祝延新,張海
(1.湛江中粵能源有限公司,廣東湛江524099;2.廣州譜瑪拓電力科技有限公司,廣東廣州510650)
磨煤機(jī)密封風(fēng)機(jī)故障分析與處理
祝延新1,張海2
(1.湛江中粵能源有限公司,廣東湛江524099;2.廣州譜瑪拓電力科技有限公司,廣東廣州510650)
通過分析密封風(fēng)機(jī)的振動(dòng)波形及頻譜,找到密封風(fēng)機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)的原因及故障部位,給出解決問題的防范措施,保障了設(shè)備的正常安全高效運(yùn)行。
振動(dòng);分析;措施
湛江中粵能源有限公司每臺(tái)鍋爐配置6套制粉系統(tǒng),由2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)提供系統(tǒng)密封風(fēng),正常運(yùn)行為1用1備。2#爐鍋B密封風(fēng)機(jī)在機(jī)組小修期間解體檢修,更換軸承時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)葉輪與軸緊固的鎖片斷裂,更換鎖片投入運(yùn)行1個(gè)月后發(fā)現(xiàn)振動(dòng)增大,檢查發(fā)現(xiàn)靠背輪聯(lián)接螺栓磨損間隙過大產(chǎn)生松動(dòng),更換聯(lián)軸器螺栓后風(fēng)機(jī)運(yùn)行恢復(fù)正常。
鍋爐磨煤機(jī)密封風(fēng)機(jī)為MF6.29-IN015.5D型離心式風(fēng)機(jī),懸臂式葉輪與軸過盈配合,通過軸承箱支撐風(fēng)機(jī)葉輪,風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量46 000 m3/min,實(shí)際轉(zhuǎn)速1491 r/min,風(fēng)機(jī)出口全壓9 kPa。葉輪內(nèi)有10副葉片,采用封閉式結(jié)構(gòu)。葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),葉片內(nèi)的空氣受離心力作用向外流動(dòng),在葉輪中央產(chǎn)生真空度,把風(fēng)道的熱空氣吸入,風(fēng)道風(fēng)在葉輪入口處拆轉(zhuǎn)90°后進(jìn)入葉道,在葉片的作用下獲得動(dòng)能和壓能。從葉道甩出的氣流進(jìn)入蝸殼,經(jīng)集中、導(dǎo)流后從出風(fēng)口排出。軸承箱采用水冷卻傳動(dòng)軸的方式,兩側(cè)安裝軸承。非驅(qū)動(dòng)端軸承為SKF22226(特征頻率:外圈頻率204.3 Hz,內(nèi)圈頻率286.4 Hz,滾珠頻率87.7 Hz,保持架頻率10.74 Hz),驅(qū)動(dòng)端軸承為SKF6226(特征頻率:外圈頻率92.2 Hz,內(nèi)圈頻率131.5 Hz,滾珠頻率68.3 Hz,保持架頻率10.2 Hz)。
2.1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)位置
風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn)布置如圖1所示。
2.2 振動(dòng)值變化
2015年1月25日檢測(cè)發(fā)現(xiàn)2#爐B密封風(fēng)機(jī)振動(dòng)值與上次檢修(2014年9月2日)后的檢測(cè)值比較有明顯升高(表1),風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)值A(chǔ)(H)和非驅(qū)動(dòng)端垂直振動(dòng)值B(V)增幅比較明顯,回查前幾次振動(dòng)檢測(cè)值對(duì)比發(fā)現(xiàn)檢修后不久振動(dòng)值已經(jīng)有一次明顯升高,此后幾個(gè)月振動(dòng)比較平穩(wěn)。在1月25日振動(dòng)值再次升高,振動(dòng)趨勢(shì)如圖2所示,說明風(fēng)機(jī)在檢修后較
圖1 風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置示意圖
表1 2#爐B密封風(fēng)機(jī)振動(dòng)值
圖2 振動(dòng)趨勢(shì)圖
短時(shí)間內(nèi)運(yùn)行狀態(tài)開始出現(xiàn)劣化。機(jī)的頻譜中很接近),說明設(shè)備轉(zhuǎn)子有明顯的徑向擺動(dòng),造成軸動(dòng)態(tài)不對(duì)中或電機(jī)磁場(chǎng)交變的反應(yīng)。根據(jù)密封風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),初步分析設(shè)備存在機(jī)械松動(dòng)缺陷[1],結(jié)合A,B測(cè)點(diǎn)的包絡(luò)值變化(表1),判斷風(fēng)機(jī)軸承松動(dòng)的可能性比較大,對(duì)于風(fēng)機(jī)軸承的缺陷及趨勢(shì)圖中兩次明顯的振動(dòng)值升高的疑問,需要進(jìn)一步分析。
(2)頻譜分析。圖5是密封風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端A測(cè)點(diǎn)在2014年9月25日及2015年1月25日采集的水平振動(dòng)頻譜對(duì)比圖。圖中頻譜隨時(shí)間推移有明顯改變。2015年1月25日采集的頻譜中大量顯現(xiàn)軸承(SKF-6226)的內(nèi)圈及滾動(dòng)體故障頻率[2],說明此時(shí)軸承(SKF-6226)內(nèi)圈已存在缺陷[2],同時(shí)軸承磨損造成游隙增大,這與圖2中2×主頻的沖擊脈沖相吻合。圖3的沖擊脈沖[1]可推斷為風(fēng)機(jī)葉輪軸向擺動(dòng),造成軸向竄動(dòng)對(duì)軸承(SKF-22226)的沖擊。
2.3 振動(dòng)頻譜分析
基于圖2趨勢(shì)圖的情況,對(duì)2014年9月25日和2015年1月25日2次檢測(cè)的頻譜進(jìn)行分析。
(1)時(shí)域波形圖分析。圖3是密封風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端A測(cè)點(diǎn)水平振動(dòng)時(shí)域波形對(duì)比圖;圖4是密封風(fēng)機(jī)非驅(qū)動(dòng)端B測(cè)點(diǎn)垂直振動(dòng)時(shí)域波形對(duì)比圖。
圖3、圖4顯示2014年9月25日的時(shí)域波形平緩,無明顯沖擊脈沖。2015年1月25日的波形圖中有明顯的沖擊脈沖[1],其中A測(cè)點(diǎn)波形圖中兩個(gè)相鄰較高幅值的脈沖間隔是2×主頻或電源頻率-1×PP頻率(這兩個(gè)頻率在4極電
圖3 A測(cè)點(diǎn)水平振動(dòng)時(shí)域波形
2#爐B密封風(fēng)機(jī)于2014年8月機(jī)組小修期間進(jìn)行了解體檢修,更換了風(fēng)機(jī)軸承及已經(jīng)磨損的靠背輪連接螺栓,同時(shí)發(fā)現(xiàn)靠背輪與軸之間的緊力不足,但因?yàn)闀簳r(shí)沒有新靠背輪更換,臨時(shí)采取靠背輪與軸點(diǎn)焊的方式固定。檢修中發(fā)現(xiàn)葉輪與軸的緊鎖片斷裂,但當(dāng)時(shí)沒有對(duì)葉輪處理,僅是更換鎖片并旋緊鎖母。這次檢修后風(fēng)機(jī)軸承在不到半年的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)明顯的故障,說明風(fēng)機(jī)在上次檢修中存在其他隱患未做處理。
分析2#爐B密封風(fēng)機(jī)從2014年8月設(shè)備大修后到2015年1月的振動(dòng)頻率及趨勢(shì),設(shè)備可能存在的故障:①葉輪與軸之間過盈不足,存在相對(duì)位移,或葉輪端面不平;②驅(qū)動(dòng)端軸承內(nèi)圈松動(dòng);③驅(qū)動(dòng)端軸承內(nèi)圈、滾珠磨損嚴(yán)重。
造成上述故障的原因分析:①葉輪與軸固定的緊鎖片在裝配時(shí)鎖緊不足,造成緊鎖片斷裂。②靠背輪與軸點(diǎn)焊加固的焊點(diǎn)如果脫焊將使軸失去對(duì)中。③葉輪加工工藝差造成端面瓢偏誤差過大,加工的配合尺寸不標(biāo)準(zhǔn),加大了風(fēng)機(jī)軸向串動(dòng)。
檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端軸承走內(nèi)圈,內(nèi)圈因摩擦高溫變色,軸頸對(duì)應(yīng)部分磨損且變色。更換軸承及加工軸頸;
葉輪及軸頸磨損,需加工軸頸,加大過盈緊力,葉輪瓢偏度誤差最大10 mm;靠背輪與軸臨時(shí)加固的焊點(diǎn)有一點(diǎn)已經(jīng)脫焊,更換靠背輪;因非驅(qū)動(dòng)端軸承也有磨損,更換軸承。修后2015年3月4日與修前2015年1月25日振動(dòng)數(shù)據(jù)比較見表2。
圖4 B測(cè)點(diǎn)垂直振動(dòng)時(shí)域波形
圖5 A測(cè)點(diǎn)水平振動(dòng)頻譜
表2 2#爐B密封風(fēng)機(jī)檢修前后振動(dòng)值
圖6振動(dòng)趨勢(shì)顯示風(fēng)機(jī)再修后振動(dòng)值明顯降低,之后幾個(gè)月中B測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值均明顯高于A測(cè)點(diǎn),但振動(dòng)值波動(dòng)比較平穩(wěn)。風(fēng)機(jī)繼續(xù)運(yùn)行約半年以后,B測(cè)點(diǎn)垂直振動(dòng)值開始逐漸升高,說明風(fēng)機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后軸承的約束作用下降。綜合前一次振動(dòng)頻譜中2×主頻幅值有逐漸升高的現(xiàn)象,說明由于風(fēng)機(jī)葉輪瓢偏度的偏差,隨著軸承磨損后軸受葉輪作用擺動(dòng)增大,振動(dòng)值也隨之逐漸升高。由此考慮需要在下一次檢修中進(jìn)一步檢查處理葉輪瓢偏的問題。
(1)密封風(fēng)機(jī)葉輪為懸掛結(jié)構(gòu),因葉輪直徑較大,葉輪制造時(shí)本身存在不平衡及端平面瓢偏度誤差較大,運(yùn)行中葉輪存在一定的擺動(dòng)趨勢(shì),軸承將承受比較大的負(fù)荷,特別是驅(qū)動(dòng)端軸承承受負(fù)荷最大,在檢修中需提高檢修質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(2)軸頸及葉輪內(nèi)徑在加工中精度不夠,造成過盈度不足,導(dǎo)致設(shè)備高速旋轉(zhuǎn)中有輕微松脫,加大設(shè)備的振動(dòng)。因密封風(fēng)機(jī)的介質(zhì)為熱空氣,按正常的加工過盈配合應(yīng)取上限值,而不應(yīng)為安裝方便取下限數(shù)值。
(3)風(fēng)機(jī)軸與靠近葉輪側(cè)軸承和軸承箱上蓋的緊力也是影響風(fēng)機(jī)振動(dòng)的主要因素,而且如果風(fēng)機(jī)軸在安裝中水平度偏差過大(規(guī)程要求0.1/1000 mm)也會(huì)造成風(fēng)機(jī)軸的上下擺動(dòng)而引起垂直振動(dòng)大,所以風(fēng)機(jī)在安裝中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)因符合安裝規(guī)程。
(4)風(fēng)機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生的原因很多,但懸臂式風(fēng)機(jī)因葉輪的原因影響軸承的壽命機(jī)率比較大,最好的辦法是更換輕質(zhì)的合金葉輪,盡量減少葉輪不平衡力對(duì)軸承的影響。
圖6 檢修后振動(dòng)趨勢(shì)圖
[1]陳長征等.設(shè)備振動(dòng)分析與故障診斷技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2007.
[2]喬文生.設(shè)備故障診斷技術(shù)及應(yīng)用[C].第十二屆全國設(shè)備監(jiān)測(cè)與診斷學(xué)術(shù)會(huì)議論文集,2005.
〔編輯 李波〕
TK223.1
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.41