余偉++趙來++張明峰++李民星
摘 要:針對(duì)浙江LNG接收站制氮系統(tǒng)高壓機(jī)增壓時(shí)間過長(zhǎng)、在氮?dú)飧叻逵脷鈺r(shí)供應(yīng)量不足的問題,立足于提高系統(tǒng)的可靠性,提出了增加一臺(tái)氮?dú)庠鰤簷C(jī)作為備用的改進(jìn)方法。通過優(yōu)化儀表空氣系統(tǒng)與制氮系統(tǒng)的工藝流程,將儀表空氣壓縮機(jī)與制氮裝置串聯(lián),利用儀表空壓機(jī)過剩的產(chǎn)能為制氮裝置提供空氣,從而生產(chǎn)氮?dú)?,并進(jìn)行了能耗分析。
關(guān)鍵詞:制氮;空氣壓縮機(jī);化學(xué)性質(zhì);卸船作業(yè)
中圖分類號(hào):TU83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.01.117
氮?dú)庥捎谒饵c(diǎn)低且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,被廣泛應(yīng)用于石油天然氣行業(yè)。LNG接收站管道和設(shè)備在吹掃置換時(shí)短時(shí)間內(nèi)需要大量的氮?dú)猓热缭诮邮照拘洞陂g,卸料臂時(shí)吹掃易出現(xiàn)氮?dú)夤?yīng)量不足的情況。由于浙江LNG接收站的氮?dú)庠鰤簷C(jī)性能較差且無備用,導(dǎo)致高壓氮?dú)庠鰤簳r(shí)間較長(zhǎng)(約1.5 d),有時(shí)會(huì)影響卸船作業(yè)進(jìn)度。而在非卸船期間,接收站的氮?dú)庥昧枯^小,空壓機(jī)組的產(chǎn)氣量過剩,空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)頻繁地加載和卸載,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成了一定的影響。
1 制氮系統(tǒng)運(yùn)行情況分析
1.1 制氮系統(tǒng)流程簡(jiǎn)介
浙江LNG接收站制氮系統(tǒng)為變壓吸附制氮裝置,配備有2臺(tái)英格索蘭IRN45K-OF A/C型空氣壓縮機(jī),2套杭州吉大空分生產(chǎn)的JSN-100B型PSA制氮機(jī),1臺(tái)30 Nm3/h的氮?dú)庠鰤簷C(jī),1個(gè)容積為50 m3氮?dú)鈨?chǔ)氣罐。PSA制氮機(jī)單套能力為100 Nm3/h,氮?dú)饧兌却笥诘扔?8.0%,PSA制氮系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
1.2 制氮系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力
浙江LNG接收站制氮系統(tǒng)設(shè)計(jì)的供氣能力為30~530 Nm3/h。氮?dú)庵饕?個(gè)作用:①用于設(shè)備和管道的吹掃、置換,為設(shè)備和管道的投用、檢修提供條件;②作為密封氣,用于旋轉(zhuǎn)接頭、火炬放空筒、電氣接線箱等設(shè)備,防止空氣進(jìn)入密封件導(dǎo)致結(jié)冰或進(jìn)入接線箱形成爆炸性氣體;③用作BOG壓縮機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié)的驅(qū)動(dòng)氣源以及氣動(dòng)閥門的動(dòng)力氣源。
1.3 不同工況下的氮?dú)庥昧繙y(cè)試
1.3.1 PSA系統(tǒng)制氮能力
為了全面了解接收站PSA制氮系統(tǒng)的能力,現(xiàn)對(duì)PSA制氮裝置進(jìn)行產(chǎn)能測(cè)試(測(cè)試期間未運(yùn)行增壓機(jī)):將氮?dú)饪諌簷C(jī)的目標(biāo)壓力設(shè)置為0.92 MPaG,運(yùn)行2臺(tái)空氣壓縮機(jī)和2套制氮機(jī),測(cè)試時(shí)保持氮?dú)夤芫W(wǎng)用氮量維持在200 Nm3/h左右。測(cè)試過程中觀測(cè)到空壓機(jī)出口壓力維持在0.80~0.86 MPaG運(yùn)行,PSA制氮機(jī)的出口壓力為0.72~0.78 MPaG,單套制氮機(jī)的出口流量(金屬管浮子流量計(jì))為75~110 Nm3/h,氮?dú)夤芫W(wǎng)的壓力維持在0.69 MPaG。單套制氮機(jī)的兩個(gè)變壓吸附塔的切換時(shí)間為1 min,切換時(shí),單套制氮機(jī)的產(chǎn)量在75~110 Nm3/h間波動(dòng)。
測(cè)試結(jié)果表明,2臺(tái)PSA制氮機(jī)的制氮能力為150~220 Nm3/h,當(dāng)下游用戶的氮?dú)庥昧繛?00 Nm3/h時(shí),氮?dú)夤芫W(wǎng)的壓力維持在0.69 MPaG左右,制氮系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
1.3.2 非卸船工況下的氮?dú)庥昧繙y(cè)試
運(yùn)行1臺(tái)空氣壓縮機(jī)和1套制氮機(jī)對(duì)設(shè)備制氮能力進(jìn)行測(cè)試,裝置供應(yīng)的氮?dú)鉂M足用戶的需求。測(cè)試期間氮?dú)馐褂脤?duì)象主要有卸料臂、槽車裝車臂旋轉(zhuǎn)接頭密封、7臺(tái)低壓泵、5臺(tái)高壓泵電氣接線盒密封、高壓壓縮機(jī)填料密封、火炬筒密封、槽車裝車臂吹掃。
1.3.3 卸船工況下的氮?dú)庥昧繙y(cè)試
卸船期間,LNG接收站對(duì)4條卸料臂進(jìn)行了吹掃置換,在短時(shí)間內(nèi)需要用到大量氮?dú)?。此時(shí),用氮量達(dá)到峰值,通過DCS系統(tǒng)記錄卸料臂吹掃時(shí)氮?dú)庥昧?,圖2為吹掃1條液相臂時(shí)氮?dú)饬髁口厔?shì)圖。
從卸料臂吹掃時(shí)用氮量測(cè)試記錄可知,卸船期間接收站氮?dú)庥昧糠逯悼蛇_(dá)600 Nm3/h左右,用氮量范圍在250~600 Nm3/h,平均用量約為350 Nm3/h。正常情況下,卸料臂吹掃時(shí)間為1.5 h左右,則吹掃卸料臂的氮?dú)庥昧繛?25 Nm3。卸船期間,接收站的總氮?dú)庥昧繛?23.4 Nm3。氮?dú)庠鰤汗迚毫?.5MPaG降低到0.8MPaG時(shí),可以釋放出的氮?dú)鉃?50 Nm3。
2 運(yùn)行模式優(yōu)化方案
2.1 新增一臺(tái)氮?dú)庠鰤簷C(jī)
根據(jù)制氮系統(tǒng)的運(yùn)行情況,為確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性,考慮新增一套能力為60Nm3/h的氮?dú)庠鰤簷C(jī),從制氮裝置出口總管上新增一條1〞的管道,與原增壓機(jī)進(jìn)行并聯(lián),新增氮?dú)庠鰤簷C(jī)出口與高壓氮?dú)鈨?chǔ)罐入口相連,兩臺(tái)增壓機(jī)即能獨(dú)自運(yùn)行,又能同時(shí)運(yùn)行,兩者互為備用,提高了氮?dú)庀到y(tǒng)的穩(wěn)定性。
2.2 儀表空氣壓縮機(jī)與制氮裝置串聯(lián)運(yùn)行
儀表空氣系統(tǒng)包括2臺(tái)工頻無油螺桿空氣壓縮機(jī)和2臺(tái)干燥裝置,單臺(tái)空壓機(jī)的產(chǎn)能為27.41 m3/min,運(yùn)行1套空壓機(jī)生產(chǎn)儀表風(fēng)即可滿足需求,但其產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。通過改造和優(yōu)化,將儀表空氣系統(tǒng)中的空壓機(jī)與2臺(tái)PSA制氮機(jī)串聯(lián),日常運(yùn)行1臺(tái)儀表空壓機(jī)、1臺(tái)干燥裝置和1臺(tái)PSA制氮機(jī)生產(chǎn)儀表風(fēng)和氮?dú)狻?/p>
3 運(yùn)行模式優(yōu)化后的效果
3.1 新增氮?dú)庠鰤簷C(jī)的運(yùn)行效果
氣增壓機(jī)安裝后,LNG接收站可以在9.4 h內(nèi)完成對(duì)50 m3的氮?dú)鈨?chǔ)罐的充裝,與單臺(tái)增壓機(jī)所需時(shí)間28.3 h相比,縮短了18.9 h,大幅度提高了氮?dú)馐褂眯?,且解決了1臺(tái)增壓機(jī)出故障后無法進(jìn)行增壓的問題,提高了氮?dú)庀到y(tǒng)供氮的穩(wěn)定性。
3.2 儀表空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行情況
圖3為更改流程前、后的儀表空壓機(jī)加載、卸載壓力趨勢(shì)圖。
在圖3中,10:20之前儀表空壓機(jī)的加載值為6.3 Barg。在卸載值為9.0 Barg的情況下,周期約為5min,10:20打開跨接并將加載值改為7.3 Barg,周期由之前的5 min變?yōu)?5 min,空壓機(jī)運(yùn)行較為平穩(wěn)。優(yōu)化后避免了空壓機(jī)較為頻繁的加載和卸載,減少了儀表空壓機(jī)和氮?dú)饪諌簷C(jī)內(nèi)排水電磁閥、入口進(jìn)氣閥、出口排氣閥及各類元器件頻繁的動(dòng)作,延長(zhǎng)了各類部件的更換周期和空壓機(jī)的使用壽命。在串聯(lián)運(yùn)行的過程中,儀表空氣用量保持在18 m3/h左右,下游氮?dú)庥昧糠€(wěn)定在約100Nm3/h,儀表空氣系統(tǒng)和氮?dú)庀到y(tǒng)運(yùn)行正常。
3.3 運(yùn)行模式優(yōu)化后的節(jié)能分析
新的工藝流程中改用儀表空壓機(jī)為PSA供應(yīng)壓縮空氣,省去了IRN45K-OF A/C型氮?dú)饪諌簷C(jī)的使用。這不僅降低了氮?dú)饪諌簷C(jī)的使用頻率,節(jié)約了氮?dú)饪諌簷C(jī)的維修維護(hù)成本,也節(jié)省了生產(chǎn)用電。與儀表空氣系統(tǒng)、氮?dú)庀到y(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行的模式相比,儀表空壓機(jī)帶1套干燥裝置和1套PSA制氮裝置運(yùn)行時(shí)每小時(shí)可節(jié)電26 kW·h,全年可節(jié)省生產(chǎn)用電約210 000 kW·h。
4 結(jié)束語
從儀表空氣壓縮機(jī)與制氮裝置串聯(lián)運(yùn)行的運(yùn)行效果和能耗的分析比較中可以看出,該項(xiàng)優(yōu)化充分發(fā)揮了儀表空壓機(jī)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),避免了其頻繁的加載與卸載,有利于設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,延長(zhǎng)了儀表空壓機(jī)的使用壽命。運(yùn)行模式優(yōu)化后,降低了氮?dú)庀到y(tǒng)中空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行頻率,減少了運(yùn)行能耗,每小時(shí)可節(jié)電26 kW·h,有效降低了生產(chǎn)成本,起到了很好的節(jié)能效果。
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編輯:張思楠