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德士古氣化爐爐溫的判斷及調(diào)整要點

2017-05-12 09:36:13王雷神華寧煤集團煤炭化學工業(yè)公司甲醇分公司750004
化工管理 2017年13期
關(guān)鍵詞:爐溫水煤漿熔點

王雷(神華寧煤集團煤炭化學工業(yè)公司甲醇分公司, 750004)

德士古氣化爐爐溫的判斷及調(diào)整要點

王雷(神華寧煤集團煤炭化學工業(yè)公司甲醇分公司, 750004)

本文介紹了影響德士古水煤漿氣化爐溫度的因素、爐溫高低的判斷和控制方法、以及在實際生產(chǎn)中如何操作,對氣化爐平穩(wěn)長周期運行提出了指導建議。

德士古;氣化爐爐溫控制;激冷流程

我裝置采用的是四噴嘴對置式水煤漿氣化德士古激冷流程,用于合成甲醇。該技術(shù)具有氣化爐結(jié)構(gòu)[1]簡單、水煤漿進料易控制安全、單爐生產(chǎn)能力大等特點。多噴嘴對置式水煤漿氣化[2]成套技術(shù)還開發(fā)了其配套設備,包括預混式三流道長壽命高效氣化噴嘴,交叉流式激冷環(huán)水分布器;由混合器、旋風分離器、水洗塔組成的高效節(jié)能型煤氣初步凈化系統(tǒng)。

1 氣化爐溫度對氣化操作的影晌

由于德士古水煤漿加壓氣化采用液態(tài)排渣的方式,氣化反應的操作溫度選擇高于煤的灰熔點50-100℃,這就要求在實際生產(chǎn)中煤種的變化特別是灰分及灰熔點的變化越小越好,否則容易造成超溫,進而頻繁加減氧量或加減負荷操作,對爐磚和燒嘴蝕損加??;而操作溫度太低又會造成渣口堵塞,造成被迫停車等問題。

2 氣化爐溫度的影響因素及處理方法

影響氣化爐溫度的主要因素見表1。

煤質(zhì)變好 煤質(zhì)采樣工業(yè)分析、灰熔點分析,同時進行加氧操作。氣化爐溫度低水煤漿濃度高 聯(lián)系分析濃度,磨煤工段降低煤漿濃度。熱電偶原件壞 檢查熱電偶,必要時更換熱電偶。氧氣純度低(可能性小)聯(lián)系空分裝置作調(diào)整,控制氧氣純度大于99.6%。

3 爐溫高低的判斷依據(jù)[3]和調(diào)整要點

3.1 熱電偶指示

氣化爐上安裝有4支上下不對稱的,方向互成直角的測溫熱電偶,采用鉑銠合金,600-1500℃精度可達士4℃,正常情況下安裝4只熱電偶,可直觀的利用它們的變化趨勢綜合判斷爐溫高低,現(xiàn)由于氣化爐拱頂超溫將K磚處熱偶封堵,留其余三個可用。但有時上部溫度上漲,下部溫度下降,可猜測爐內(nèi)壁掛渣開始熔融,要多注意壓差和渣形。

3.2 工藝氣成分

水洗塔出口工藝氣成分也作為控制爐溫的參考,在煤氣化中CH4含量的高低能間接反映爐溫的變化,CH4含量高,氣化爐溫低;一般高于3000ppm,低于100ppm,參考價值都不大,控制在1000-2000ppm,爐溫變化明顯。根據(jù)煤質(zhì)不同,可以用CH4含量觀察爐溫變化趨勢。H2含量相對穩(wěn)定,爐溫高,H2含量減少,H2變化一般不超過1%;CO和CO2含量是互補關(guān)系,爐溫高,CO2漲CO降;反之亦然。但若CO和CO2相互交替增減,呈剪刀狀時,表明氣化爐運行狀態(tài)混亂,有可能是渣口堵渣變窄,此時無法判定爐溫的高低,必須結(jié)合其他參數(shù)綜合判斷后,再作調(diào)整。

3.3 煤質(zhì)變化

煤質(zhì)灰熔點和灰分含量的變化,對氣化爐爐溫影響也比較大,出現(xiàn)類似情況應果斷采取措施。若煤質(zhì)灰熔點變高,操作人員應密切注意爐溫變化,發(fā)現(xiàn)爐溫開始下降,結(jié)合爐渣、氣體組分變化,果斷采取加氧操作,反之亦然(此種情況操作幅度可加大)。

3.4 氣化爐排渣的形狀和多少

爐渣是煤氣化的產(chǎn)物,它的形狀和多少能間接反映氣化爐的爐溫高低。正常生產(chǎn)中,顆粒渣占渣總量的40%-50%,理想的灰渣尺寸為φ6-8mm,表面圓滑有光澤有時摻雜30mm以上的大灰渣,表明爐溫合適。若粒度變小,可能爐溫偏高;大顆粒增多,可能爐溫偏低。要結(jié)合其他參數(shù)綜合判斷,是否要加減氧量。若出現(xiàn)很硬的大塊渣,說明爐體或渣口掛渣開始脫落,必須及時降溫。若渣內(nèi)有細長絲、胡子渣(這是因流速加快引起的拉絲)表明渣口縮小,可適當提高爐溫緩慢熔渣。,連續(xù)全面監(jiān)測爐外壁溫度和壓差,判斷熔渣程度,以防止發(fā)生渣口堵塞嚴重。若認為渣口縮小同時爐溫較高,此時就不能再提高爐溫,只能通過降低煤漿灰熔點或降低氣化爐負荷來降爐溫,但負荷也不宜太低,不利于沖擊渣口掛渣,另外,應加強到現(xiàn)場觀察渣樣,及時調(diào)整。

4 總結(jié)

氣化爐爐溫直接關(guān)系到氣化裝置的長周期運行,關(guān)系到全廠經(jīng)濟效益,包括工藝氣的成分的優(yōu)化、碳轉(zhuǎn)化率及爐磚和燒嘴的使用壽命。正常運行期間,首先要控制煤質(zhì)的灰熔點和灰分含量,穩(wěn)定煤漿濃度及粘度,控制好煤漿和氧氣流量。操作爐溫控制在1200-1350℃,工藝氣成分甲烷含量一般控制在1000ppm為宜,CO2含量根據(jù)煤質(zhì)和氣化爐工況不同一般控制在18%-20%為宜,渣形渣量合適,這樣氣化爐渣口不易堵塞,又不易超溫,才能安、穩(wěn)、常、滿、優(yōu)運行。

[1]李鐵.德士古氣化爐激冷室下降管內(nèi)氣液傳熱傳質(zhì)過程研究[N].東北電力大學學報,2013,33(3):47-51.

[2]于廣鎖,龔欣.多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化技術(shù)[J].現(xiàn)代化工,2004,24(10).

[3]尚文娟.德士古水煤漿氣化爐溫度控制的探討[J].化學工業(yè)與工程技術(shù),2007,28(4).

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