李鵬華,楊瀟,黃永輝
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
信息化建設(shè)
混勻堆料機(jī)自動(dòng)往返及料層計(jì)數(shù)改造實(shí)踐
李鵬華,楊瀟,黃永輝
(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
基于PLC控制的混勻堆料機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)往返及料層計(jì)數(shù)改造,針對(duì)料堆長度和位置的不確定性,利用輔助限位控制和時(shí)間限位法相結(jié)合,以解決大車行走起始及終點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了混勻堆料機(jī)大車行走自動(dòng)往返,并根據(jù)堆料工藝需求,增加了混勻料堆料層數(shù)累計(jì)計(jì)數(shù)功能,保證了混勻堆料質(zhì)量。
混勻堆料機(jī);自動(dòng)往返;料層計(jì)數(shù);料堆
懸臂式混勻堆料機(jī)是一種連續(xù)、高效的散狀物料裝卸輸送機(jī)械,是大宗散狀物料連續(xù)裝卸的高效設(shè)備。山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠原料場(chǎng)老區(qū)及新二區(qū)各有1臺(tái)懸臂式混勻堆料機(jī),擔(dān)負(fù)著全廠原料的混勻任務(wù)。燒結(jié)原料從配料室出來的物料經(jīng)過來料膠帶機(jī)和堆料機(jī)上的來料尾車,卸至懸臂膠帶機(jī)上,再由懸臂膠帶機(jī)運(yùn)至料場(chǎng)中,堆料機(jī)在PLC的控制下,大車在堆料區(qū)域內(nèi)沿著軌道作水平方向的往復(fù)運(yùn)動(dòng),每運(yùn)行一次物料堆積一層,物料靠自然堆積形成斷面為人字形的長形料堆。根據(jù)混勻堆料工藝要求,堆料層數(shù)要保證在450層左右。混勻堆料要取得理想的混勻效果,每層料在料堆上都分布均勻,粒度偏析小。因此,堆料機(jī)作往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)到料頭料尾的位置要盡可能固定,同時(shí)要保證堆料層數(shù)要求。
目前,使用的2臺(tái)混勻堆料機(jī)大車行走仍采用人工控制,料頭料尾受操作影響大,混勻質(zhì)量波動(dòng)大,且整個(gè)堆料過程缺乏料層計(jì)數(shù)監(jiān)督,堆料層數(shù)受崗位操作水平影響,混勻料質(zhì)量波動(dòng)大。為此,對(duì)混勻堆料機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行改造優(yōu)化,保證混勻堆料質(zhì)量。
2臺(tái)混勻堆料機(jī)均采用西門子S7-300PLC系統(tǒng)控制,可基于現(xiàn)有PLC控制系統(tǒng)對(duì)堆料機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)料車自動(dòng)往返控制及計(jì)數(shù)功能。
根據(jù)混勻堆料要求,大車自動(dòng)往返動(dòng)作順序要求為:程序開始→打鈴→打開安全開關(guān)→懸臂皮帶啟動(dòng)→大車前進(jìn)→大車到設(shè)定位置?!訒r(shí)停車3 s→大車后退→到起始位停→延時(shí)停車3 s→大車前進(jìn)到設(shè)定位→大車?!訒r(shí)停車3 s→大車后退→到起始停→循環(huán)往復(fù)。
根據(jù)混勻堆料工藝需求,大車每前進(jìn)一趟計(jì)數(shù)1次,返回一趟計(jì)數(shù)1次,1個(gè)混勻堆料周期內(nèi)計(jì)數(shù)值累加,堆料周期結(jié)束進(jìn)行清零重新計(jì)數(shù)。
2.1 單一時(shí)間控制法
利用PLC的計(jì)時(shí)功能,可以根據(jù)堆料場(chǎng)實(shí)際情況設(shè)定大車行走時(shí)間,進(jìn)而確定行走距離。每次堆礦之前從堆礦起點(diǎn)開始計(jì)時(shí)行走到堆礦終點(diǎn)計(jì)時(shí)結(jié)束,堆料機(jī)就按計(jì)時(shí)時(shí)間來回行走。堆料機(jī)可按預(yù)定程序自動(dòng)運(yùn)行,無需人工操作。
由混勻堆料工藝分析可知,為達(dá)到較好的混勻效果,任意單位料堆長度內(nèi),堆料機(jī)前進(jìn)與后退行駛過程的堆料量必須相等。然而此次改造實(shí)踐證明,根據(jù)理論測(cè)算的時(shí)間進(jìn)行控制,能夠?qū)崿F(xiàn)大車自動(dòng)往返,但是由于大車行走過程中受機(jī)械阻力及風(fēng)速等的影響,實(shí)際速度與理論速度不一致,同一間隔時(shí)間行走距離不等,造成堆礦起始點(diǎn)及終點(diǎn)誤差較大,導(dǎo)致了料堆端部料混勻質(zhì)量波動(dòng)較大,達(dá)不到改造的預(yù)期目的。
2.2 限位開關(guān)法
為了劃定堆料機(jī)大車行走的區(qū)間,在堆料機(jī)車體增加前行和后退輔助限位開關(guān),同時(shí)根據(jù)料場(chǎng)料堆長度在地面增加擋鐵,設(shè)定停車位置,實(shí)現(xiàn)限位停車功能。當(dāng)前行輔助限位信號(hào)到來后,停車延時(shí)3 s后,PLC對(duì)外輸出反方向后退啟動(dòng)信號(hào),大車后退行駛,直到后退輔助限位開關(guān)信號(hào)到來,停車延時(shí)3 s后,PLC對(duì)外輸出前進(jìn)啟動(dòng)信號(hào),大車前進(jìn),如此自動(dòng)往返。通過PLC內(nèi)部邏輯控制和順序控制功能,很好的實(shí)現(xiàn)了大車自動(dòng)行走功能。
當(dāng)堆料料堆確定后,料堆長度相對(duì)固定,更換周期較長,一旦堆料長度區(qū)間確定,即可長期使堆料機(jī)在該區(qū)間自動(dòng)往返工作,無需人為干預(yù)。若料堆長度更改,則相應(yīng)的行駛區(qū)間需同步進(jìn)行更改,崗位工僅需要將地面起始位置的擋鐵移動(dòng)至合適位置,并用螺栓固定即可,操作簡(jiǎn)單,使用可靠。
2.3 限位開關(guān)控制為主,時(shí)間控制為輔
實(shí)踐過程中,限位開關(guān)控制法通過外部限位開關(guān)信號(hào)指令,使PLC按照既定程序執(zhí)行,可以精確地使料車在設(shè)定的起始及終點(diǎn)位置之間自動(dòng)往返,有效保證料堆頭尾部混勻質(zhì)量。單獨(dú)的時(shí)間控制法無需外部信號(hào)指令,通過PLC內(nèi)部計(jì)時(shí)功能實(shí)現(xiàn),但受堆料機(jī)實(shí)際行駛速度的差異,行駛區(qū)間有變化,不能滿足堆料要求。
將兩者相結(jié)合,以限位開關(guān)控制為主,時(shí)間控制法為輔,適當(dāng)延長行駛控制時(shí)間,將其作為一道安全保護(hù)程序。每次堆料機(jī)大車在輔助限位處停止時(shí),設(shè)定的行駛控制時(shí)間也剛好在誤差范圍內(nèi)。當(dāng)輔助限位開關(guān)故障,時(shí)間控制能很好的起到保護(hù)停車作用。
2.4 料層計(jì)數(shù)
混勻料堆兩端的輔助限位開關(guān)信號(hào)已接入PLC,利用內(nèi)部計(jì)數(shù)器功能,實(shí)現(xiàn)混勻料層計(jì)數(shù)。大車每前進(jìn)至端部計(jì)數(shù)1次,返回至起點(diǎn)計(jì)數(shù)1次,1個(gè)混勻堆料周期內(nèi)計(jì)數(shù)值累加。通過修改觸摸顯示屏畫面WINCC程序,在觸摸屏畫面增加料頭料尾雙計(jì)數(shù)顯示,增設(shè)計(jì)數(shù)復(fù)位按鈕,堆料周期結(jié)束進(jìn)行清零重新計(jì)數(shù),最終實(shí)現(xiàn)料層計(jì)數(shù)功能。
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠2臺(tái)混勻堆料機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)改造后,均實(shí)現(xiàn)了大車行走自動(dòng)往返及料層累計(jì)計(jì)數(shù)功能,系統(tǒng)可靠安全、維護(hù)量小,提高了設(shè)備的自動(dòng)化水平,減少崗位勞動(dòng)強(qiáng)度。新增加的料層計(jì)數(shù)器可以有效監(jiān)督混勻堆料質(zhì)量,大大提高了堆取料作業(yè)的準(zhǔn)確性,改善了混勻礦質(zhì)量,間接提高了燒結(jié)煉鐵質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
Reform Practice on Blending Stacker Automatic Round and Material Layer Count
LI Penghua,YANG Xiao,HUANG Yonghui
(The Ironmaking Plant of Laiwu Branch of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Laiwu 271104,China)
Based on PLC control of reform practice on blending stacker automation control system for automatic round and material layer count,aimed at the uncertainty of stock pile length and position,the auxiliary control limit and time limit method was put forward.The cart walking the starting and end point was solved.The automatic blending stacker cart walking back and forth has been realized.And according to the requirements of the material piling process,the blending material stacking layer accumulated count function was increased,that can effectively ensure the quality of the blending material piling.
blending stacker;automatic return;material layer count;stock pile
TP274
B
1004-4620(2017)01-0054-02
2016-06-12
李鵬華,男,1982年生,2006年畢業(yè)于山東科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠工程師,從事電氣及自動(dòng)化設(shè)備管理工作。