萬秀屏 邊景全 于璐
摘 要:渦輪轉(zhuǎn)子部件是航空發(fā)動機的核心部件,盤后封嚴擋板是渦輪轉(zhuǎn)子上的重要零件,工作條件為高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速的特殊環(huán)境,該零件結(jié)構(gòu)復雜,屬薄壁易變形零件,零件合格率低,本文通過工藝方法調(diào)整工藝路線,改變零件裝夾方式,控制過程質(zhì)量,提高零件合格率。
關(guān)鍵詞:薄壁件;加工變形;質(zhì)量控制方法
中圖分類號:TG15 文獻標識碼:A
0.引言
盤后封嚴擋板為某批產(chǎn)型號發(fā)動機上的重要部件,材料為GH4169,零件最大外圓直徑為φ545mm,最小壁厚為2mm,如圖1所示。尺寸精度要求高,技術(shù)條件要求嚴格,零件加工時易變形。與低壓渦輪二級盤配合處止口尺寸銑加工后嚴重變形,自由狀態(tài)下變形量遠遠超出設(shè)計要求,嚴重的甚至造成零件無法滿足設(shè)計最終要求。近幾年交付的零件合格率僅為92%。本次質(zhì)量改進通過檢測零件在不同工序后精密配合尺寸數(shù)據(jù);統(tǒng)計收集設(shè)計要求限位狀態(tài)檢查的零件在自由狀態(tài)下的變化量。摸索薄壁件的加工特性,變形特點、優(yōu)化加工方法、加工路線、裝夾方式、刀具選擇等,以及零件變形的控制方法。
1.存在問題
盤后封嚴擋板零件為薄壁易變形零件,配合止口尺寸,設(shè)計圖要求允許所有直徑尺寸允許在機床上檢查,但零件自由狀態(tài)差異較大,合格率低。薄壁件加工弱剛性零件加工是復雜的制造工藝難題,主要表現(xiàn)在:由于切削力的作用,刀具和工件均會產(chǎn)生一定的彈性變形,在加工過程中,尺寸精度難以控制保證。表面質(zhì)量難以保證,深腔薄壁的結(jié)構(gòu)特點及高溫合金自身材料特點導致高溫合金整體結(jié)構(gòu)件加工過程中極易產(chǎn)生振顫,使表面質(zhì)惡化。加工效率難以提高,工件剛性差,易產(chǎn)生振顫等特點導致傳統(tǒng)的高溫合金整體結(jié)構(gòu)件只能在低切削用量水平上進行,生產(chǎn)周期長,成本高。
2.解決措施
2.1 原因分析。配合止口尺寸在數(shù)控車床上No.45精車一端工序中車加工完成,在機床上檢查直徑尺寸,最終檢驗查工序檢驗印章。但在本工序后還安排了車外徑、車篦齒、銑圓弧槽、銑異形孔等機加工序及噴涂工序,這些工序都可能導致零件變形,導致零件在自由狀態(tài)與機床上檢測差異較大,造成該尺寸超差。
2.2 統(tǒng)計數(shù)據(jù)。通過對原有自由狀態(tài)下超差零件測量、分析發(fā)現(xiàn):所有超差的配合止口尺寸均小于設(shè)計值下差。因此,本次質(zhì)量改進將尺寸在No.45精車一端工序中預留了部分余量,調(diào)整為,選取10臺份零件,在車加工、銑加工、噴涂等對直徑尺寸可能造成影響的工序后增加測量工序。統(tǒng)計配合尺寸在自由狀態(tài)與限位狀態(tài)下的變化情況,找出影響零件變形和尺寸變化的主要影響工序和因素。通過數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),每道機加工序過后都會對該尺寸造成不同程度的影響。導致該尺寸在形成后逐漸變小。
2.3 制定合理的工藝路線。改進前工藝路線:精車一端→精車內(nèi)孔及槽→精車外徑及端面→精車型面→鉆孔、銑異形孔→銑花邊→車封嚴齒→噴涂→車封嚴齒外徑。根據(jù)試驗數(shù)據(jù),對工藝路線進行了下列調(diào)整:(1)所有工序完成后,增加了修復基準工序,對尺寸及相關(guān)技術(shù)條件進行了修復,使用專用標準件、測具在限制狀態(tài)下檢測。(2)精車一端前,增加磨基準面工序,保證該尺寸加工時,零件狀態(tài)良好。調(diào)整后的工序路線:精車前磨基準→精車一端→精車內(nèi)孔及槽→精車外徑及端面→精車型面→鉆孔、銑異形孔→銑花邊→車封嚴齒→噴涂→車封嚴齒外徑→修復基準。
2.4 編制數(shù)控程序。零件加工的工藝路線、加工順序和走刀軌跡、切削用量、刀具材料的選擇等工藝方案是否先進合理,直接影響零件的加工變形。通過在UG模擬仿真軟件中構(gòu)建數(shù)控立車的仿真環(huán)境,建立零件模型,開發(fā)后置處理模塊,編制粗加工去余量程序。在粗加工中編制數(shù)控程序,使用切刀去除較大余量。在半精加工和精加工中編程方式采用刀心方式,去除大部分余量,然后采用輪廓編程方式,去除少部分余量,保證尺寸和精度要求。
2.5 固化零件的加工設(shè)備和操作人員。工藝改進后,在設(shè)備資源能力有限的情況下,生產(chǎn)現(xiàn)場固化了加工設(shè)備和加工人員,保證了產(chǎn)品質(zhì)量和加工人員相對穩(wěn)定。
2.6 設(shè)立質(zhì)量控制點。識別并有效控制質(zhì)量風險,設(shè)立質(zhì)量控制點,充分利用運行圖、SPC控制圖等質(zhì)量工具對過程數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,及時找出過程異常情況,實現(xiàn)對“人、機、料、法、環(huán)、測”六大要素的實時監(jiān)控。共收集90臺份加工數(shù)據(jù),均無超差現(xiàn)象,加工狀態(tài)穩(wěn)定,改善效果良好。
結(jié)論
通過加工驗證,摸索變形規(guī)律,按優(yōu)化后工藝加工的零件均合格,并且狀態(tài)穩(wěn)定,現(xiàn)已納入工藝規(guī)程,增加了車加工修復工序。綜上所述,盤后封嚴擋板質(zhì)量改進效果顯著,目前零件合格率從92%上升到98%,達到了預期效果。
參考文獻
[1]王聰梅.航空發(fā)動機典型零件機械加工[M].北京:航空工業(yè)出版社,2014.