劉振杰
(國電元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024070)
600MW機(jī)組過熱器減溫水取水方式改造可行性分析
劉振杰
(國電元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 赤峰 024070)
分析了國產(chǎn)600 MW亞臨界機(jī)組鍋爐過熱器減溫水原設(shè)計(jì)取水點(diǎn)存在的問題,提出了減溫水取水管道移位的改造方案以及現(xiàn)場實(shí)際管路布置的施工方案,并對改造后的節(jié)能效果進(jìn)行了跟蹤及效益評估。
過熱器;減溫水;取水方式;改造;熱經(jīng)濟(jì)性
某發(fā)電公司3號600 MW機(jī)組于1997年末首次并網(wǎng)發(fā)電。汽輪機(jī)是哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的亞臨界、單軸、四缸四排汽、一次中間再熱、凝汽式汽輪機(jī)。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、強(qiáng)制循環(huán)汽包爐(Π型)。發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的水-氫-氫冷發(fā)電機(jī)。
該機(jī)組設(shè)有8段抽汽,熱力系統(tǒng)主要由2臺汽動給水泵、1臺電動給水泵、3臺爐水循環(huán)泵、2臺循環(huán)水泵、2臺凝結(jié)水泵、3臺高加、1臺除氧器、4臺低加等設(shè)備組成。風(fēng)煙系統(tǒng)主要由2臺送風(fēng)機(jī)、2臺引風(fēng)機(jī)、2臺一次風(fēng)機(jī)、2臺預(yù)熱器、8臺磨煤機(jī)等設(shè)備組成。機(jī)組主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:額定功率600 MW;額定主蒸汽流量1 806 t/h;額定主蒸汽壓力16.67 MPa;額定主蒸汽溫度537 ℃;額定再熱蒸汽壓力3.425 MPa;額定再熱蒸汽溫度537 ℃;額定排汽壓力4.9 kPa;額定給水溫度275 ℃;額定過熱器減溫水量66 t/h;最大保證汽輪機(jī)熱耗率7 852.3 kJ/kWh。
鍋爐過熱器減溫水的主要作用是防止鍋爐過熱器超溫?fù)p壞,同時對進(jìn)入汽輪機(jī)的過熱蒸汽溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),維持主蒸汽溫度穩(wěn)定,以滿足熱力系統(tǒng)運(yùn)行要求。
目前,600 MW亞臨界機(jī)組過熱器減溫水取水方式有以下2種。
(1) 取自給水泵出口。從此處取得的減溫水壓力高,溫度低,調(diào)溫效果明顯;但因沒有經(jīng)過給水回?zé)?,噴水減溫,降低了機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。
(2) 取自高壓加熱器出口。從此處取得的減溫水經(jīng)過給水回?zé)?,如果不考慮鍋爐內(nèi)部的微小變化,噴水量的多少對機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性沒有影響;同時因給水溫度高,噴水量相對較大,蒸汽參數(shù)變化平緩。缺點(diǎn)是因機(jī)組負(fù)荷較低時減溫水量相對較大,要求噴水管路設(shè)計(jì)相對較粗,造價(jià)高。
該公司3號600 MW機(jī)組鍋爐過熱器減溫水原設(shè)計(jì)取水方式為取自給水泵出口。此種取水方式的減溫水沒有經(jīng)過高壓加熱器加熱,減少了回?zé)岢槠浚黾恿四髂Y(jié)汽量,冷源損失增加,造成機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性下降。
為了掌握汽輪機(jī)影響發(fā)電煤耗升高的主要因素,并為其制定相應(yīng)的技術(shù)措施以降低機(jī)組煤耗,該公司委托西安熱工研究院有限公司對3號機(jī)組熱力系統(tǒng)進(jìn)行性能診斷試驗(yàn)。診斷試驗(yàn)報(bào)告顯示:過熱器減溫水量大,減溫水量平均值高達(dá)120 t/h,影響機(jī)組發(fā)電煤耗上升約1.2 g/kWh。
該鍋爐過熱器減溫水原設(shè)計(jì)取自給水泵出口,減溫水水溫較取自高壓加熱器出口約低100 ℃,因此初始設(shè)計(jì)減溫水量相對較小,管路相對較細(xì)。如果只考慮經(jīng)濟(jì)性,將減溫水取點(diǎn)改至高壓加熱器出口,則在部分負(fù)荷時段有可能會因減溫水量不足,不能將過熱蒸汽溫度降下來,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。如果依據(jù)高壓加熱器出口溫度重新設(shè)計(jì)安裝一整套減溫水系統(tǒng),將原有減溫水系統(tǒng)管路全部拆除,則整個改造投資較高;同時如果減溫水量計(jì)算不準(zhǔn)確,還會發(fā)生因減溫水量不足而增加機(jī)組運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)。
因此,在盡量降低機(jī)組改造投資的情況下,綜合考慮機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性及安全性,對鍋爐過熱器減溫水取水方式進(jìn)行如下優(yōu)化改造。
在保留原過熱器減溫水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,在高壓加熱器后的給水母管上加裝異徑三通,并在異徑三通與原減溫水管間敷設(shè)新的減溫水管路,同時在新增的減溫水管路上設(shè)置1臺手動門,1臺電動門;在新增減溫水管與原減溫水管路接口前的原管路上加裝1臺電動門。機(jī)組正常運(yùn)行時,原減溫水管路電動門關(guān)閉,新增的減溫水管路電動門開啟;過熱器減溫水取自高壓加熱器后,經(jīng)過了給水回?zé)?,使機(jī)組在較經(jīng)濟(jì)的熱力循環(huán)下運(yùn)行。在機(jī)組啟停機(jī)或機(jī)組負(fù)荷較低,取自高壓加熱器后的減溫水量滿足不了要求時,開啟原減溫水管路電動門,關(guān)閉高壓加熱器后的減溫水管路電動門,減溫水切至給水泵出口,維持蒸汽溫度在合格范圍內(nèi),確保機(jī)組的運(yùn)行安全。新增的減溫水管路手動門正常情況下保持全開狀態(tài),只有在檢修或事故時做隔離用(改造前后的減溫水系統(tǒng)見圖1)。
新增的鍋爐過熱器減溫水管路屬于高溫高壓給水管路,對金屬焊接工藝及管路熱膨脹補(bǔ)償要求較高。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況制定了系統(tǒng)改造實(shí)施方案,確保了改造后系統(tǒng)安全運(yùn)行。
2012年5月,在3號機(jī)組B修時對過熱器減溫水取水管路進(jìn)行了改造。2012年10月,對汽輪機(jī)進(jìn)行了性能診斷試驗(yàn)。過熱器減溫水取水管路改造前后試驗(yàn)噴水量及年度噴水量情況如表1和表2所示。
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出:減溫水系統(tǒng)改造后各試驗(yàn)工況下的減溫水量較改造前有增有減,這可能與鍋爐整體燃燒狀況有一定的關(guān)系,但各負(fù)荷段減溫水量均能夠滿足系統(tǒng)要求。試驗(yàn)結(jié)束后,經(jīng)過一段時間運(yùn)行跟蹤觀察,機(jī)組負(fù)荷在300 MW及以上時減溫水量完全滿足噴水要求。從改造前、后過熱器年減溫水量情況看,改造后年減溫水量基本沒有增加,年平均值約為120 t/h。
圖1 改造前后減溫水系統(tǒng)示意
表1 不同工況下的過熱器減溫水噴水量試驗(yàn)對比
表2 過熱器減溫水改造前后年噴水量情況對比
鍋爐過熱器減溫水系統(tǒng)優(yōu)化改造投資約120萬元,改造后發(fā)電煤耗降低約1.2 g/kWh。3號機(jī)組年發(fā)電量按30億kWh,標(biāo)煤單價(jià)按450元/t計(jì),年節(jié)約標(biāo)煤3 600 t,年節(jié)約燃煤成本162萬元,1年即可收回改造所耗的投資成本。
該發(fā)電公司3號600 MW機(jī)組過熱器減溫水取水在保留原給水泵出口的基礎(chǔ)上,新增了1路高壓加熱器出口減溫水源,在機(jī)組運(yùn)行中切換靈活,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。該節(jié)能改造項(xiàng)目既保證了機(jī)組的運(yùn)行安全,又提高了機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性,對同類型機(jī)組過熱器減溫水取水方式優(yōu)化改造具有一定的參考意義。
1 蒲樹晨,牛東輝,張守和,等.600 MW機(jī)組過熱器減溫水系統(tǒng)分析與改進(jìn)[J].電力安全技術(shù),2014,16(4):37-39.
2 魯忠科.鍋爐立式過熱器再熱器水塞的形成與消除[J].電力安全技術(shù),2011,13(3):59-61.
3 嚴(yán)林博,何佰述,孟建國,等.過熱器減溫水過量的冶理改進(jìn)與實(shí)施效果[J].動力工程學(xué)報(bào),2010,30(2):83-90.
2016-07-15;返修日期:2016-09-11。
劉振杰(1972-),男,工程師,主要從事火電廠汽輪機(jī)檢修及運(yùn)行工作,email:819324164@qq.com。