張建龍,李特社,張義,王理國
(貴州省非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)利用工程研究中心, 貴州 貴陽 550081)
煤層氣,主要以吸附態(tài)賦存于煤巖基質(zhì)中,只有少量游離態(tài)存在于孔隙之中;煤儲層普遍具有低孔、低滲、非均質(zhì)性強(qiáng)的特點(diǎn),正是基于它的賦存方式和儲層特征的特殊性導(dǎo)致煤層氣開采技術(shù)與常規(guī)天然氣開采技術(shù)有較大差異。
煤層氣的開采是在儲層改造后,通過排出儲層內(nèi)的壓裂液及地層水,使儲層壓力不斷降低,當(dāng)儲層壓力低于煤層臨界解吸壓力時,氣體解吸產(chǎn)出。最終煤層氣井的產(chǎn)氣量主要取決于儲層供氣范圍和壓降幅度,要實(shí)現(xiàn)氣井產(chǎn)量的最大化,就需要不斷擴(kuò)大解吸區(qū)域,擴(kuò)大控制面積。
排采工作需嚴(yán)格遵守“連續(xù)、緩慢、穩(wěn)定、長期”的原則。①連續(xù):排采過程中盡量避免工作設(shè)備的停機(jī)和頻繁更換,保證井底流壓是連續(xù)下降的過程;②緩慢:由于煤層本身易出煤粉加之儲層改造加入的細(xì)砂、粉砂,要求排采過程必須緩慢,盡量減少煤粉運(yùn)移,避免砂子運(yùn)移;③穩(wěn)定:頻繁的工作制度調(diào)整會導(dǎo)致煤儲層內(nèi)物質(zhì)發(fā)生無規(guī)律轉(zhuǎn)移,甚至使已穩(wěn)定的通道發(fā)生坍塌和堵塞,導(dǎo)致滲透率下降;④長期:煤儲層壓降漏斗的擴(kuò)大是長期排水壓降的結(jié)果,排水時間越長,排水量越多,壓降范圍越大,理論上產(chǎn)氣量就越大。
由于煤儲層普遍存在的低滲透率、弱含水性特點(diǎn),決定了排采過程中煤儲層的供液能力弱,產(chǎn)水量低,尤其對貴州地區(qū)來說,在排采中后期,隨著煤層氣產(chǎn)量的增大,煤儲層供液量越來越低,甚至遠(yuǎn)低于排采設(shè)備最小工作制度下的產(chǎn)水量,此時排出水多為油套環(huán)空中的液量,導(dǎo)致油套環(huán)空液面快速下降,從而加快井底流壓的下降速度,違背了“緩慢、穩(wěn)定”的排采原則,這樣容易引起煤層激動,加劇煤粉等固體顆粒的不規(guī)則運(yùn)移,降低滲透率;也不利于壓降漏斗的擴(kuò)展,只有井筒附近小范圍內(nèi)壓力得到釋放,產(chǎn)生少部分煤層氣。
由于煤層本身易出煤粉,煤粉對氣井的傷害較大,煤粉進(jìn)入井筒后,若單井產(chǎn)水量較小,達(dá)不到帶出井筒中煤粉的流速,煤粉就容易在井筒內(nèi)逐漸下降沉積、并粘結(jié)成塊,極易堵塞泵筒,嚴(yán)重時造成泵漏失,甚至卡泵,一旦卡泵,需要進(jìn)行檢泵作業(yè),期間耗時較長,違背了“連續(xù)”的排采原則,這樣使得地層壓力回升,煤層氣被重新吸附,使已形成的孔隙通道再次被水充填,阻礙后期氣體的流動;重新抽排后需要較長時間才能使產(chǎn)氣量恢復(fù)到檢泵之前。
為了適應(yīng)較低的儲層供液量,要求排采設(shè)備工作制度盡量的小,其實(shí)就是要求設(shè)備的工作速度盡量的低,但設(shè)備的長時間低速運(yùn)轉(zhuǎn),會導(dǎo)致電機(jī)的發(fā)熱嚴(yán)重,為了保護(hù)電機(jī),設(shè)備會經(jīng)常性的自動停轉(zhuǎn),不利于設(shè)備的使用壽命,也違背了“連續(xù)”的排采原則。
針對以上存在問題,特引入一種帶壓洗泵裝置,對煤層氣后期“連續(xù)、穩(wěn)定”排采具有顯著效果。
帶壓洗泵裝置是利用高壓往復(fù)泵經(jīng)井口三通向油套環(huán)空內(nèi)注水,同時,調(diào)整抽油機(jī)沖次提高氣井排液量,通過提高油管內(nèi)排采水的流速,帶動油管內(nèi)、泵筒內(nèi)沉積的煤粉排出地面,達(dá)到降低井筒內(nèi)煤粉濃度,延長檢泵周期的目的;此外,也可以單純的向井筒注液,以穩(wěn)定和恢復(fù)液面。該工藝設(shè)備簡單,操作方便,能有效節(jié)約人力成本和作業(yè)時間。具體工作流程見圖1所示。
圖1 帶壓洗泵設(shè)備工作流程圖
(1)減少卡泵風(fēng)險(xiǎn),延長檢泵周期,實(shí)現(xiàn)連續(xù)排采
煤層氣排采過程中,當(dāng)有卡泵征兆或者不出液的的情況發(fā)生時,可使用該帶壓洗泵設(shè)備,通過邊注水邊快抽的注采平衡方式,加快桿管環(huán)空中液體的流動速度,使小的固相顆粒隨液體排出而排出,減小煤粉沉降造成的卡泵風(fēng)險(xiǎn);定期使用該設(shè)備對井筒進(jìn)行清洗,能有效減少卡泵、延長檢泵周期,實(shí)現(xiàn)煤層氣的連續(xù)排采。
(2)有效穩(wěn)定液面,控制流壓降幅,實(shí)現(xiàn)緩慢、穩(wěn)定排采
針對煤層氣井排采中后期液面下降過快,井底流壓下降過快,無法有效控制的情況,使用帶壓洗泵設(shè)備,可以人為向油套環(huán)空注水,補(bǔ)充地層供液的不足,使環(huán)空中液面穩(wěn)定下降或者不降,同時也有效控制了井底流壓的下降速度,實(shí)現(xiàn)煤層氣緩慢、穩(wěn)定排采。
F2井是位于貴州省遵義斷拱長崗向斜的一口煤層氣勘探井,該井采用連續(xù)油管分段壓裂4#、7#、10#三層煤,于2015年11月30日開始排采。排水降壓階段日產(chǎn)水量最高1.3 m3/d,平均0.73 m3/d;2016年7月16日,井底流壓降至3.6 MPa,進(jìn)入臨界解吸階段,由于氣體的作用,液體產(chǎn)出量減小,平均0.56 m3/d,由于氣水兩相流的作用,對煤儲層擾動較大,致使產(chǎn)出煤粉嚴(yán)重,且該井管柱設(shè)計(jì)不合理,預(yù)留口袋只有4.3 m,產(chǎn)出的煤粉沒有足夠的空間沉積,進(jìn)入泵筒,而低產(chǎn)水量不足以把進(jìn)入泵筒內(nèi)煤粉帶出井口,導(dǎo)致卡泵,在放氣生產(chǎn)僅僅兩周之后,即進(jìn)行檢泵作業(yè),耗時13天,既消耗了人力財(cái)力,又違背了連續(xù)排采的原則,檢泵后產(chǎn)氣效果并不理想。
2016年10月30日泵效降低至不出液的現(xiàn)象,通過測示功圖顯示泵筒內(nèi)存在有固相物,這些固相物的存在引起了砂卡現(xiàn)象發(fā)生。當(dāng)時的產(chǎn)水量僅0.25~0.3 m3/d,液體在油管內(nèi)向上的流速太低,不能將進(jìn)入泵筒內(nèi)的固相物帶出到地面,為了避免再次檢泵施工,因此試驗(yàn)進(jìn)行了帶壓洗泵作業(yè)。
圖2 F2井排采曲線圖
(1)流壓控制—控制流壓變化范圍在 0.05 MPa以內(nèi);
(2)排量控制—產(chǎn)出水量=注入水量+儲層產(chǎn)水量
該井管式泵徑 28 mm,抽油機(jī)最大沖次為 6 r/min,將沖程調(diào)整為1.5 m;流量由0.01 m3/h逐步提升至0.25 m3/h后保持排量穩(wěn)定
(3)總量控制—該井桿管環(huán)空體積的3倍以上
泵深663.17 m,桿直徑為22 mm,環(huán)空容積約1.73 m3,即:1.73×3=5.19 m3
(4)沖次控制—沖次由0.3 r/min提升至約6 r/min。
表1 F2井洗泵前后參數(shù)表
洗泵之后,氣井產(chǎn)水量得到有效提高,且不出液現(xiàn)象沒有再出現(xiàn),流壓降幅也得到有效控制,效果良好(見表1)。
由于后期本井儲層供液量很?。?.12 m3/d),即使抽油機(jī)最小工作制度(沖程 0.9 m,沖次 0.28 r/min)下,泵效70%,日抽水量0.17 m3/d,為了避免環(huán)空液面下降過快,特通過該洗泵設(shè)備每日定時定量注液0.05 m,以彌補(bǔ)地層供液的不足,保證液面穩(wěn)定維持在煤層以上。從產(chǎn)氣及液面下降情況看,使用該設(shè)備定期回注水有效的維持了液面在最下部(10#)煤層以上30 m,穩(wěn)定產(chǎn)氣量1 000 m3/d左右,且到目前近9個月了,未再發(fā)生卡泵修井作業(yè),效果良好。
(1)理論分析,帶壓洗泵設(shè)備工藝設(shè)備簡單,操作方便,具有延長檢泵周期、穩(wěn)定液面降幅的效果,能實(shí)現(xiàn)煤層氣“連續(xù)、緩慢、穩(wěn)定”排采原則。
(2)針對F2井預(yù)留口袋淺,儲層供液能力低,易出煤粉的特點(diǎn),通過現(xiàn)場實(shí)踐應(yīng)用該帶壓洗泵設(shè)備進(jìn)行洗泵作業(yè),有效控制了流壓降幅,降低了煤粉卡泵風(fēng)險(xiǎn),延長了該井檢泵周期至9個月。
(3)針對F2井后期儲層供液量很小的情況,利用帶壓洗泵設(shè)備每日回注水彌補(bǔ)其儲層供液不足的情況,能有效維持液面在最下部(10#)煤層以上30 m,穩(wěn)定產(chǎn)氣量1 000 m3/d左右。
(4)針對有卡泵征兆的氣井,建議及時組織洗泵作業(yè),延長檢泵周期;針對產(chǎn)液量低,液面和流壓下降較快的氣井,建議使用該設(shè)備進(jìn)行回注水操作,以穩(wěn)定液面和井底流壓。
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