符俊平
摘要: 針對(duì)某廠1000MW級(jí)超超臨界雙切圓燃燒鍋爐投產(chǎn)后出現(xiàn)的末級(jí)過(guò)熱器出口4根分支管汽溫偏差問(wèn)題,從過(guò)熱器受熱面結(jié)構(gòu)布置及爐內(nèi)流場(chǎng)分布等角度分析了主汽溫偏差產(chǎn)生原因,并提出偏差控制策略。
Abstract: There is a steam temperature deviation problem of the four branch pipes at the outlet of final superheater in a 1000MW ultra-supercritical boiler. Aiming at this problem, this paper analyzed reasons from the superheater surface arrangement and furnace flow field distribution, and put forward the error control strategy.
關(guān)鍵詞: 超超臨界;雙切圓;直流鍋爐;汽溫偏差;控制策略
Key words: ultra-supercritical;double tangential;once-through boiler;steam temperature deviation;control strategy
中圖分類號(hào):TK229.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2016)36-0100-02
0 引言
湖北華潤(rùn)電力蒲圻電廠安裝兩臺(tái)1000MW超超臨界機(jī)組,其鍋爐由上海鍋爐廠有限公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造,鍋爐采用8角單爐膛雙切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天Π型布置、全鋼懸吊。同時(shí),鍋爐采用雙進(jìn)雙出鋼球磨直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配有6臺(tái)磨煤機(jī),從每臺(tái)磨煤機(jī)兩端分離器各引出兩根粉管至四個(gè)煤粉分配器,再一分為二接至爐膛同一層八個(gè)煤粉噴嘴,燃燒器采用百葉窗水平濃淡強(qiáng)化著火煤粉噴嘴設(shè)計(jì)。
該機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,主汽溫產(chǎn)生了較大的偏差,對(duì)機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性造成了極大的影響,本文分析了該機(jī)組主汽溫產(chǎn)生偏差的原因,并提出了控制汽溫偏差的具體措施,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
1 問(wèn)題描述
首臺(tái)機(jī)組自2010年10月投產(chǎn)以來(lái),從末級(jí)過(guò)熱器出口集箱引出的四根主汽分支管道A、B、C、D(A和B位于爐膛左半邊,C和D位于爐膛右半邊,具體結(jié)構(gòu)布置如圖1所示)一直存在不同程度上的主汽溫偏差。主汽溫偏差分布規(guī)律為:末級(jí)過(guò)熱器出口靠近爐膛中間位置的A、D兩分支汽溫偏低于兩側(cè)的B、C兩分支,其偏差最高達(dá)20℃以上。這不僅對(duì)運(yùn)行人員調(diào)整帶來(lái)困難,也影響了機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
2 汽溫偏差產(chǎn)生原因分析
分析汽溫存在偏差的問(wèn)題,通過(guò)診斷試驗(yàn),主要影響因素是鍋爐受熱面結(jié)構(gòu)及爐內(nèi)流場(chǎng)分布。
2.1 受熱面結(jié)構(gòu)布置因素
2.1.1 受熱面吸熱量分配特點(diǎn) 在恒定壓力下可用工質(zhì)溫度變化幅度研究工質(zhì)吸熱量大小。另外,當(dāng)壓力不變時(shí),隨著過(guò)熱蒸汽溫度水平的升高,單位工質(zhì)相同溫升下所需吸熱量逐步下降(即400℃過(guò)熱蒸汽提升50℃所需的吸熱量要大于500℃過(guò)熱蒸汽提升50℃所需的吸熱量)?;诖耍\斷試驗(yàn)期間對(duì)各受熱面吸熱量進(jìn)行了測(cè)取計(jì)算,結(jié)果如表1所示。
表1中工況1~5為連續(xù)5天試驗(yàn)得到數(shù)值,對(duì)應(yīng)機(jī)組負(fù)荷分別為950MW、769MW、772MW、788MW、798MW。從表中可以看到,各負(fù)荷工況下屏式過(guò)熱器吸熱量占過(guò)熱器總吸熱量比例最大,后屏過(guò)熱器吸熱量次之。
2.1.2 受熱面結(jié)構(gòu)布置特點(diǎn) 為減少過(guò)熱汽溫及再熱汽溫偏差,本機(jī)組設(shè)計(jì)了三處管道交叉:屏式過(guò)熱器入口、末級(jí)過(guò)熱器入口、高溫級(jí)再熱器入口;而對(duì)于占過(guò)熱系統(tǒng)總吸熱比例大的屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器之間并未設(shè)計(jì)管道交叉。 當(dāng)受熱面吸熱不均時(shí),吸熱比例較大的屏過(guò)及后屏產(chǎn)生的汽溫偏差容易疊加放大,難以被消除,因而這種受熱面結(jié)構(gòu)布置容易導(dǎo)致主汽溫偏差產(chǎn)生。
2.2 爐內(nèi)流場(chǎng)分布因素
本機(jī)組采用雙切圓燃燒方式(如圖2所示),爐膛中間部位受到兩個(gè)“火柱”的雙重?zé)彷椛?,造成爐膛中間部位的煙氣溫度要高于兩側(cè);另外,在爐膛出口位置氣流受切圓殘余旋轉(zhuǎn)影響,會(huì)將兩側(cè)高溫?zé)煔馔葡驙t膛中間區(qū)域,使?fàn)t膛中間部位的煙氣溫度高于兩側(cè)。
2.2.1 燃燒器下游區(qū)域煙溫分布特點(diǎn) 通過(guò)對(duì)燃燒器下游區(qū)域煙氣溫度進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果如圖3所示。
從圖3中多個(gè)工況下測(cè)得的燃燒器下游區(qū)域煙溫值發(fā)現(xiàn),在燃燒器下游靠近爐膛中間區(qū)域煙氣溫度要明顯高于兩側(cè)墻區(qū)域,煙溫偏差達(dá)200℃左右。這種煙溫分布特點(diǎn)延續(xù)到爐膛出口位置后,很容易引起以輻射吸熱為主的屏式過(guò)熱器及后屏過(guò)熱器吸熱不均問(wèn)題。
2.2.2 各級(jí)過(guò)熱器吸熱偏差因素 從爐內(nèi)流場(chǎng)分布特點(diǎn)分析得到,“雙切圓”燃燒方式會(huì)出現(xiàn)燃燒器及其下游區(qū)域熱負(fù)荷向爐膛中間位置聚集現(xiàn)象,這種煙溫分布特點(diǎn)容易引起屏式過(guò)熱器吸熱不均,最終導(dǎo)致末級(jí)過(guò)熱器出口4根分支管汽溫偏差產(chǎn)生。
2.2.3 燃盡風(fēng)噴嘴安裝角度因素 切圓燃燒方式殘余旋轉(zhuǎn)對(duì)爐膛出口煙溫分布也影響較大,鑒于此對(duì)爐膛燃盡風(fēng)噴嘴安裝角度進(jìn)行了檢查。
在主風(fēng)箱下游區(qū)域共布置2層CCOFA和5層SOFA共計(jì)7層燃盡風(fēng)噴嘴,7層燃盡風(fēng)噴嘴均設(shè)有水平擺動(dòng)機(jī)構(gòu)用以調(diào)節(jié)燃盡風(fēng)反切角度,調(diào)節(jié)范圍為+25°~-25°。擺動(dòng)機(jī)構(gòu)從“0”位向“+”方向調(diào)整,表示燃盡風(fēng)噴嘴與燃燒器的安裝中心線的夾角由0°逐步增加,且增加的方向與火球旋轉(zhuǎn)方向相同,反之則相反。
7層燃盡風(fēng)噴嘴安裝角度檢查結(jié)果如表2所示。
表2中“-”表示燃盡風(fēng)噴嘴向切圓反方向偏離燃燒器安裝中心線的角度,反應(yīng)其反切角度大小。從表中檢查結(jié)果看,7層燃盡風(fēng)反切角度都比較小,對(duì)燃燒器下游區(qū)域切圓殘余旋轉(zhuǎn)的消除作用有限,難以減輕爐膛出口位置高溫?zé)煔庀驙t膛中間區(qū)域聚集現(xiàn)象,不能有效防止屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器吸熱不均問(wèn)題。
3 汽溫偏差控制方法
通過(guò)上述分析,可以提出以下幾條汽溫偏差控制方法。
3.1 過(guò)熱器受熱面結(jié)構(gòu)改進(jìn) 即在屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器之間增加管道交叉,減輕屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器吸熱不均引起的汽溫偏差延續(xù)至末級(jí)過(guò)熱器出口分支管現(xiàn)象。2013年8月投產(chǎn)的第二臺(tái)1000MW機(jī)組進(jìn)行上述結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,末級(jí)過(guò)熱器出口4根分支管汽溫偏差問(wèn)題得到解決。
3.2 燃盡風(fēng)噴嘴反切角度調(diào)整 即適當(dāng)增大燃盡風(fēng)反切角度,削弱燃燒器下游及爐膛出口因切圓殘余旋轉(zhuǎn)引起的煙溫分布不均現(xiàn)象,進(jìn)而減小屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器吸熱不均程度。增加燃盡風(fēng)反切角度后,燃燒器下游區(qū)域煙溫分布及屏式過(guò)熱器的吸熱均勻性都得到了一定程度上改善,末級(jí)過(guò)熱器出口4根分支管的汽溫偏差也改善明顯(A、B分支汽溫偏差從1.8℃降至0.6℃;C、D分支汽溫偏差從5.9℃降至0.5℃)。
4 結(jié)語(yǔ)
分析診斷試驗(yàn)得到湖北華潤(rùn)電力蒲圻電廠首臺(tái)1000MW機(jī)組鍋爐主汽溫偏差產(chǎn)生原因?yàn)椋弘p切圓燃燒方式特有的爐內(nèi)流場(chǎng)分布特性,使?fàn)t膛出口中間區(qū)域煙溫明顯高于兩側(cè),造成屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器從左至右分成的4段受熱面出現(xiàn)顯著吸熱不均問(wèn)題;而過(guò)熱器受熱面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)并末在屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器之間進(jìn)行管道交叉布置,從而導(dǎo)致屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器吸熱不均引起的汽溫偏差疊加放大,無(wú)法消除,最終造成末級(jí)過(guò)熱器出口出現(xiàn)2根分支管汽溫明顯偏低于另外2根分支管現(xiàn)象。另外,燃盡風(fēng)噴嘴反切角度偏小,對(duì)燃燒器下游切圓殘余旋轉(zhuǎn)削弱作用有限,加劇了主汽溫偏差的產(chǎn)生。
在屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器之間增加管道交叉能夠從根本上解決主汽溫偏差的產(chǎn)生。當(dāng)前,減小汽溫偏差的控制策略為盡量減弱爐膛出口煙溫分布不均現(xiàn)象,削弱屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器吸熱不均程度,試驗(yàn)表明適當(dāng)增加燃盡風(fēng)反切角度具有一定效果。
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