[摘 要]結(jié)合井下實(shí)際情況,分析了制約通風(fēng)能力的主要問(wèn)題,并針對(duì)性地提出通風(fēng)系統(tǒng)的改造優(yōu)化措施,經(jīng)優(yōu)化改造后取得較好的效果,滿足了礦井安全高效生產(chǎn)的需要,為其他礦井通風(fēng)改造工作提供了合理、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)的借鑒技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
[關(guān)鍵詞]礦井;通風(fēng)系統(tǒng);優(yōu)化;改造
中圖分類號(hào):TD725 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)05-0162-01
1 礦井概況
某煤礦原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為90萬(wàn)t,經(jīng)改擴(kuò)建后年生產(chǎn)能力達(dá)到了120萬(wàn)t。礦井井田共共含煤23層,目前主采煤層為1號(hào)和2號(hào)煤層。受井田開(kāi)拓條件及巷道布置因素影響,礦井通風(fēng)方式采用中央并列式與中央邊界式混合通風(fēng)系統(tǒng)、抽出式通風(fēng)。礦井原總進(jìn)風(fēng)量3000m3/min,總回風(fēng)量3100m3/min,等級(jí)孔I.8m2。井田中央的工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)布置3個(gè)井筒,即主井、副井、中央風(fēng)井;在井田西部邊界布置一個(gè)井筒為西風(fēng)井。礦井的主、副井進(jìn)風(fēng),中央風(fēng)井及西風(fēng)井回風(fēng)。
隨著礦井向深部延伸,煤層瓦斯含量和地溫也隨之變大,導(dǎo)致礦井瓦斯涌出量增加與工作環(huán)境溫度升高,加之生產(chǎn)能力提升使設(shè)備機(jī)械化程度加大,礦井需用風(fēng)量大幅增加,礦井原有通風(fēng)系統(tǒng)捉襟見(jiàn)肘,供風(fēng)能力嚴(yán)重不足,極大地制約了礦井的安全及正常生產(chǎn),因此對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造工作迫在眉睫。
2 通風(fēng)系統(tǒng)存在問(wèn)題及優(yōu)化改造的必要性
隨著礦井向深部開(kāi)拓延伸,煤層瓦斯含量及地溫隨之增高,使得礦井瓦斯涌出量進(jìn)一步變大,采掘工作面內(nèi)溫度逐漸增高,井下工作環(huán)境日趨惡化,需增加更多風(fēng)量來(lái)排放瓦斯和給各采掘工作面降溫;另外,礦井改擴(kuò)建后生產(chǎn)能力提升與采掘設(shè)備機(jī)械化程度越來(lái)越高,各采掘工作面需用風(fēng)量大幅增加,礦井對(duì)通風(fēng)能力需求增強(qiáng),但本礦井通風(fēng)路線比較長(zhǎng),回風(fēng)系統(tǒng)原有主要巷道斷面小且巷道變形嚴(yán)重,通風(fēng)阻力太大,受原有主風(fēng)機(jī)機(jī)械能力所限制等因素,原有通風(fēng)系統(tǒng)能力有限,與礦井安全生產(chǎn)的通風(fēng)需求能力形成對(duì)立矛盾。為解決這一對(duì)立矛盾,對(duì)礦井原有通風(fēng)系統(tǒng)的通風(fēng)參數(shù)進(jìn)行了全面測(cè)定,根據(jù)測(cè)定結(jié)果結(jié)合礦井巷道情況進(jìn)行綜合分析,認(rèn)為礦井原有通風(fēng)系統(tǒng)主要存在以下幾個(gè)主要問(wèn)題和制約因素。
(1)礦井主要風(fēng)巷距離較長(zhǎng),巷道斷面小、變形嚴(yán)重,導(dǎo)致通風(fēng)阻力變大。本礦井主要回風(fēng)巷道較長(zhǎng),四采區(qū)的主要回風(fēng)道通風(fēng)距離1600m,六采區(qū)的北總回風(fēng)巷通風(fēng)距離2000m。礦井原有主要回風(fēng)道巷道斷面較小,多在6-10m2之間,加之因礦井地壓比較大,采用工字鋼支護(hù)的巷道多數(shù)遭受破壞、嚴(yán)重變形,參差不齊的巷道斷面導(dǎo)致礦井通風(fēng)阻力變大。在以往進(jìn)行的礦井通風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)的測(cè)定工作中,四采區(qū)回風(fēng)道通風(fēng)阻力測(cè)定結(jié)果為l980Pa,占中央風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)總阻力的70.7%;六采區(qū)的北總回風(fēng)巷阻力達(dá)2300Pa,占西風(fēng)井通風(fēng)系統(tǒng)總阻力的74.19%。兩條巷道的通風(fēng)阻力所占礦井通風(fēng)總阻力的比重都非常大,據(jù)此數(shù)據(jù)分析得出,由于受主要回風(fēng)道供風(fēng)距離長(zhǎng)、摩擦阻力大、局部阻力高,加上巷道變形等因素所影響,造成回風(fēng)系統(tǒng)總通風(fēng)阻力比較大,嚴(yán)重制約了礦井的通風(fēng)效率。必須對(duì)巷道迸行斷面擴(kuò)大或維修來(lái)增加風(fēng)流通過(guò)面積,減小通風(fēng)阻力。
(2)隨著礦井生產(chǎn)能力變化及機(jī)械化程度提高,礦井生產(chǎn)用風(fēng)量大幅增加。礦井改擴(kuò)建前,掘進(jìn)巷道設(shè)計(jì)斷面為8m2,改擴(kuò)建后巷道斷面增加到12m2左右,礦井開(kāi)拓深度增加使煤層瓦斯含量增大,掘進(jìn)時(shí)瓦斯涌出量大幅升高;另外改擴(kuò)建后采掘機(jī)械化程度加深,掘進(jìn)速度有所提高,也導(dǎo)致需風(fēng)量增大。為保證掘進(jìn)面的正常用風(fēng),每個(gè)掘進(jìn)工作面掘進(jìn)時(shí)所需配用風(fēng)量由原來(lái)的200-280m3/min增加到500m3/min;同理回采工作面也因設(shè)計(jì)產(chǎn)量變大瓦斯涌出量有所升高,需要更多進(jìn)風(fēng)量來(lái)稀釋瓦斯,每個(gè)回采工作面需配用風(fēng)量由600-800m3/min增大到l500m3/min左右。此外,隨著礦井開(kāi)拓深度增加地溫的升高,井下工作環(huán)境的溫度也逐漸變高,為降低采掘工作面溫度,改善工作環(huán)境,也需要更多的新鮮風(fēng)流來(lái)降溫。經(jīng)計(jì)算,目前整個(gè)礦井總需配風(fēng)量要達(dá)到8000m3/min以上才能保證礦井安全生產(chǎn)用風(fēng)。
(3)主要通風(fēng)設(shè)備陳舊、能力和效率比較低。隨著時(shí)間的推移,風(fēng)機(jī)機(jī)械性能不斷下降,在之前進(jìn)行的風(fēng)機(jī)性能測(cè)試中,中央風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)有效率為68%、西風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)有效率僅為45.6%。隨著礦井總需風(fēng)量的大幅增加,原有主風(fēng)機(jī)已經(jīng)不能滿足礦井安全生產(chǎn)用風(fēng)要求,必須進(jìn)行升級(jí)或更換。
(4)受小煤窯非法采動(dòng)破壞影響,礦井漏風(fēng)嚴(yán)重。該礦周邊存在多個(gè)小煤窯,受小煤窯非法采動(dòng)影響,現(xiàn)在西風(fēng)井井筒多處變形,井壁漿皮跨落、支護(hù)遭到嚴(yán)重破壞,且該影響甚至延伸至地表導(dǎo)致西風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)房地基變形,已經(jīng)影響到主要通風(fēng)機(jī)的正常安全運(yùn)行;另外,北大巷因受此影響不僅僅是巷道變形嚴(yán)重,且有裂隙與外部小窯導(dǎo)通,漏風(fēng)狀況使得礦井通風(fēng)系統(tǒng)安全受到嚴(yán)重威脅。
基于以上幾個(gè)方面因素影響,為保證礦井安全高效的生產(chǎn),對(duì)原有通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造的工作顯得尤為重要且刻不容緩。只有通過(guò)對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化、改造工作來(lái)提升通風(fēng)系統(tǒng)的能力,提升其可靠性和穩(wěn)定性,才能滿足礦井所需的風(fēng)量,確保礦井安全生產(chǎn)。
3 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造措施
(1)擴(kuò)修回風(fēng)巷道,改變支護(hù)方式。對(duì)原有巷道進(jìn)行擴(kuò)幫維修,包括四采區(qū)l500m左右總回風(fēng)巷與其他變形嚴(yán)重的回風(fēng)巷道,增大巷道斷面使其達(dá)13.4m2以上;改變巷道原來(lái)的工字鋼支護(hù)方式,全部采用錨網(wǎng)梁加錨噴支護(hù)方式,降低巷道的摩擦阻力;在巷道的所有拐彎處采用流線型設(shè)計(jì),減小巷道拐彎處的局部阻力。
(2)增設(shè)l條中央風(fēng)井風(fēng)道,增大風(fēng)流通過(guò)面積。原通風(fēng)系統(tǒng)中的中央風(fēng)井地面約有l(wèi)條180m長(zhǎng)的風(fēng)硐,原通風(fēng)斷面為3.4m×3.4m,回風(fēng)流通過(guò)面積偏小,增加l條相同規(guī)格的風(fēng)硐與已有風(fēng)硐并聯(lián)使用,增加回風(fēng)流通過(guò)面積,減小風(fēng)機(jī)排風(fēng)端的通風(fēng)阻力。
(3)縮短四、六采區(qū)共用段距離,對(duì)四采區(qū)增設(shè)進(jìn)風(fēng)巷道。對(duì)四采區(qū)和六采區(qū)回風(fēng)系統(tǒng)路線進(jìn)行調(diào)整,將四采區(qū)與六采區(qū)共用進(jìn)風(fēng)段減少800m距離;同時(shí),為了滿足四采區(qū)的用風(fēng)需求,對(duì)其再單獨(dú)增設(shè)一條進(jìn)風(fēng)巷道,降低采區(qū)進(jìn)風(fēng)時(shí)的通風(fēng)阻力。
(4)報(bào)廢北總回風(fēng)巷和西風(fēng)井,新建1個(gè)替代回風(fēng)井。受小煤窯采動(dòng)后影響,礦井原有的北總回風(fēng)巷漏風(fēng)現(xiàn)象嚴(yán)重,加上西風(fēng)井機(jī)房地基變形,已經(jīng)影響了風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行。擬報(bào)廢北總回風(fēng)巷與西風(fēng)井,在井田北翼的八采區(qū)中央新建1個(gè)北風(fēng)井與井下回風(fēng)系統(tǒng)連通,以縮短六采區(qū)和八采區(qū)之間的通風(fēng)距離。報(bào)廢北總回風(fēng)巷待新風(fēng)井建成并連通后,較以前六采和八采通風(fēng)距離減少2000m,進(jìn)一步減小了礦井的總通風(fēng)阻力。
(5)更換中央風(fēng)井風(fēng)機(jī),提高風(fēng)機(jī)排風(fēng)量及通風(fēng)能力,選用具有高效率、低噪聲、無(wú)駝峰等特點(diǎn)的風(fēng)機(jī),從根本上提高礦井的通風(fēng)能力,以滿足整個(gè)礦井的用風(fēng)需求。
4 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造后效果
根據(jù)礦井生產(chǎn)規(guī)劃,礦井經(jīng)過(guò)三年的時(shí)間,按優(yōu)化改造方案逐步實(shí)施,最終通風(fēng)系統(tǒng)各項(xiàng)優(yōu)化改造工作全部完成。經(jīng)優(yōu)化改造后,目前礦井總進(jìn)風(fēng)量11000m3/min,總回風(fēng)量11200m3/min,礦井等級(jí)孔為3.2m2,完全滿足了礦井安全高效生產(chǎn)的總需風(fēng)量。其中,中央風(fēng)井風(fēng)機(jī)回風(fēng)量7500m3/min,風(fēng)機(jī)負(fù)壓3000Pa,風(fēng)機(jī)效率91%;北風(fēng)井風(fēng)機(jī)回風(fēng)量3700m3/min,風(fēng)機(jī)負(fù)壓2600Pa,風(fēng)機(jī)效率87%。且礦井各作業(yè)場(chǎng)所溫度平均降低2-3℃,大大改善了井下作業(yè)環(huán)境,取得比較理想的預(yù)期結(jié)果。
5 結(jié)語(yǔ)
該礦經(jīng)過(guò)一系列通風(fēng)系統(tǒng)改造后,降低了礦井通風(fēng)阻力,提高了通風(fēng)能效,大大提高礦井通風(fēng)能力和排放瓦斯能力,增強(qiáng)了通風(fēng)系統(tǒng)的安全可靠性和抗災(zāi)能力,改善了井下作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境,滿足了礦井通風(fēng)安全需要,并為今后礦井?dāng)U大區(qū)的投產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效提供了通風(fēng)條件。同時(shí),也可為其他礦井的通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造工作提供合理、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)的借鑒。
作者簡(jiǎn)介
劉振(1985),河南周口人,現(xiàn)供職于中煤新集能源股份有限公司新集一礦通風(fēng)區(qū)。