何衛(wèi)光
設(shè)備是企業(yè)生產(chǎn)力的主體之一,也是企業(yè)生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量、職工工作效率的保障。先進和完善的設(shè)備是一個企業(yè)賴以生存和發(fā)展的先決條件。目前我國相當(dāng)多的企業(yè)和工廠所使用的設(shè)備是舊式設(shè)備。它們普遍都是耗能大、效率低、安全性能不高、操控繁鎖的設(shè)備,它嚴(yán)重制約了企業(yè)的生產(chǎn)能力。
所以改造企業(yè)的設(shè)備是當(dāng)前急待解決的問題,但短期內(nèi)引入大量的新設(shè)備,所需的成本較高,也不符合企業(yè)的實情。因此,立足現(xiàn)有企業(yè)設(shè)備的基礎(chǔ)上,升級改造舊式設(shè)備,才能符合企業(yè)實際,并以此提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)力和工作效率,增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。而可編程控制器是改造舊式設(shè)備的一種有效方式。筆者與科研室及企業(yè)的技術(shù)人員,經(jīng)過反復(fù)研究與嘗試,證明將PLC技術(shù)應(yīng)用在鋁材氧化作業(yè)系統(tǒng)中是完全可行的,并使校企掛鉤的企業(yè)獲得意想不到的效果。
通過選擇FX3U-48MR型的PLC對鋁材氧化作業(yè)系統(tǒng)的改造,可以實現(xiàn)手動和自動控制,從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量,減少工人勞動強度,實現(xiàn)工業(yè)自動化控制,并提高整個電氣控制系統(tǒng)的工作性能和工人的人身健康安全,及降低機械沖擊強度和減少工人對系統(tǒng)維護、維修的工作量。
一、原鋁材氧化作業(yè)系統(tǒng)概述
1.原鋁材氧化作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的流程具體分為8個步驟,其工藝流程如下面圖1所示:
其結(jié)構(gòu)是由江陰市紅橋起重電器廠有限公司生產(chǎn)的型號為XLD、載重為1噸可以起吊6米高的電動葫蘆手動操作完成;其可控升降采用功率為1.5KW,3相Y接,轉(zhuǎn)速為1380r/min的錐形轉(zhuǎn)子電動機;可控運行電機為0.5KW?,F(xiàn)針對原系統(tǒng)實際運行情況,在鋁材氧化作業(yè)中主要存在著鋁產(chǎn)品氧化質(zhì)量不穩(wěn)定,人手操作不可靠和人身安全隱患并存以及生產(chǎn)效率低等一系列問題逐漸凸顯:
(1)筆者在帶畢業(yè)班學(xué)生參加“2+1”頂崗實習(xí)過程中,經(jīng)常在企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量分析報告會上了解到,有相當(dāng)一部分鋁產(chǎn)品質(zhì)量不合格的問題是在氧化作業(yè)部分。例如出現(xiàn)產(chǎn)品分色、碰傷、膜厚、光澤度不符合客戶要求等缺陷,這種質(zhì)量效果嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)效率。
(2)原系統(tǒng)是靠工人一只手頻煩操作電動葫蘆,另一只手扶住鋁型材產(chǎn)品,并且要不斷注意各氧化池的溫度變化和氧化的時間等。所以工人勞動強度較大,
(3)系統(tǒng)的工作環(huán)境較差。酸蝕產(chǎn)生的大量廢氣導(dǎo)致生產(chǎn)車間煙霧彌漫,能見度較低。由于廢氣主要成份是HF(氟化氫),且它在空氣環(huán)境中很容易生成腐蝕性很強的氫氟酸,是一種劇毒氣體,惡劣的空氣環(huán)境造成工人在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生疲勞或誤操作,工人人手直接氧化作業(yè)的危險性較大,這將直接影響現(xiàn)場生產(chǎn)和工人的人身安全。
(4)原系統(tǒng)在鋁產(chǎn)品氧化作業(yè)的過程中都是單憑工人個人經(jīng)驗判斷,沒有一個連貫的系統(tǒng)性,其生產(chǎn)質(zhì)量和效率可想而知,因此原系統(tǒng)操作對產(chǎn)品質(zhì)量要求的確難以保證。
(5)系統(tǒng)的頻繁手動升降、前后移動和起動、停止速度不一,而且都是慣性負(fù)載,因而機械沖擊較大。設(shè)備運行可靠性較低。這直接影響設(shè)備使用壽命及操作人員的安全系數(shù)。據(jù)統(tǒng)計,最多的一天要維修上十次,因而設(shè)備故障率比較高,維修工作量比較大。
針對上述現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,要從根本上解決鋁產(chǎn)品氧化質(zhì)量要求、工人操作安全性、勞動強度以及設(shè)備故障率高等一系列的問題,就必須要利用PLC作為控制裝置,以程序控制取代人手控制。因為利用PLC技術(shù)具有可靠性高、抗干擾能力強、適應(yīng)性強、編程方便,且控制系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試、維修方便等一系列的優(yōu)點。所以對該系統(tǒng)采用PLC技術(shù)控制是必然選擇,這樣使系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定以及實現(xiàn)了自動化及半自動化控制的目的同時,提高設(shè)備的檔次。
二、原系統(tǒng)的改造和改造后的工作原理
為了提高原有設(shè)備的利用率并考慮企業(yè)經(jīng)濟條件、改造的方便、實用性等關(guān)鍵因素,現(xiàn)對原系統(tǒng)作如下改造方案:
1.為了便于對系統(tǒng)進行調(diào)整和檢修,在操作上保留原有系統(tǒng)手動控制,并增加FX3U-48MR可編程控制器進行自動控制,通過PLC實現(xiàn)了系統(tǒng)操作規(guī)范、邏輯控制和各參數(shù)的精確調(diào)整,并簡化了系統(tǒng)的接線和控制方式。
2.為了進一步改善系統(tǒng)操作的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)的規(guī)范化,在原有系統(tǒng)中對每一個工藝流程進行加裝了限位開關(guān)SQ1-SQ11,以此提升原系統(tǒng)操作的穩(wěn)定性和安全性,避免了過去人手操作繁鎖并單靠個人經(jīng)驗判斷來定位,且杜絕了以往超限位發(fā)生撞車等違規(guī)現(xiàn)象,從而大大減輕工人的勞動強度和提高系統(tǒng)操作的可靠性及安全系數(shù)。
3.在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,利用PLC增加了氧化過程的準(zhǔn)確時間控制和安裝了型號為XMTD溫度監(jiān)測裝置,避免了系統(tǒng)改造前的工人單憑肉眼看時間來決定氧化作業(yè)時間和不定時地利用溫度計測量氧化液體溫度。通過改造后的系統(tǒng)可以大大提高系統(tǒng)操作的準(zhǔn)確性和可靠性,減少系統(tǒng)因人為操作不規(guī)范而出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從而達到自動控制的目的。
4.系統(tǒng)改造后操作簡單方便,按一下按鈕就可以讓系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動氧化作業(yè)控制,這樣通過系統(tǒng)的改造不僅改善工人工作環(huán)境、降低系統(tǒng)機械設(shè)備沖擊,而且減少系統(tǒng)故障率和維修工人的工作量及其安全。
5.系統(tǒng)改造后的工作原理:
(1)開機,主電路總開關(guān)QS合上和PLC通電,為系統(tǒng)手動操作和自動操作作準(zhǔn)備。
(2)手動操作控制過程:按下按鈕SB2(X1)使S1置1,吊鉤上升按SB5,吊鉤下降按SB6,行車前進按SB7,行車后退按SB8。
(3)自動操作控制過程:按下按鈕SB3(X2)使S2置1,各種氧化液體溫度達到設(shè)定值M0為1,行車在原位,吊鉤下降在最下方時,行車后退限位開關(guān)SQ2、吊鉤下限位開關(guān)SQ4被壓下動作,操作工人將鋁型產(chǎn)品放在掛具上,即準(zhǔn)備開始進行氧化作業(yè)。
(4)吊鉤上升:按下啟動按鈕SB4(X3),狀態(tài)轉(zhuǎn)移到S20,S20置1,驅(qū)動吊鉤電機M1得電正轉(zhuǎn),吊鉤上升,當(dāng)碰撞到上升限位SQ3后,吊鉤上升停止。
(5)行車前進:在吊鉤上升停止的同時,使?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)移到S21,驅(qū)動行車電機M2得電正轉(zhuǎn),行車前進。
(6)吊鉤下降:行車前進碰撞到除油定位SQ5,使?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)移到S22,行車前進停止,同時繼電器KM2得電,吊鉤電機反轉(zhuǎn),吊鉤下降。
(7)定時除油:吊鉤下降碰撞到下限位開關(guān)SQ4動作時,使定時器T0定時1200S對鋁型產(chǎn)品進行除油。
(8)吊鉤上升:T0定時時間到,使?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)移到S23, KM1得電,吊鉤電機正轉(zhuǎn),吊鉤上升。當(dāng)碰撞到上升限位SQ3后,吊鉤上升停止。
后面各道工序的順序動作過程,依此類推。最后行車退回到原位上方,吊鉤下降到原位。若再次按下啟動按鈕SB4,則開始下一個工作循環(huán)。其具體工作狀態(tài)流程圖如圖4所示。
6.經(jīng)過改后的系統(tǒng),能夠在確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求的同時,還相應(yīng)提高生產(chǎn)效率,同時也為企業(yè)創(chuàng)造了極大的經(jīng)濟效益,并達到改造的預(yù)期目標(biāo)。
三、系統(tǒng)改造后PLC的輸入輸出接線圖如圖3所示
應(yīng)用PLC技術(shù)改造后的鋁材氧化作業(yè)系統(tǒng)線路簡單、清晰,按鈕操作簡便,可靠性高,能夠使鋁型產(chǎn)品氧化有較高質(zhì)量保證,操作員無需再像以前要經(jīng)常對電機采用反復(fù)的控制。改造后的系統(tǒng)不僅有利于系統(tǒng)對鋁材氧化作業(yè)進行準(zhǔn)確定位和時間的控制及工人的安全性,而且負(fù)載特性好,無沖擊負(fù)荷,降低了機械傳動沖擊,可明顯改善鋼結(jié)構(gòu)的承載性能。在延長設(shè)備使用壽命同時,減少了維修費用。
經(jīng)過PLC技術(shù)改造后的系統(tǒng),是一種實用而有效的自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動化控制的目的,并使企業(yè)設(shè)備改造實現(xiàn)了小投入大回報和利益最大化的目的,從而增加企業(yè)的競爭能力。
責(zé)任編輯何麗華