崔秋鳳+宮袁
摘 要:文章通過對淮北選煤廠桃園分廠原煤系統(tǒng)給煤點(diǎn)翻板、原煤皮帶分煤器下料溜槽的改造,以及原煤分級篩孔尺寸的動(dòng)態(tài)調(diào)整,優(yōu)化了原煤配比及分級作業(yè),達(dá)到了穩(wěn)定動(dòng)力煤產(chǎn)品質(zhì)量、降低煤泥產(chǎn)率、減少材料消耗的目的。
關(guān)鍵詞:綜合改造;原煤分級;動(dòng)態(tài)調(diào)整;降低煤泥產(chǎn)率
1 概述
淮北選煤廠桃園分廠是一座礦井型動(dòng)力煤選煤廠,入洗桃園礦的原煤,年處理能力為150MT/a。其主要流程為:毛煤破碎篩分-原料煤分級-無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選-煤泥重介分選-尾煤濃縮壓濾。原煤經(jīng)過破碎、篩分、洗選按照一定的科學(xué)比例進(jìn)行摻配,加工出合格的煤產(chǎn)品,使煤質(zhì)更加穩(wěn)定,提高燃燒效率,從而滿足用戶的要求,其動(dòng)力煤灰分要求為28-30%。
2 主要配洗流程
該廠原煤倉下有四臺給煤機(jī),可往廠房和原煤系統(tǒng)分別供煤,給煤機(jī)可以調(diào)節(jié)倉下溜槽的插板,以調(diào)整往原煤和廠房的供煤比例。在生產(chǎn)中,原煤經(jīng)201#皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)入篩分車間,再經(jīng)203#、204#分級篩分級后,篩上物由212#皮帶轉(zhuǎn)載至301#后進(jìn)入主洗廠房入洗,篩下物經(jīng)701#皮帶和廠房洗選產(chǎn)品一并進(jìn)入產(chǎn)品倉。給入廠房和篩分車間的供煤比例、兩臺原煤分級篩的篩分效率著以及兩臺分級篩的篩孔尺寸,對產(chǎn)品質(zhì)量和材料消耗等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有至關(guān)重要的影響。
3 現(xiàn)存在問題及分析
3.1 原煤和廠房配洗比例調(diào)整
(1)配洗比例用鐵絲調(diào)整溜槽處的翻板控制,操作繁瑣,造成開空車時(shí)間長。(2)鐵絲固定的翻板在煤塊的沖擊和給煤機(jī)的振動(dòng)下,翻板位置會發(fā)生變化,對產(chǎn)品質(zhì)量的控制不利。(3)職工需反復(fù)觀察和調(diào)整固定的位置,勞動(dòng)強(qiáng)度增大。
解決措施:將給煤機(jī)溜槽處連桿改進(jìn),將原本固定的連桿改為可以活動(dòng)。在給煤機(jī)溜槽處邊處焊若干個(gè)卡槽,卡槽的位置需要正好使翻板處的連桿能夠卡入其中。在需要調(diào)整原煤入洗比例時(shí),將翻板連桿卡入卡槽中固定即可。
3.2 201#皮帶犁式卸料器下料溜槽
201#皮帶利用犁式卸料器調(diào)整給入203#及204#兩臺原煤分級篩的量,當(dāng)生產(chǎn)需要原煤全進(jìn)204#分級篩時(shí),由于皮帶只有一側(cè)有溜槽,導(dǎo)致下料溜槽容易堵,且布料不均,影響篩分效率。
處理措施:201#犁式卸料器兩側(cè)均設(shè)下料溜槽,且槽內(nèi)增設(shè)導(dǎo)流板,使給煤從中間向兩邊均勻給入。
3.3 原煤分級篩篩孔尺寸的調(diào)整
(1)該廠兩臺203#、204#原煤分級篩,篩縫分別為6mm和30mm,生產(chǎn)中遵循“高灰小篩縫、低灰大篩縫”的開車原則。由于桃園礦原煤性質(zhì)變化極大,煤質(zhì)偏差時(shí),開203#分級篩,則產(chǎn)品灰分低,造成一定的精煤損失;若開204#分級篩,則產(chǎn)品灰分偏高。在煤質(zhì)較好的情況下,即便是開204#分級篩,篩下物的灰分依然偏低,且造成廠房入洗量大,各項(xiàng)材料消耗均上升。(2)對于原煤性質(zhì)的掌握不夠及時(shí),造成生產(chǎn)被動(dòng)。(3)更換整體的原煤分級篩篩板時(shí)間過長,且職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,不符合實(shí)際情況。
處理措施:(1)在101#原煤皮帶安裝原煤灰分儀和計(jì)量稱,時(shí)時(shí)監(jiān)控原煤灰分的變化,結(jié)合技術(shù)檢查指導(dǎo),科學(xué)洗選。調(diào)度在每班填寫生產(chǎn)匯總表,記錄每小時(shí)進(jìn)倉的原煤灰分變化,并定期做出原煤篩分試驗(yàn),通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。(2)204#原煤分級篩篩孔尺寸較大,適用于原煤性質(zhì)較好的情況。通過觀察,其篩分過程主要集中在一段下料的6塊篩板上進(jìn)行。根據(jù)煤質(zhì)情況,加工出篩縫為20mm和40mm篩縫的篩板。根據(jù)生產(chǎn)需要,只更換下料處的6塊篩板,以縮短檢修時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。
4 改造效果
4.1 給煤點(diǎn)翻版改造的效果
(1)調(diào)整給入篩分車間和廠房比例時(shí),相較于之前鐵絲的固定方法,調(diào)整的速度快。(2)生產(chǎn)中,溜槽翻板絕對不會發(fā)生任何的晃動(dòng),有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。(3)減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度,使生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定。
4.2 201#皮帶犁式卸料器下料溜槽的改造效果
(1)通過改造,給入204#分級篩的物料分布均勻,篩分效率大為提高。(2)下料溜槽沒有出現(xiàn)堵塞情況,且篩面的堵塞情況大為減輕,篩分效率提高,生產(chǎn)更為連續(xù),職工的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低。
4.3 204#原煤分級篩篩孔尺寸動(dòng)態(tài)調(diào)整效果
(1)提前了解原煤性質(zhì),制定生產(chǎn)方案,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的合格。(2)在根據(jù)原煤性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量要求,利用檢修時(shí)間只更換入料處的6塊篩板,調(diào)整速度快,職工勞動(dòng)強(qiáng)度低。(3)原煤灰分為35%左右時(shí),應(yīng)用篩孔為20mm的篩板;原煤灰分小于32%時(shí),應(yīng)用40mm篩縫的篩板,大大降低了廠房的入洗量,對于降低煤泥產(chǎn)率、減少各項(xiàng)材料消耗效果顯著。
4.4 經(jīng)濟(jì)效益
(1)由于給煤點(diǎn)插板調(diào)節(jié)速度增快,201#分煤器下料溜槽不堵塞,每個(gè)班減少30分鐘開空車的時(shí)間,桃園廠入洗原煤處理量約為400t/h,噸煤電耗約為6度,一般為夜班避峰就谷生產(chǎn)。電費(fèi)為0.45元/千瓦時(shí),則每年約節(jié)省電費(fèi)6×400/2×365×0.45=19.71萬元。(2)由于204#篩孔尺寸的合理調(diào)整,在原煤灰分上升、產(chǎn)品質(zhì)量100%合格的情況下,廠房入洗量大大減少,介耗較改造前下降0.53kg/t。桃園廠廠房入洗量為100t/h,每班平均生產(chǎn)10小時(shí),磁鐵礦粉的價(jià)格約為1050元/噸,則每年節(jié)約介質(zhì)費(fèi)用10×100×0.00053×365×1050=20.31萬元。(3)根據(jù)改造前后的數(shù)劇對比,煤泥產(chǎn)率下降了,煤泥產(chǎn)率明顯降低,降至0.9%。2016年1-6月,共生產(chǎn)原煤75.56萬噸,降低煤泥量75.56萬噸×(1.77%)=12845.2噸,提高產(chǎn)品效益12845.2噸×(320-100)=282.59萬元。
5 結(jié)束語
通過對該廠原煤系統(tǒng)的綜合改造,提升了系統(tǒng)對原煤的適應(yīng)性,企業(yè)效益大為提高,降低了各項(xiàng)材料消耗,提高了企業(yè)的市場競爭力。
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