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從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS系統(tǒng)全廠一體化應(yīng)用

2017-03-27 18:29:34蘇志輝
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年7期

蘇志輝

摘 要:文章介紹了從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS系統(tǒng)全廠一體化應(yīng)用,分別對(duì)母管制垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行特點(diǎn)、母管制垃圾焚燒發(fā)電廠控制需求、從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS控制系統(tǒng)進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞:母管制垃圾焚燒發(fā)電廠;DCS;全廠一體化

1 概述

目前,我國(guó)的垃圾焚燒發(fā)電廠基本上都采用母管制運(yùn)行方式。而大部分垃圾發(fā)電廠,鍋爐采用DCS系統(tǒng)+PLC系統(tǒng)控制方式,汽輪機(jī)數(shù)字式電液控制系統(tǒng)采用另外一套DCS系統(tǒng)或WoodWard505調(diào)節(jié)器控制,煙氣凈化系統(tǒng)、化學(xué)除鹽水處理系統(tǒng)一般也都采用獨(dú)立的PLC系統(tǒng)控制,為便于全廠統(tǒng)一在中控室進(jìn)行監(jiān)控,相互之間采用通訊的方式連接。一旦發(fā)生通訊故障,中央控制室就無(wú)法監(jiān)控各個(gè)子系統(tǒng),監(jiān)控不到的子系統(tǒng)就進(jìn)入自動(dòng)化孤島狀態(tài),非常不安全。本文針對(duì)此現(xiàn)狀在從化垃圾焚燒發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)了DCS全廠一體化控制,下文加以詳細(xì)說(shuō)明。

2 母管制垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行特點(diǎn)分析

2.1 單臺(tái)垃圾焚燒爐的主蒸汽壓力都不穩(wěn)定

母管制垃圾焚燒發(fā)電廠存在的突出問(wèn)題:?jiǎn)闻_(tái)垃圾焚燒爐的主蒸汽壓力都不穩(wěn)定。這是因?yàn)檫M(jìn)入各臺(tái)垃圾焚燒爐的垃圾熱值不穩(wěn)定所造成的。眾所周知,國(guó)外的垃圾是分類(lèi)的,因此熱值比較穩(wěn)定。而國(guó)內(nèi)垃圾基本上不分類(lèi),所以盡管進(jìn)入垃圾焚燒爐的垃圾給料量是可以控制的,但是每一時(shí)刻進(jìn)入垃圾焚燒爐的垃圾熱值實(shí)際上是無(wú)法確定的;特別是在天氣潮濕的情況下,垃圾熱值波動(dòng)很大,從而導(dǎo)致單臺(tái)垃圾焚燒爐的主蒸汽壓力都不穩(wěn)定;進(jìn)而影響到整個(gè)主蒸汽母管的壓力也總是不穩(wěn)定。這就會(huì)嚴(yán)重影響汽輪機(jī)的正常運(yùn)行。

2.2 母管制垃圾焚燒爐的主蒸汽溫度采用DCS控制可以穩(wěn)定

盡管母管制垃圾焚燒爐由于垃圾的熱值不確定而導(dǎo)致主蒸汽壓力不穩(wěn)定,但是單臺(tái)垃圾焚燒爐的主蒸汽溫度,采用DCS系統(tǒng)以后是可以穩(wěn)定控制的。這是因?yàn)楝F(xiàn)代化的垃圾焚燒爐絕大多數(shù)采用了噴水減溫的技術(shù)方案。實(shí)踐證明,DCS系統(tǒng)采用串級(jí)控制技術(shù)后,只要控制減溫水的調(diào)節(jié)閥,只要調(diào)節(jié)閥質(zhì)量比較好,泄漏量小,DCS是可以成功地把垃圾焚燒爐的主蒸汽溫度控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)。

2.3 母管制汽輪機(jī)對(duì)于主蒸汽溫度變化十分敏感

由于汽輪機(jī)的汽缸壁厚薄不均勻,因此對(duì)于主蒸汽溫度變化十分敏感。當(dāng)主蒸汽溫度變化劇烈時(shí),由于熱脹冷縮的原因,會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)各部分的熱應(yīng)力嚴(yán)重不均勻;甚至?xí)?dǎo)致汽缸壁出現(xiàn)裂縫或者導(dǎo)致大軸彎曲。而采用一體化控制的DCS和DEH后,垃圾焚燒爐的主蒸汽溫度通過(guò)DCS系統(tǒng),可以控制得十分穩(wěn)定;同時(shí),汽輪機(jī)本身各點(diǎn)的溫度,也可以通過(guò)DCS系統(tǒng)得到嚴(yán)密的監(jiān)控,因而為汽輪機(jī)的安全運(yùn)行提供了可靠保證。

3 母管制垃圾焚燒發(fā)電廠“全廠一體化”控制需求

母管制垃圾焚燒發(fā)電廠“全廠一體化”控制是根據(jù)以下幾個(gè)方面的要求而提出來(lái)的:

3.1 信息化(Information)時(shí)代對(duì)于DCS的要求

70年代DCS剛剛推出時(shí),主要是用于控制。40多年過(guò)去了,DCS僅僅用于控制,就是一個(gè)過(guò)時(shí)的、陳舊的觀念了。當(dāng)代的DCS系統(tǒng),由于其軟硬件的飛躍發(fā)展,已將SCADA等多種信息整合技術(shù)與工程師夢(mèng)寐以求的控制品質(zhì)和安全特性相融合,成為一個(gè)理想的綜合信息系統(tǒng),不僅僅可以實(shí)現(xiàn)良好的控制功能,而且已經(jīng)成為最好、最及時(shí)的信息集成工具。

因此,進(jìn)入21世紀(jì)的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè),陸續(xù)有垃圾焚燒發(fā)電工程項(xiàng)目推出全廠DCS一體化控制解決方案。就是要采用最先進(jìn)的DCS系統(tǒng)和最先進(jìn)的信息集成技術(shù),不僅僅要實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的控制方案,而且要實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的信息管理模式。

3.2 消滅“自動(dòng)化孤島”現(xiàn)象對(duì)于DCS的要求

由于現(xiàn)在的DCS系統(tǒng)完全有能力取代原有的輔助控制系統(tǒng),因此堅(jiān)決消滅垃圾焚燒發(fā)電廠的“自動(dòng)化孤島”現(xiàn)象完全可能。即采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和通訊技術(shù),將地理位置分散的各輔控子系統(tǒng)連接成全廠輔控網(wǎng)絡(luò),在維持原有控制設(shè)備分散控制的同時(shí),在中央控制室實(shí)現(xiàn)對(duì)輔助控制系統(tǒng)的集中監(jiān)控。

傳統(tǒng)垃圾焚燒發(fā)電廠輔助控制系統(tǒng)種類(lèi)繁多,數(shù)據(jù)獲取困難,在電廠內(nèi)部形成多個(gè)信息孤島。高成本的投入換來(lái)的卻是運(yùn)營(yíng)成本增加,維護(hù)工作量增大、可靠性能的降低。以前采用PLC的煙氣凈化系統(tǒng)、化學(xué)除鹽水處理系統(tǒng)、蒸汽吹灰系統(tǒng)、脈沖吹灰系統(tǒng)、循環(huán)水泵房控制系統(tǒng)及工業(yè)水泵房控制系統(tǒng)等,現(xiàn)在可以全部設(shè)置新一代DCS系統(tǒng)的遠(yuǎn)程I/O模塊。這些就地的遠(yuǎn)程I/O模塊負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)信息的采集和控制指令的輸出。它們用光纖或者雙絞線和集控室的DCS系統(tǒng)相連,從而可以節(jié)省大量控制電纜。

3.3 現(xiàn)代化的管理模式對(duì)于DCS的要求

現(xiàn)代化的管理模式,要求充分提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。其中一個(gè)重要方面,就是要在垃圾焚燒發(fā)電廠實(shí)現(xiàn)“全能值班員”制度。即垃圾焚燒發(fā)電廠的運(yùn)行人員,必須同時(shí)具有監(jiān)控操作全廠所有控制系統(tǒng)(包括機(jī)爐電和全廠輔機(jī)系統(tǒng))的能力。因此整個(gè)中央控制室內(nèi),不再嚴(yán)格地分為司爐、司機(jī)和電氣值班。任何一個(gè)運(yùn)行人員,根據(jù)授權(quán),可以在任何一臺(tái)LCD上,分別控制鍋爐、汽機(jī)、電氣或者是垃圾焚燒發(fā)電廠的任何一個(gè)輔機(jī)系統(tǒng)。

綜上所述,現(xiàn)代化的管理模式,要求用一套DCS系統(tǒng),覆蓋全廠,從而可以對(duì)全廠所有的運(yùn)行設(shè)備和生產(chǎn)狀況實(shí)現(xiàn)全面的監(jiān)控。堅(jiān)決不在許多輔機(jī)設(shè)備系統(tǒng)旁邊,再設(shè)置值班人員。包括煙氣凈化車(chē)間和化學(xué)除鹽水處理車(chē)間,也要把運(yùn)行人員減到最少。由此可見(jiàn),PLC不能再用。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)了PLC形成的“自動(dòng)化孤島”,往往就得在孤島現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置值班人員。為此從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS系統(tǒng)決定實(shí)施“全廠一體化”解決方案,來(lái)全面提高整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠的自動(dòng)化水平、信息化水平和管理水平。

4 從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS控制系統(tǒng)

從化垃圾焚燒發(fā)電廠DCS控制系統(tǒng)采用艾默生公司OVATION系統(tǒng),OVATION系統(tǒng)是最早用于輔網(wǎng)一體的控制系統(tǒng),同時(shí)也是應(yīng)用最為成功的系統(tǒng)。OVATION系統(tǒng)采用先進(jìn)的分散式數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu),輔控網(wǎng)絡(luò)局部中斷,相關(guān)控制不受影響;服務(wù)器離線,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)控制不受影響。同時(shí)OVATION系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程控制器和遠(yuǎn)程的IO站,可以有效分散在偏遠(yuǎn)控制現(xiàn)場(chǎng),并大量節(jié)省硬件成本。本項(xiàng)目DCS系統(tǒng)控制實(shí)際I/O點(diǎn)數(shù)達(dá)5500點(diǎn),在中央控制室實(shí)現(xiàn)對(duì)全廠的集中監(jiān)控。

全廠DCS系統(tǒng)共配置11個(gè)過(guò)程控制站,分別為:1#焚燒爐系統(tǒng)、1#ACC系統(tǒng)、2#焚燒爐系統(tǒng)、2#ACC系統(tǒng)、汽機(jī)系統(tǒng)、DEH系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、1#煙氣系統(tǒng)、2#煙氣系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、公用系統(tǒng),完成對(duì)整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠各系統(tǒng)的監(jiān)視和控制。

全廠監(jiān)控操作站:共配置7個(gè)操作員站(分別為:焚燒爐OS1、焚燒爐OS2、汽機(jī)OS3、DEH OS4、ECS OS5、煙氣OS6、公用OS7)、1臺(tái)工程師站。

全廠DCS系統(tǒng)控制范圍:垃圾運(yùn)輸?shù)姆Q重地磅系統(tǒng),焚燒爐輔機(jī)及ACC系統(tǒng),余熱鍋爐系統(tǒng),煙氣凈化系統(tǒng),汽機(jī)本體及輔機(jī)系統(tǒng),DEH系統(tǒng),化學(xué)除鹽水處理系統(tǒng),蒸汽吹灰系統(tǒng),脈沖吹灰系統(tǒng),全廠公用系統(tǒng)。

5 結(jié)束語(yǔ)

從化垃圾焚燒發(fā)電廠采用艾默生公司的OVATION系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)DCS全廠一體化控制,該項(xiàng)目1#焚燒爐于2016年12月28日正式點(diǎn)火烘爐,整體項(xiàng)目已進(jìn)行到預(yù)運(yùn)營(yíng)階段,全廠DCS系統(tǒng)運(yùn)行良好、穩(wěn)定可靠。實(shí)踐證明,DCS系統(tǒng)全廠一體化監(jiān)控,有效提高了全廠自動(dòng)化控制水平,消除各子系統(tǒng)信息孤島和數(shù)據(jù)隔離現(xiàn)象。幫助垃圾焚燒發(fā)電廠提升管理效率和效益,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境。隨著DCS系統(tǒng)功能越來(lái)越強(qiáng)大,控制軟件越來(lái)越完善成熟,未來(lái)的垃圾焚燒發(fā)電廠必然走“全廠一體化”的道路,這是歷史發(fā)展的必然趨勢(shì)。

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