郭財(cái)望+++邱拼拼
摘 要:文章主要介紹海南昌江核電廠改造后的TES水泥固化線廢濾芯固化簡(jiǎn)易工藝,移動(dòng)灌漿站設(shè)備組成,移動(dòng)灌漿站水泥、減水劑、水供給系統(tǒng)調(diào)試過程和整體測(cè)試。
關(guān)鍵詞:水泥固化線;濾芯固化;移動(dòng)灌漿站;調(diào)試
前言
海南昌江核電廠TES系統(tǒng)水泥固化線經(jīng)過改造后廢濾芯固化裝置采用由西屋電氣公司設(shè)計(jì)、供貨的移動(dòng)灌漿站。該裝置按設(shè)定的配比將水泥干料、水和減水劑攪拌均勻后,使用螺桿輸送泵通過穿墻管線輸送至水泥固化線充注站上400L鋼桶,將鋼桶中使用濾芯定位支架固定的廢濾芯灌漿固化。
1 移動(dòng)灌漿站設(shè)備組成
根據(jù)設(shè)備功能,將其分為移動(dòng)水泥料倉(cāng)、攪拌灌漿和控制3個(gè)單元模塊,每個(gè)單元可以獨(dú)立移動(dòng),各單元接口結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠,可實(shí)現(xiàn)快速連接,組裝如圖1所示。
移動(dòng)水泥料倉(cāng)主要為攪拌灌漿單元連續(xù)提供水泥干料;攪拌灌漿單元將水泥干料通過計(jì)量裝置和輸送裝置進(jìn)入攪拌器,水泥干料與計(jì)量后的水和減水劑在攪拌器內(nèi)充分混合,形成均勻濕混料,通過螺桿輸送泵、輸送軟管,連續(xù)向400L鋼桶內(nèi)灌漿??刂茊卧饕獙?shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的電氣控制功能,提供系統(tǒng)狀態(tài)顯示及報(bào)警,控制水和減水劑供給,提供外部與內(nèi)部設(shè)備間的接口,提供快捷清洗。
2 移動(dòng)灌漿站調(diào)試
了解調(diào)試目的、運(yùn)行準(zhǔn)則,文件、耗材、工器具準(zhǔn)備完成,試驗(yàn)條件具備后,將設(shè)備組裝置初始狀態(tài)。
2.1 計(jì)算550TZ水泥干料平均輸送流量值
將水泥輸送/計(jì)量通道充滿水泥干料后,運(yùn)行550TZ三次,每次1min,稱量每次輸出的水泥干料重量并記錄。每次1min水泥干料重量分別為44.22kg、44kg、43.38kg,平均值為43.87kg,對(duì)應(yīng)的水泥干料流量為2653.2kg/h、2640kg/h、2602.8kg/h,平均值為2632kg/h。
2.2 根據(jù)配方計(jì)算減水劑和水的流量期望值
海南昌江核電工程使用水泥為PSB 42.5石井牌,減水劑為BASF Genium C333。根據(jù)配方文件,水泥與減水劑比例為0.8,水灰比為0.28。由此計(jì)算得減水劑供給流量期望值為21.1kg/h,SED水供給流量期望值為736.96kg/h。
2.3 計(jì)算減水劑計(jì)量泵沖程并驗(yàn)證505PO流量值
減水劑供給系統(tǒng)在用水測(cè)試設(shè)備、管路可用后,使用減水劑充滿系統(tǒng)后運(yùn)行505PO三次,每次泵沖程設(shè)定不同數(shù)值,運(yùn)行時(shí)間相同,稱量每次輸出的減水劑重量并記錄(示例如表1),計(jì)算后可得計(jì)量泵沖程與流量值的函數(shù)y=14.686x+9.7143,由2.2節(jié)可知流量期望值y為21.1kg/h并由此得到計(jì)量泵沖程設(shè)定值x為0.77mm。
最后將泵沖程設(shè)置為0.77mm,驗(yàn)證輸出流量是否為21.1kg/h。
2.4 計(jì)算水供給流量計(jì)并驗(yàn)證550PO流量值
水充滿系統(tǒng)后運(yùn)行550PO數(shù)次,每次550LD流量計(jì)設(shè)不同值,稱量每次輸出的水重量并記錄(示例如表2),計(jì)算后可得流量計(jì)設(shè)定值與流量值的函數(shù)為y=1.0248x+30.614,由2.2節(jié)可知流量期望值y為736.96kg/h,并由此得到流量計(jì)設(shè)定值x為689l/h。
2.5 測(cè)量501EG攪拌器濕混料輸送流量值及流動(dòng)度
啟動(dòng)系統(tǒng)置就地模式,在不同攪拌轉(zhuǎn)速下進(jìn)行一段時(shí)間的濕混料生產(chǎn),稱量每次輸出的濕混料重量并記錄:攪拌器轉(zhuǎn)速40HZ下生產(chǎn)70s,輸出的濕混料44.1kg,即流量值37.8kg/min;攪拌器轉(zhuǎn)速50HZ下生產(chǎn)70s,輸出的濕混料52.5kg,即流量值45.0kg/min。
稱重后的濕混料取適量樣品進(jìn)行流動(dòng)度測(cè)量并記錄。
2.6 移動(dòng)灌漿站整體測(cè)試
將穿墻輸送管線連接,啟動(dòng)系統(tǒng)置遠(yuǎn)程模式進(jìn)行濕混料生產(chǎn),分別對(duì)水泥固化線充注站上400L鋼桶中23/4,6,8,12,16inch的濾芯灌漿固定,記錄灌漿時(shí)間。
檢查移動(dòng)灌漿站各設(shè)備、儀表穩(wěn)定運(yùn)行。
每種尺寸濾芯固化完成后,將系統(tǒng)至就地模式啟動(dòng)清洗程序,將系統(tǒng)清理干凈。
3 結(jié)束語
移動(dòng)灌漿站采用模塊化和集成式設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)給料、連續(xù)攪拌及連續(xù)出料,而且移動(dòng)、清洗和儲(chǔ)存方便。調(diào)試過程中的數(shù)據(jù)顯示該裝置計(jì)量準(zhǔn)確,操作簡(jiǎn)單,灌漿固化性能優(yōu)異,能夠滿足核電廠水泥固化線廢濾芯固化的需求。
參考文獻(xiàn)
[1]何英勇.核電站TES水泥固化線廢濾芯灌漿固定攪拌裝置研究[J].新技術(shù)新工藝.
作者簡(jiǎn)介:郭財(cái)望(1989,10-),男,漢族,籍貫:湖南省婁底市,當(dāng)前職務(wù):核電調(diào)試技術(shù)工程師,當(dāng)前職稱:助理工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:核電廠柴油機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)等機(jī)械調(diào)試、檢修。
邱拼拼(1989,6-),男,漢族,籍貫:湖南省婁底市,當(dāng)前職務(wù):核電調(diào)試技術(shù)工程師,當(dāng)前職稱:助理工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:核電廠工藝系統(tǒng)調(diào)試及調(diào)試技術(shù)研究。