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篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)提產(chǎn)降耗改造

2017-05-12 08:55:05楊國開馬金強(qiáng)
中國水泥 2017年12期
關(guān)鍵詞:風(fēng)溫冷機(jī)回轉(zhuǎn)窯

楊國開,馬金強(qiáng)

(堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司,西安 710100)

我公司一條250 0t/d熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格φ4.0m×60m,篦冷機(jī)規(guī)格TC-1268,設(shè)計產(chǎn)能3 000t/d,篦床實際面積71.2m2,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)產(chǎn)能很難達(dá)標(biāo),熟料溫度高、質(zhì)量不穩(wěn)定等現(xiàn)象,直接影響回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)能的發(fā)揮、能耗指標(biāo)及熟料強(qiáng)度。

1 改造前存在問題

經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)一段風(fēng)機(jī)選型偏小,普遍存在做功不足,風(fēng)量及風(fēng)壓不足,導(dǎo)致篦冷機(jī)冷卻效果差,熟料溫度高,達(dá)不到急冷效果,二次風(fēng)溫偏低(1 000℃左右),達(dá)產(chǎn)或稍有超產(chǎn)就會導(dǎo)致篦冷機(jī)往往出現(xiàn)“紅河”和堆“雪人”現(xiàn)象,在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象歸納如下:

(1)由于急冷效果不佳,篦床上經(jīng)常出現(xiàn)“紅河”和堆“雪人”,一方面造成工人勞動強(qiáng)度加大且存在嚴(yán)重的安全隱患,另一方面導(dǎo)致高溫段篦板和盲板壽命大大降低甚至燒毀,致使篦冷機(jī)漏風(fēng)、竄風(fēng),更有甚者燒壞弧形閥及熟料下料口擋皮,發(fā)生弧形閥電纜被燒事件。

(2)入窯二次風(fēng)溫經(jīng)常低于1 000℃,入爐三次風(fēng)溫維持在750℃左右,不利于窯的煅燒和節(jié)煤。

(3)出篦冷機(jī)破碎機(jī)熟料溫度約180℃,不僅使破碎機(jī)軸承溫度高,長期在65℃~70℃運(yùn)行,常年必須用兩臺冷卻風(fēng)機(jī)對其強(qiáng)制冷卻降溫,且造成熟料輸送機(jī)料斗變形嚴(yán)重(允許溫度105℃),漏料嚴(yán)重,熟料地坑溫度高,積料多,揚(yáng)塵大,工人勞動強(qiáng)度增加,影響破碎機(jī)軸承、熟料輸送機(jī)料斗壽命,同時還浪費(fèi)電耗和污染環(huán)境。

(4)熟料溫度高,fCaO≤1.2%合格率達(dá)不到85%的企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)。

以上問題是導(dǎo)致篦冷機(jī)冷卻效果不佳及熱回收效果差的主要原因。

2 改造措施及效果

針對該問題,通過多次排查論證,最終確定對篦冷機(jī)一段三臺風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,以及各處漏風(fēng)和竄風(fēng)點進(jìn)行徹底處理。對篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)改造被做為2016年12月份年度大檢修的一項關(guān)鍵技改項目,篦冷機(jī)的配風(fēng)是影響篦冷機(jī)熱回收和熟料冷卻的關(guān)鍵,尤其是在高溫段,特別是固定篦床和充氣梁風(fēng)機(jī),是確保篦冷機(jī)冷卻效果的關(guān)鍵。

2.1 改造措施及內(nèi)容

(1)清理風(fēng)箱積料及充氣梁內(nèi)積料,將充氣梁與篦板間的石棉繩密封改為樹脂條密封,各風(fēng)室用石棉板密封改為耐高溫硅膠布制作成活動密封套密封。

(2)對篦冷機(jī)一段三臺高壓風(fēng)機(jī)葉輪進(jìn)行改造,增加壓力和風(fēng)量,確保風(fēng)機(jī)做功。

(3)調(diào)節(jié)各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度為100%,使風(fēng)機(jī)風(fēng)量達(dá)到滿負(fù)荷。

(4)更換磨損嚴(yán)重的3臺弧形閥并對其余弧形閥進(jìn)行維修。

2.2 技改后運(yùn)行效果

技術(shù)改造2016年12月份完成,截止目前運(yùn)行已接近一年,效果明顯,改造前后參數(shù)對比見表1。

表1 改造前后參數(shù)對比

(1)改造后風(fēng)機(jī)在同等或者低轉(zhuǎn)速情況下,風(fēng)機(jī)電流明顯最高上升35A~45A。

(2)二、三次風(fēng)溫均有大幅度提升,二次風(fēng)溫1 150℃左右、三次風(fēng)溫900℃左右。

(3)出篦冷機(jī)熟料溫度普遍降低80℃左右,篦冷機(jī)內(nèi)的“紅河”和堆“雪人”現(xiàn)象消失,熟料結(jié)粒均齊,結(jié)粒狀況明顯改善,熟料日產(chǎn)量提高200t、強(qiáng)度提高2MPa、標(biāo)準(zhǔn)稠度下降2%,質(zhì)量明顯提高。

(4)從操作方面觀察熟料冷卻效果好轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)窯工況穩(wěn)定,回轉(zhuǎn)窯的抗干擾能力增強(qiáng),可實現(xiàn)熟料fCaO≤1.2%的合格率能達(dá)到85%的公司內(nèi)控指標(biāo)。

(5)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率明顯提高,改造后未因篦冷機(jī)熟料溫度高發(fā)生工藝、機(jī)械故障停機(jī)現(xiàn)象,各機(jī)械部件使用壽命延長。

通過篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)的改造,解決了長期困擾回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)高效、節(jié)能、環(huán)保和頻繁導(dǎo)致停機(jī)的頑癥,效果明顯,也將長期獲得效益。

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