張宗毅
摘 要:通過(guò)對(duì)PG9171E型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱態(tài)啟停過(guò)程的試驗(yàn)、分析,提出了機(jī)組最經(jīng)濟(jì)的啟、停操作方案,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
關(guān)鍵詞:熱態(tài);暖管;燃機(jī);經(jīng)濟(jì)性
一、概述
作為燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,在電網(wǎng)中主要擔(dān)負(fù)調(diào)峰作用,早晚啟停頻繁,其中90%以上均為熱態(tài)啟動(dòng),因而研究適當(dāng)加快機(jī)組熱態(tài)啟動(dòng)速度、節(jié)約燃?xì)庀?、降低廠用電耗,對(duì)于提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性顯得尤為重要。我廠經(jīng)過(guò)一系列啟停機(jī)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)采集、經(jīng)濟(jì)分析,摸索出一套最佳的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱態(tài)(溫態(tài))啟停方案,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
二、機(jī)組啟停優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)性分析
(一) 燃機(jī)啟動(dòng)優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)性分析
燃機(jī)本身啟動(dòng)過(guò)程是基于MK-V自動(dòng)控制,人為干預(yù)因素極少,優(yōu)化空間有限,更多是要考慮燃機(jī)并網(wǎng)后選擇負(fù)荷與汽機(jī)匹配的問(wèn)題,以保證在耗氣量較小的情況下加快汽機(jī)暖管速度,使汽機(jī)盡快具備沖轉(zhuǎn)條件,減少燃機(jī)啟動(dòng)單循環(huán)發(fā)電時(shí)間。通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析,我們采用燃機(jī)并網(wǎng)投IGV溫控預(yù)選75MW負(fù)荷為最佳方案。一方面是出于燃機(jī)在75MW時(shí)排煙溫度已進(jìn)入550℃左右的高溫區(qū),有助于主汽溫的快速提升(高于75MW以后對(duì)排煙溫度提高不大,但小于75MW時(shí)排煙溫度將快速下降,詳見(jiàn)附表I及圖1);另一方面,燃機(jī)預(yù)選75MW待汽機(jī)暖管,可保證氣耗合理的情況下,鍋爐蒸發(fā)量較大,大大縮短汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前的暖管及燃機(jī)單循環(huán)發(fā)電時(shí)間,經(jīng)濟(jì)性最突出。
(二)汽機(jī)啟動(dòng)優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)性分析
對(duì)于汽機(jī)熱態(tài)(溫態(tài))啟動(dòng),制約其啟動(dòng)速度的主要問(wèn)題是:暖軸封速度過(guò)慢,真空未建立前,燃機(jī)不能帶高負(fù)荷,以防鍋爐超壓,同時(shí)也導(dǎo)致汽機(jī)暖管速度下降,難以具備沖轉(zhuǎn)條件。我們通過(guò)多次試驗(yàn),根據(jù)我廠汽機(jī)自身特點(diǎn),采取以下措施可以使汽機(jī)能夠在燃機(jī)并網(wǎng)前具備送軸封、抽真空條件,燃機(jī)并網(wǎng)后直接帶75MW,從而加快了機(jī)組暖管速度。
1)因正常運(yùn)行中,軸封供汽母管內(nèi)并無(wú)蒸汽流動(dòng),易產(chǎn)生凝結(jié)水,在汽機(jī)軸封母管無(wú)疏水點(diǎn)的情況下,為防止該處積水影響次日暖軸封速度,我們采取停機(jī)前30分鐘,開啟軸封供汽電動(dòng)門、調(diào)門,對(duì)軸封供汽管道暖管30分鐘,既提高該管道蓄熱,同時(shí)有效蒸發(fā)該處積水,為次日啟機(jī)做好鋪墊;
2)做好鍋爐保壓工作,控制停機(jī)鍋爐壓力。停機(jī)后我們要求高壓爐疏水保持關(guān)閉狀態(tài)(包括存在內(nèi)漏的疏水電動(dòng)閥前手門關(guān)閉);投入盤車時(shí),控制鍋爐高壓包壓力在5.0MPA以上,并做好保壓保溫記錄;
3)加強(qiáng)機(jī)、爐側(cè)疏水控制,不易過(guò)早疏水,過(guò)度泄壓,最好在燃機(jī)發(fā)啟動(dòng)令前10min,開啟鍋爐疏水手閥、電動(dòng)閥進(jìn)行鍋爐疏水1~2min,待疏水完畢后關(guān)爐側(cè)疏水電動(dòng)閥,繼續(xù)對(duì)機(jī)側(cè)主汽管路疏水1~2分鐘,即可進(jìn)行暖軸封的操作;優(yōu)化后,汽機(jī)均壓箱溫度上升速度大幅提高,使得汽機(jī)暖均壓箱時(shí)間縮短,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)及并網(wǎng)時(shí)間比優(yōu)化前提前了9分鐘。計(jì)算啟機(jī)氣耗率由0.3544下降至0.3345NM3/KWH,節(jié)約天然氣2702 NM3,節(jié)省廠用電924KWH,盡管少發(fā)電4598KWH,但折算后每次啟機(jī)仍可產(chǎn)生效益7270.8元,全年按200次啟機(jī)可產(chǎn)生146.549萬(wàn)元的可觀效益。詳見(jiàn)附表III
三、輔助啟停優(yōu)化,有效降低廠用電耗
(1)循環(huán)水池水位:由于爐區(qū)泵組冷卻水、鍋爐化學(xué)取樣間冷卻水均回收到循環(huán)水池,因此在停機(jī)后循環(huán)水池水位會(huì)持續(xù)上升。為防止停機(jī)后循環(huán)水池溢流,要求停機(jī)前2小時(shí)逐步將循環(huán)水池液位降至1.2米。
(2)循環(huán)水泵及冷卻風(fēng)塔的啟停:正常運(yùn)行中采用兩泵四塔運(yùn)行方式;燃機(jī)發(fā)停機(jī)令時(shí),停運(yùn)兩臺(tái)冷卻風(fēng)塔;燃機(jī)負(fù)荷降至75MW時(shí),停運(yùn)一臺(tái)循環(huán)水泵; 30MW時(shí),停運(yùn)剩余兩臺(tái)冷卻風(fēng)塔;汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零,退軸封,即可停運(yùn)另一臺(tái)循環(huán)水泵。對(duì)于啟機(jī)過(guò)程,燃機(jī)發(fā)啟動(dòng)令時(shí),先啟動(dòng)第一臺(tái)循環(huán)水泵,以免燃機(jī)滑油超溫;高、低壓旁路拉開后,啟動(dòng)第一臺(tái)冷卻風(fēng)機(jī);待大量蒸汽進(jìn)入凝汽器后,根據(jù)循環(huán)水溫度的上升幅度再逐步啟動(dòng)其它冷卻風(fēng)機(jī)運(yùn)行;燃機(jī)帶負(fù)荷75MW時(shí),再啟動(dòng)第二臺(tái)循環(huán)水泵。
四、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)以上經(jīng)濟(jì)分析,優(yōu)化操作方案后,每次熱態(tài)啟動(dòng)節(jié)約7327.45元,每次停機(jī)節(jié)約1000.5元,全年按啟停200次計(jì)算,全年一套機(jī)組可以節(jié)省166.4萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益極其可觀。
參考文獻(xiàn)
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