婁琦+李愛景
摘 要:本文通過煙草制絲車間實踐,指出影響四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率的因素,提出一系列的改進(jìn)措施,達(dá)到提高四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率的效果。
關(guān)鍵詞:煙草制絲;四絲摻配;煙絲質(zhì)量
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.008
1 背景
在制絲生產(chǎn)線上,四絲摻配是制絲工藝重要的組成部分,其工藝流程設(shè)置的合理性和程序控制的先進(jìn)性直接影響過程控制的精確性。按照卷煙工藝規(guī)范,四絲摻配配比精度<1.0%,其值越小,精度越高,越能體現(xiàn)配比系統(tǒng)的先進(jìn)性。做為配比系統(tǒng)最重要的設(shè)備,皮帶秤運行的精度和穩(wěn)定性,決定了物料輸送過程中的均勻性,并最終影響煙草成品的感官質(zhì)量與內(nèi)在品質(zhì)。工藝改進(jìn)前,我車間在混絲摻配過程中四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率平均僅為94.59%。
2 要因分析
摻配工序的皮帶秤分為控制型和配比型兩種類型。葉絲秤為計量型(簡稱主秤),用于計量干燥后的瞬時葉絲重量和累計量,梗絲秤、薄片絲秤、膨脹煙絲秤以及回收煙絲秤為配比型(簡秤從秤),用于實時跟蹤主秤流量,并按設(shè)定比例實時控制各摻配物料的流量。在生產(chǎn)過程中,根據(jù)卷煙品牌不同配方,以葉絲主秤的瞬時流量為基準(zhǔn),其它物料按照不同的設(shè)定比例,分別通過各自的從秤均勻地?fù)脚涞饺~絲中。通過對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的排查和分析,影響四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率低的原因主要有以下三方面:
(1)摻配預(yù)填充方式不合理,堆棧功能不完善:基于重量的預(yù)填充沒有充分考慮煙絲的結(jié)構(gòu)和松散度,造成秤皮帶鋪料的長度不能保持恒定,后續(xù)的煙線堆??刂埔彩チ嘶A(chǔ)保障,影響摻配精度。
(2)核子皮帶秤控制精度低:由于核子皮帶秤對環(huán)境要求苛刻,電離室表面積塵、煙絲結(jié)構(gòu)、品級及含水率的變化都會產(chǎn)生測量誤差,影響核子秤計量的準(zhǔn)確度,從而影響控制精度。
(3)無摻配預(yù)警功能,故障自診斷功能較弱: 由于自診斷功能較弱,不能及時發(fā)現(xiàn)電子皮帶秤數(shù)據(jù)異常,往往要到生產(chǎn)結(jié)束后前后的數(shù)據(jù)誤差分析或者是在技術(shù)人員校驗后才能發(fā)現(xiàn),異常發(fā)現(xiàn)的時間,故障排除時間受維修人員個人能力的影響較大,對于潛在故障的診斷嚴(yán)重滯后,往往在影響摻配正常運行時才能發(fā)現(xiàn)問題。
3 改進(jìn)措施
3.1 摻配控制系統(tǒng)改進(jìn)
(1)配比秤預(yù)填充系統(tǒng)改進(jìn)。將配比秤基于重量的預(yù)填充方式改為延時控制,以固定速度進(jìn)行預(yù)填充,以鋪滿整個秤皮帶的時間均值做為延時基準(zhǔn)值,各配比秤按此控制,保證每次預(yù)填充鋪料長度恒定,提高配比精度。
(2)堆棧程序改進(jìn)。原堆棧程序在控制過程中,任何一臺秤發(fā)生異常再啟動時,流量堆棧初始化,摻配秤重新開始跟蹤主秤配比,瞬時比例嚴(yán)重超標(biāo),瞬時摻配精度呈幾何級變化,波動很大。為此,完善堆??刂瞥绦?,增加“記憶”功能,摻配程序再啟動時,仍從停止點時刻的堆棧保存數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)配比,保持配比的平滑性,減小精度波動。與預(yù)填充程序相配合,保證了在生產(chǎn)過程中摻配精度的穩(wěn)定性。
3.2 皮帶秤改進(jìn)
將電子皮帶秤引入四絲摻配,改進(jìn)的四傳感器雙秤臺電子秤具有環(huán)境適應(yīng)能力強,靈敏度高,不受煙絲因素變化的影響,控制精度高。
對雙秤臺的控制進(jìn)行改進(jìn),當(dāng)生產(chǎn)中有傳感器異常損壞時,通過程序控制,由雙秤臺轉(zhuǎn)換成可以自動完好運行的單秤臺系統(tǒng),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,待生產(chǎn)結(jié)束后再進(jìn)行維修,保證配比的連續(xù)性。(如圖一所示)
3.3 智能控制系統(tǒng)研制
(1)異常識別和診斷策略。當(dāng)電子秤出現(xiàn)斷路器跳閘、變頻器故障、異常堵料、瞬間波動、皮帶“跑偏“、空秤長時間運行等情況時,分別采用不同策略,分為警示故障和禁止故障兩個等級。皮帶運行在數(shù)值在3.7至6.8區(qū)間以外運行時列為異常;空秤運行時瞬時流量在-25kg/h至25kg/h區(qū)間以外視為異常;在生產(chǎn)過程中以5000kg/h的流量為例,變頻器頻率對應(yīng)29hz至33hz正常,皮帶速度對應(yīng)0.998m/s至0.102m/s判斷為正常,否則視為異常,可能出現(xiàn)了皮帶打滑或編碼器等故障,并由此輸出相應(yīng)等級的報警。修改報警輸出控制程序,出現(xiàn)紅色閃爍報警提示信息,并觸發(fā)電鈴發(fā)出警報,提醒操作人員注意,必要時通知技術(shù)人員處理,確保診斷精準(zhǔn),實現(xiàn)電子秤運行狀態(tài)平穩(wěn)。
(2)異常警示系統(tǒng)。PLC程序數(shù)據(jù)通過中控I/O服務(wù)器與上位機通信,IFIX畫面開發(fā)軟件通過,將異常信號可視化,通過監(jiān)控畫面監(jiān)控電子秤的運行狀態(tài),聲光報警器啟動及電子秤異常信息都會在IFIX畫面上以紅色閃爍的文本警告,實現(xiàn)電子秤的預(yù)警功能,確保運行狀態(tài)可控。
4 效果對比分析
本次改進(jìn)效果達(dá)到了我們預(yù)期的目標(biāo),四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率大幅提升。我們對煙絲質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計,四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率為100%。
5 結(jié)論
(1)提升電子秤智能化水平,故障預(yù)警能力,在生產(chǎn)前就能發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,減少質(zhì)量缺陷的發(fā)生,改進(jìn)后四絲摻配精度優(yōu)質(zhì)率由改進(jìn)前的94.59%提高到了100%,滿足了卷煙工藝生產(chǎn)的需求,改善了卷煙感官質(zhì)量。
(2)智能化控制系統(tǒng)的研制,大幅度降低車間操作和維修人員對電子秤的保養(yǎng)維修勞動強度,減少系統(tǒng)故障運行的時間,使電子皮帶秤的使用更可靠,為產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定提供可靠保障。
參考文獻(xiàn):
[1]張歡歡.卷煙制絲過程中煙絲化學(xué)成分和感官質(zhì)量的動態(tài)變化研究[D].河南農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.
作者簡介:婁琦(1979-),男,大專,助理工程師,主要從事制絲設(shè)備維修工作。