肖道兵
(江蘇奧喜?;び邢薰?,江蘇 泰興 225400)
清潔生產(chǎn)是一種戰(zhàn)略性的新型生產(chǎn)方式,是工業(yè)生產(chǎn)達(dá)到一定階段實施可持續(xù)發(fā)展的重大對策。它不僅是資源持續(xù)再利用、減少生產(chǎn)活動的污染、保護(hù)環(huán)境的根本性措施,而且能夠最大限度地降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力,達(dá)到環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏目標(biāo)。 江蘇奧喜?;び邢薰?以下簡稱“奧喜埃”)以三廢零排放為目標(biāo),以“節(jié)能、降耗、減污、增效”為原則,從“廢氣、廢水、廢渣”再利用著手,對生產(chǎn)過程、廢物源及所排廢棄物進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查、分析、評估,實施了“氫氣再利用、泵機(jī)封冷卻水和蒸汽冷凝水回收利用、化鹽工段板框壓濾工藝改進(jìn)”3個項目的清潔生產(chǎn)改造,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
奧喜埃氫氣產(chǎn)量為2 800 m3/h,其中約550 m3/h用于鹽酸合成,850 m3/h外銷給氣體壓縮公司,其余1 400 m3/h全部排放到空氣中。
1 400 m3/h的氫氣全部排放到空氣中,造成極大的浪費(fèi)。
氫氣是一種高效潔凈的燃料,利用氫氣與空氣在鍋爐內(nèi)燃燒生產(chǎn)蒸汽是一種有效的節(jié)能方式[1]。奧喜埃投入650余萬元建成1臺10 t/h(蒸汽產(chǎn)量)燃?xì)湔羝仩t。
改造前:氫氣排空量為1 400 m3/h,以運(yùn)行時間8 000 h/a計,排空氫氣達(dá)1 120萬 m3/a;改造后:這部分排空量全部用于生產(chǎn)蒸汽,對空氣環(huán)境具有較好的改善作用。
1 400 m3/h氫氣可生產(chǎn)1.0 MPa的飽和蒸汽5 t/h(生產(chǎn)1 t蒸汽約消耗280 m3氫氣),以蒸汽價格180元/ t計,產(chǎn)生蒸汽效益為:
5×8 000×180=720萬(元/a)。
燃?xì)湔羝仩t動力電耗50 kW,純水消耗5.2 t/h,以工業(yè)用電價格0.7元/(kW·h)、軟化水價格5.0元/t計,運(yùn)行成本為:
50×8 000×0.7+5.2×8 000×5.0=48.8萬(元/a)。
燃?xì)湔羝仩t項目綜合經(jīng)濟(jì)效益:
720-48.8=671.2(萬元/a)。
由于氫氣鍋爐自動化程度極高,由鹽酸合成崗位人員兼職操作氫氣鍋爐,未增加新的操作人員。
為防止泵機(jī)封冷卻水結(jié)垢損壞機(jī)封且防止對KOH產(chǎn)品質(zhì)量的影響,奧喜埃使用的泵機(jī)封冷卻水采用純水。蒸發(fā)電解區(qū)域的各泵機(jī)封冷卻水、NO.1蒸發(fā)表面冷凝器(材質(zhì):304SS)產(chǎn)生的蒸汽冷凝水全部排放至污水處理系統(tǒng)。NO.1蒸發(fā)采用兩效逆流降膜蒸發(fā)工藝,產(chǎn)能為5萬t/a。廢水排放情況如圖1所示。
圖1NO.1蒸發(fā)工藝廢水排放示意圖
Fig.1ProcessflowdiagramofdischargeofprocesswastewatergeneratedinevaporationNo.1
廢水未綜合循環(huán)利用,排放量大,不符合節(jié)能減排法律、法規(guī)。
(1)安裝1套泵機(jī)封冷卻水回收循環(huán)裝置,供各泵循環(huán)使用。
(2)NO.1蒸發(fā)Ⅱ效蒸汽冷凝水分析數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 NO.1蒸發(fā)Ⅱ效蒸汽冷凝水分析數(shù)據(jù)Table 1 Analysis data of steam condensate generated in Ⅱ-effect of evaporation No. 1
由表1分析數(shù)據(jù)可知:Ⅱ效蒸汽冷凝水可以代替純水加入至電解槽陰極室內(nèi),經(jīng)過改造后收集至蒸汽冷凝水貯槽,供電解工序使用。
(3)將NO.1蒸發(fā)表面冷凝器蒸汽冷凝水收集至工業(yè)水池。表面冷凝器蒸汽冷凝水分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 表面冷凝器蒸汽冷凝水分析數(shù)據(jù)Table 2 Analysis data of steam condensate generated in surface condenser
(4)改造后廢水收集利用情況如圖2所示。
減少污水排放量:
25.2×8 000=20.16萬(t/a)。
本方案共投入資金39萬元。
圖2改造后廢水收集利用示意圖
Fig.2Processflowdiagramofcollectionanduseofwastewaterafterimprovement
2.5.1 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益評估
(1)以園區(qū)污水廠處理污水6.2元/ m3計,減少污水處理費(fèi)用:6.2×201 600=124.99萬(元)。
(2)以純水5.0元/ m3計,減少純水消耗費(fèi)用:5.0×(11.5+6.5+3.4)×8 000=85.6萬(元)。
(3)以工業(yè)水1.8元/ m3計,減少工業(yè)水消耗費(fèi)用:1.8×3.8×8 000=5.47萬(元)。
(4)以工業(yè)電價0.7元/(kW·h)、新增水泵功率7.5 kW計,增加用電費(fèi)用:
0.7×7.5×8 000=4.2萬(元)。
(5)增加維修等費(fèi)用:0.5萬元。
2.5.2 總經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益
(1)改造后節(jié)約費(fèi)用:124.99+85.6+5.47-
4.2-0.5=211.36(萬元/a)。
(2)節(jié)水量為:20.16萬t/a。
化鹽工段鹽水澄清桶和凱膜過濾器產(chǎn)生的泥漿進(jìn)入鹽泥池,用泵輸送至板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾。濾清液回收利用,鹽泥(濾渣)外送有資質(zhì)公司處理。
奧喜埃使用進(jìn)口的精制鹽,純度高,Ca2+、Mg2+等雜質(zhì)含量低。化鹽桶出口的粗鹽水加入精制劑后,不添加絮凝劑,直接進(jìn)入澄清桶進(jìn)行沉降,然后經(jīng)膜過濾器過濾后,制成合格的鹽水供給樹脂塔。鹽泥池內(nèi)的泥漿顆粒細(xì)且較稀薄,經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾后鹽泥(濾渣)含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)達(dá)50%、含鹽(KCl)質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)10%。造成每年都有大量的廢渣外排。
原板框壓濾工藝流程如圖3所示。
圖3原板框壓濾工藝流程圖
Fig.3Processflowdiagramoforiginalplate-and-framepressurefilter
改造后板框壓濾工藝流程如圖4所示。
圖4 改造后板框壓濾工藝流程圖
改造后鹽泥(濾渣)含水率為38%,含鹽(KCl)質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為3.6%。
板框壓濾機(jī)過濾面積200 m2,處理泥渣660 t/a。方案實施后,板框壓濾機(jī)壓濾后,鹽泥(濾渣)含水率為38%,下降12%。
減少泥渣量為:660×(50%-38%)+660×
(10%-3.6%)=121.44(t/a)。
本方案共投入資金1萬元。
以生產(chǎn)1 t KCl 2 000元計,減少鹽(KCl)損失:
660×(10%-3.6%)×2 000=8.45萬(元/a)。
處理費(fèi)200元/t計,減少鹽泥處理費(fèi):
121.44×200=2.43萬(元/a)。
產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益:
8.45+2.43=10.88萬(元/a)。
經(jīng)濟(jì)效益總計為:
671.2+211.36+10.88=893.44(萬元)。
開展清潔生產(chǎn)工藝,對于提高企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,提高企業(yè)社會形象,都具有十分重要的意義。奧喜埃通過對以上3個項目的清潔生產(chǎn)改造,節(jié)水20.16萬t/a,減少泥渣外排121.44 t/a,降耗、減污綜合利用產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益約893.44萬元/a。
[1] 王慶,蒸汽冷凝水的回收.氯堿工業(yè),2010,46(12):30-31.