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十三陵電廠進(jìn)水閥樞軸軸承結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

2017-02-21 11:01鄒志偉許旭輝
水電站機(jī)電技術(shù) 2017年1期
關(guān)鍵詞:樞軸水閥閥體

鄒志偉,許旭輝,劉 超

(國網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)

十三陵電廠進(jìn)水閥樞軸軸承結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

鄒志偉,許旭輝,劉 超

(國網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠,北京 102200)

進(jìn)水閥是現(xiàn)代抽水蓄能電站不可或缺的組成部分,主要分為球閥與蝶閥兩種形式。十三陵電廠安裝有4臺200 MW混流可逆式水泵/水輪機(jī)組,機(jī)組轉(zhuǎn)速500 r/min,轉(zhuǎn)輪直徑為3.68 m,進(jìn)水閥采用直徑為1.75 m的球閥,1997年4臺機(jī)組全部投產(chǎn)。但隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,進(jìn)水閥樞軸軸承密封因軸套出現(xiàn)裂紋導(dǎo)致漏水、自動化原件誤動等故障。本文通過分析十三陵電廠進(jìn)水閥軸承故障原因,探討解決進(jìn)水閥軸承優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,并運(yùn)用于實(shí)際檢修工作中,取得了良好的效果,對同類電站進(jìn)水閥類似問題處理有一定借鑒意義。

進(jìn)水閥;樞軸軸承;密封

1 引言

十三陵電廠進(jìn)水閥由VOITH公司生產(chǎn),進(jìn)水閥采用臥軸液壓操作,內(nèi)徑為1 750 mm,設(shè)有工作密封和檢修密封,在規(guī)定的水頭和揚(yáng)程范圍內(nèi),機(jī)組發(fā)最大出力和吸收最大入力時(shí)能可靠地截?cái)嗨盟啓C(jī)全部流量。正常情況下,進(jìn)水閥在平壓后開啟,特殊情況下,允許在2.5 MPa不平衡水壓下開啟。閥體采用鑄鋼制造,活門采用鋼板焊制。驅(qū)動端和非驅(qū)動端的樞軸是焊在轉(zhuǎn)子上的,閥體通過軸承支撐轉(zhuǎn)子,軸與閥體之間為自潤滑軸瓦,以保證轉(zhuǎn)子在徑向和軸向的受力。其密封采用“V”形填料,而在軸瓦的內(nèi)側(cè)安裝有橡膠密封環(huán),以防止雜質(zhì)進(jìn)入軸瓦內(nèi)。

進(jìn)水閥密封分為上游檢修密封和下游工作密封,密封是由動密封環(huán)、靜密封環(huán)組成。其中靜密封環(huán)是固定在轉(zhuǎn)子的擋水?dāng)嗝嫔?,而上游活動密封環(huán)是位于閥體內(nèi)部襯套和上游閥體外部襯套所形成的腔體內(nèi),下游活動密封環(huán)是位于閥體內(nèi)部襯套與下游閥體外部襯套所形成的腔體內(nèi)。檢修密封和工作密封是用水壓進(jìn)行操作,從上游引水至高壓鋼管取水,對密封進(jìn)行投入和解除操作。密封的動密封環(huán)為不銹鋼材質(zhì),在閥體襯套的鋁青銅表面上滑動,以保證平穩(wěn)工作和表面免于腐蝕。

2 進(jìn)水閥運(yùn)行現(xiàn)狀及原因分析

2.1 運(yùn)行現(xiàn)狀

電站自投產(chǎn)以來,截止至2016年6月底,各臺機(jī)組運(yùn)行開停機(jī)次數(shù)及進(jìn)水閥開關(guān)動作次數(shù)見下表1:

表1 機(jī)組投產(chǎn)以來開停機(jī)次數(shù)統(tǒng)計(jì)

2010年檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)3號進(jìn)水閥驅(qū)動端樞軸軸承銅套左側(cè)、右側(cè)均有裂紋,左側(cè)裂紋長約60 mm(9點(diǎn)~10點(diǎn)處),右側(cè)裂紋長約190 mm(3點(diǎn)~4點(diǎn)半處)。進(jìn)水閥經(jīng)過多年的運(yùn)行后存在進(jìn)水閥兩側(cè)樞軸密封處漏水。

2015年4月12日,3號機(jī)組C修進(jìn)水閥耳軸軸承過程中,發(fā)現(xiàn)耳軸驅(qū)動端有漏水現(xiàn)象,經(jīng)檢查軸套4點(diǎn)半處有貫通裂紋30 mm(見圖1),向3點(diǎn)方向內(nèi)延伸裂紋約260 mm(見圖2)。

2016年3月,對3號機(jī)組進(jìn)水閥及其操作系統(tǒng)機(jī)械C級檢修時(shí),驅(qū)動端耳軸軸承除了上述的的驅(qū)動端4點(diǎn)半處有貫通裂紋,并向3點(diǎn)方向內(nèi)延伸外,還發(fā)現(xiàn)在9點(diǎn)方向有大約長70 mm、寬3 mm的不規(guī)則凹面。

圖1

圖2

2.2 原因分析

十三陵電廠進(jìn)水閥轉(zhuǎn)子樞軸軸承采用自潤滑軸承結(jié)構(gòu),使用的是Oiles 500SP系列軸承。該軸承和軸承基座之間采用過盈配合,需要使用冷套的方法將軸承壓入軸承座。

Oiles軸承標(biāo)準(zhǔn)配合工差為H7/r6,理論單邊間隙為-0.0885~-0.1675 mm;而十三陵電廠進(jìn)水閥樞軸軸承設(shè)計(jì)過盈量更大,單邊理論間隙為-0.175~-0.215 mm。軸承經(jīng)液氮冷卻后尺寸收縮,可以順利壓入軸承座,隨著時(shí)間推移,軸承逐漸恢復(fù)到室溫,軸承尺寸膨脹,受軸承座尺寸限制,產(chǎn)生過盈與形變。但軸承法蘭與軸承座之間有間隙,此處不受約束自由膨脹,軸承2處受約束與變形情況不同,產(chǎn)生應(yīng)力。

下面使用有限元方法對樞軸軸承受力情況進(jìn)行分析,通過2種模擬條件對樞軸軸承受力情況進(jìn)行對比分析:

模擬一:室溫情況下軸承發(fā)生徑向收縮,收縮量為理論過盈量,分別模擬了收縮量為0.1 mm和0.2 mm的情況。

模擬二:在約束軸承外壁的情況下對軸承升溫,根據(jù)膨脹量單邊0.2 mm計(jì)算得溫度上升36°。

2種模擬條件下的樞軸軸承受力情況有限元分析結(jié)果如下:

模擬一情況1:軸承單邊收縮0.2 mm,見圖3(a)、(b)。

圖3 模擬一情況1

模擬一情況2:軸承單邊收縮0.1 mm,見圖4(a)、(b)。

圖4 模擬一情況2

模擬二:軸承溫度升高36°,見圖5(a)、(b)。

圖5 模擬二

模擬結(jié)果顯示2種方法模擬結(jié)果相近,一致性較好,2種模擬結(jié)果均顯示在法蘭根部處存在一較高應(yīng)力集中,約70 MPa。軟態(tài)黃銅的抗拉強(qiáng)度約300 MPa,屈服強(qiáng)度約100 MPa,已經(jīng)達(dá)到了70%的屈服強(qiáng)度,該應(yīng)力相對較高,考慮到軸承上鑲?cè)敕墙饘贊櫥牧?,可能局部地方峰值?yīng)力會更高。長時(shí)間在該應(yīng)力水平下工作對軸承壽命有較大影響,軸承存在疲勞破壞的較大可能。

從進(jìn)水閥實(shí)際運(yùn)行情況來看,4臺機(jī)組進(jìn)水閥驅(qū)動端耳軸軸承及非驅(qū)動端樞軸軸承均出現(xiàn)不同程度的裂紋及漏水情況,其中個(gè)別機(jī)組進(jìn)水閥軸承發(fā)生斷裂現(xiàn)象,裂紋及斷裂處容易發(fā)生碎裂掉塊現(xiàn)象,輕者導(dǎo)致摩擦增大,軸承磨損,重者將導(dǎo)致進(jìn)水閥卡塞,不能開啟或關(guān)閉。

國內(nèi)某蓄能電站在進(jìn)行水輪機(jī)性能試驗(yàn)時(shí),進(jìn)水閥在開啟過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速逐步上升至100%額定轉(zhuǎn)速,但此時(shí)進(jìn)水閥現(xiàn)地控制柜仍顯示進(jìn)水閥正在開啟狀態(tài),經(jīng)現(xiàn)地檢查,進(jìn)水閥開度約為40%,立即人工緊急停機(jī),進(jìn)水閥關(guān)閉。后來通過檢查發(fā)現(xiàn)是樞軸的軸承故障導(dǎo)致的,該進(jìn)水閥樞軸軸承的自潤滑材料粘到軸承里襯,在進(jìn)水閥的開啟動作過程中,出現(xiàn)自潤滑材料的脫落(詳見圖6)導(dǎo)致進(jìn)水閥至40%開度后,無法再打開。幸好是在調(diào)試階段,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水閥現(xiàn)地控制柜仍顯示進(jìn)水閥正在開啟狀態(tài),立即現(xiàn)場檢查判斷后,進(jìn)行人工緊急停機(jī),進(jìn)水閥關(guān)閉,避免了事故。這也給十三陵蓄能電廠進(jìn)水閥的安全穩(wěn)定運(yùn)行敲響了警鐘,4號機(jī)組進(jìn)水閥存在樞軸軸承里襯有錯臺、間隙不均勻問題,裂紋處可能會出現(xiàn)掉塊情況,目前運(yùn)行無卡阻,但并不表示以后在開啟或關(guān)閉過程中不會出現(xiàn)卡阻故障。

圖6 自潤滑材料脫落

另外,2016年3月,對3號機(jī)組進(jìn)水閥及其操作系統(tǒng)機(jī)械C級檢修時(shí),蝸殼內(nèi)檢查工作密封投退情況,工作密封3點(diǎn)、5點(diǎn)方向向外滲水,滲水量4.6 L/min,大于標(biāo)準(zhǔn)4 L/min,且3點(diǎn)、5點(diǎn)處密封間隙0.1 mm,且存在異物壓痕,懷疑密封靜環(huán)此兩處曾有異物卡阻,導(dǎo)致密封面間隙過大,進(jìn)水閥本體高壓水向蝸殼泄漏。

3 進(jìn)水閥樞軸軸承優(yōu)化設(shè)計(jì)

十三陵電廠進(jìn)水閥轉(zhuǎn)子樞軸軸承采用自潤滑結(jié)構(gòu)軸承,該軸承和軸承基座之間采用過盈配合,用冷套的方法將軸承壓入軸承座。進(jìn)水閥樞軸軸承檢修有以下2個(gè)方案:

方案一:根據(jù)原設(shè)計(jì)更換受損進(jìn)水閥驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承。

方案二:更改轉(zhuǎn)子樞軸軸承結(jié)構(gòu)型式,進(jìn)行計(jì)算,重新設(shè)計(jì)驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承結(jié)構(gòu),增加軸承套裝置。

原方案的軸承和增加軸承套裝置的軸承結(jié)構(gòu)如圖7、圖8。

3.1 方案一

圖7 原方案

圖8 增加軸承套方案

按原設(shè)計(jì)更換受損進(jìn)水閥驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承,沒有從根本上解決軸承運(yùn)行過程中局部部位應(yīng)力集中、應(yīng)力相對較高的問題,運(yùn)行一段時(shí)間以后,樞軸軸承出現(xiàn)故障的機(jī)率會比較高。而且,軸承一旦出現(xiàn)裂紋、斷裂情況,需要對進(jìn)水閥解體才能更換軸承。

進(jìn)水閥閥體連接螺栓均為液壓拉伸螺栓,進(jìn)水閥解體和安裝過程中螺栓需要特殊的液壓拉伸工具。

進(jìn)水閥解體后,對進(jìn)水閥本體及閥芯進(jìn)行目視檢查,如發(fā)現(xiàn)重大缺陷需要修補(bǔ),修補(bǔ)缺陷需要焊接、探傷工具;對進(jìn)水閥上下游端檢修密封及工作密封進(jìn)行檢查時(shí),需要進(jìn)行機(jī)加工,加工密封環(huán)等設(shè)備。

根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范,進(jìn)水閥重新組裝后需要對進(jìn)水閥進(jìn)行水壓試驗(yàn),由于進(jìn)水閥上游延伸段已經(jīng)和引水管道安裝,故在引水端和非引水端準(zhǔn)備2個(gè)試驗(yàn)用帶法蘭的耐壓悶頭裝置,該悶頭需要與進(jìn)水閥閥體把合,同時(shí)進(jìn)水閥需要1套水壓密封試驗(yàn)以及動作試驗(yàn)設(shè)備。

所以,按原設(shè)計(jì)更換受損進(jìn)水閥驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承,需對進(jìn)水閥進(jìn)行解體,配備特殊液壓拉伸工具、檢修工具、耐壓試驗(yàn)悶頭裝置及打壓試驗(yàn)工具等,因而現(xiàn)場不具備解體檢修進(jìn)水閥的工作條件。

3.2 方案二

帶軸承套裝置的驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承(如圖9),增加了進(jìn)水閥樞軸軸承套裝置,相比于軸承與閥體直接為過盈配合的原先結(jié)構(gòu),軸承的結(jié)構(gòu)更加緊密合理,改善了軸承受力情況,軸承也得到了相應(yīng)的保護(hù),斷裂的風(fēng)險(xiǎn)將大大減小。驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承因磨損等原因需要更換時(shí),不需要再對進(jìn)水閥全部解體,在現(xiàn)場采用專用工具將軸承套和損壞軸承一起取出,更換軸承后,現(xiàn)場安裝到進(jìn)水閥本體,即可以將來在工地拆換備用軸承。

圖9

十三陵電廠現(xiàn)有進(jìn)水閥耳軸軸承為厚壁軸承,在此基礎(chǔ)上改成帶軸承套裝置的結(jié)構(gòu)形式,初步估計(jì),閥體軸孔單邊擴(kuò)大不超過10 mm,對結(jié)構(gòu)基本沒有影響。通過對進(jìn)水閥閥體軸承座處加工前和加工后進(jìn)行有限元分析,分析結(jié)果也表明,軸承座處的加工對整體進(jìn)水閥的應(yīng)力水平?jīng)]有影響,見圖10、11。

圖10 加工前閥座有限元分析結(jié)果

綜上所述,進(jìn)水閥返廠檢修時(shí),軸承的檢修采用方案二,即更改轉(zhuǎn)子樞軸軸承結(jié)構(gòu)型式,通過計(jì)算,重新設(shè)計(jì)驅(qū)動端和非驅(qū)動端軸承結(jié)構(gòu),增加軸承套裝置。

圖11 加工后閥座有限元分析結(jié)果

4 結(jié)語

十三陵電廠利用機(jī)組A級檢修的有利時(shí)機(jī),對進(jìn)水閥樞軸軸承進(jìn)行改造,并順利通過了無水調(diào)試和有水調(diào)試,投入正常運(yùn)行。進(jìn)水閥樞軸軸承改造運(yùn)行至今,未出現(xiàn)軸承漏水現(xiàn)象,球閥開閉成功率100%,球閥動作時(shí)間在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),有效的解決了進(jìn)水閥軸承軸套受力不均造成樞軸軸套出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致樞軸軸承漏水問題。

通過進(jìn)水閥樞軸軸承優(yōu)化設(shè)計(jì),從根本上解決軸承運(yùn)行過程中局部部位應(yīng)力集中、應(yīng)力相對較高的問題,降低進(jìn)水閥樞軸軸承長時(shí)間運(yùn)行軸套出現(xiàn)裂紋導(dǎo)致樞軸漏水問題產(chǎn)生的可能;進(jìn)水閥軸承結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,軸承因磨損等原因需要更換時(shí),無需再對進(jìn)水閥全部解體,現(xiàn)場采用專用工具即可更換軸承,使機(jī)組停電檢修時(shí)間縮短至7 d以內(nèi),并徹底消除了對相鄰機(jī)組的影響,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。進(jìn)水閥樞軸軸承優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及方法,為其他電廠進(jìn)水閥樞軸軸承設(shè)計(jì)提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。

[1]蔡進(jìn)高.惠州蓄能水電廠進(jìn)水閥軸套檢修工裝設(shè)計(jì)及應(yīng)用[J].水電站機(jī)電技術(shù),2015(增刊).

[2]龍慶亮,胡 棟,陳 俠.現(xiàn)代化抽水蓄能電站進(jìn)水閥密封失靈原因分析及處理[C]//抽水蓄能電站工程建設(shè)文集.北京:中國水力發(fā)電工程學(xué)會電網(wǎng)調(diào)峰與抽水蓄能專業(yè)委員會,2015:7.

[3]張 旭,秦鴻哲.抽水蓄能電站進(jìn)水閥樞軸軸套故障分析及改造[J].電網(wǎng)與清潔能源,2015(05):102-106.

[4]王建華.高水頭水泵水輪機(jī)進(jìn)水閥設(shè)計(jì)、制造及安裝技術(shù)[J].云南水力發(fā)電,2014(01):57-61.

TK730.4

B

1672-5387(2017)01-0015-04

10.13599/j.cnki.11-5130.2017.01.004

2016-09-20

鄒志偉(1982-),男,工程師,從事抽水蓄能電廠生產(chǎn)運(yùn)行及運(yùn)維檢修相關(guān)工作。

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