薛 旻
(華潤電力(常熟)有限公司,江蘇常熟 215536)
華潤電力(常熟)有限公司3號機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠引進(jìn)日立技術(shù)生產(chǎn)制造的CLN 600-24.2/538/566型超臨界壓力汽輪機(jī)組,機(jī)組抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)配置3臺高壓加熱器(以下簡稱高加),汽輪機(jī)的抽汽通過高加傳熱管束與給水換熱,提高給水溫度,減少汽輪機(jī)向凝汽器的排汽量,改善汽輪機(jī)的通流特性和機(jī)組的熱量損失,降低煤耗,提高機(jī)組循環(huán)熱效率。該機(jī)組高加由上海動力設(shè)備廠設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為表面換熱式、臥式安裝、U形傳熱管、雙流程,內(nèi)設(shè)過熱蒸汽冷卻段、凝結(jié)段、疏水冷卻段,換熱管與管板之間采用爆炸脹管加密封焊,水室人孔采用自密封結(jié)構(gòu)。
機(jī)組于2005年投用,自2010年起,3號高加在運(yùn)行中已多次出現(xiàn)泄漏故障,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。近幾年,3號高加幾乎達(dá)到了逢啟停必泄漏的程度。
機(jī)組啟?;蚋呒訖z修的投退過程中,應(yīng)控制給水溫度變化率,按照廠家要求,給水溫度變化率應(yīng)≯1℃/min,最大不得超過1.8℃/min,這個溫度變化率可使厚實(shí)的水室鍛件、殼體和管束有足夠的時間均勻地吸熱或散熱,防止熱沖擊過大對高加造成損傷。但在實(shí)際投運(yùn)過程中,由于高加進(jìn)汽電動門內(nèi)漏較大或電動門開啟幅度較大,抽汽逆止門開啟后使得高加溫升速度過大,造成高溫高壓蒸汽進(jìn)入高加后,管壁較薄的傳熱管與較厚的管板溫升速度不一致,溫升不一致產(chǎn)生的熱應(yīng)力使傳熱管變形或焊接區(qū)域拉裂造成泄漏。雖然該機(jī)組高加投運(yùn)時的溫升明顯大于廠家規(guī)定值,但相比該廠采用同樣投退方式的1/2號機(jī)組,其3號高加在機(jī)組運(yùn)行中并未出現(xiàn)明顯的泄漏現(xiàn)象,因此,投運(yùn)時溫度變化率并非導(dǎo)致3號高加頻繁泄漏的主要原因。
高加投運(yùn)時,汽側(cè)按由低到高的順序進(jìn)行投運(yùn),因此3號高加最先投運(yùn),高壓給水對U形鋼管造成的高壓水沖擊最大,尤其是U形管彎管處受到的沖刷最嚴(yán)重。機(jī)組正常運(yùn)行中,3號高加水側(cè)與汽側(cè)的溫差達(dá)到300℃,壓差達(dá)到20 MPa,是3臺高加中工況最惡劣的,隨著高加運(yùn)行時間的增長,受到的疲勞損傷最為嚴(yán)重。雖然3號高加的惡劣運(yùn)行工況是造成泄漏的重要原因,但受結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的制約,不進(jìn)行技術(shù)改造,高加運(yùn)行工況無法得到改善。
隨著電網(wǎng)對機(jī)組AGC投入率要求的不斷提高,機(jī)組正常運(yùn)行中經(jīng)常會遇到快速加減負(fù)荷的情況,此時相應(yīng)的抽汽溫度與壓力也會迅速變化,而相應(yīng)給水溫度的變化比抽汽溫度變化小,高加U形管以及管板焊縫處由于受到強(qiáng)烈的溫度交變熱應(yīng)力而更容易損壞,尤其在機(jī)組緊急甩負(fù)荷或高加緊急解列時,給高加帶來的熱沖擊更大,高加U形管長期受熱疲勞而容易損壞泄漏。但存在相同工況的1/2號機(jī)組,并未出現(xiàn)頻繁的泄漏情況,說明負(fù)荷變化速率大不是高加泄漏的主要原因。
高加的泄漏往往在機(jī)組運(yùn)行中或機(jī)組啟動過程中出現(xiàn),而在機(jī)組啟動或運(yùn)行中將高加隔離進(jìn)行查漏、堵漏時,由于受高加溫度、閥門泄漏等客觀因素的制約,很難保證檢修工藝質(zhì)量。例如:因高加汽側(cè)進(jìn)汽門不嚴(yán),高加內(nèi)部水室溫度高,檢修人員無法進(jìn)行管口預(yù)熱,堵漏焊接后應(yīng)力較大,影響檢修質(zhì)量。機(jī)組停運(yùn)檢修時,對3號高加進(jìn)行氣密性試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分堵管焊疤處存在泄漏現(xiàn)象,尤其是部分死角,由于受水室隔板的空間制約,無法保證該區(qū)域的焊接堵管質(zhì)量。檢修時堵管區(qū)域能明顯看出部分焊疤存在脫落現(xiàn)象。另外,檢修時的渦流檢測(渦流檢測僅能檢測缺陷管)報告顯示,換熱管缺陷數(shù)與1/2號機(jī)組差異不大,說明該機(jī)組3號高加原堵漏處存在較大的重復(fù)泄漏狀況,因此判斷,高加檢修尤其是運(yùn)行中搶修時工藝質(zhì)量難以保證是3號高加頻繁泄漏的主要原因。
機(jī)組啟動或運(yùn)行中解列高加,由于熱傳導(dǎo)或汽側(cè)閥門內(nèi)漏,導(dǎo)致解列后高加內(nèi)溫度仍然較高,開啟人孔自然降溫?zé)o效,此時只能采用灌水強(qiáng)制降溫的方式,因高加管材較薄管板較厚,易造成高加管材與管板溫降不一致,產(chǎn)生的交變熱應(yīng)力加大高加的損傷,增加高加泄漏點(diǎn)。機(jī)組啟動或運(yùn)行中搶修時,曾多次采用灌水降溫的方式來縮短搶修時間,而1/2號機(jī)組從未采用過灌水降溫的方式,因此,灌水降溫也是導(dǎo)致高加頻繁泄漏的重要原因。
高加搶修過程中,往往由于短時無法找到與管材一致的堵頭,采用材料相近的堵頭代替,材料不同的堵頭膨脹系數(shù)不同,長期運(yùn)行易因膨脹系數(shù)不同而造成高加管板脹裂或拉裂。該機(jī)組早期進(jìn)行高加堵漏時,由于對檢修工藝的不重視以及受條件的制約,曾采用不銹鋼堵頭代替20G堵頭,導(dǎo)致該區(qū)域重復(fù)泄漏率非常高。
(1)機(jī)組停運(yùn)后,采用高加自然降溫的方式,待充分降溫后再打開高加人孔門,進(jìn)行檢修工作。
(2)對5000多根高加管束進(jìn)行渦流檢測,檢測高加管束的損傷情況,參考渦流檢測報告,提前處理存在損傷的換熱管。
(3)打磨掉并清理原電焊焊疤,對原有堵頭進(jìn)行檢測,若材料與U形管材不一致,更換新堵頭。
(4)使用加熱棒加熱打磨拋光后的管板區(qū)域到130℃(管束內(nèi)有積水會造成積水沸騰,影響加熱棒工作,可以結(jié)合火焰加熱方式進(jìn)行預(yù)熱),預(yù)熱可以減少電焊熱應(yīng)力對管板的影響,降低電焊后焊疤出現(xiàn)裂紋的可能性。
(5)采用氬弧焊對打磨過的管口、管板進(jìn)行修復(fù)焊接,同時對需要堵管的U形管進(jìn)行堵管焊接。每焊一層后敲掉焊渣,焊接后拋光焊縫著色檢驗(yàn),焊接面不高于管板平面2 mm。
(6)焊接完畢后對焊接處進(jìn)行局部退火處理,溫度為120℃,消除焊接熱應(yīng)力。
(7)堵管、補(bǔ)焊、修復(fù)完畢后,使用壓縮空氣對高加進(jìn)行查漏,通入壓縮空氣后,在水側(cè)管板涂抹肥皂液進(jìn)行查找,查找有無新的管口漏點(diǎn)或者焊疤上的泄漏點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)新漏點(diǎn),做好相應(yīng)的標(biāo)記,然后將高加汽側(cè)的壓縮空氣泄掉,重復(fù)上述的修補(bǔ)措施,再進(jìn)行打壓查漏,直至高加氣密性試驗(yàn)合格。
(1)在機(jī)組運(yùn)行中嚴(yán)格控制高加水位,保持高加水位平穩(wěn),機(jī)組運(yùn)行中監(jiān)視3號高加調(diào)門開度的變化。
(2)投運(yùn)或退出3號高加時,嚴(yán)格控制給水溫度變化率<1.8℃/min,發(fā)現(xiàn)高加泄漏,立即緩慢切除高加,避免泄漏管束長期運(yùn)行,高壓給水吹損周邊管束,加大高加泄漏。
(3)高加投退時,采用點(diǎn)動抽汽電動門的方式,控制給水溫度變化率。
應(yīng)用改進(jìn)后的檢修方法,對機(jī)組3號高加進(jìn)行全面修復(fù)與處理,同時優(yōu)化機(jī)組的投退方式,機(jī)組啟動后,3號高加長期穩(wěn)定運(yùn)行,未再出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
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