羅玉立 鞠慶紅 曾 杰 楊先芝
(中國第二重型機械集團公司,四川618013)
燃機輪盤鍛件用30Cr2Ni4MoV鋼冶煉工藝研究及冶金質(zhì)量評價
羅玉立 鞠慶紅 曾 杰 楊先芝
(中國第二重型機械集團公司,四川618013)
介紹了燃機輪盤用30Cr2Ni4MoV超純凈鋼的冶煉工藝措施、過程控制及質(zhì)量評價。通過制定嚴謹?shù)墓に?、精細化的過程控制,所有產(chǎn)品一次性合格。
燃機輪盤;冶煉工藝;30Cr2Ni4MoV;過程控制;質(zhì)量評價
某汽輪機廠采用30Cr2Ni4MoV超純凈鋼制造燃機鍛件。對C、Cr、Ni、Mo、V等常規(guī)可控元素的要求與普通低壓轉(zhuǎn)子相同,但是對Si、Mn、P、S等殘余元素提出了相當高的要求。燃機鍛件殘余、有害元素的化學(xué)成分標準要求見表1。
表1 燃機鍛件殘余、有害元素的 化學(xué)成分標準要求(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 The standard requirements of chemical composition of residual and harmful elements of gas turbine forgings (mass fraction, %)
注:J=(Si+Mn)(P+Sn)×10 000
該鍛件不僅對化學(xué)成分要求非常嚴格,而且對夾雜物總量也提出了非??量痰囊蟆藴室驛+B+C+D≤3.0,必須至少有一項達到0級,其他任何一項不能超過1級。
對殘余、有害元素成分和夾雜物總量的嚴格要求,對原輔材料的質(zhì)量等級、冶煉工藝和生產(chǎn)過程管控等都提出了相當高的要求。
2.1 工藝流程
本次生產(chǎn)錠型約100 t,根據(jù)我廠設(shè)備,選用“電弧爐粗煉→鋼包爐真空精煉→真空澆注”的流程,從工藝上采取最優(yōu)手段,確保有效地去除鋼中的有害元素,降低氣體含量,減少內(nèi)生夾雜物。
2.2 原輔材料要求
為了盡可能的降低As、Sn、Sb等殘余有害元素含量,冶煉本鋼種時,選用特優(yōu)生鐵和特優(yōu)廢鋼,精選海綿鐵,嚴格控制本廠返回廢鋼用量。必須選取有害殘余元素含量低的、高等級的鐵合金,嚴格控制在加入鐵合金的過程中帶入殘余元素。對于造渣及脫氧材料同樣必須進行精選。
2.3 過程控制
在電爐粗煉階段,主要任務(wù)是通過吹氧助熔,快速熔化爐料,實現(xiàn)脫P和去除夾雜物的目的。在冶煉前期,充分利用溫度低、脫P條件良好的情況造好渣,實現(xiàn)快速脫P。在冶煉后期,強化脫C,強化鋼液沸騰去除鋼液中的夾雜物。當P≤0.002 5%,溫度達到工藝要求后出鋼。
STZ 誘導(dǎo)小鼠 DR 模型的主要缺點是持續(xù)時間長,這增加了實驗成本[25]。STZ 有細胞毒性,可以破壞心臟、腎臟、中樞神經(jīng)系統(tǒng)等重要臟器的功能,導(dǎo)致實驗動物劑量依賴性死亡[11]。STZ 劑量高于 200 mg/kg 會導(dǎo)致小鼠死亡[5]。實驗動物有 STZ中毒現(xiàn)象時可以通過注射藥物降低實驗動物的死亡率,如他克林可以作為糖基清除劑在注射 STZ 后使用[26]。通過改進實驗方法,也可以降低實驗動物的死亡率,如選擇實驗動物時盡量選用雄性小鼠,小鼠周齡要達到性成熟期(盡量在 8~9 周齡),采用高脂飲食伴注射較低劑量 STZ 的方式,或盡量采用靜脈注射等。
在鋼包爐階段,主要任務(wù)是去氫脫氧、脫硫,去除夾雜物,調(diào)節(jié)化學(xué)成分和出鋼溫度。這一環(huán)節(jié)直接關(guān)系到鋼水純凈度,所以必須嚴格執(zhí)行工藝。不僅要確保可控元素達到規(guī)定要求,還要保證殘余有害元素滿足標準要求,做好去H脫O,降低鋼中的氣體及夾雜物含量,從而獲得高純凈度鋼水。
在鑄錠環(huán)節(jié),不僅要選取表面質(zhì)量良好的冶金附具,而且還要做好冶金附具的清潔干燥工作,嚴格防止外來夾雜及二次氧化。
通過執(zhí)行嚴格的工藝措施和精細的過程控制,整個冶煉過程非常順利,各項參數(shù)得到有力實施。對該支鋼錠鍛制成的13件不同規(guī)格的產(chǎn)品進行了理化檢驗,從而進行冶金質(zhì)量評價。
3.1 殘余元素檢測
熔煉中的和鍛件成品的殘余元素化學(xué)成分見表2。
從表2可以看出,通過對熔煉和鍛件成品的分析,殘余元素不僅達到了標準要求,而且各元素含量相當?shù)停貏e是J系數(shù)處于很低水平。
3.2 偏析評價
分析所有元素的偏析程度,均不超過5%。這在大型鋼錠制造的鍛件中是不多見的,說明制造鍛件的鋼錠的均勻性達到了非常高的水平。
3.3 夾雜物評價
對13件產(chǎn)品的夾雜物評級情況見表4。從表4可以看出,A類夾雜物幾乎全部為0級,B、C、D類夾雜物均不大于0.5級。所有產(chǎn)品的夾雜物總量均不超過3.0級,符合標準要求。
表2 殘余元素化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 2 Chemical composition of residual elements (mass fraction, %)
表3 易偏析元素的偏析情況(質(zhì)量分數(shù),%)Table 3 The segregation of elements (mass fraction, %)
表4 夾雜物評級Table 4 The inclusion grade
3.4 無損檢測
對13件產(chǎn)品按某企業(yè)標準進行無損檢測,未發(fā)現(xiàn)超過?1 . 6 mm 的單個缺陷及超過?1 mm的密集缺陷,無損檢測一次性合格。
3.5 力學(xué)性能檢驗
按某企業(yè)標準要求,進行力學(xué)性能檢驗,均一次性合格。部分工件的力學(xué)性能見表5。13件產(chǎn)品的力學(xué)性能非常均勻,并且各項指標有很大的富余量。
表5 燃機鍛件的力學(xué)性能Table 5 Mechanical property of gas turbine forgings
通過對13件燃機鍛件的冶煉過程進行嚴格的工藝過程控制,成品的化學(xué)成分、力學(xué)性能非常均勻,所有工序一次性合格。各項理化檢驗結(jié)果證明,該鋼錠純凈度高,冶金質(zhì)量良好,完全達到了燃機鍛件所需超純凈鋼的要求。
[1] 羅玉立,李連龍,何亞軍.620℃超超臨界汽輪機轉(zhuǎn)子用新材料冶煉工藝研究.大型鑄鍛件,2016(2):3-5.
[2] 金楊,馬騰霄.鋼包爐冶煉超低硫鋼研究. 大型鑄鍛件,2015(6):13-15.
[3] 陳海堤,王濤,羅玉立.400t級巨型鋼錠偏析及夾雜物分布研究. 大型鑄鍛件,2013(1):9-15.
編輯 杜 敏
Study on Smelting Process of 30Cr2Ni4MoV Steel for Wheel Forgings and Quality Evaluation
Luo Yuli, Ju Qinghong, Zeng Jie, Yang Xianzhi
The smelting process, the process control and the quality evaluation of ultra-high clean 30Cr2Ni4MoV steel for gas turbine wheel have been introduced. By preparing the strict process and controlling the process precisely, all the products meet the requirements.
gas turbine wheel; smelting process; 30Cr2Ni4MoV; process controlling; quality evaluation
2016—09—08
TF762.+8
B