油設備研究與應用[J].內(nèi)蒙古石油化工,2014(2):138-139.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.04.007
2015-12-02
(編輯 李發(fā)榮)
譚智,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學院(油氣儲運工程專業(yè)),從事油田綜合管理等工作,地址:黑龍江省大慶市大同區(qū)第七采油廠油田管理部,163517。