邱春陽(yáng), 葉洪超, 王興勝, 溫守云, 陳二丁, 張海青
諾1井是工程公司部署在柴達(dá)木盆地北緣東部諾木洪北油氣勘查區(qū)塊的一口重點(diǎn)預(yù)探井,完鉆井深5 000 m。鉆探目的為了解柴達(dá)木盆地三湖坳陷霍布遜凹陷全吉背斜圈閉新生界含油氣情況。諾1井地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地層泥頁(yè)巖水敏性強(qiáng);井深3 000 m以下為鉆探盲區(qū),無(wú)實(shí)鉆資料可查,施工中鉆井液技術(shù)難度極大。通過(guò)優(yōu)選胺基硅醇強(qiáng)抑制強(qiáng)封堵鉆井液,配合現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)處理工藝和應(yīng)對(duì)復(fù)雜情況的井壁穩(wěn)定措施,鉆至目的層,完成了鉆探目的和地質(zhì)任務(wù),為區(qū)塊進(jìn)一步勘探開(kāi)發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
諾1井位于柴達(dá)木盆地三湖坳陷霍布遜凹陷全吉背斜圈閉。地層自上而下鉆遇第四系七個(gè)泉組、新近系上新統(tǒng)獅子溝組和油砂山組、中新統(tǒng)上干柴溝組。七個(gè)泉組(0~1 249 m)上部為淺灰色-灰色泥巖、泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖互層,下部為淺灰色-灰色泥質(zhì)粉砂與灰色中砂巖互層。獅子溝組(1 249~2 442 m)為灰色泥巖、砂質(zhì)泥巖與灰白色粉砂巖互層。油砂山組(2 442~4 299 m)為灰黃色中砂巖、細(xì)砂巖與灰黃色砂質(zhì)泥巖、泥巖互層。上干柴溝組(4 299~5 000 m未穿)上部以灰黃色、棕黃色砂質(zhì)泥巖和灰色細(xì)砂巖為主;中下部發(fā)育黃灰色細(xì)砂巖和灰色細(xì)砂巖,中間夾少量灰黃色砂質(zhì)泥巖和泥巖。
諾1井完鉆井深為5 000 m。一開(kāi)采用φ444.5 mm三牙輪鉆頭鉆至井深308 m,下入φ339.7 mm表層套管;二開(kāi)采用φ311.2 mm PDC鉆頭鉆至井深2720 m,下入φ244.5 mm技術(shù)套管;三開(kāi)采用φ215.9 mm PDC鉆頭鉆至完鉆。鉆井周期為85.23 d,完井周期為121.04 d。
1)上部地層膠結(jié)性弱,成巖性較差,機(jī)械鉆速快。φ444.5 mm和φ311.2 mm井眼產(chǎn)屑量大,如果巖屑不能及時(shí)帶出井眼,輕則重復(fù)破碎,降低施工效率;重則發(fā)生泥包鉆頭現(xiàn)象,引發(fā)復(fù)雜事故。
2)獅子溝組和油砂山組地層泥巖、砂巖及粉砂巖互層性強(qiáng)。地層水敏性強(qiáng),砂巖吸水后強(qiáng)度降低,導(dǎo)致與其互層的泥巖因支撐強(qiáng)度降低而垮塌;泥巖吸水后膨脹分散,使井徑縮小,易導(dǎo)致起下鉆不暢通;巖屑吸水后分散在鉆井液體系中,造成鉆井液體系流變性惡化。
3)受地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)影響,該區(qū)域發(fā)育斷層,地層孔隙及微裂縫發(fā)育。鉆進(jìn)中鉆井液密度稍大則發(fā)生井漏;密度略為降低則發(fā)生井塌,施工中鉆井液密度窗口很窄,井壁穩(wěn)定技術(shù)難度大。
4)實(shí)鉆揭示下部地層含有多套鹽水層。預(yù)探井施工中鉆井液密度提高幅度有限,受鹽水侵后,鉆井液流變性惡化,若流變性失穩(wěn)直接誘發(fā)井壁失穩(wěn)。
5)該井井底溫度預(yù)測(cè)達(dá)150 ℃,高溫下膨潤(rùn)土鈍化,鉆井液處理劑失效;該區(qū)塊井深3 000 m以下為鉆探盲區(qū),無(wú)實(shí)鉆資料可供查閱參考,施工中未知因素多,鉆井液技術(shù)難度大。
通過(guò)調(diào)研深井及超深井鉆井液施工情況,優(yōu)選了胺基硅醇強(qiáng)抑制強(qiáng)封堵鉆井液,其配方如下[1-7]。
(5.0%~7.0%)膨潤(rùn)土+(0.2%~0.5%)PAM+(0.5%~1.5%)胺基硅醇+(0.5%~1.0%)DSP-2+(3.0%~5.0%)SMP-2+(3.0%~4.0%) 抗 溫 抗鹽鈣降濾失劑JZC-1+(2.0%~4.0%)抗溫海水降濾失劑+(2.0%~3.0%)抗溫封堵防塌劑+(3.0%~5.0%)多級(jí)超細(xì)碳酸鈣+(1.0%~2.0%)雙膜承壓劑+(0.5%~1.0%)硅氟穩(wěn)定劑SF-4
體系中胺基硅醇[8-9]通過(guò)胺基的“晶層鑲嵌”及硅羥基的“表面疏水”作用抑制黏土的水化膨脹;雙膜承壓劑[10-11]通過(guò)活性物質(zhì)的“化學(xué)膠結(jié)”作用及惰性物質(zhì)的“膜屏蔽”作用,能夠持久穩(wěn)定井壁;抗溫封堵防塌劑[12]所具有的良好彈性和可變形性,配合超細(xì)碳酸鈣,能夠保證對(duì)地層中不同形狀及不同尺寸的孔隙進(jìn)行封堵;體系中所使用的磺酸鹽共聚物降濾失劑、磺甲基酚醛樹(shù)脂和抗溫抗鹽鈣降濾失劑抗溫抗鹽鈣侵性能強(qiáng),保證了體系在井下高溫高礦化度下具有良好的流變性。
1)配制濃度為10%膨潤(rùn)土漿,預(yù)水化24 h;儲(chǔ)備好重鉆井液。
2)采用高濃度聚合物膠液維護(hù)鉆井液性能,膠液配方:井場(chǎng)水+0.4%NaOH+0.5% PAM;使用銨鹽調(diào)整鉆井液的流變性;工程上排量控制在45 L/s以上,提高鉆井液環(huán)空上返速度,以沖刷吸附在井壁上的虛厚泥餅。
3)鉆進(jìn)中將鉆井液密度逐漸提高至1.40 g/cm3;漏斗黏度提高至55 s左右;使用LV-CMC將中壓濾失量控制在8 mL以?xún)?nèi)。
4)保持固控設(shè)備良好運(yùn)轉(zhuǎn),除去劣質(zhì)固相和低密度固相,保持鉆井液流變性穩(wěn)定。
5)中途完鉆前50 m加入HV-CMC提高鉆井液黏度和切力,提高鉆井液的懸浮攜帶能力,凈化井眼;中途完鉆時(shí)加入HV-CMC配制高黏度封井漿封井,以保證電測(cè)和下套管順利。
1)采用膠液維護(hù)鉆井液性能。井深1 000 m前膠液配方:井場(chǎng)水+0.4%NaOH+0.5%PAM+0.5%胺基硅醇;井深1 000 m后提高鉆井液的抑制性,膠液配方:井場(chǎng)水+0.4%NaOH+0.7%PAM+1.0%胺基硅醇;鉆進(jìn)期間控制pH值在8左右,防止泥巖在高pH值下分散。
2)井深2 000 m前,主要使用抗溫抗鹽鈣降濾失劑控制鉆井液濾失量;井深2 000 m后,主要使用磺甲基酚醛樹(shù)脂和磺酸鹽共聚物降濾失劑控制中壓濾失量和高溫高壓濾失量。
3)采用超細(xì)碳酸鈣和雙膜承壓劑保持鉆井液體系的封堵性,主要封堵上部疏松地層,防止井漏;進(jìn)入油砂山組地層后,采用多級(jí)配超細(xì)碳酸鈣、抗溫封堵防塌劑和雙膜承壓劑,改善泥餅質(zhì)量,封堵地層孔隙和微細(xì)裂縫。
4)保持體系低黏度、低切力和低固相狀態(tài),控制鉆井液漏斗黏度為48 s;臨近中途完鉆時(shí),適當(dāng)提高鉆井液黏度和切力,增強(qiáng)井眼凈化能力。
5)控制鉆井液密度在設(shè)計(jì)下限,便于收集地質(zhì)資料;中途完鉆后適當(dāng)提高密度,保證井控安全。
6)使用好四級(jí)固控設(shè)備。振動(dòng)篩使用孔徑為0.125 mm的篩布,保持振動(dòng)篩、除砂器和除泥器運(yùn)轉(zhuǎn)率為100%;離心機(jī)的使用視鉆井液體系劣質(zhì)固相含量而定,保持鉆井液流變性穩(wěn)定。
7)一般鉆進(jìn)200~300 m進(jìn)行一次短程起下鉆;快速鉆進(jìn)期間且泥巖段較長(zhǎng)時(shí),鉆進(jìn)200 m進(jìn)行短程起下鉆,刮掉吸附在井壁的虛厚泥餅,暢通井眼。
8)電測(cè)前鉆井液處理。鉆完進(jìn)尺后,大排量充分循環(huán)鉆井液;起鉆換牙輪鉆頭帶扶正器認(rèn)真通井;大排量循環(huán)鉆井液2~3循環(huán)周,凈化井眼,保證井眼暢通;泵入封井鉆井液,封井漿配方:100 m3井漿+2.0%抗溫封堵防塌劑+1.0%抗溫抗鹽鈣降濾失劑+0.5%磺酸鹽共聚物降濾失劑。
9)取心前鉆井液處理。電測(cè)后進(jìn)行旋轉(zhuǎn)井壁取心。下鉆通井,大排量循環(huán)鉆井液3個(gè)循環(huán)周以上,保持四級(jí)固控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率為100%,徹底清除鉆井液劣質(zhì)固相;細(xì)水長(zhǎng)流補(bǔ)充適量的稀膠液,降低鉆井液的黏度和切力;加入2%抗溫封堵防塌劑增強(qiáng)鉆井液的封堵防塌能力;加入抗溫抗鹽鈣降濾失劑把鉆井液中壓濾失量控制在3 mL以?xún)?nèi);配封井漿封井,封井漿配方為:100 m3井漿+1.0%雙膜承壓處理劑+1.0%抗溫封堵防塌劑+1.0%抗溫抗鹽鈣降濾失劑。
10)下套管前鉆井液處理。大排量循環(huán)鉆井液3周以上,確保井眼凈化后封住井底1 500 m。封井漿配方:100 m3井漿+2.0%白油潤(rùn)滑劑+2.0%固體潤(rùn)滑劑+1.0%SMP-1+1.0%磺酸鹽共聚物降濾失劑,保證下套管施工順利。
二開(kāi)鉆井液性能變化見(jiàn)表1。
表1 諾1井二開(kāi)鉆井液性能
1)井漿預(yù)處理。二開(kāi)套管內(nèi)循環(huán)鉆井液,開(kāi)動(dòng)四級(jí)固控設(shè)備凈化鉆井液;按照配方加入處理劑,充分循環(huán),性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求后開(kāi)鉆。
2)按照循環(huán)周加入膠液維護(hù)鉆井液性能。膠液配方:井場(chǎng)水+0.3%PAM+0.5%胺基硅醇+4%抗溫抗鹽鈣降濾失劑。定期補(bǔ)充預(yù)水化膨潤(rùn)土漿,保持鉆井液流變性穩(wěn)定。
3)使用抗溫抗鹽鈣降濾失劑、SMP-2和抗溫海水降濾失劑控制鉆井液濾失量,保持其總含量大于5.0%,防止泥巖水化膨脹及保護(hù)儲(chǔ)層。
4)進(jìn)入上干柴組地層前,一次性加入2.0%多級(jí)超細(xì)碳酸鈣、3.0%抗溫封堵防塌劑和0.5%雙膜承壓劑,改善泥餅質(zhì)量,提高鉆井液體系的封堵防塌能力。加入1.0%硅氟穩(wěn)定劑,并在后續(xù)中逐漸補(bǔ)充,當(dāng)鉆井液受鹽水侵后將其含量提高到1.5%,保證鉆井液流變性穩(wěn)定。
5)鉆進(jìn)中加入1.0%白油潤(rùn)滑劑,特別是在提高鉆井液密度后增加白油潤(rùn)滑劑的加量,防止因?yàn)殂@井液密度過(guò)高而在砂巖地層發(fā)生壓差卡鉆。
6)鉆井液密度控制在設(shè)計(jì)中限;卡鉆后提高鉆井液密度,以平衡地層坍塌壓力;地層出鹽水后,提高鉆井液密度至1.58 g/cm3,以平衡地層壓力。
7)鉆進(jìn)期間加強(qiáng)坐崗,監(jiān)控Cl-和Ca2+含量、鉆井液量的變化、振動(dòng)篩巖屑返出量、巖屑大小及形狀變化情況,防止井塌;加重鉆井液要均勻,每個(gè)循環(huán)周不超過(guò)0.02 g/cm3,防止井漏。
8)嚴(yán)格控制起下鉆速度;下鉆到底后緩慢開(kāi)泵,防止激動(dòng)壓力過(guò)大壓漏地層。
9)完鉆后,下牙輪鉆頭帶扶正器通井;下鉆到底后循環(huán)鉆井液,補(bǔ)充稀膠液,適當(dāng)降低鉆井液的黏度和切力;加入0.5%磺甲基酚醛樹(shù)脂和0.5%抗溫海水降濾失劑降低鉆井液濾失量;加入1.0%多級(jí)超細(xì)碳酸鈣和1.0%抗溫封堵防塌劑改善泥餅質(zhì)量,提高鉆井液體系的封堵能力。
10)為防止油氣侵,井底600 m裸眼井段采用加重鉆井液封井,封井漿密度為1.60 g/cm3,配方如下。其余裸眼段采用正常密度封井漿封井。
35 m3井漿+0.5%DSP-2+1.0%SMP-2+2.0%抗溫封堵防塌劑+2.0%白油潤(rùn)滑劑+2%固體潤(rùn)滑劑
三開(kāi)鉆井液性能見(jiàn)表2。
諾1井鉆至井深4 048 m后,下取心鉆具取心,下鉆至井深3 982.89 m時(shí)遇阻,上提鉆具遇阻,懸重由135 t上升至145 t,接頂驅(qū)開(kāi)泵,泵壓由5 MPa不斷升高到7 MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa,不能頂通。此后多次上提下放鉆具,上提鉆具時(shí)懸重最高達(dá)170 t,下壓鉆具時(shí)懸重最低至110 t,中間間歇開(kāi)轉(zhuǎn)盤(pán)15圈,扭矩不降低,鉆具卡死。
表2 諾1井三開(kāi)鉆井液性能
1)第1次處理。正向旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤(pán)15圈,扭矩不降,釋放扭矩過(guò)程中,泵壓突然由18 MPa下降至0,逐漸提高排量至26 L/s,泵壓為16 MPa,上提下放鉆具不能解卡,上提鉆具至懸重最高達(dá)170 t,下壓鉆具至懸重最低達(dá)110 t,中間間歇開(kāi)轉(zhuǎn)盤(pán)15圈,扭矩不降。開(kāi)泵循環(huán)期間,錄井氣測(cè)顯示,全烴值由1.62%升高至46.85%,加密測(cè)量鉆井液密度和漏斗黏度,密度下降至最低1.17 g/cm3,漏斗黏度最低為35 s;密度最低點(diǎn)測(cè)量Cl-含量為28 593 mg/L,Ca2+含量為1 763 mg/L,現(xiàn)場(chǎng)判斷地層出水,累計(jì)出水7 m3,判斷鉆井液遭遇水侵。循環(huán)過(guò)程中,振動(dòng)篩返出大量掉塊,鉆井液密度從1.31 g/cm3逐漸下降至1.28 g/cm3,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)請(qǐng)示后提高鉆井液密度至1.37 g/cm3。循環(huán)期間,工程上間歇大幅度活動(dòng)鉆具(鉆具懸重從80 t至260 t),中間多次配制稠鉆井液,大排量(排量為32 L/s,泵壓為25 MPa)泵入井內(nèi),嘗試解卡,無(wú)果。循環(huán)過(guò)程中,加入1.0%抗溫海水降濾失劑、2.0%SMP-2、加入2.0%抗溫封堵防塌劑和0.5%雙膜承壓劑,提高鉆井液的封堵防塌能力;加入0.5%白油潤(rùn)滑劑,保持體系潤(rùn)滑性。
2)第2次處理。配制解卡劑30 m3,泵入井內(nèi),浸泡3 490~3 982 m井段,用解卡劑浸泡期間(電測(cè)卡點(diǎn)為井深3 850 m處),每2 h泵入0.5 m3鉆井液頂替解卡劑;每30 min活動(dòng)鉆具1次,上提下放鉆具,懸重為80~240 t。最后,在原懸重140 t的基礎(chǔ)上正向旋轉(zhuǎn)20圈,下放鉆具至73 t,釋放扭矩后,懸重突然升高至140 t,鉆具解卡。
鉆具解卡后,循環(huán)鉆井液,振動(dòng)篩返出大量掉塊。上下活動(dòng)鉆具時(shí),鉆具下放無(wú)顯示,轉(zhuǎn)動(dòng)正常,但是上提至卡點(diǎn)位置則遇阻,被迫倒劃眼至井深3 870 m,劃眼期間,振動(dòng)篩返出大量掉塊。起出取心鉆具后,下牙輪鉆頭通井,下鉆至井深2 465 m后保養(yǎng)頂驅(qū),期間發(fā)現(xiàn)溢流0.5 m3,關(guān)井后,立管壓力和套管壓力均為1.3 MPa,現(xiàn)場(chǎng)決定循環(huán)鉆井液并提高鉆井液密度至1.48 g/cm3,下鉆到井深3 880 m后,逐漸劃眼至井深4 048.66 m,振動(dòng)篩無(wú)返砂后,順利短程起下鉆至套管鞋處。事故發(fā)生前后鉆井液性能見(jiàn)表3。
表3 諾1井卡鉆事故發(fā)生前后鉆井液的性能變化
分析發(fā)生卡鉆的原因有以下幾方面。①鉆井液密度偏低,鉆井液液柱壓力不能平衡地層坍塌壓力。這從鉆進(jìn)期間振動(dòng)篩返出少量小掉塊可以看出。②鉆井液靜液柱壓力不能平衡地層孔隙壓力,因此在卡鉆時(shí),地層鹽水侵入鉆井液中,導(dǎo)致鉆井液性能惡化。③鄰井已完鉆井實(shí)鉆井深不超過(guò)3 000 m,地質(zhì)資料匱乏,地層預(yù)測(cè)性差。④由于鉆井液的密度低,鉆井液的液柱壓力和地層孔隙壓力之間的壓差小,致使鉆井液體系不能在井壁上形成良好的泥餅,鉆井液中的自由水在毛細(xì)管作用下滲入井壁巖石中,一則導(dǎo)致油砂山組泥巖吸水膨脹,造成縮徑,導(dǎo)致壓差卡鉆;二則導(dǎo)致砂巖段膠結(jié)強(qiáng)度降低,鉆具擾動(dòng)下產(chǎn)生掉塊,造成掉塊卡鉆,上提鉆具遇阻。三開(kāi)井段井徑曲線(xiàn)見(jiàn)圖1,可以看出,井深3 500 m以前,使用的鉆井液密度低,井徑擴(kuò)大率低,個(gè)別井段出現(xiàn)縮徑現(xiàn)象;在3 500~3 900 m井段,浸泡解卡劑后,井徑擴(kuò)大;以后提高鉆井液的密度并調(diào)整鉆井液的濾失造壁性能后,在泥巖井段井徑小,砂巖井段井徑大,砂泥巖互層出現(xiàn)“糖葫蘆”形井眼。由此可知,即使提高鉆井液密度后,也沒(méi)有真正平衡地層坍塌壓力。
圖1 諾1井三開(kāi)井段井徑曲線(xiàn)
諾1井鉆至設(shè)計(jì)井深后,短程起下鉆至井底,開(kāi)泵循環(huán)鉆井液,排量逐漸上提至25 L/s,泵壓20 MPa,循環(huán)期間發(fā)現(xiàn)漏失鉆井液0.6 m3,泵壓下降至19 MPa;降低排量至16 L/s,漏失鉆井液14 m3,漏速為39.6 m3/h;起鉆至井深3811.49 m小排量循環(huán),漏失鉆井液6 m3,漏速為45 m3/h;起鉆至井深2 635 m,單凡爾開(kāi)泵嘗試建立循環(huán),漏失鉆井液6.3 m3,漏速為20 m3/h,累計(jì)漏失鉆井液34.7 m3。采用粗、中、細(xì)顆粒合理使用、架橋粒子和可變形粒子合理搭配的思路配制堵漏漿,配方為:35 m3井漿+3.0 t隨鉆堵漏劑+2.0 t復(fù)合堵漏劑+1.0 t超細(xì)碳酸鈣,泵入井中,關(guān)井憋壓5.0 MPa,壓力10 min不降低,堵漏成功。
分析發(fā)生井漏的原因有以下幾方面。①區(qū)域斷層發(fā)育,存在裂縫,提供了漏失通道和儲(chǔ)存液體的空間,這是井漏發(fā)生的必要條件之一。②鉆井液密度窗口窄,施工中鉆井液密度控制在設(shè)計(jì)中限,僅僅能平衡地層坍塌壓力;循環(huán)時(shí),鉆井液循環(huán)壓耗和井底激動(dòng)壓力之和大于地層破裂壓力,故而壓漏地層。③鉆井液黏度和切力較高,鉆井液靜止后凝膠強(qiáng)度大。下鉆到底后開(kāi)泵頂通過(guò)程中井底激動(dòng)壓
力增加幅度大,導(dǎo)致井漏。
1.胺基硅醇強(qiáng)抑制強(qiáng)封堵鉆井液體系抑制性好,有效抑制了砂泥巖互層中泥頁(yè)巖的水化膨脹,井壁穩(wěn)定性得到有效提高,使用該體系成功完成了諾1井的工程施工。
2.諾1井中途完鉆及完井后采用封井漿封井措施,保障了中完及完井作業(yè)的順利進(jìn)行。全井共計(jì)電測(cè)10次,成功率100%,下套管一次到底,全井平均機(jī)械鉆速為7.54 m/h,達(dá)到了優(yōu)快鉆井目的。
3.諾1井為柴達(dá)木盆地北緣東部諾木洪北油氣勘查區(qū)塊第1口探井,為保證鉆探成功率,應(yīng)適當(dāng)放寬鉆井液密度限制,這是保證井壁穩(wěn)定的力學(xué)基礎(chǔ)。該區(qū)域鉆井液密度調(diào)控窗口窄,必須深入研究窄密度窗口下鉆井液流變性調(diào)控和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝。
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