蔣福東
摘 要:旋轉失速是葉輪機械內部條件非定常流動的一種失穩(wěn)現(xiàn)象,它是壓氣機嚴重偏離設計工況或在惡劣的流場畸變等進氣條件下,一種由系統(tǒng)或局部擾動誘發(fā)的不穩(wěn)定流動。旋轉失速影響機器的穩(wěn)定工作范圍和運行可靠性,嚴重時可導致災難性事故。介紹了M701F4燃氣輪機在調試試運及日常運行中出現(xiàn)的旋轉失速現(xiàn)象特征,分析了其產生的原因,并提出了應對措施。
關鍵詞:燃氣輪機;旋轉失速;葉片質量;進氣壓損
中圖分類號:TK478 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.01.024
多級軸流壓氣機作為燃氣輪機的三大部件之一,關系著燃氣輪機的效率和安全、穩(wěn)定運行。對多級軸流式壓氣機氣動失穩(wěn)前的流動特征進行研究,一直是燃氣渦輪研究領域的關鍵課題。一旦出現(xiàn)旋轉失速,葉片所承受的長時間振動應力將導致壓氣機轉子葉片壽命降低。旋轉失速的發(fā)展會導致壓氣機喘振。喘振時,壓氣機的出口壓力、流量等參數(shù)會出現(xiàn)大幅度的波動,機組的轉速和功率都不穩(wěn)定,并伴有強烈的機械振動,對燃氣輪機有極大的破壞性。因此有必要分析旋轉失速產生的原因,采取積極的應對措施,從而盡量避免旋轉失速的發(fā)生。
1 M701F4燃氣輪機旋轉失速現(xiàn)象
M701F4燃機在啟動或停機過程中發(fā)生旋轉失速的現(xiàn)象——軸振突變,并伴BPT(葉片通道溫度)、燃燒室殼體壓力、進氣室靜壓、進氣室差壓和#1、#2 軸承密封空氣壓力等參數(shù)的異常變化,如圖1所示。
2 M701F4燃氣輪機旋轉失速原因分析
2.1 旋轉失速過程
對于M701F4燃氣輪機壓氣機,其通流設計好后,從入口到出口的軸向速度基本確定,以防止流動分離和損失增加。在啟動升速期間,由于低轉速壓縮空氣的能力降低,后面級的體積流量和速度增加。然而,每個級都有體積流量的限制,當流量達到限制(堵塞),就會導致入口質量流量降低,如圖2所示。進口流量降低會導致進氣角變大,機組啟動時,氣流會在葉背分離產生失速,從而產生旋轉失速,如圖3所示。
2.2 旋轉失速具體原因
壓氣機發(fā)生旋轉失速的原因大體上可以歸納為以下兩點:①壓氣機性能不足。壓氣機失速邊界線往下偏移,與共同工作線相交而發(fā)生旋轉失速或喘振。造成此類旋轉失速或喘振發(fā)生的主要原因是壓氣機制造、加工、安裝的質量不佳以及運行時候進氣不均勻。②系統(tǒng)匹配問題導致運行壓比偏大。共同工作線往上偏移,與失速邊界線相交而發(fā)生旋轉失速或喘振。造成此類旋轉失速或喘振發(fā)生的主要原因是與壓氣機共同工作的其他部件,例如SFC、進氣過濾器、擴壓器、透平等性能不足。
2.2.1 葉片質量的影響
葉片質量的影響主要指葉片的加工制造質量,運行過程中葉片表面臟污等的通流性能惡化。
2.2.2 葉頂間隙的影響
葉頂間隙的大小對燃氣輪機的性能影響有如下幾點:①間隙大會使空氣從轉子葉片葉尖處泄漏流動,使壓氣機流量和效率降低。頂部間隙增加1%,壓氣機流量減少約1%,效率減小約1.3%.②在給定轉速和流量的條件下,泄漏渦的存在(特定情況下才會發(fā)生)會對主流區(qū)造成堵塞,改變主流區(qū)的流動特征,嚴重時會導致壓氣機級間匹配性能變差,使壓氣機的壓比降低,使得喘振線逼近工作線,喘振裕度降低,容易發(fā)生旋轉失速。
因此,M701F4燃氣輪機在機組本體復裝時應嚴格控制通流間隙,盡量將裝配值控制在設計值的下偏差。
2.2.3 SFC出力的影響
在M701F4燃氣輪機在啟動過程中,首先由SFC(靜態(tài)變頻裝置)拖動轉子旋轉達點火轉速700 rpm,然后SFC和燃氣燃燒產生的熱能作功一同將機組轉速提升至3 000 rpm,其中,SFC在機組轉速2 000 rpm時開始退出。在啟動過程中,SFC的容量不足(余量不夠),將導致燃機在升速過程中需多噴入燃料,導致BPT溫度上升,壓氣機壓比增加,進氣流量減小,壓氣機發(fā)生旋轉失速,乃至喘振。
2.2.4 IGV和壓氣機抽氣閥的影響
燃氣輪發(fā)電機組在設計上主要針對機組在額定轉速的范圍內工作,在啟動升速或停機過程中,由于機組轉速遠低于額定轉速,這個過程雖然短暫,但因轉速和流量偏離設計工況太大,因此在機組啟動或停機過程中就更容易發(fā)生旋轉失速乃至喘振現(xiàn)象。
為了確保燃機的良好起動,提高氣動加速性能、壓氣機喘振裕度,并最大限度地減小啟動或停機運行期間喘振的可能性,M701F4燃氣輪機安裝有可調的進口導向葉片(IGV)和壓氣機抽氣閥。這兩個系統(tǒng)功能一起限制機組啟動或停機期間壓氣機的空氣流量和壓力。
M701F4機組在啟動和停止時,根據(jù)燃機的轉速調節(jié)IGV的位置,在發(fā)出啟動令且轉速小于2 745 rpm時,IGV位于中間開度(36.17%,22°),以減小進氣流量,擴大壓氣機的穩(wěn)定工作范圍,防止旋轉失速及喘振的發(fā)生。從目前已經發(fā)生旋轉失速的機組來看,有必要對啟停過程中IGV的開度和抽氣閥進行調整。
2.2.5 進氣壓損的影響
M701F4燃氣輪機進氣系統(tǒng)由壓氣機進氣過濾系統(tǒng)和壓氣機進氣過渡段兩大部分組成。安裝進氣過濾系統(tǒng)是因為空氣中包含的顆粒雜質將會對燃氣輪機通流部分產生侵蝕、積垢甚至腐蝕,因此必須進行過濾凈化處理,以確保燃機壽命。
當進口空氣濾網(wǎng)由于某種原因堵塞時,進氣壓力損失將顯著增加。進氣壓力的損失,使得壓氣機進口壓力降低,在保持壓氣機出口壓力不變時,壓氣機的比功將增加,這時透平出力將更多地用在帶動壓氣機上,使得燃氣輪機的功率和效率降低。另外,進口壓力降低會使空氣比容增加,空氣質量流量減少,M701F4在啟動過程中容易發(fā)生旋轉失速。
3 對策措施
已經投運的M701F4(F4+)機組,對于由葉片臟污及SFC出力不足引起的旋轉失速,建議定期進行葉片水洗,并增加SFC出力。對于由制造精度累積誤差造成的葉片不良引起的旋轉失速,建議調整壓氣機的運行特性,以最大限度地避免旋轉失速。
3.1 壓氣機離線水洗
壓氣機葉片臟污需要定期進行離線水洗,特別是壓氣機劣化明顯時要增加水洗頻率。一方面可以清潔葉片,另一方面可以確保各級流道的光滑,避免氣流擾動引起的分離損失等。水洗后能恢復壓氣機效率,減小透平耗功、降低壓比,增加進氣流量。
另外建議改造優(yōu)化進氣過濾器,如采用HEPA過濾器,它能有效地收集灰塵顆粒,盡量減少性能退化和灰塵顆粒對壓氣機葉片涂層的沖蝕。
3.2 提高SFC出力
SFC出力=壓氣機耗功-透平出力。提高SFC出力,燃機會往低出力方向,即壓氣機低壓比方向偏移,從而減小了壓氣機的載荷,遠離了失速/喘振邊界。
3.3 調整壓氣機運行特性
從壓氣機葉片工作特性的角度考慮,壓氣機發(fā)生失速/喘振的主要原因是,某個或某幾個級出現(xiàn)了“過載”。所以,必須對造成失速的級別進行“卸載”,才能避開旋轉失速。具體為降低升速率、調節(jié)IGV角度和增加抽氣流量。
3.3.1 降低升速率
燃氣輪機運行時,要求總的出力大于平衡工作點(即大于0),才能實現(xiàn)升轉速,如圖4所示。圖中AB實線為燃機運行時壓氣機與其他部件運行的穩(wěn)態(tài)共同工作線。當加速運行時,共同工作線會往高壓比偏移,如圖中的虛線所示;當降低升速率時,加速工作線會往低壓比方向,即穩(wěn)態(tài)共同工作線方向偏移,壓氣機載荷減小,從而遠離失速/喘振邊界線。
目前采取的措施是,在1 600 rpm至1 900 rpm區(qū)間將升速率由135 rpm/min改為90 rpm/min。升速率降低,透平耗功減小,壓氣機載荷減小,壓比減小。
3.3.2 調節(jié)IGV角度
可變導葉機構是改善失速、喘振裕度的有效措施之一。通過調節(jié)可變導葉的角度,可以控制下游葉片的進氣角度,進而有效控制失速、喘振的發(fā)生。
目前采取的措施是,在啟動升速階段,開大IGV角度,由21.5%變到22%,使得進氣流量增加。
3.3.3 增加防喘抽氣流量
由于抽氣口的設計比較敏感,如果影響下游進氣的均勻性,將會引起設計工況的失速、喘振,因而只有通過增大防喘抽氣的管徑來增加防喘流量。
目前采取的措施是,實施邏輯改造為2 050 rpm前打開高壓抽氣閥,使得壓氣機前端流量增加,如圖5所示。
4 結論
通過旋轉失速應對措施的實施,很大程度上解決了M701F4旋轉失速的問題,保障了機組安全運行。對于國內燃機運行而言,需要加強進氣過濾系統(tǒng)的定期清理和壓氣機的水洗,提高燃機的效率,避免旋轉失速的發(fā)生
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〔編輯:王霞〕