李東明
摘 要:本文概括介紹了寬厚板連鑄機(jī)生產(chǎn)出的連鑄板坯需要對其上下表面進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量缺陷檢查。由于寬厚板坯十分厚重,目前只能用吊車進(jìn)行翻轉(zhuǎn),效率很低而且容易造成安全事故。為了解決對板坯下表面檢查困難的問題,我們設(shè)計(jì)開發(fā)了這套自動翻坯機(jī)系統(tǒng)。本項(xiàng)目通過選用一套西門子PLC S7-300控制系統(tǒng)以及接近開關(guān)等自動檢測設(shè)備,并編制相應(yīng)的控制程序來實(shí)現(xiàn)自動翻坯。該系統(tǒng)的投入使用在節(jié)省了人力的同時,又提高了設(shè)備的使用壽命。本文主要針對系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型及實(shí)際施工進(jìn)行了說明,并對調(diào)試的全過程進(jìn)行了詳細(xì)的描述和總結(jié)。
關(guān)鍵詞:連鑄機(jī);翻坯機(jī);表面質(zhì)量
中圖分類號:TG335 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1.工藝要求
首先,與相關(guān)工藝操作人員進(jìn)行溝通,了解翻坯的工藝流程及相關(guān)要求。制作并畫出翻坯機(jī)翻坯時序圖,具體翻坯過程描述如下。
完成一塊板坯翻轉(zhuǎn),整個設(shè)備動作分為下列幾個步驟:
第一步,吊車將板坯放置于翻坯臂一側(cè)的支撐墩(由同設(shè)備基礎(chǔ)固連的兩塊豎直板坯)及支撐梁(支撐梁架在兩側(cè)的框架上)上。
第二步,受坯臂翻轉(zhuǎn)至“受坯位”(約旋轉(zhuǎn)93°—最終準(zhǔn)確翻轉(zhuǎn)角度通過調(diào)試確定),停止,等待翻坯臂翻轉(zhuǎn)。
第三步,翻坯臂翻轉(zhuǎn)鋼坯至“交接位”(約旋轉(zhuǎn)87°—最終準(zhǔn)確翻轉(zhuǎn)角度通過調(diào)試確定),停止。
第四步,受坯臂同翻坯臂共同翻轉(zhuǎn)約5°(最終準(zhǔn)確翻轉(zhuǎn)角度通過調(diào)試確定),實(shí)現(xiàn)鋼坯的交接。此過程兩臂的動作可能需設(shè)置若干秒的時間差,調(diào)試時確定。
第五步,受坯臂回落至原始位,翻轉(zhuǎn)的板坯落于受坯臂一側(cè)的支撐墩(由同設(shè)備基礎(chǔ)固連的兩塊豎直板坯)及支撐梁(支撐梁架在兩側(cè)的框架上)上。
第六步,翻坯臂回落至原始位。
特別要求說明:第6步?jīng)]必要等第5步完全執(zhí)行完畢后才開始進(jìn)行,可以等5步開始后15秒左右(調(diào)試時確定),就可以開始。
現(xiàn)場設(shè)備東側(cè)為受坯臂,西側(cè)為翻坯臂。
“自動”控制方式和“手動”控制方式均需要。因翻轉(zhuǎn)過程中,靠人工觀察無法準(zhǔn)確控制角度及準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)雙臂共同翻轉(zhuǎn),極易損傷設(shè)備,所以翻坯機(jī)工作過程中同時翻坯需以自動控制方式來實(shí)現(xiàn)翻轉(zhuǎn),即按自動翻轉(zhuǎn)鍵后,上述第4個步驟自動開始執(zhí)行完成板坯翻交換臂。發(fā)現(xiàn)異常情況需及時拍下急停按鈕以保護(hù)設(shè)備,操作人員必須完成一次完整的操作步驟后才能離開。
因翻坯臂及受坯臂一旦配合不好,極易損傷設(shè)備,所以建議在翻轉(zhuǎn)軸的兩端均設(shè)置極限開關(guān)(或旋轉(zhuǎn)角度傳感器),以實(shí)現(xiàn)有備用開關(guān)能夠?qū)崿F(xiàn)一旦在用的故障使翻臂不能停下來時,備用接近開關(guān)(角度傳感器)能夠使其停下來,不至于損傷設(shè)備。
2.設(shè)備選型
電源取自:二切輥道西側(cè)檢修電源箱(獨(dú)立電源220V),柜內(nèi)轉(zhuǎn)換電源選用的是西門子SITOP電源模塊6EP1 334-2BA01(220V~24V)1塊。
模板選取:西門子S7-300系列模板,輸入輸出I/O點(diǎn)位如表1所示。選用以下幾個模塊:處理器模塊:CPU 315-2DP 315-2AG10-0AB0 1塊;數(shù)字量輸入模塊DI32*DC24V 321-1BL00-0AA0 1塊;數(shù)字量輸出模塊DO32*DC24V/0.5A322-1BL00-0AA0 1塊。
位置檢測器件:備選方案包括:(1)線性直線位移傳感器;(2)增量型旋轉(zhuǎn)編碼器;3.兩線制接近開關(guān)。最終在能夠達(dá)到檢測精度的條件下,為了降低費(fèi)用、節(jié)約成本,我們選用了價格比較便宜的兩線制接近開關(guān)。接近開關(guān)選取的是天津森特耐公司生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)檢測距離為15mm直徑為30mm的產(chǎn)品,可以起到相對良好的精度。翻坯臂升降為液壓控制,選取4個比例閥接線控制升降。
綜合以上,備件包括(西門子PLCS7-300系統(tǒng)模板及接近開關(guān)、按鈕、現(xiàn)場操作機(jī)柜等);材料包括(連接電纜,電纜防護(hù)套管,膨脹螺絲,焊接支架等)總計(jì)費(fèi)用需要大概6000元左右。
3.施工方案
根據(jù)工藝操作要求選好控制及檢測設(shè)備后,制定施工方案。首先將所有需要的備件材料領(lǐng)回,量好備件尺寸及機(jī)柜尺寸。畫圖設(shè)計(jì)現(xiàn)場操作控制柜。合理安排按鈕及指示燈的位置。根據(jù)圖紙?jiān)诓僮鳈C(jī)柜面板上用標(biāo)準(zhǔn)口徑開孔器進(jìn)行開孔。合理安排控制柜內(nèi)部PLC各模板及相關(guān)電源開關(guān)插座。
根據(jù)布置圖繪制接線圖,按要求規(guī)范配接線。接線完成后,先用萬用表進(jìn)行絕緣校驗(yàn),防止出現(xiàn)短路或接地現(xiàn)象。檢查結(jié)束后送電觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。最初,新上設(shè)備時,由于工期比較緊張,為了盡快完成翻坯任務(wù),我們只預(yù)留了自動控制按鈕及接口,簡單制作完成了系統(tǒng)的手動操作部分。系統(tǒng)上線后還不能實(shí)現(xiàn)自動翻坯,手動控制翻坯的缺點(diǎn)又是顯而易見的。需要現(xiàn)場必須有人實(shí)時監(jiān)控,占用了人力的同時,配合不準(zhǔn)確還會損傷設(shè)備。
4.程序編制
安裝西門子STEP 7編程軟件后,程序的編制可以根據(jù)工藝要求及選用硬件的情況,提前編制或與硬件安裝同時進(jìn)行。打開STEP 7軟件,先進(jìn)行硬件組態(tài)。將所有S7-300 CPU模板及數(shù)字量輸入輸出模板按序列號組態(tài)至系統(tǒng)中。硬件組態(tài)完成之后,就可以編制相應(yīng)的程序了。本項(xiàng)目選取的檢測設(shè)備比較經(jīng)濟(jì)簡單,所以在STEP 7中使用梯形圖來完成系統(tǒng)程序的編制。梯形圖邏輯性可視性強(qiáng),便于后期的運(yùn)行調(diào)試能夠更好的完成。
5.現(xiàn)場調(diào)試
將在筆記本電腦中編制好的硬件組態(tài)及控制程序下載到PLC。下載完成之后,將PLC打到運(yùn)行狀態(tài)。在筆記本STEP 7程序運(yùn)行界面點(diǎn)開監(jiān)控,觀察系統(tǒng)動作運(yùn)行情況是否正常。
按照功能描述的動作來進(jìn)行操作,在操作的過程中測試程序是否能夠正確運(yùn)行符合現(xiàn)場翻坯的要求。在到達(dá)即將翻坯位時根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整接近開關(guān)的位置。
翻坯機(jī)翻坯操作步驟:
系統(tǒng)上電后,選擇選擇開關(guān)選“手動”,同時按下“受坯臂上升”、“翻坯臂上升”按鈕,等待兩個臂到達(dá)受坯位。到合適的位置時,調(diào)整接近開關(guān)將該位置粗略的找到。接近開關(guān)檢測到受坯位時,受坯位在面板上對應(yīng)的指示燈會亮起,對應(yīng)的臂會自動停止上升。為了防止意外過翻造成板坯砸傷設(shè)備,必須觀察受坯臂要先到位,上下并列安裝了2個接近開關(guān)起到雙重的保護(hù)作用。
選擇開關(guān)選“自動”,同時按下“自動開始”按鈕。此時兩臂自動翻坯(受坯臂下降,翻坯臂上升)。直到板坯從翻坯臂翻交到受坯臂后,兩臂停止運(yùn)行。自動翻轉(zhuǎn)在程序中是靠時間繼電器上電延時來實(shí)現(xiàn)的。所以對應(yīng)的時間根據(jù)液壓系統(tǒng)運(yùn)行的速度要進(jìn)行計(jì)算,調(diào)試過程中要反復(fù)試驗(yàn)將合適的時間找出,以求穩(wěn)定及準(zhǔn)確的自動翻坯。
選擇開關(guān)選“手動”,按下“受坯臂下降”,將反過來的板坯放至原位;按下“翻坯臂下降”按鈕將翻坯臂放至原位。兩液壓缸回到原位系統(tǒng)翻坯結(jié)束,兩側(cè)的原位接近開關(guān)檢測到位置,給系統(tǒng)發(fā)翻坯結(jié)束信號,操作控制箱上對應(yīng)的原位信號燈亮起。
特別注意:
(1)操作過程未完成,操作人員不得離開操作現(xiàn)場。發(fā)生問題保證立刻拍急停按鈕。
(2)禁止翻熱坯子。
結(jié)語
正是例如西門子S7-300、400這些先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)在工廠中廣泛應(yīng)用,才使得現(xiàn)場維護(hù)人員降低了勞動強(qiáng)度。提高了自動化程度,給工廠取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。我們必須在國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)前提下,不斷的對其進(jìn)行消化和吸收,加以靈活運(yùn)用,完成創(chuàng)新開發(fā),把我們現(xiàn)有的設(shè)備運(yùn)行調(diào)整的更加完善。
本系統(tǒng)的不完善之處:使用西門子STEP7設(shè)計(jì)一個功能較多的應(yīng)用程序,由于經(jīng)驗(yàn)不足,雖然設(shè)計(jì)的基本功能已經(jīng)實(shí)現(xiàn),但是還有很多不完善的內(nèi)容,有待于提高。例如,為了節(jié)省費(fèi)用,選用接近開關(guān)來檢測位置精度明顯不夠。今后還可以進(jìn)行改善,使用精度更高的直線位移傳感器或旋轉(zhuǎn)編碼器來進(jìn)行更加精確的自動控制。
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