成維斌
摘 要: 本文分析了330MW機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)鍋爐自動(dòng)調(diào)節(jié)控制結(jié)構(gòu)和原理,CCS系統(tǒng)及各子系統(tǒng)控制策略進(jìn)行優(yōu)化完善,并對(duì)各系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,提高CCS系統(tǒng)控制品質(zhì)和長(zhǎng)期穩(wěn)定投運(yùn)。
關(guān)鍵詞:協(xié)調(diào)控制 優(yōu)化調(diào)整 試驗(yàn)分析
中圖分類(lèi)號(hào):TK323 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2017)03-0307-02
前言
隨著單元機(jī)組容量的增加和發(fā)電廠上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,發(fā)電廠對(duì)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性要求越來(lái)越高,也為了進(jìn)一步提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,如何優(yōu)化協(xié)調(diào)系統(tǒng)及各子系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì),保證機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行越來(lái)越受到人們重視,通過(guò)對(duì)機(jī)組的邏輯優(yōu)化,完善機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),提高機(jī)組調(diào)節(jié)品質(zhì)。
一、設(shè)備概述
某發(fā)電公司2×330MW燃煤發(fā)電機(jī)組采用東方鍋爐廠制造的DG—1025/ 18.2 —Ⅱ13型亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、“∏”形布置汽包爐;汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的N330-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、凝汽式汽輪機(jī);發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠制造的QFSN—300—2型臥式水氫氫冷卻、全靜態(tài)可控硅自并勵(lì)勵(lì)磁發(fā)電機(jī)??刂葡到y(tǒng)采用上海FOSBORO公司I/Aseries50系列;功能包括DAS、MCS、SCS、FSSS、MEH、DEH、BPS。
鑒于目前我公司3號(hào)機(jī)組DCS系統(tǒng)CCS系統(tǒng)已無(wú)法滿足經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、精細(xì)化管理需要,并嚴(yán)重威脅設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,經(jīng)電科院和相關(guān)專(zhuān)業(yè)和熱控專(zhuān)業(yè)認(rèn)真、仔細(xì)排查、分析、咨詢、調(diào)研后確認(rèn),對(duì)公司3號(hào)機(jī)組DCS系統(tǒng)CCS邏輯及參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
二、協(xié)調(diào)系統(tǒng)控制策略、參數(shù)優(yōu)化
原協(xié)調(diào)控制策略,分為:BASE(基本控制方式)、BF(鍋爐跟隨方式)、TF(汽機(jī)跟隨方式)、CCBF(以鍋爐跟隨為主的協(xié)調(diào)控制方式)。由于CCBF方式下的函數(shù)曲線、PID調(diào)節(jié)系數(shù)以及前饋回路都不是很理想,所以CCBF方式已經(jīng)多年未投入,最常用的方式就是TF(汽機(jī)跟隨方式),但是這種方式根本無(wú)法滿足調(diào)度對(duì)機(jī)組負(fù)荷控制的要求。
1.測(cè)量及信號(hào)處理
1.1 主蒸汽流量計(jì)算
汽輪機(jī)改造后主蒸汽流量計(jì)算需要重新修改,根據(jù)2015年6月汽輪機(jī)性能試驗(yàn)給出公式,并進(jìn)行密度補(bǔ)償修正。
主蒸汽流量=(83.08367278×調(diào)節(jié)級(jí)壓力-7.43889472)×
1.2主給水流量
DCS畫(huà)面顯示為未進(jìn)行修正計(jì)算前值,實(shí)際邏輯組態(tài)中修正計(jì)算不正確(節(jié)流裝置計(jì)算書(shū)設(shè)計(jì)溫度為282.4℃,邏輯組態(tài)設(shè)置為20℃),需根據(jù)給水流量計(jì)算書(shū)進(jìn)行修改,并修改畫(huà)面為最終給水流量,同時(shí)送耗差系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)應(yīng)采用修正后給水流量。
2.運(yùn)行操作設(shè)置
當(dāng)前CCS畫(huà)面變負(fù)荷速率設(shè)置沒(méi)有統(tǒng)一要求,全由運(yùn)行人員設(shè)置。存在升負(fù)荷速率設(shè)置較大,降負(fù)荷速率設(shè)置較小,目前設(shè)置為1~6MW/min。變負(fù)荷速率設(shè)置在5~6.6MW/min(1.5%-2%額定負(fù)荷)。滿足兩項(xiàng)細(xì)則和模擬量驗(yàn)收規(guī)程要求,避免負(fù)荷動(dòng)態(tài)響應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致電量考核。
CCS定滑壓方式選擇,目前長(zhǎng)期設(shè)置為基本為定壓方式,設(shè)定值由運(yùn)行人員根據(jù)機(jī)組負(fù)荷設(shè)置,系統(tǒng)雖較為穩(wěn)定,但經(jīng)濟(jì)性較差。設(shè)置為滑壓方式,滑壓速率需根據(jù)鍋爐升壓特性設(shè)置,設(shè)置范圍0.1~0.3MPa/min。
3.模擬量邏輯優(yōu)化
3.1主蒸汽壓力設(shè)定值
主蒸汽壓力設(shè)定值缺少與鍋爐特性一致的慣性環(huán)節(jié),需要在壓力設(shè)定值速率限制塊后(3CORP:PRATE.OUT)增加三個(gè)一階慣性環(huán)節(jié)時(shí)間(1/(1+30S)。
3.2滑壓曲線
可根據(jù)2015年6月份汽輪機(jī)定、滑壓性能試驗(yàn)給出曲線設(shè)置,并采用背壓進(jìn)行修正。同時(shí)采用功率設(shè)定值修改為一次調(diào)頻前負(fù)荷指令,避免調(diào)頻動(dòng)作帶來(lái)擾動(dòng)。詳見(jiàn)下表:
3.3 爐跟機(jī)協(xié)調(diào)機(jī)主控
機(jī)主控前饋組態(tài)為壓力偏差拉回函數(shù),此函數(shù)設(shè)置偏大,影響AGC負(fù)荷響應(yīng)。
結(jié)合鍋爐壓力控制特性,給予鍋爐壓力調(diào)節(jié)一定余量情況下,減小壓力偏差拉回量,保證AGC負(fù)荷響應(yīng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)考核。
3.4 爐跟機(jī)協(xié)調(diào)鍋爐主控
鍋爐主控前饋現(xiàn)有組態(tài)設(shè)置僅為功率設(shè)定值基準(zhǔn)函數(shù),缺乏對(duì)機(jī)組負(fù)荷動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程中鍋爐蓄熱提前補(bǔ)充。增加:能量需求信號(hào)函數(shù),以及能量需求動(dòng)態(tài)補(bǔ)償函數(shù)。
能量需求:DEB= 暫定。
動(dòng)態(tài)補(bǔ)償:DEB1= ,加上下限±6t/h。
3.5 一次風(fēng)壓及磨一次風(fēng)量控制
檢查協(xié)調(diào)調(diào)節(jié)曲線,根據(jù)CCS調(diào)節(jié)情況可增加CCS負(fù)荷指令微分一次風(fēng)壓或一次風(fēng)量增量。
三、試驗(yàn)內(nèi)容及分析
自動(dòng)擾動(dòng)試驗(yàn)進(jìn)行前,需對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,主要包括:水位、流量等計(jì)算或校正回路,信號(hào)處理;手/自動(dòng)跟蹤和無(wú)擾切換邏輯;自動(dòng)切除條件;PID死區(qū)、方向和參數(shù)設(shè)置;執(zhí)行機(jī)構(gòu)限幅等。通過(guò)觀察機(jī)組檢修啟動(dòng)后各個(gè)調(diào)節(jié)系統(tǒng)定值擾動(dòng)或變負(fù)荷調(diào)節(jié)曲線,得出調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),對(duì)于調(diào)節(jié)品質(zhì)不達(dá)標(biāo)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)分析存在問(wèn)題和原因,以及提出解決措施。
3.1爐膛負(fù)壓控制系統(tǒng)擾動(dòng)試驗(yàn)
爐膛負(fù)壓控制系統(tǒng)為兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)節(jié)爐膛負(fù)壓,爐膛負(fù)壓三取中后加慣性滯后環(huán)節(jié)處理,作為系統(tǒng)PID輸入。系統(tǒng)采用送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉反饋均值函數(shù)前饋控制,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)一拖二控制,修改爐膛負(fù)壓偏置量調(diào)整控制系統(tǒng)設(shè)定值。
參數(shù)修改如下:
優(yōu)化前:PBAND:420;INT:2;HZONE:1.00;LZONE:1.00
優(yōu)化后:PBAND:800;INT:2;HZONE:1.33;LZONE:1.33
優(yōu)化前爐膛負(fù)壓控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)周期長(zhǎng),系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用較強(qiáng),易造成動(dòng)態(tài)超調(diào)量大、衰減率不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。優(yōu)化后爐膛負(fù)壓控制調(diào)節(jié)效果得到明顯改善,符合相關(guān)規(guī)程要求。同時(shí)將PID調(diào)節(jié)死區(qū)由6Pa增大到8Pa,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。
3.2總風(fēng)量控制系統(tǒng)擾動(dòng)試驗(yàn)
總風(fēng)量控制系統(tǒng)為兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)鍋爐二次風(fēng)量,進(jìn)而滿足鍋爐總風(fēng)量需求,鍋爐總風(fēng)量信號(hào)為制粉系統(tǒng)五臺(tái)磨煤機(jī)一次風(fēng)量與左右側(cè)二次風(fēng)量總和,設(shè)計(jì)額定風(fēng)量為1162t/h??傦L(fēng)量控制系統(tǒng)為隨動(dòng)控制系統(tǒng),其設(shè)定值為總?cè)剂狭亢瘮?shù)與負(fù)荷函數(shù)取大值,保證升負(fù)荷先加風(fēng)再加煤,降負(fù)荷先減煤再減風(fēng),然后經(jīng)氧量校正,運(yùn)行人員可根據(jù)鍋爐運(yùn)行情況手動(dòng)增加或減少總風(fēng)量設(shè)定值偏置,控制系統(tǒng)采用單回路一拖二控制。
3.3汽包水位控制系統(tǒng)擾動(dòng)試驗(yàn)
鍋爐給水控制系統(tǒng)包括兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵一臺(tái)電動(dòng)給水泵,正常運(yùn)行時(shí)電泵備用,通過(guò)汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速控制汽包水位,汽包水位信號(hào)三取中處理??刂葡到y(tǒng)采用單三沖量無(wú)擾切換控制,試驗(yàn)時(shí)機(jī)組負(fù)荷大于30%控制系統(tǒng)處于串級(jí)三沖量調(diào)節(jié)方式,主調(diào)采用主蒸汽流量前饋控制,三臺(tái)給水泵一拖三控制。
參數(shù)修改如下:
優(yōu)化前:主調(diào)PBAND:155;主調(diào)INT:5;副調(diào)PBAND:200;副調(diào)INT:1.1
優(yōu)化后:主調(diào)PBAND:190;主調(diào)INT:8;副調(diào)PBAND:230;副調(diào)INT:2
優(yōu)化前汽包水位控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)周期長(zhǎng),系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用較強(qiáng),易造成動(dòng)態(tài)超調(diào)量大、衰減率不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。優(yōu)化后汽包水位控制調(diào)節(jié)效果得到明顯改善,符合相關(guān)規(guī)程要求。
3.4 主蒸汽溫度控制系統(tǒng)擾動(dòng)試驗(yàn)
主蒸汽溫度控制系統(tǒng)包括:一級(jí)減溫水、AB側(cè)二級(jí)減溫水、AB側(cè)三級(jí)減溫水。均采用串級(jí)控制方式,主調(diào)為下一級(jí)減溫器前溫度,副調(diào)為減溫器后溫度。根據(jù)機(jī)組運(yùn)行情況(機(jī)組穩(wěn)態(tài)時(shí)二級(jí)A側(cè)、三級(jí)AB側(cè)調(diào)閥基本全關(guān)位),分別對(duì)一級(jí)減溫水和二級(jí)B側(cè)減溫水進(jìn)行了定值擾動(dòng),試驗(yàn)數(shù)據(jù)滿足調(diào)節(jié)品質(zhì)。
3.5 變負(fù)荷擾動(dòng)試驗(yàn)
機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)采用常規(guī)間接能量平衡控制方式,即鍋爐調(diào)節(jié)主蒸汽壓力,汽輪機(jī)調(diào)整機(jī)組功率,對(duì)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)邏輯進(jìn)行以下優(yōu)化工作:
(1) 在壓力設(shè)定值速率限制塊后(3CORP:PRATE.OUT)增加三個(gè)一階慣性環(huán)節(jié)時(shí)間。RB時(shí)跟蹤。
(2) 根據(jù)2015年6月份汽輪機(jī)定、滑壓性能試驗(yàn)給出曲線設(shè)置,并采用背壓進(jìn)行修正。同時(shí)采用功率設(shè)定值應(yīng)修改為一次調(diào)頻前負(fù)荷指令,避免調(diào)頻動(dòng)作帶來(lái)擾動(dòng)。
(3)結(jié)合鍋爐壓力控制特性,給予鍋爐壓力調(diào)節(jié)一定余量情況下,減小壓力偏差拉回量,保證AGC負(fù)荷響應(yīng)動(dòng)態(tài)指標(biāo)考核。
四、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化后,在2015年11月26日至12月4日對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了模擬量控制系統(tǒng)定值擾動(dòng)及優(yōu)化試驗(yàn),試驗(yàn)項(xiàng)目主要包括:機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、爐膛負(fù)壓控制系統(tǒng)、總風(fēng)量控制系統(tǒng)、一次風(fēng)壓控制系統(tǒng)、汽包水位控制系統(tǒng)、主蒸汽減溫水控制、滑壓運(yùn)行等系統(tǒng)等。通過(guò)對(duì)各主要模擬量控制系統(tǒng)的定值擾動(dòng)和變負(fù)荷試驗(yàn),對(duì)不合格的調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,保證調(diào)節(jié)品質(zhì)達(dá)標(biāo)。最終保證機(jī)組模擬量控制系統(tǒng)能夠適應(yīng)AGC工況下負(fù)荷快速變動(dòng)的運(yùn)行工況,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供保障。