張曉斐
摘 要:核電常規(guī)島主廠房底板上布置著眾多設(shè)備和管道的支墩,支墩的施工質(zhì)量直接影響到上部設(shè)備和管道運行的穩(wěn)定性。本文結(jié)合魚刺圖分析法,對某核電廠主廠房底板支墩埋件空鼓事件進(jìn)行原因分析,確定了主要原因并制定防治措施,起到了很好的效果。
關(guān)鍵詞:支墩埋件空鼓;魚刺圖分析法;要因確認(rèn)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.160
1 前言
核電常規(guī)島主廠房底板上布置著眾多設(shè)備和管道的支墩,支墩的施工質(zhì)量直接影響到上部設(shè)備和管道運行的穩(wěn)定性。支墩埋件空鼓是支墩埋件與下部混凝土不緊密貼合,埋件下方存在孔洞的現(xiàn)象。支墩上埋件能增強(qiáng)支墩的強(qiáng)度,提高支墩上支撐設(shè)備的穩(wěn)定性,而支墩埋件存在空鼓,會在支墩承受設(shè)備載荷時,形成突變式內(nèi)陷或徐變式內(nèi)陷,對上部設(shè)備的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響,嚴(yán)重時會造成較大事故[1-2]。
某在建核電廠對常規(guī)島主廠房底板已澆筑完的四個區(qū)域支墩質(zhì)量進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)支墩質(zhì)量一次驗收合格率平均僅為69%,一次驗收合格率遠(yuǎn)低于合同要求的95%的指標(biāo)。其中,支墩埋件空鼓導(dǎo)致的不合格占比高達(dá)90%。分析支墩型埋件空鼓的原因,制定預(yù)防措施,解決埋件空鼓問題,有利于提高底板支墩的施工質(zhì)量,提高主廠房底板支墩一次驗收合格率,降低返工或修理的費用,保證工程的順利進(jìn)行。
主廠房底板支墩不合格原因如下:
支墩埋件空鼓:質(zhì)量問題個數(shù)為45個,占總質(zhì)量問題數(shù)的90%;
表觀質(zhì)量通?。嘿|(zhì)量問題個數(shù)為2個,占總質(zhì)量問題數(shù)的4%;
標(biāo)高超差:質(zhì)量問題個數(shù)為2個,占總質(zhì)量問題數(shù)的4%;
其他:質(zhì)量問題個數(shù)為1個,占總質(zhì)量問題數(shù)的2%;
2 支墩埋件空鼓原因分析
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,利用魚刺圖分析法[3-5],對支墩型埋件空鼓原因進(jìn)行分析。按照人、機(jī)、料、法、環(huán)5個方面分析出導(dǎo)致埋件空鼓的末端原因為:振搗工缺乏培訓(xùn)、振搗工人數(shù)不足、支墩位置混凝土澆筑時機(jī)過早、支墩與底板整體式澆筑、下料及振搗困難、埋件開孔不合理、澆筑過程中的防空鼓檢查方法不明確、混凝土自身過度收縮、振搗棒直徑單一、現(xiàn)場臨時停電、夜間照明不足。
3 支墩埋件空鼓要因確認(rèn)
支墩埋件空鼓的魚刺圖分析,得出了導(dǎo)致埋件空鼓的各末端原因。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對各類原因進(jìn)行了驗證,確定導(dǎo)致支墩型埋件空鼓的主要原因。最終從振搗工缺乏相關(guān)培訓(xùn)、振搗工人數(shù)不足、支墩位置混凝土澆筑時機(jī)過早、支墩與底板整體式澆筑、下料及振搗困難、埋件開孔不合理、澆筑過程中的防空鼓檢查方法不明確、混凝土自身過度收縮、振搗棒直徑單一、現(xiàn)場臨時停電、夜間照明不足11個末端因素中確認(rèn)3個要因:支墩與底板整體式澆筑、下料及振搗困難、埋件開孔不合理、澆筑過程中的防空鼓檢查方法不明確。
4 制定對策
針對確認(rèn)的4個主要原因,現(xiàn)場制定了降低支墩埋件空鼓率對策。
4.1 支墩與底板整體式澆筑
對策:針對主廠房底板支墩混凝土與底板整體澆筑,底板混凝土強(qiáng)度沒有達(dá)到一定強(qiáng)度時,容易引起支墩混凝土沉降,導(dǎo)致支墩上埋件空鼓的問題,編制支墩澆筑的設(shè)計變更申請,將整體式澆筑更改為二次澆筑。
4.2 下料及振搗困難
對策1:擴(kuò)大支墩尺寸
根據(jù)埋件使用功能,擴(kuò)大支墩尺寸,參照現(xiàn)場下料情況和振搗棒直徑,發(fā)起設(shè)計變更,在預(yù)埋件不變情況下,將支墩尺寸每邊擴(kuò)大80mm,以方便混凝土下料,混凝土振搗和排氣。
對策2:模板斜面做溜槽
根據(jù)現(xiàn)場混凝土下料及振搗方式,對中型高大埋件增加斜面溜槽,可以便于混凝土下料及振搗,其中需要增加振搗孔的為高度超過1.5m支墩,其他埋件支墩僅做斜面溜槽兼做振搗孔使用。
4.3 埋件開孔不合理
對策:根據(jù)支墩及埋件尺寸,混凝土澆筑、排氣順序,增加埋件灌漿孔和排氣孔,優(yōu)化部分排氣孔及振搗孔的位置[6]。
4.4 澆筑過程中的空鼓檢查方法不明確
對策:通過分析討論,形成了如下埋件空鼓檢查的方法,并將相關(guān)要求固化進(jìn)相應(yīng)施工方案中,并對施工班組進(jìn)行專項交底。
(1)在澆筑過程中派專人對支墩位置進(jìn)行敲擊檢查;
(2)在澆筑到設(shè)計標(biāo)高時,用振搗棒對模板外側(cè)進(jìn)行震動,加速氣泡排出;
(3)加強(qiáng)對支墩處的振搗,支墩處的振搗要比底板處的振搗時間適當(dāng)延長,直至埋件四周出現(xiàn)返漿,方可停止支墩處混凝土澆筑;
(4)在工人發(fā)現(xiàn)疑似空鼓時,及時通知技術(shù)員對相應(yīng)區(qū)域加強(qiáng)振搗或補(bǔ)漿。
5 效果檢查
按照上面制定的措施,對主廠房B區(qū),C區(qū)底板支墩澆筑進(jìn)行控制,拆模后,對支墩埋件空鼓情況進(jìn)行檢查。從表中數(shù)據(jù)可以看出,支墩埋件空鼓率從最開始時的28.3%降低到1.8%,由此可見,制定的應(yīng)對措施很好的解決了施工過程中遇到的埋件空鼓問題。
6 結(jié)論
結(jié)合魚刺圖分析法,對某核電廠主廠房底板支墩型埋件空鼓事件進(jìn)行原因分析,并針對主要原因,制定了應(yīng)對措施,使得在后續(xù)的施工過程中,支墩埋件空鼓的數(shù)量大幅度的減少。在避免返工和修理,節(jié)約成本的同時,也避免出現(xiàn)因混凝土修補(bǔ)導(dǎo)致安裝進(jìn)度延期的情況,加快了項目整體施工進(jìn)度。
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