高 峰
(秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司,河北秦皇島 066003)
秦皇島電廠一臺300 MW機組高壓導(dǎo)管疏水管246天內(nèi)發(fā)生3起斷裂故障:2015年10月26日,機組5#高調(diào)門疏水管座根部斷裂;2015年12月11日,5#高調(diào)門疏水管(水平中部)斷裂;2016年6月25日,3#高調(diào)門疏水管座根部斷裂。通過金屬試驗分析,初步判斷疏水管為疲勞斷裂。疲勞斷裂的原因有3種可能:疏水管自身產(chǎn)生高頻振動、導(dǎo)致疲勞斷裂,或?qū)Ч墚a(chǎn)生高頻振動帶動疏水管產(chǎn)生諧頻共振使管道疲勞斷裂;疏水管內(nèi)外壁溫差過大,內(nèi)應(yīng)力超出管道材料的屈服極限;由疏水管道內(nèi)汽水沖擊產(chǎn)生的振動所致。
壓力管道系統(tǒng)的振動主要來自于管道自身對穩(wěn)態(tài)激勵和瞬態(tài)激勵的響應(yīng),其中瞬態(tài)激勵是管道系統(tǒng)振動的主要因素。多數(shù)情況下,與管道系統(tǒng)連接的支吊架有支撐管道重量和固定的作用,管道振動的破壞力大部分作用在支吊架上,當(dāng)支吊架發(fā)生故障而失去或部分失去作用時,管道振動加劇。隨著機組高參數(shù)的提高,工質(zhì)參數(shù)變化范圍隨之變大,對管道沖擊的能量、激發(fā)起管道的振動也就越大。管道在臨界流速下會發(fā)生顫振,管道的振幅隨時間呈指數(shù)增長。
通常,汽水管道振動又可以細分為5類。
由機械旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的工頻激振力,會引起管道振動。主要影響形式有2種:一是由于轉(zhuǎn)動機械的周期性不穩(wěn)定對管道產(chǎn)生與之頻率相應(yīng)的強迫激擾,從而引發(fā)汽水管道的振動響應(yīng);二是由于汽水管道的固有頻率通常階數(shù)較多,發(fā)生振動的轉(zhuǎn)動機械與汽水管道的諧頻共振概率也就較大。如往復(fù)式機械運動時,所產(chǎn)生的各種不平衡慣性力以及缸內(nèi)壓力的的周期變化,構(gòu)成了機械自身振動的特點。
由于設(shè)備周期性、間歇性的工作點,管道內(nèi)的流體速度忽快忽慢,壓力忽高忽低,形成一種不穩(wěn)定的流體狀態(tài),產(chǎn)生脈動力,引發(fā)管道振動。當(dāng)管道對于此脈動的激勵響應(yīng)頻率與其自身的固有頻率重合時就會產(chǎn)生共振,造成管道強烈振動。
流體在管道流動過程中容易發(fā)生相變,產(chǎn)生兩相流體。管道內(nèi)壁處在汽液兩相流體的紊流層時,會引發(fā)管道振動。對于電廠汽水管道而言,流體在輸送過程中必然會產(chǎn)生壓降,可能出現(xiàn)液體汽化現(xiàn)象。當(dāng)液化產(chǎn)生的氣泡破滅時,就會發(fā)生汽蝕,誘發(fā)管道產(chǎn)生振動。
管道內(nèi)的氣體可以壓縮、膨脹,所以氣柱本身是一個有連續(xù)質(zhì)量的彈性振動系統(tǒng),受到一定激發(fā)之后就會產(chǎn)生振動。
由于調(diào)速器門閥芯配合出現(xiàn)間隙,將會導(dǎo)致汽流出現(xiàn)脈沖氣流的影響,脈沖氣流相當(dāng)于一個剛性較弱的彈簧,其變化周期就是閥芯與閥座撞擊的周期(圖1),會誘發(fā)導(dǎo)管振動,甚至引起疏水管道諧頻共振。由于6個調(diào)速器閥疏水管道之間是串接的,受力點位置各有差異,因此疲勞斷裂的物理位置也有所不同。
所以,汽水管道振動原因有2個:一是由導(dǎo)管道設(shè)計不當(dāng)(這里主要考慮支吊架的調(diào)整問題)而引起的偶然荷載的沖擊;二是由汽流脈沖所致。
機組高壓導(dǎo)管疏水管是作為機組啟停過程冷凝輸水的管路(管徑Φ48 mm,管材12Cr1MoV),運行中處于關(guān)閉狀態(tài)。作為2壓缸進汽輸送管路(6根),導(dǎo)管(管徑 Φ195 mm,管材 12Cr1MoV)為缸體進汽提供汽源(分別由6個調(diào)門調(diào)節(jié)、2個主汽門控制)。
機組高壓導(dǎo)管疏水管頻繁斷裂,意味管道受到很大應(yīng)力。在短期內(nèi)使管材金屬特性發(fā)生裂變,是由于管壁材料的屈服強度逐步下降,以至于超出金屬材料的極限強度。金屬管壁受到的應(yīng)力主要是管壁溫差產(chǎn)生的,同時還有管道高頻振動產(chǎn)生的交變應(yīng)力。疏水管道斷裂的金屬試驗表明,材料內(nèi)部金屬成分及硬度未發(fā)生根本變化,因此不能排除管道疲勞損壞的因素。根據(jù)相關(guān)理論,進一步闡明系統(tǒng)管道的受力情況。
由于水錘(或汽錘)的作用,使固定架的動載荷增加,增加量為 F=10-6ραAΔv。其中,F(xiàn)為水錘載荷,ρ為流體密度,α 為傳播速度,A為流通面積,Δv為流速的瞬間變化量。
水錘(或汽錘)現(xiàn)象對管道危害很大。水錘(或汽錘)產(chǎn)生的沖擊力直接作用在管道上,使管道產(chǎn)生劇烈振動,當(dāng)水錘(或汽錘)壓力過大時可能引起管道漲鼓、爆裂。當(dāng)管道固有頻率與水錘引起管道的沖擊響應(yīng)頻率一致時引發(fā)管道振動,嚴(yán)重影響管道的安全運行。
由于汽閥脈動引起的汽流脈沖,其能量相當(dāng)于安全閥的開啟能量,其流速為臨界流速(對于安全閥和排氣閥的出口壓力總是大于周圍的大氣壓力,這時所產(chǎn)生的氣體的流動被稱之為臨界流速,此時,對應(yīng)的排氣管的末端的各個參數(shù)被稱之為臨界參數(shù)。臨界中的壓力和流速被稱為臨界壓力和臨界流速)。
當(dāng)管道閥體閥瓣跳動時,產(chǎn)生不穩(wěn)定的汽流脈沖,導(dǎo)致閥瓣與閥座撞擊。同時,不穩(wěn)定的脈沖氣流激發(fā)管道固有頻率的響應(yīng),即產(chǎn)生管道固有頻率的高次諧波共振(圖2、圖3)。由圖可以看出,管道的高次諧波兩側(cè)有較強低頻邊帶,主導(dǎo)了高次諧波分量的大小,并且占據(jù)了振動通頻總量的95%以上。因此,臨界流速的汽流是激發(fā)管道振動的根源,連接輸水管的疲勞斷裂源自高壓導(dǎo)管的高頻振動。
圖1 調(diào)門閥芯受損
圖2 調(diào)門導(dǎo)管振動測試低頻脈沖頻譜
圖3 調(diào)門導(dǎo)管振動測試高頻諧振頻譜
導(dǎo)管振動的能量來源有2個:一是外部能量輸入;二是管系受外力作用而產(chǎn)生的諧頻共振。現(xiàn)場實地測試的振動信息如表1、表2所示。從表中可以看出,導(dǎo)管的振動高頻能量突出且超出了常規(guī)范圍(碳鋼及低合金鋼管道最大峰值振動速度(振動烈度)vpeakMax<12.4 mm/s)。因此機組3#,6#高壓導(dǎo)管振動超標(biāo)。
另外,從圖2、圖3可知,導(dǎo)管振動出現(xiàn)(9±0.5)Hz低頻脈沖,且在管道固有頻率250.5~253.5 Hz兩側(cè)形構(gòu)成(1~3)×的邊帶(另一臺同型機組高壓導(dǎo)管實測振動頻率為256.5~258.0 Hz,無諧波、無邊帶),決定著振動峰值總量的變化。由圖2可以看出,(9±0.5)Hz脈沖波呈周期性,判定管道發(fā)生共振,疏水管斷裂與導(dǎo)管的諧頻共振有關(guān),而該諧頻共振由汽流脈沖引發(fā)。汽流脈沖產(chǎn)生的原因有2個:一是導(dǎo)管的鐘罩間隙變大;二是調(diào)門或主氣門閥芯的跳動,即形成一種不穩(wěn)定汽流脈動。
由此認(rèn)定,機組高壓調(diào)門的疏水管斷裂原因有2個:一是脆性斷裂,涉及管道質(zhì)量和管壁溫差問題;二是疲勞斷裂,涉及管道高頻共振(即諧波共振)。
表1 3#調(diào)門導(dǎo)管(東西)振動數(shù)據(jù)
表2 6#調(diào)門導(dǎo)管(東西)振動數(shù)據(jù)
從現(xiàn)場振動測量數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看,導(dǎo)管加固在一定程度降低了導(dǎo)管的振動位移量值,但從其高頻能量分析來看,數(shù)值變化不大,直到6#調(diào)門被限制后才發(fā)生了根本變化,表明導(dǎo)管存在高頻諧波共振。由初始測量的低頻脈沖能量可知,10 Hz(存在(1~5)×諧波)左右的諧波脈沖頻率說明系統(tǒng)產(chǎn)生了連續(xù)的、低頻脈沖氣流,與管道某階固有頻率同步,導(dǎo)致導(dǎo)管的諧波共振。
隨著導(dǎo)管加固的優(yōu)化,導(dǎo)管的共振頻率也逐漸提高(最大達到293 Hz,邊帶頻率達到21 Hz),說明閥芯的磨損量在增大、脈沖頻率也在提高。6#調(diào)門被限死之后,導(dǎo)管的共振頻率降至249 Hz,低頻調(diào)制的信號消失。表1、表2的數(shù)據(jù)變化也說明了這一點。
通過實地勘察和現(xiàn)場導(dǎo)管振動測試,得出結(jié)論如下。
(1)管道振動頻率:50 Hz(軸頻)、250.5~255.5 Hz(管道自振頻率。同比4#機為256.5~258 Hz),有諧波脈沖;低頻調(diào)制頻率為(9±0.5)Hz反映了汽流的脈沖能量(另一臺同型機組高壓導(dǎo)管同工況無這種能量),是管道振動的主要特點。
(2)高壓導(dǎo)管道疏水管斷裂與導(dǎo)管的諧頻共振有關(guān),該諧頻共振是由汽流脈沖引發(fā)的(缸體是傳遞能量的導(dǎo)體),輸水管連接狀態(tài)(即受力形式)決定了斷裂的位置。
(3)汽流脈沖的引發(fā),涉及高壓導(dǎo)管的鐘罩間隙變大和調(diào)門或主氣門的閥芯跳動,即6#高調(diào)門閥芯的泄流產(chǎn)生脈動。
(1)消減管道振動。措施有:消減管系的激擾力,如減少機械振動、流體脈動、兩相流體、水錘(或氣錘)等;增加緩沖器,少用(大轉(zhuǎn)角)彎頭、異徑管等,節(jié)流減壓閥前后布置足夠長度的直管;提高管道結(jié)構(gòu)的剛度,不僅可以提高管道系統(tǒng)的固有頻率、減少對激勵源的振動響應(yīng),而且在一定程度上還可以減小管系的振動幅值。
(2)增加管道結(jié)構(gòu)阻尼。措施有:加設(shè)汽水管道阻尼器,提高管道固有頻率;加裝制止管道擺動、振動或沖擊的控制裝置。
(3)改變管道的固有頻率。措施有:核對脈沖汽流產(chǎn)生的根源,消除激振力;核對疏水系統(tǒng)完善程度(包括管路暢通、閥芯跳動等),消除疏水管路分支局部和沿程阻力帶來的振動問題。
從2016年10月至2017年3月加固導(dǎo)管的處理過程來看,導(dǎo)管的位移量有所減小,但沖擊能量一直居高不下。2017年1月13日對高壓6#調(diào)門的強行限制后振動有所改觀。在機組大修中檢查調(diào)門,發(fā)現(xiàn)6#調(diào)門閥芯有明顯汽流沖刷痕跡,閥體外沿有沖擊產(chǎn)生的撞擊痕跡。因此,處理方案即為閥芯球面的研磨處理以及可能產(chǎn)生松動的維護處理。
[1]孫奉仲.大型汽輪機運行[M].北京:中國電力出版社,2005.
[2]方遠喬,陳安寧,董衛(wèi)平.振動模態(tài)分析技術(shù)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1992.