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12萬t/a螯合樹脂塔運行總結(jié)

2017-03-13 02:53:03馮斌
氯堿工業(yè) 2017年11期
關鍵詞:華泰精制鹽水

馮斌

(新疆華泰重化工有限責任公司,新疆 烏魯木齊 830019)

新疆華泰重化工有限責任公司(以下簡稱“華泰重化工”)是新疆中泰集團旗下主營氯堿生產(chǎn)的子公司。華泰重化工擁有3套離子膜電解裝置,其中3#裝置有A、B兩條生產(chǎn)線,以及配套的兩線二次鹽水精制系統(tǒng),燒堿產(chǎn)能總計30萬t/a。隨著離子膜電解槽的擴能改造,樹脂塔的鹽水精制能力已不能滿足裝置生產(chǎn)的需求。如果樹脂塔處于滿負荷狀態(tài),二次鹽水質(zhì)量下降,鈣、鎂等離子含量長期偏高,對電解槽的平穩(wěn)運行影響很大。為解決這一生產(chǎn)問題,2015年9月,12萬t/a螯合樹脂塔在華泰重化工投入運行。

1 原樹脂塔運行狀況

1.1再生工藝

3#鹽水精制工序引進進口樹脂塔工藝,采用3塔設計,每24 h頭塔下線再生,期間中間塔作為頭塔,兩塔在線運行,8 h后再生完畢的塔上線作為尾塔3塔運行,再生周期為62 h(每個塔62 h再生1次)。下線塔中螯合樹脂吸附了大量的鈣、鎂等陽離子,須用質(zhì)量分數(shù)為4%的鹽酸和質(zhì)量分數(shù)為5%的氫氧化鈉溶液進行再生。再生過程程序控制及閥門開關由DCS自動控制[1]。 精制后的鹽水經(jīng)過樹脂捕集器后,送往電解槽。

樹脂塔再生步驟見表1。

1.2存在問題

3#裝置樹脂塔因內(nèi)部低鈣、鎂襯膠破裂,樹脂大量從斷裂位置流失進入鹽水系統(tǒng),樹脂層高度低于觀察試鏡(1.2 m以下),給電解生產(chǎn)系統(tǒng)帶來極大的隱患。

考慮到樹脂塔內(nèi)部返廠重新襯膠工作量大,維修周期長。初步設定方案采用兩塔在線的自動模式,即1塔切出系統(tǒng)進行檢修,另外兩個樹脂塔按照正常程序1塔在線運行,1塔下線再生。

表1 樹脂塔再生操作步驟和條件Table 1 Regeneration steps ofchelating resin column and required conditions

為了補足鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)的缺額量,從1#、2#裝置分別配置兩根DN 200的CPVC管線,將兩套系統(tǒng)富余的精鹽水(總計70 m3)送至3#裝置D-160罐,以滿足電解槽生產(chǎn)負荷的鹽水需求。

電解生產(chǎn)要求的鹽水指標為:ρ(Ca2+)≤0.002 mg/L,ρ(Mg2+)≤0.002 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.002 mg/L,ρ(Ba2+)≤0.5 mg/L,ρ(Si2+)≤5 mg/L,ρ(Al3+)≤0.1 mg/L,ρ(Sr2+)≤0.05 mg/L,ρ(Ni2+)≤0.02 mg/L,ρ(Mn2+)≤0.01 mg/L。

為確保精鹽水質(zhì)量,在精鹽水管線改造后,分別對樹脂塔兩塔在線狀態(tài)的頭塔和尾塔進行了取樣分析,數(shù)據(jù)如表2、表3所示。

由表2、表3分析可知:在系統(tǒng)滿負荷狀態(tài)下,如果切換兩塔運行,再生過程中,單塔運行二次鹽水中的Ca2+嚴重超標,無法滿足電解槽對二次鹽水的質(zhì)量要求。

考慮到裝置產(chǎn)能、檢修周期與經(jīng)濟效益等因素,華泰重化工決定新增1套12萬t/a樹脂塔項目,在樹脂塔出口管線分別設計連接4套鹽水裝置的精鹽水管線,可以解決任意一套裝置樹脂塔檢修問題。

表2 頭塔出口處鹽水分析數(shù)據(jù)Table 2 Analysis data of brine out of the first column outlet mg/L

表3 尾塔出口處鹽水分析數(shù)據(jù)Table 3 Analysis data of brine out of the end column outlet mg/L

2 新樹脂塔工藝

2.1螯合樹脂塔選型

考慮到新增加的12萬t/a螯合樹脂塔主要作為備用的鹽水精制裝置,在提升裝置負荷時可以在4套鹽水裝置之間進行鹽水量的調(diào)配,運行負荷相對較低。由于無閑置廠房,在現(xiàn)有廠房新增1套裝置要求占地面積小,同時考慮到減少崗位操作頻次,因此選取工藝流程步驟少、相應配套氣動閥少、投資額度低的樹脂塔工藝。

華泰重化工對新增樹脂塔的設備規(guī)格、樹脂規(guī)格、鹽水要求如下。

(1)螯合樹脂塔規(guī)格。

塔速27.5 m3/h,鹽水流量144 m3/h,筒體高度3.5 m,封頭體積2.105 m3,直徑2 600 mm,總體積22.78 m。

(2)螯合樹脂主要規(guī)格。

球形;螯合樹脂交換容量c(Na+)為0.6 mmol/(mL·R-Na);

耐用溫度:Na型為120 ℃,H型為80 ℃;

在水中的體積變化R-H/R-Na為0.75;

含水質(zhì)量分數(shù)為52%~60%;

粒徑0.3~1.2 mm,有效粒徑0.35~0.55 mm;

均一系數(shù)<1.7;

操作溫度為15~65 ℃;

pH值適用范圍為9~12。

(3)鹽水要求。

出塔鹽水:ρ(Ca2+)≤0.002 mg/L,ρ(Mg2+)≤0.002 mg/L,ρ(Fe2+)≤0.002 mg/L,ρ(Ba2+)≤0.5 mg/L,ρ(Si2+)≤5 mg/L,ρ(Al3+)≤0.1 mg/L,ρ(Sr2+)≤0.05 mg/L,ρ(Ni2+)≤0.02 mg/L,ρ(Mn2+)≤0.01 mg/L;

操作溫度為58~62 ℃,再生溫度不低于室溫。

2.2再生工藝

華泰重化工樹脂塔的工藝流程如圖1所示,采用的DCS控制程序有3種操作模式[2]。

(1)自動模式。樹脂塔的再生程序和上、下線是自動進行的。

(2)半自動模式。樹脂塔上、下線切換手動,再生程序是自動的。

(3)手動模式。樹脂塔上、下線和再生步驟都是手動進行的。

圖1新增樹脂塔工藝PID示意圖

Fig.1PIDdiagramofprocessfornewlyaddedchelatingresincolumn

再生過程分為9個步驟,再生條件如表4所示。

表4 新樹脂塔再生操作步驟和條件Table 4 Regeneration steps ofnewly added chelating resin column and required conditions

2.3新舊樹脂塔對照

(1)反水帽材質(zhì)不同。3#裝置原樹脂塔反水帽為PVC材質(zhì),長期使用因再生過程中塔內(nèi)液體溫度急劇變化,本身材質(zhì),在熱脹冷縮的應力作用下發(fā)生螺紋松動甚至斷裂,大量樹脂從斷裂處流失,進入廢水系統(tǒng)。新樹脂塔采用RPP材質(zhì),硬度高、剛性好,彈性模量高,線膨脹系數(shù)小具有極強的耐溫特性。

(2)再生過程鹽水置換方式不同。原樹脂塔鹽水置換時,鹽水由塔頂進入,塔底流出;新樹脂塔鹽水置換時,鹽水由塔底進入,塔頂流出。相比較而言,后者更有利于樹脂的蓬松,能夠徹底地將純水置換干凈,防止進槽鹽水濃度過低而損傷離子膜。

(3) 報警和連鎖。為保證樹脂塔再生效果,程序設置了再生步驟鹽酸閥連鎖和流量連鎖。當鹽酸排液閥開啟時,其總管閥與進口閥關閉,總管閥與進口閥開啟則鹽酸排液閥關閉;當純水流量低低時,燒堿進口閥與鹽酸進口閥關閉。設置再生流量連鎖,當流量低于設定值,樹脂塔停止再生,等待故障處理完畢??刂品桨缸詣踊潭雀?,設計合理,操作簡便,大大降低了操作人員的勞動強度。

3 樹脂塔操作及再生應注意的問題

在日常的樹脂塔操作中,主要控制以下6個方面[3]。

(1)一次鹽水的pH值為8.5~9.5。鹽水中的Ca2+、Mg2+在弱堿性條件下呈游離狀態(tài),便于除去。

(2)控制精鹽水鹽水溫度為(60±2)℃。使用脫氯淡鹽水對精鹽水進行換熱,一方面提高樹脂交換活性,另一方面提高槽溫,節(jié)約蒸汽。

(3)確保樹脂塔壓差小于0.1 MPa。壓差高于0.1 MPa會導致大量樹脂破碎,應加大反洗時間沖出破碎樹脂,切換樹脂捕集器進行反沖。

(4)確認在過濾鹽水中不含游離氯(ClO-):樹脂被鹽水中的游離氯氧化失活氧化,此時即使用倍量再生,吸附容量也不能恢復,應采取更換樹脂的辦法來解決。

(5)觀察再生樹脂層高度。酸再生過程,由“Ca”、“Mg”型樹脂轉(zhuǎn)變?yōu)椤癏”型,樹脂體積將收縮近20%;堿再生過程,樹脂由“H”型轉(zhuǎn)變?yōu)椤癗a”型,體積最高膨脹40%。

在此期間,崗位操作人員一定要觀察樹脂層的高度變化,確認其再生效果。

(6)定期進行倍量再生。每月一次倍量的深度再生,可使樹脂全部完成再生,轉(zhuǎn)化為“Na”型,恢復樹脂的吸附性能。

4 運行效果

精制二次鹽水中Ca2+、Mg2+的含量越高,則證明樹脂塔運行效果越好;反之樹脂塔吸附雜質(zhì)離子的效果越差。12萬t/a螯合樹脂塔2015年9月投入運行,10月出塔鹽水中Ca2+、Mg2+的含量如表5所示。由表5可見:新樹脂塔投用以后,鈣鎂鐵等主要離子含量均未超標,表明新設計的12萬t/a螯合樹脂塔完全滿足裝置生產(chǎn)的需要。

5 結(jié)語

二次鹽水精制質(zhì)量的好壞取決于螯合樹脂良好的性能,因此要嚴格控制工藝指標。12萬t/a螯合樹脂塔裝置的成功投用,大大緩解了鹽水二次精制系統(tǒng)的壓力,為裝置逐臺滾動檢修提供了條件,為電解裝置滿負荷生產(chǎn)提供了鹽水保障。

表5 2015年10月二次鹽水指標運行指標Table 5 Quality of secondary brine in October 2015 mg/L

[1] 武平麗,高國光.對樹脂塔的程序控制[J].氯堿工業(yè),2000(8):39-41.

[2] 高文群,董海棠.離子膜法燒堿電解系統(tǒng)中螯合樹脂塔的模塊[J].氯堿工業(yè),2007(9):10-12.

[3] 高鎖成.鹽水二次精制工藝控制[J].中國氯堿,2008(1):20-22.

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