武文斌
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
Shell氣化爐合成氣冷卻器積灰原因及應(yīng)對(duì)策略
武文斌
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
在合成氣冷卻器應(yīng)用當(dāng)中,積灰是經(jīng)常出現(xiàn)的問題。就shell氣化爐合成氣冷卻器積灰原因及應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行研究。
shell氣化爐;合成氣冷卻器;積灰原因;應(yīng)對(duì)策略
我國某企業(yè),其氣化裝置在生產(chǎn)初期,合成氣冷卻器存在著較為嚴(yán)重的積灰情況,并因此對(duì)氣化爐的周期以及負(fù)荷造成了較大的影響。針對(duì)該問題,該企業(yè)對(duì)積灰問題的形成原因進(jìn)行了深入排查,并采用針對(duì)性的措施進(jìn)行優(yōu)化改善。
在高溫環(huán)境下,煤灰具有較為明顯的黏結(jié)特征,且根據(jù)其種類的不同,也具有著不同的黏結(jié)性。對(duì)此,積灰結(jié)垢問題則經(jīng)常出現(xiàn)在不同氣化爐以及鍋爐當(dāng)中。該企業(yè)積灰現(xiàn)象主要表現(xiàn)在:第一,出口溫度較高。在氣化爐點(diǎn)火投煤,且其負(fù)荷在90%以上后,冷卻器入口溫度一直在650 ℃左右,而出口溫度則為280 ℃左右。此時(shí),冷卻器良好運(yùn)行,沒有發(fā)生積灰現(xiàn)象。而當(dāng)穩(wěn)定運(yùn)行10 d左右后,其出口溫度逐漸提升,并超出設(shè)計(jì)值340 ℃。在系統(tǒng)設(shè)備以及管道方面,其設(shè)計(jì)操作溫度皆為340 ℃,如果系統(tǒng)較長時(shí)間處于高溫度下,濕洗塔以及飛灰過濾器操作溫度也將逐漸增加,因此,對(duì)系統(tǒng)設(shè)備與管道形成較大的考驗(yàn),很可能會(huì)因此使管道出現(xiàn)熱應(yīng)力變形問題,并導(dǎo)致更嚴(yán)重后果的發(fā)生。第二,過熱蒸汽溫度降低。當(dāng)壓力維持在5.5 MPa時(shí),蒸汽飽和溫度為270 ℃,當(dāng)蒸汽過熱處理后,設(shè)計(jì)值為400 ℃。而當(dāng)冷卻器出現(xiàn)積灰情況后,過熱蒸汽溫度則將出現(xiàn)較大幅度的降低,因過熱使大量蒸汽無法并網(wǎng),并因此導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重的浪費(fèi)情況。在停車之后,將冷卻器側(cè)人孔打開,發(fā)現(xiàn)有大量飛灰在冷卻器管壁位置上黏結(jié),并按照從上到下的順序飛灰積累量逐漸增加,最厚甚至達(dá)到4 mm。由于飛灰具有較強(qiáng)的黏結(jié)性,反應(yīng)過程中形成的合成氣不能夠完全將其帶走,這也正是使冷卻器出口溫度提升、換熱效果逐漸變差的直接原因[1-2]。
根據(jù)上述研究可以了解到,冷卻器積灰情況的存在,將會(huì)對(duì)裝置運(yùn)行帶來以下問題:第一,冷卻器出口溫度升高,為系統(tǒng)的正常運(yùn)行帶來較大的隱患;第二,冷卻器換熱效果變化,汽包副產(chǎn)蒸汽溫度低,因大量蒸汽在生產(chǎn)過程中放空而導(dǎo)致浪費(fèi)情況的發(fā)生;第三,為了對(duì)冷卻器出口溫度進(jìn)行降低,則需要適當(dāng)降低氣化爐負(fù)荷,并因此提升生產(chǎn)成本。為了能夠?qū)Ψe灰問題進(jìn)行有效的解決,該企業(yè)在經(jīng)過大量探索實(shí)踐后,確定使用以下方式進(jìn)行積灰控制,并獲得了較好的效果[3]。
2.1 激冷比控制
國內(nèi)目前投產(chǎn)的Shell項(xiàng)目中,都對(duì)合成氣激冷流程進(jìn)行了應(yīng)用,對(duì)此,激冷氣品質(zhì)與量則成為了合成器冷卻效果以及運(yùn)行情況的重要內(nèi)容,如果該值較小,那么在反應(yīng)后形成的高溫氣體則不能夠完全在激冷段激冷,氣體在混合完成后,其溫度將在900 ℃以上。此時(shí),合成氣當(dāng)中存在的飛煤灰還沒有獲得完全的冷凝,即,還有相當(dāng)比例的煤灰依然處于熔融狀態(tài)當(dāng)中。對(duì)于該類煤灰,其非常容易在激冷段、冷卻器以及輸氣管上黏結(jié),并導(dǎo)致積灰以及結(jié)垢問題的發(fā)生。在該項(xiàng)目中,在其余運(yùn)行條件保持不變的情況下,當(dāng)激冷比在1.1以上狀態(tài)下運(yùn)行時(shí),即能夠?qū)鋮s器出口溫度的穩(wěn)定性進(jìn)行保持。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),可以將激冷比盡可能設(shè)置在較大的比值,即在100%負(fù)荷下,需要保持該比值在1.1以上[4]。
2.2 氧煤比調(diào)節(jié)
在氣化反應(yīng)控制中,氧煤比是其中的一項(xiàng)關(guān)鍵因素,將直接對(duì)氣化爐反應(yīng)溫度、有效氣體成分以及煤轉(zhuǎn)化率產(chǎn)生影響。如果在生產(chǎn)當(dāng)中能夠做好氧煤比的控制,即能夠有效地滿足Shell設(shè)計(jì)指標(biāo)。如果該指標(biāo)過高,那么生產(chǎn)中形成的高溫氣體則不能夠在激冷段完全激冷,并因此導(dǎo)致冷卻器入口結(jié)垢,甚至燒壞爐膜壁。而如果該比值過低,那么煤粉則將因反應(yīng)不完全對(duì)煤的轉(zhuǎn)化率產(chǎn)生較大的影響,且合成氣有效成分含量將低于設(shè)計(jì)值,沒有充分反應(yīng)的飛灰以及煤粉將在進(jìn)入到冷卻器當(dāng)中之后,在換熱器管壁位置逐漸黏結(jié),以此加劇冷卻器的積灰程度。對(duì)此,就需要在實(shí)際生產(chǎn)中,保證煤質(zhì)的基礎(chǔ)上做好氧煤比的控制。在實(shí)際操作中,做好氧煤比的調(diào)節(jié)需要控制以下幾方面內(nèi)容:第一,汽包一段蒸汽產(chǎn)量;第二,合成組分二氧化碳含量;第三,渣池循環(huán)水固含量。在實(shí)際生產(chǎn)中,氧煤比的高低同煤質(zhì)具有直接的關(guān)聯(lián),上述參數(shù)在實(shí)際生產(chǎn)中,將根據(jù)系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)情況以及煤質(zhì)情況而存在一定的變化。
2.3 氣化爐負(fù)荷影響
在Shell氣化爐中,其負(fù)荷可以在40%~100%調(diào)整,當(dāng)其具有較低的負(fù)荷時(shí),則將具有較低的產(chǎn)氣量,且經(jīng)過冷卻器的流速以及合成氣流量也將更低。對(duì)于不同類型的煤來說,其煤灰在高溫環(huán)境當(dāng)中都將具有一定的黏結(jié)性,而當(dāng)運(yùn)行時(shí)間逐漸延長的情況下,也將有部分煤灰會(huì)在換熱器管壁上黏結(jié),只有當(dāng)飛煤灰合成氣吹掉速率同煤灰黏結(jié)速率相等時(shí),才能處于平衡。如果合成氣量過小,不能夠?qū)⒗鋮s器上存在的飛灰吹掉,那么管壁上積灰厚度則將不斷增加,并使得冷卻器出口溫度逐漸提升。當(dāng)負(fù)荷較低時(shí),則具有較高的單耗,所具有的經(jīng)濟(jì)性就越低。對(duì)此,無論是從合成氣冷卻器積灰避免角度還是從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度,都需要保證氣化爐能夠保持較高的運(yùn)行負(fù)荷。
2.4 敲擊器敲擊頻率
為了避免水冷壁在生產(chǎn)當(dāng)中出現(xiàn)積灰結(jié)垢情況,Shell公司在輸氣管、冷卻器以及激冷段都對(duì)部分敲擊器進(jìn)行了設(shè)計(jì),以此通過振動(dòng)的方式起到除灰的效果。對(duì)此,則可以根據(jù)實(shí)際積灰情況對(duì)敲擊器的敲擊頻率進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑黾?。在敲擊器運(yùn)行中,儀表空氣是其主要的動(dòng)力來源,對(duì)此,則可以根據(jù)積灰的程序?qū)x表空氣壓力進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶嵘源藢?shí)現(xiàn)工況的改善。當(dāng)然,提升空氣壓力、增加敲擊頻率也將會(huì)對(duì)敲擊器壽命產(chǎn)生影響,并可能提升其故障率,需要在聯(lián)系生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上做好調(diào)節(jié)。
2.5 石灰石配比
如果所使用的煤具有較高的灰熔點(diǎn),則可以通過一定氧化鈣的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)煤灰熔點(diǎn)的降低。但如果氧化鈣加入量過多,則可能因氧化鈣單體的析出而提高灰熔點(diǎn)。對(duì)于氧化鈣來說,其由于自身不會(huì)參加氣化反應(yīng),當(dāng)將氧化鈣加入后,則相當(dāng)于增加了煤中灰分的含量,若使更多灰分同合成氣一起進(jìn)入到冷卻器,則積灰程度進(jìn)一步增加。由此可以了解到,并不是加入越多的氧化鈣越好,而是需要根據(jù)煤種的不同進(jìn)行適量的添加。在該企業(yè)裝置運(yùn)行初期,添加的石灰石量較高,為煤量的10%左右,并因此導(dǎo)致冷卻器積灰情況的發(fā)生。在經(jīng)過排查分析之后,將該比例降低為5%,經(jīng)過實(shí)踐,當(dāng)將配比降低后,則將為冷卻器以及氣化爐提供更大的操作空間。
本文以某企業(yè)為例對(duì)shell氣化爐合成氣冷卻器積灰原因及應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行了一定的研究,在做好積灰原因把握的基礎(chǔ)上,該企業(yè)從激冷比、氧煤比、氣化爐負(fù)荷、敲擊器敲擊頻率以及石灰石配比這幾方面進(jìn)行了針對(duì)性的處理,使氣化爐積灰問題得到了有效的控制,具有較好的應(yīng)用借鑒價(jià)值。
[1] 李亞東.Shell粉煤氣化裝置合成氣冷卻器積灰結(jié)垢的控制[J].化肥設(shè)計(jì),2010,48(2):27-29.
[2] 劉芃鑫,郭明波.殼牌(SHELL)氣化爐在環(huán)保中的應(yīng)用及存在的問題[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2010,36(2):1-4.
[3] 張彥民,侯劉濤.殼牌氣化爐垮渣事故的原因及處理[J].化肥設(shè)計(jì),2010,48(3):40-41.
[4] 吳玉新,蔡春榮,張建勝,等.二次氧量對(duì)分級(jí)氣化爐氣化特性影響的分析和比較[J].化工學(xué)報(bào),2012,36(2):369-374.
Reasonsandcountermeasuresofashdepositioninsyngascoolerofshellgasifier
WUWenbin
(DatongGuangfaCoalChemicalIndustryCo.,Ltd.,DatongShanxi037000,China)
In application of synthetic gas cooler, ash deposition is a common problem. In this paper, the reasons and countermeasures of ash deposition in shell gasifier are studied.
shell gasifier; syngas cooler; ash deposition reason; countermeasure
2017-03-06
武文斌,男,1989年出生,2011年畢業(yè)于黑龍江科技大學(xué),本科,助理工程師,從事殼牌煤氣化技術(shù)研究工作。
10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2017.03.22
TQ545
A
1004-7050(2017)03-0068-03
專題討論