郭留英+馬新毅
摘 要:我國(guó)國(guó)內(nèi)的老式異步電動(dòng)機(jī)目前在許多地方和企業(yè)仍在大量使用,而老式電機(jī)如不進(jìn)行改進(jìn),將面臨淘汰,通過長(zhǎng)期的觀察和修理經(jīng)驗(yàn),針對(duì)電機(jī)的內(nèi)在缺陷,找出電機(jī)存在缺陷的原因,進(jìn)行改進(jìn),以提高老式電機(jī)的效率,并達(dá)到預(yù)期效果,為此提高其能效具有現(xiàn)實(shí)意義。
關(guān)鍵詞:老式異步電動(dòng)機(jī);修理;能效
中圖分類號(hào):TM343 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0.引言
隨著國(guó)家愈來愈重視低碳經(jīng)濟(jì),而電動(dòng)機(jī)作為能源消耗主要來源之一,據(jù)統(tǒng)計(jì),其消耗電量占工業(yè)用電的2/3左右,我國(guó)現(xiàn)鼓勵(lì)高效電機(jī)的推廣使用,進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),而我國(guó)卻存在大量老式電機(jī),效率低下,如不改進(jìn),將面臨淘汰。
我公司最近修理一種電機(jī),該電機(jī)出現(xiàn)鑄鋁轉(zhuǎn)子鋁條融化,定子線圈燒毀,客戶要求對(duì)該電機(jī)進(jìn)行修理,并做適當(dāng)改進(jìn)。通過分析,發(fā)現(xiàn)該電機(jī)的設(shè)計(jì)存在一定的缺陷,屬于低效率電機(jī)。因此我公司針對(duì)此種情況,分析電動(dòng)機(jī)效率低下的原因,并提出相應(yīng)的老式電動(dòng)機(jī)修理改造方案。方案從定子和轉(zhuǎn)子兩方面考慮:
1.定子
考慮此電機(jī)定子鐵芯完好,不對(duì)其定子鐵芯做更改,主要考慮定子銅耗。定子銅耗占其定子損耗的重要部分,因此提出更改其絕緣材料,提高絕緣材料的絕緣等級(jí),減少絕緣材料的用量,增加導(dǎo)體有效截面積,可有效降低定子銅耗。
2.轉(zhuǎn)子
2.1 結(jié)構(gòu)
籠型異步電動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,由于周期性間歇運(yùn)行或頻繁啟動(dòng),造成轉(zhuǎn)子上電磁應(yīng)力變化,使轉(zhuǎn)子導(dǎo)條過熱,從而導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)子鑄鋁導(dǎo)條斷條故障。將鑄鋁導(dǎo)條改為銅導(dǎo)條,可大大降低轉(zhuǎn)子損耗,與采用高牌號(hào)的硅鋼片相比,具有工藝可控性。
因此,銅條轉(zhuǎn)子技術(shù)將領(lǐng)先于其他先進(jìn)技術(shù),在提高電機(jī)性能方面起到重要作用。通過計(jì)算,如果直接采用原鑄鋁設(shè)計(jì)方案,僅僅將轉(zhuǎn)子導(dǎo)體材質(zhì)鋁改為銅,由于銅的電阻率僅為鋁的60%,將會(huì)造成導(dǎo)條電阻下降,會(huì)造成效率裕度過高,啟動(dòng)電流超標(biāo),啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩不合格,成本增加10%左右。鑄鋁轉(zhuǎn)子籠條斷裂后,若電機(jī)直接報(bào)廢,則浪費(fèi)很大,故許多修理單位采用鑄鋁式導(dǎo)條斷條后,先將鑄鋁融化,清理,改為穿銅條式電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)便易行,但缺點(diǎn)是:焊接不穩(wěn),容易再次斷條。
現(xiàn)簡(jiǎn)單介紹先前的焊接方式,如圖1和圖2所示為老式的轉(zhuǎn)子導(dǎo)條和轉(zhuǎn)子短路。
如圖3所示,原來的轉(zhuǎn)子銅條和短路環(huán)采用透槽插入式,此種焊接方式氣焊時(shí),預(yù)熱慢,焊接時(shí)間長(zhǎng),且由于導(dǎo)條密布,不可避免地相互干擾,多次補(bǔ)焊時(shí),則會(huì)使接頭氧化嚴(yán)重,部分焊料燒結(jié)成“渣”狀。并且,此種端環(huán)與銅條的接頭形式,也決定了焊縫不均,影響焊料的填充。這些都導(dǎo)致了焊接實(shí)際面積減少,熱應(yīng)力集中,強(qiáng)度降低,故容易造成開焊,斷條現(xiàn)象。
為了從根本上解決上述問題,我們對(duì)原有的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改變,改變的銅環(huán)和銅條連接方式如圖4所示,將原鑄鋁導(dǎo)條改為插入式銅導(dǎo)條,插入銅導(dǎo)條后,做端部機(jī)加工,并加工合適的短路環(huán),使短路環(huán)與導(dǎo)條端部做合適配合,并以高溫銀釬焊。此種方法,通過計(jì)算導(dǎo)條截面積比鋁條截面積適當(dāng)減小,既提高了轉(zhuǎn)子電阻,改善了啟動(dòng)性能,又減少了銅的使用量,降低了成本。
導(dǎo)條與端環(huán)的焊接改為立式焊接,改變后的焊接結(jié)構(gòu),只要將焊料充分填充,然后,整體加熱端環(huán),讓填充料融化,這樣不但增加了接觸面積,保證受力裕度,減少熱量集中,杜絕了焊接應(yīng)力的產(chǎn)生,而且有利于實(shí)現(xiàn)短路環(huán)與銅條的熔合,使熱量分布更加合理,有利于焊料的布置,杜絕焊料的流失。
該短路環(huán)焊接結(jié)構(gòu),由于線圈設(shè)計(jì)合理,工藝方法得當(dāng),在我廠修理鑄鋁式轉(zhuǎn)子改銅條式結(jié)構(gòu)中,已被廣泛采用。實(shí)踐證明,它從根本上解決了原氣焊工藝方法中的諸多問題,提高了功效,減少了銀焊用量,保證了電機(jī)質(zhì)量。使用至今,再無開焊、斷條事故發(fā)生。
2.2 機(jī)械耗
通過此上,電機(jī)損耗明顯降低,電機(jī)所需風(fēng)量相應(yīng)減少,由此風(fēng)扇尺寸可以縮小,機(jī)械耗相應(yīng)降低,在保證軸承壽命的前提下,將原重系列國(guó)產(chǎn)軸承牌號(hào)改為SKF輕窄系列,可有效降低機(jī)械耗。
結(jié)語
通過此種方案的改造,既修復(fù)了斷條的電動(dòng)機(jī),同時(shí),極大改善了電機(jī)的效率。我國(guó)存在大量的老式低效率電動(dòng)機(jī),老式電動(dòng)機(jī)在目前各種復(fù)雜工況條件下不僅極易損壞,而且消耗著大量的能量,造成極大地浪費(fèi),在國(guó)家大力提倡高效節(jié)能的背景下,深入研究老式電機(jī)修理及提高其效率的工作就顯得極為重要。
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