李紅
摘 要: 在變槳故障當(dāng)中,后備電源故障占有率較高,一方面是因為變槳電池充電方式不可靠對電池造成損傷,另一方面是因為溫度忽高忽低對電池造成損傷,最終導(dǎo)致變槳電池使用壽命下降?,F(xiàn)特對變槳充電方式及變槳電池溫度進行研究,解決變槳故障的根本問題。
關(guān)鍵詞: 變槳電池 充電回路 應(yīng)用改造
現(xiàn)如今的風(fēng)電機組根據(jù)變槳系統(tǒng)區(qū)別可以分為定槳距風(fēng)電機組和變槳距風(fēng)電機組兩種機型,這兩種機型各有優(yōu)缺點。定槳距風(fēng)電機組調(diào)節(jié)簡單可靠,當(dāng)風(fēng)速變化引起輸出功率的變化時,只要通過槳葉的被動失速調(diào)節(jié),而控制系統(tǒng)不作任何控制,使控制系統(tǒng)大為簡化,但是要求的額定風(fēng)速高,風(fēng)輪轉(zhuǎn)換效率低,并且常發(fā)生過發(fā)電現(xiàn)象,對電網(wǎng)影響較大;變槳距風(fēng)電機組可完全克服定槳距風(fēng)電機組的缺點,但變槳距風(fēng)電機組控制系統(tǒng)復(fù)雜,就造成了變槳維護較難,并且變槳故障率較高。
一、存在的問題
現(xiàn)以輝騰梁風(fēng)電場一期項目為背景,suzlon風(fēng)機已運行7年有余,隨著運行時間的增加,風(fēng)機故障率逐步升高,且主要集中在變槳系統(tǒng),尤其在冬季,變槳系統(tǒng)電池回路故障更為突出。本文主要對變槳電池的充電方式、變槳電池盒保溫及散熱部分進行了研究。
1.電池失效原因分析
之前的充電器型號:Powertronic P688W,充電輸出:300VDC/2.1A,2.1A充電電流已超出松下電池最高充電電流1.1A,過高充電電流導(dǎo)致電池失水,腐蝕加快,并且充電電壓無溫度修訂功能,在高溫狀態(tài)下,導(dǎo)致電池充電電壓過高而過充,加快電池腐蝕影響電池壽命;在低溫狀態(tài)下,導(dǎo)致電池充電電壓過低而充電不足,硫酸鹽化影響電池壽命;充電方式為一對三,即充電器同時對三個電池箱并聯(lián)進行充電,在三個軸電池狀態(tài)不均衡時,導(dǎo)致某一組電池組過充,而其他電池組充電不足的問題。
2.電池箱保溫措施、防震措施分析
原電池箱體原設(shè)計缺少保溫泡棉,后期在箱體外壁貼有保溫泡棉,并加裝新殼體,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,不方便維護;原箱體沒有設(shè)計透氣孔,在電池使用過程中,電池會析出氫氣和氧氣,需通過通氣孔將氫氣和氧氣泄放到大氣中,否則易引起爆炸;箱體與輪轂之間無彈性支撐,導(dǎo)致箱體變形;箱體內(nèi)電池震動較大,易導(dǎo)致電池內(nèi)部鉛渣脫落短路,影響電池壽命和風(fēng)機安全;電池直接安裝于電池箱體內(nèi)部,無防震措施;電池之間安裝緊湊,不利于散熱和加熱;之前電池箱體內(nèi)加熱器采用輻射式和薄膜式加熱器,易造成局部溫度過高,影響電池壽命;原來的箱體需要扳手等笨重工具拆卸,每個箱體耗時約2小時,維護非常不便利。
二、優(yōu)化設(shè)計
針對以上發(fā)現(xiàn)的問題,我們特對每一項缺陷進行了優(yōu)化工作,并重新設(shè)計了電池和箱體和變槳電池充電方式,可以避免以上問題的發(fā)生。
1.充電管理方案重新設(shè)計
采用專用智能閥控式鉛酸蓄電池充電器,每個電池箱配備一個充電器單獨充電,型號SSB BC264;寬電壓輸入:184~300Vac;采用限流恒壓式充電方式,即浮充方式;初始最大充電電流0.15C;浮充電壓根據(jù)電池使用環(huán)境溫度自動補償調(diào)節(jié);內(nèi)置電池充電線路或電池檢測功能;具有完善的自身和充電參數(shù)檢測、狀態(tài)輸出。
2.電池箱體重新設(shè)計
設(shè)計新的電池箱體,只需一把鑰匙即可簡單開鎖,方便拆卸維護;采用噴涂碳鋼箱體,箱體帶有防爆孔,符合規(guī)范和IP54要求;采用風(fēng)流式加熱器并合理布局,加熱均勻防止溫度局部過高,符合規(guī)范要求;箱體內(nèi)增加保溫泡棉,提高加熱效率。箱體采用彈性支撐固定,減少震動影響,電池組采用松下LC-WTP127R2,防震框架式設(shè)計,便于維護,設(shè)計壽命十年(環(huán)境溫度20℃)。
三、方案驗證
雖然整改的方案理論數(shù)據(jù)完全滿足要求,但為了進一步確定該方案的可實施性,特對本方案進行驗證工作。
1.整體方案的可行性、先進性和創(chuàng)新性驗證
經(jīng)實際加熱測試,-35℃環(huán)境中,箱體內(nèi)部溫度10~20℃;加熱效率高,-35℃到15℃時,只需1.5小時左右,實際加熱試驗數(shù)據(jù)如圖1所示。
2.方案的技術(shù)、經(jīng)濟、質(zhì)量的參數(shù)和性能指標(biāo)
根據(jù)本工程的施工特點,參考類似工程經(jīng)驗的總結(jié),特為本工程做出如下技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo):工程質(zhì)量合格率:100%,其中,優(yōu)良品率為80%;安全生產(chǎn),杜絕重大傷亡事故,年職工負傷事故頻率:小于0.3%;機械完好率:90%;電池設(shè)計使用壽命6到8年以上,提高風(fēng)機可利用率,降低風(fēng)機維護費用;機改造后對應(yīng)變槳充電回路及電池故障率同比未改造風(fēng)機下降90%;滿足環(huán)境溫度-40℃到45℃范圍內(nèi)正常使用;箱體采用彈性支撐固定,減少箱體震動對電池的影響,延長電池壽命,降低維護費用;通過改進設(shè)計電池箱可維護性,易于日常檢修和服務(wù),提高風(fēng)機維護效率。
3.現(xiàn)場安裝運行
通過以上所訴,基礎(chǔ)理論及實驗都能滿足要求,但為了更好地驗證本方案的可行性,在風(fēng)電場進行了安裝試運行工作,并選在了較為寒冷的季節(jié)開展本項工作,在比較低的溫度情況下,將對電池系統(tǒng)的運行造成極大的困擾,有可能放不出電,系統(tǒng)無法收槳,影響風(fēng)機的安全,因此,還要采取溫度過低風(fēng)險防控措施,比如:電池箱內(nèi)增加保溫棉,加熱器組成加熱系統(tǒng);關(guān)注電池箱內(nèi)的溫度,如有異樣,及時檢查等。
2014年8月份,在一期14#風(fēng)電機組完成了變槳充電回路改造工作,通過冬季的運行,發(fā)現(xiàn)運行穩(wěn)定,無異常。2015年2月份再次上機檢查,并對變槳電池電壓進行了試驗,實驗數(shù)據(jù)如圖2所示,數(shù)據(jù)表明,試驗電壓符合現(xiàn)場實際需求,并且運行良好。
通過及時地發(fā)現(xiàn)變槳充電回路的缺陷,針對每一項提出解決的方案,為了使該方案具有可靠的實施性,對該方案進行了驗證試驗,通過實驗發(fā)現(xiàn)可行性較高,之后通過考慮本地區(qū)的環(huán)境問題,又提出了一點小小的改進意見,并進行了上機安裝試驗,一切工作完成之后,發(fā)現(xiàn)本種充電器可以避免因過高充電電流導(dǎo)致電池失水、腐蝕加快等問題;加熱器可以防止局部高溫現(xiàn)場;柜體結(jié)構(gòu)增加減震功能,并方便維護;各方面都對電池的使用壽命有益,使變槳電池使用壽命增加,并且降低了變槳系統(tǒng)的故障率,減少了使用備件金額,增加了風(fēng)電機組的可利用率。