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回轉(zhuǎn)窯TDG膠帶斗式提升機(jī)跑偏問題處理

2017-04-11 16:10高振華
設(shè)備管理與維修 2017年12期
關(guān)鍵詞:水平度斗式提升機(jī)

高振華

(崇左紅獅水泥有限公司,廣西崇左 532200)

回轉(zhuǎn)窯TDG膠帶斗式提升機(jī)跑偏問題處理

高振華

(崇左紅獅水泥有限公司,廣西崇左 532200)

TDG型高效斗式提升機(jī)問題及原因分析,如頭部滾筒軸的水平度,提升機(jī)皮帶接頭出現(xiàn)偏斜的處理方法。

高效斗式提升機(jī);頭部滾筒;水平度;接頭偏斜

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.12.16

0 引言

高效斗式提升機(jī)簡稱TDG,該型提升機(jī)是20世紀(jì)90年代初,通過引進(jìn)國外技術(shù)研制的較為先進(jìn)的提升機(jī)。由于其關(guān)鍵部件——膠帶,對抗拉和抗撕裂等性能要求較高,對于大輸送量、高度和物料溫度高的使用環(huán)境,膠帶產(chǎn)品一直依賴進(jìn)口。進(jìn)入21世紀(jì),隨著國內(nèi)幾家大型提升機(jī)廠家研發(fā)能力提高,TDG斗式提升機(jī)規(guī)格型號和系列如雨后春筍般發(fā)展,特點(diǎn)主要有7個方面。

(1)輸送量大、提升高度高。

(2)斗形合理、容量大。

(3)膠帶采用鋼絲繩編織芯膠帶、韌性好、強(qiáng)度高。

(4)傳動裝置中采用垂直軸減速器和液力偶合器,并配有逆止裝置,使得傳動裝置結(jié)構(gòu)緊湊,實現(xiàn)了柔性傳動。既能使運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),又能使電機(jī)減速器及牽引件得到保護(hù),更能使物料在停機(jī)時保持穩(wěn)定狀態(tài)。

(5)下部采用重錘張緊裝置,實現(xiàn)了自動張緊。一次安裝調(diào)整后,既可保持恒定的張緊力,避免膠帶打滑,從而保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

(6)TDG型上下輪為鼠籠結(jié)構(gòu),其內(nèi)部采用錐套特殊結(jié)構(gòu)具有自動清除集料的作用,防止鋼絲膠帶夾料跑偏,又可節(jié)省材料,降低維修費(fèi)用。

(7)不足之處。TDG系列提升機(jī)對安裝技術(shù)要求較高,如果未能按安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工,將會給提升機(jī)運(yùn)行帶來安全隱患,后期矯正難度大,重新調(diào)整及其困難。

1 情況概述

公司4500 t/d生產(chǎn)線入窯生料系統(tǒng)就采用膠帶斗式提升機(jī)。型號N-TGD800H-141m,頭尾輪中心高141 m,輸送量300 t/h、最大340 t/h,輸送的物料為生料,容重0.8 t/m3,物料溫度≤120℃,物料水分<1%,減速機(jī)型號B3DH13-50,電機(jī)型號YX3-315L2-4,電機(jī)功率200 kW,慢驅(qū)動減速電機(jī)KF128-G180M4-W(用于檢修),功率18.5 kW。

隨著設(shè)備運(yùn)行時間不斷加長,近期提升機(jī)出現(xiàn)連續(xù)跑偏問題,經(jīng)過對提升機(jī)尾部配重塊進(jìn)行調(diào)整后,跑偏狀況有所好轉(zhuǎn)。但運(yùn)行2周后又出現(xiàn)尾部皮帶軌跡在控制范圍內(nèi),頭部料斗有摩擦殼體的情況。提升機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)皮帶跑偏是較常見的故障,原因較復(fù)雜。調(diào)整時應(yīng)綜合考慮各方面因素,才能取得較好的效果。一般膠帶跑偏原因主要有3種情況。

(1)提升機(jī)安裝是上滾筒的水平度不符合要求,偏差太大。

(2)老型膠帶提升機(jī)上下滾筒多為“柱筒”形滾筒,不具有自動糾正跑偏功能。

(3)膠帶自身制作質(zhì)量差,料斗聯(lián)結(jié)落實緊固力力矩大小不同,接頭器的安裝質(zhì)量不良等,造成環(huán)形膠帶呈“蛇形”,使得膠帶在運(yùn)行中跑偏。

2 問題及原因分析

(1)實際測量提升機(jī)頭部滾筒軸的水平度2mm/m,遠(yuǎn)大于水泥機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備安裝期間,由于安裝人員技術(shù)水平低,安裝提升機(jī)時,未能做到每安裝一節(jié)中間殼體就進(jìn)行一次法蘭水平校驗,再加上生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)日期即將臨近,安裝工期緊等原因,最終導(dǎo)致設(shè)備安裝質(zhì)量不佳,提升機(jī)頭部滾筒軸水平度不能滿足相關(guān)技術(shù)要求。

(2)提升機(jī)皮帶接頭出現(xiàn)偏斜。在提升機(jī)接頭處測量皮帶邊角為178.1°,屬于皮帶接頭偏斜,主要是接頭未能按照規(guī)范施工及頭部滾筒軸水平度偏大以及提升機(jī)長期跑偏運(yùn)行所致。

3 解決措施

(1)調(diào)整提升機(jī)頭部滾筒軸的水平度。根據(jù)安裝規(guī)范,調(diào)整提升機(jī)頭部滾筒軸的水平度的最好方法是調(diào)整提升機(jī)頭部殼體,也就是在頭部殼體與平臺連接處加墊片來調(diào)整頭部滾筒軸的水平。所以相關(guān)工作量較大。

(2)準(zhǔn)備工作。在低的一側(cè)用2臺100 t液壓分體式千斤頂,將該提升機(jī)單面頂起。除了要將2個千斤頂搬上去,還需要20mm厚鋼板若干,用來制作千斤頂工作架,氧氣乙炔火焰切割工具1套,電焊工具1套,框式水平儀(規(guī)格0.02mm/m)1把,銅皮厚度為1mm,2mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm若干以及其他常用手動工具。所有工具和材料要拿到高141 m提升機(jī)的頭部平臺(未安裝電梯)。

(3)具體調(diào)整工作。系統(tǒng)止料停機(jī),按照相關(guān)檢修制度,辦理好停電、檢修施工單等手續(xù)。拆除頭部殼體下面連接法蘭的三面螺栓(保留相對高的一側(cè)面法蘭螺栓),然后用2個100 t千斤頂緩慢頂起提升機(jī)頭部偏低的一側(cè),在頭部滾筒軸上放置事先準(zhǔn)備好的框式水平儀,當(dāng)框式水平儀讀數(shù)為0.02/1000(mm/m)時,停止操作千斤頂。在頭部殼體下面連接法蘭處塞墊近2.2mm銅皮,放下千斤頂,重新緊固法蘭螺栓,再次用框式水平儀復(fù)合,讀數(shù)為0.04/1000(mm/m),考慮到螺栓緊固厚度偏差等因素,調(diào)整滿足技術(shù)要求?,F(xiàn)場再次對支撐架進(jìn)行檢查加固,確保提升機(jī)頭部在運(yùn)轉(zhuǎn)時不發(fā)生擺動。

(4)提升機(jī)皮帶接頭出現(xiàn)偏斜的處理。由于該提升機(jī)使用近2 a,皮帶有了一定的伸長(鋼絲皮帶一般使用1 a后約伸長皮帶總長的0.3%)。此次重新接頭,將皮帶縮短400mm。拆解開原皮帶接頭,皮帶兩端各剪去200mm,利用從設(shè)備廠家新采購的接頭材料,在確保接頭質(zhì)量的情況下重新對接皮帶。經(jīng)過3 d緊張施工,新接頭施工圓滿完成。

4 調(diào)試

(1)空機(jī)調(diào)試,車間對該提升機(jī)進(jìn)行全面檢查后,在確認(rèn)現(xiàn)場滿足開機(jī)條件后,送電開機(jī),經(jīng)車間工人簡單的調(diào)整尾部配重,該提升機(jī)皮帶基本在頭尾滾筒中間運(yùn)行,空機(jī)運(yùn)行4 h,無異常情況,空機(jī)運(yùn)行合格。

(2)帶負(fù)荷試機(jī),提升機(jī)頭部出料閥轉(zhuǎn)到入庫位置,開啟提升機(jī),通知中控打開提升機(jī)入口進(jìn)料裝置,給定量由50 t/h緩慢加到200 t/h,經(jīng)過4 h穩(wěn)定帶料運(yùn)行,給定量緩慢加到300 t/h,又經(jīng)過4 h穩(wěn)定帶料運(yùn)行,提升機(jī)無異常情況,帶料試機(jī)運(yùn)行合格。提升機(jī)經(jīng)過1個月運(yùn)行,各項運(yùn)行指標(biāo)滿足使用要求。

5 結(jié)論

每一種設(shè)備都有其安裝說明及相應(yīng)的安裝技術(shù)要求,在設(shè)備安裝過程中,必須嚴(yán)格按照安裝技術(shù)要求施工,避免造成材料與時間的浪費(fèi),特別是對于這種提升高度達(dá)140 m的較大型設(shè)備的安裝,更要嚴(yán)格恪守設(shè)備的安裝規(guī)定,因為各項安裝規(guī)定一般都是設(shè)計部門精確設(shè)計甚至試驗驗證出來的,只有滿足安裝要求才能保證安裝后的使用質(zhì)量。

[1]李義賓,任正煒,鄭曉娟,王興忠,魏振生.鋼絲繩芯膠帶斗式提升機(jī)故障及其解決方法[J].水泥,2014(12):58-59.

[2]周嘯.N-TGD鋼絲膠帶斗式提升機(jī)的研制與開發(fā)[J].水泥工程,2002(4):5-6,49.

TU94

B

〔編輯 利 文〕

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