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中間再循環(huán)水泵機(jī)械密封泄露原因探討

2017-05-17 19:21朱玉健
中國高新技術(shù)企業(yè) 2017年6期
關(guān)鍵詞:機(jī)械密封軸套

摘要:某廠凝結(jié)水系統(tǒng)裝有一臺中間再循環(huán)水泵,經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn)水泵軸封處嗤水,泄漏量較大,需要盡快處理。維護(hù)人員接到通知后,辦理了工作票對中間再循水泵進(jìn)行解體檢查。文章對中間再循環(huán)水泵機(jī)械密封泄露原因進(jìn)行了探討。

關(guān)鍵詞:中間再循環(huán)水泵;機(jī)械密封;泄露原因;壓縮量;軸套 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

中圖分類號:TH136 文章編號:1009-2374(2017)06-0163-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.06.082

1 系統(tǒng)簡介

某廠凝結(jié)水系統(tǒng)裝有一臺中間再循環(huán)水泵,主要為凝結(jié)水精處理系統(tǒng)前置過濾器至凝結(jié)水高速混床提供沖洗水源。系統(tǒng)配有旁路系統(tǒng)。在高速混床投運前必須先用中間再循環(huán)水泵進(jìn)行沖洗,當(dāng)氫電導(dǎo)率、電導(dǎo)率、硅等指標(biāo)化驗合格后,高速混床才能投入運行,將凝結(jié)水輸送至凝結(jié)水母管,再經(jīng)過低壓加熱器輸送至除氧器。泵的型號為AZ150-500A,單級單吸懸臂式離心泵,過流部分的材質(zhì)是S30408不銹鋼。

2 事件經(jīng)過

運行人員在現(xiàn)場沖洗高速混床,投運中間再循水泵,檢查發(fā)現(xiàn)水泵軸封處嗤水,泄漏量較大,需盡快處理,現(xiàn)運行的高速混床還有6小時失效,如不能將B混床沖洗合格,凝結(jié)水如走旁路系統(tǒng)會影響凝結(jié)水品質(zhì)。維護(hù)人員接到通知后辦理工作票對中間再循水泵進(jìn)行解體檢查。解體后,檢查測量機(jī)械密封壓縮量4.7mm(標(biāo)準(zhǔn)3.2~5.0mm)檢查機(jī)械密封軸套沒有磨損痕跡、用外徑千分尺和內(nèi)外徑千分尺測量軸套外內(nèi)徑尺寸,尺寸在合格范圍內(nèi)。檢查軸套0形圈沒有老化、腐蝕、破損、變形現(xiàn)象。檢查機(jī)械密封動靜環(huán)面無裂紋、有輕度磨損現(xiàn)象。動靜環(huán)內(nèi)0形圈同樣沒有出現(xiàn)老化、腐蝕、破損等現(xiàn)象。同時在解體過程中,拆卸葉輪并帽螺母時,檢查并帽四氟墊片沒有嚴(yán)重變形。在未檢查出問題的情況下,決定更換機(jī)械密封和軸套,領(lǐng)用一套新的0形圈進(jìn)行更換,并決定將機(jī)械密封壓縮量調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值的上限5.0mm。

安裝機(jī)械密封后中間再循環(huán)水泵投入試運行,水泵在啟動階段軸封處有微滲現(xiàn)象發(fā)生,當(dāng)運行5分鐘后軸封處由微滲變成線狀泄露量。15分鐘后,水泵機(jī)械密封開始甩水。

服務(wù)水泵再次大修,機(jī)封壓縮量進(jìn)一步增加,由上次的5.2mm調(diào)整到6.5mm,設(shè)備回裝后試運發(fā)現(xiàn)機(jī)封已無泄露。至此,機(jī)械密封泄露問題得以徹底解決。

3 原因分析

由于解體時沒有發(fā)現(xiàn)問題,水泵進(jìn)行試運轉(zhuǎn)過程中,又出現(xiàn)機(jī)械密封泄漏現(xiàn)象??赡艹霈F(xiàn)的原因有以下四種:(1)泵體靜環(huán)腔室有砂眼;(2)靜環(huán)腔室與泵體連接螺栓力矩值緊力不均勻,造成泵體與靜環(huán)腔室不同心;(3)軸套0形圈在安裝過程中經(jīng)過軸臺時由于凡士林涂抹不均勻被軸臺切斷;(4)機(jī)械密封失效。

再次辦理工作票,對中間再循水泵進(jìn)行解體檢查,檢查靜環(huán)腔室與泵體連接的四顆螺栓力矩值一致。不存在靜環(huán)腔室與泵體不同心現(xiàn)象。泵體靜環(huán)腔室解體后做金屬探傷滲透檢查,沒有發(fā)現(xiàn)靜環(huán)腔室有砂眼、裂紋等缺陷。從軸上取出軸套,拆除軸套上的機(jī)械密封。檢查軸套內(nèi)二道0形圈和動靜環(huán)內(nèi)0形圈完好無損傷。排除了上述三種原因后,著重對水泵機(jī)械密封進(jìn)行檢查和分析:

3.1 從機(jī)械密封工作原理分析

機(jī)械密封是一種依靠彈性元件對動、靜環(huán)端面密封副的預(yù)緊和介質(zhì)壓力與彈性元件壓力的壓緊而達(dá)到密封的軸向端面密封裝置。泵正常工作時,動環(huán)與靜環(huán)之間的軸向間隙非常狹窄,在兩個環(huán)的配合面之間形成了一層極薄的液體膜,起著冷卻和潤滑端面的作用。同時水泵轉(zhuǎn)動時機(jī)械密封的動環(huán)端面與靜環(huán)端面相互貼合并相對運動而組成一個密封空間,它能有效防止泵體內(nèi)的水泄漏。當(dāng)動、靜環(huán)端面圓周晃度大超過0.07mm以上時,動靜環(huán)面貼合形成間隙,也能造成機(jī)械密封泄漏。

3.2 從機(jī)械密封結(jié)構(gòu)上分析

中間再循環(huán)水泵的機(jī)械密封組件是由動環(huán)、靜環(huán)、傳動銷、彈簧、彈簧座、防轉(zhuǎn)銷、動環(huán)0形圈、靜環(huán)0形圈等部件組成。當(dāng)泵進(jìn)水時,進(jìn)口電動閥沒有遵循從開度10%~30%等過渡,一下全開勢必造成動環(huán)彈簧受到擠壓,在開泵時發(fā)生彈簧不回座的情況從而造成泄漏。機(jī)械密封結(jié)構(gòu),如圖1所示。

從機(jī)械密封結(jié)構(gòu)圖中可以分析出:(1)密封副密封面處泄露a處泄露;(2)靜環(huán)與壓蓋的輔助密封件b處泄露;(3)動環(huán)與軸(或軸套)的輔助密封c處泄露;(4)壓蓋與密封箱體之間靜密封d處泄露;(5)軸套與軸靜密封e處泄露;(6)動環(huán)鑲嵌結(jié)構(gòu)配合f處泄露。

其中,a、b、c三處為動密封,a處密封面是主要密封面,是決定機(jī)械密封摩擦、磨損和密封性能的關(guān)鍵,同時也決定機(jī)械密封的工作壽命。據(jù)統(tǒng)計,機(jī)械密封的泄露約有80%~95%是由于密封端面密封副造成的;b、c處是輔助密封面,是決定機(jī)械密封密封性和動環(huán)追隨性的關(guān)鍵,特別是c處密封面,首先要防止因銹蝕、水垢、結(jié)焦等原因而造成的動環(huán)無法動彈;d、e、f處為靜密封,應(yīng)根據(jù)介質(zhì)選用相容材料的密封墊或相應(yīng)的配合。

根據(jù)現(xiàn)場中間再循環(huán)水泵機(jī)械密封結(jié)構(gòu)分析,從泄漏情況判斷,兩次泄露點應(yīng)為密封副密封面處泄露。

綜合以上情況,分析造成機(jī)封泄露的原因有:(1)安裝過程中,密封面損壞;(2)密封沒有壓縮量;(3)密封端面變形嚴(yán)重;(4)安裝時端面沒有處理干凈,有異物。

3.3 機(jī)械密封失效從泵體振動情況分析

對振動的分析可以判斷出不平衡及不同心等問題,經(jīng)現(xiàn)場觀察,中間再循環(huán)水泵運行時并無異常振動。

3.4 機(jī)械密封失效從水泵運行聲音分析

根據(jù)異音情況可以判斷出是否存在抽空、汽蝕等現(xiàn)象,端面液膜汽化(閃蒸),潤滑液膜不足,密封上有零件脫落或雜物落在密封腔內(nèi),未對中或葉輪及泵軸動平衡不良,汽蝕、軸承有問題等缺陷。

3.5 從機(jī)械密封泄露狀態(tài)分析

泄露狀態(tài)主要觀察停泵時的泄露情況、開泵時的泄露情況、泄露量的大小及形態(tài)以及泄露與軸轉(zhuǎn)速、介質(zhì)壓力、溫度等的關(guān)系。通過觀察,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封呈柱狀泄露,轉(zhuǎn)速變化過程中,泄漏量變化不明顯。

4 處理措施

第一次機(jī)封拆卸后,檢查機(jī)械密封各零部件,密封面無損傷,機(jī)械密封室內(nèi)部無異物,動靜環(huán)端有輕度磨損現(xiàn)象。此可以確定是機(jī)械密封磨損后造成動、靜環(huán)面之間形成間隙,當(dāng)中間再循環(huán)水泵在轉(zhuǎn)動過程中,由于動靜環(huán)相互貼合不緊密,未能形成一個有效的密封端面,造成中間再循環(huán)水泵內(nèi)部壓力水向外泄漏。在進(jìn)行更換新機(jī)械密封、軸套及一套新0形圈后。還是出現(xiàn)甩水現(xiàn)象,雖然做了大量細(xì)致的檢查工作,也未檢查出造成機(jī)封泄漏的原因,為此從機(jī)械密封失效機(jī)理出發(fā),從機(jī)械密封原理和結(jié)構(gòu)入手,深入分析決定調(diào)整機(jī)械密封壓縮量。通過查閱大量資料和圖紙,得出增大機(jī)械密封壓縮量超出生產(chǎn)廠家給定的標(biāo)準(zhǔn)范圍??赡茉斐芍虚g水泵電流過載,壓縮量過大造成動環(huán)與靜環(huán)之間相互貼合緊密形成液體膜極薄,當(dāng)水泵運轉(zhuǎn)時造成機(jī)械密封燒損。為了進(jìn)一步判斷是由于機(jī)械密封壓縮量造成的泄漏,決定先將機(jī)械密封壓縮量調(diào)整至5.1mm,然后制作壓磅專用工具,將壓力升至中間隙水泵工作壓力的1.25倍,盤動泵轉(zhuǎn)子,靈活無卡澀,靜置10分鐘后,再次盤動泵轉(zhuǎn)子,靈活無卡澀,觀察軸封處有介質(zhì)從機(jī)械密封處滲出并呈線狀泄漏。通過此次試驗可以清晰得出,是由于壓縮量造成。當(dāng)將壓縮量調(diào)整到5.9mm時,盤動泵轉(zhuǎn)子卡澀現(xiàn)象,靜置10分鐘后,再次盤動泵轉(zhuǎn)子,卡澀加劇,檢查軸封處無滲水現(xiàn)象。如果就此運行,會出現(xiàn)中間水泵電機(jī)過載和機(jī)械密封燒損。如何解決此現(xiàn)象,就不能單純從機(jī)械密封壓縮量入手,通過對機(jī)械密封軸套與泵軸臺長度測量得出,軸套與軸臺配合端面位置相應(yīng)縮短0.72mm。為驗證,將上次更換下來的舊軸套(與軸臺配合)端面車削0.50mm。將機(jī)械密封壓縮量調(diào)整5.3mm(超標(biāo)0.30mm)后,安裝壓磅專用工具,葉輪腔室注水,將壓力升至工作壓力的1.25倍,靜置10分鐘,盤動泵轉(zhuǎn)子靈活,無卡澀,觀察機(jī)械密封腔室處無滲水現(xiàn)象。

通過上述處理,中間再循環(huán)水泵試轉(zhuǎn)30分鐘,檢查中間水泵機(jī)械密封無泄漏和滲水現(xiàn)象。

5 結(jié)語

中間再循環(huán)水泵的泄漏故障,造成效率的下降和能量損失。它表現(xiàn)的形式就是造成凝結(jié)水品質(zhì)的下降,也給機(jī)組的經(jīng)濟(jì)、安全穩(wěn)定運行帶來隱患。

參考文獻(xiàn)

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[4] 孫玉霞,李雙喜,李繼和.機(jī)械密封技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.

作者簡介:朱玉?。?971-),男,安徽淮南平圩發(fā)電有限責(zé)任公司汽機(jī)部技師。

(責(zé)任編輯:小 燕)

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