李超,葉太福,陳琳,李家海
(四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川成都610041)
木座水電站水導(dǎo)軸承漏油原因分析及處理
李超,葉太福,陳琳,李家海
(四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川成都610041)
結(jié)合木座水電站水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)和漏油現(xiàn)象對筒式結(jié)構(gòu)導(dǎo)軸承漏油原因進(jìn)行了分析,重點對水導(dǎo)轉(zhuǎn)動油盆卡環(huán)密封結(jié)構(gòu)、螺栓連接孔和組合面等部位進(jìn)行了技術(shù)改造。改造成果顯著,徹底消除了水導(dǎo)軸承漏油現(xiàn)象。
水電站;水導(dǎo)軸承;卡環(huán);漏油;技術(shù)改造
木座水電站為高水頭引水式電站,電站按“無人值班、關(guān)門運(yùn)行、數(shù)字電站、網(wǎng)絡(luò)控制”原則設(shè)計,由遠(yuǎn)程集控中心集中控制火溪河4個梯級電站,該控制方式要求設(shè)備有較高的可靠性。電站裝有2臺通用電氣亞洲水電設(shè)備有限公司制造的懸式水輪發(fā)電機(jī)組,裝機(jī)容量2×50MW,發(fā)電機(jī)型號SF-J50-12/4250,額定容量58.824MVA,額定轉(zhuǎn)速500r/min,水輪機(jī)型號為HL (VF)-LJ-215,額定出力51 MW,額定流量21.51 m3/s,額定水頭262.7 m。
木座電站水輪機(jī)導(dǎo)軸承采用稀油潤滑筒式軸承,無需在工地研刮,并能保證機(jī)組冷卻水中斷后仍能安全運(yùn)行10 min。水導(dǎo)軸承潤滑油采用L-TSA-32號汽輪機(jī)油,導(dǎo)軸瓦各種工況持續(xù)運(yùn)行溫度不超過75℃。筒式軸瓦分為4段拋物線瓦面,主軸旋轉(zhuǎn)時與瓦面間形成穩(wěn)定的4個油楔,均勻承受徑向載荷。軸承潤滑采用自潤滑循環(huán)方式,運(yùn)行中上油箱透平油在自重作用下流經(jīng)軸瓦,從軸瓦的喉口間隙排至轉(zhuǎn)動油盆,熱油在離心力作用下由畢托管泵抽至油冷卻器,經(jīng)冷卻后回至上油箱,形成油循環(huán)。水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)見圖1。
木座水電站2臺機(jī)組水導(dǎo)軸承均存在漏油現(xiàn)象,運(yùn)行過程中油位緩慢下降,需要定期向水導(dǎo)上油盆加油,不滿足機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求和環(huán)保要求,需要在機(jī)組檢修時徹底消除該缺陷。
圖1 水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)機(jī)組目前的運(yùn)行情況,查閱水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖紙,對漏油原因進(jìn)行初步分析,漏油可能原因有:
1)筒式瓦與瓦座之間、水導(dǎo)轉(zhuǎn)動油盆與大軸凸臺之間的“O”型密封條耐油性能差,老化嚴(yán)重,密封失效導(dǎo)致漏油;
2)轉(zhuǎn)動油盆底部卡環(huán)與甩油盆連接螺栓孔為通孔,部分透平油從螺栓及卡環(huán)螺紋滲出;
3)甩油盆、卡環(huán)為分瓣組合結(jié)構(gòu),但其連接方式存在設(shè)計缺陷:未設(shè)計組合面連接螺栓,組合面不具有密封作用;
4)轉(zhuǎn)動油盆與卡環(huán)連接的組合面、卡環(huán)與大軸凸臺的接觸面均未設(shè)計密封圈,從卡環(huán)與傳動油盆的連接螺栓滲出的油可能從組合面直接漏走;
5)畢托管進(jìn)油口安裝高度偏高,導(dǎo)致轉(zhuǎn)動油盆油位過高,從轉(zhuǎn)動油盆頂部梳齒密封溢出。
按照檢修計劃對水輪機(jī)進(jìn)行檢修,拆卸分解水導(dǎo)軸承,對照以上5個原因進(jìn)一步分析:筒式瓦與瓦座之間、水導(dǎo)轉(zhuǎn)動油盆與大軸凸臺之間的“O”型密封條基本完好,但壓縮量有所不足,屬正?,F(xiàn)象,不是漏油主要原因;根據(jù)卡環(huán)與轉(zhuǎn)動油盆實物,轉(zhuǎn)動油盆與卡環(huán)的密封結(jié)構(gòu)確存在設(shè)計缺陷,設(shè)備制造廠在結(jié)構(gòu)設(shè)計時沒有充分考慮卡環(huán)與甩油盆連接螺栓孔、卡環(huán)法蘭面、卡環(huán)組合面的止漏問題,原結(jié)構(gòu)不能有效密封轉(zhuǎn)動油盆與卡環(huán)連接螺栓螺紋處的滲漏油;因機(jī)組額定轉(zhuǎn)速500 r/min,轉(zhuǎn)動油盆內(nèi)的油旋轉(zhuǎn)離心力較大,畢托管進(jìn)油口與轉(zhuǎn)動油盆底部距離比較合適,不會導(dǎo)致甩油盆頂部溢油。
針對水導(dǎo)軸承存在的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷,重點對卡環(huán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行技改,技改方案設(shè)計如下:仍然采用分瓣結(jié)構(gòu),卡環(huán)與轉(zhuǎn)動油盆連接螺栓分度圓直徑與螺栓的孔距不變,將原卡環(huán)螺孔的通孔更改為帶內(nèi)螺紋的沉孔;在螺孔內(nèi)外側(cè)法蘭面開密封圈槽,裝設(shè)4 mm“O”型耐油膠條,密封圈槽及膠條符合國標(biāo)GB/T3542《液壓氣動用O型密封圈》要求;將卡環(huán)分瓣組合面連接方式由原來的無連接改為柱銷連接,組合面精加工,連接時涂密封膠??ōh(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計見圖2和圖3。
圖2 新卡環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計三維圖
圖3 新卡環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計剖面圖
在檢修時的技改實施過程和工藝:
1)按照技改結(jié)構(gòu)設(shè)計圖,加工新卡環(huán),并測量其尺寸,對照圖紙和舊卡環(huán)復(fù)核基本加工尺寸滿足要求;
2)安裝時先在大軸上將卡環(huán)組合成整體,組合面涂密封膠,把緊組合螺栓并采取止動防松措施;
3)安裝卡環(huán)與大軸及轉(zhuǎn)動油盆組合面“O”型耐油橡膠條,膠條必須經(jīng)耐油試驗合格,回裝轉(zhuǎn)動油盆,連接并逐步對稱均勻打緊其與卡環(huán)的把合螺栓,作煤油滲漏試驗,觀察8 h以上應(yīng)無滲漏;
4)回裝筒式水導(dǎo)瓦,并更換水導(dǎo)瓦與瓦座的“O”型耐油橡膠條,按盤車擺度調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙滿足要求,按圖紙油位線要求添加水導(dǎo)轉(zhuǎn)動油盆油位,回裝測溫電阻、油位計、軸承密封蓋等;
5)機(jī)組檢修完畢后機(jī)組啟動試驗,觀察水導(dǎo)軸承無甩油現(xiàn)象,運(yùn)行3個月未再出現(xiàn)油盆油位降低現(xiàn)象。
對于筒式水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu),水導(dǎo)軸承轉(zhuǎn)動油盆卡環(huán)密封結(jié)構(gòu)型式的合理性、各部位“O”型密封膠條的耐油性能好壞、畢托管安裝高程的合理性是水導(dǎo)軸承滲漏的主要原因,而木座電站水導(dǎo)軸承漏油的主要原因是轉(zhuǎn)動油盆卡環(huán)密封結(jié)構(gòu)型式不合理。希望本文對水導(dǎo)軸承漏油的分析處理對存在類似問題的電站能提供參考。
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TK730.3+22
B
1672-5387(2017)04-0046-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.04.013
2016-08-25
李超(1974-),男,工程師,從事水電站機(jī)電技術(shù)/水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備檢修、技改、技術(shù)管理等工作。