鐘卓文
摘 要:卷板機(jī)在工業(yè)生產(chǎn)中非常常見,但是卷板機(jī)由于自身的原因在生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)故障。文章通過對卷板機(jī)進(jìn)行簡單的介紹,對卷板機(jī)常出現(xiàn)的兩種故障以及解決的方法進(jìn)行分析,希冀為以后在卷板機(jī)故障維修方面提供一份可供參考的資料。
關(guān)鍵詞:卷板機(jī);故障;維修
1 卷板機(jī)簡介
卷板機(jī)是一種將金屬板料彎卷成簡體、錐體、曲面體或其他形體的一種專用鍛壓機(jī)械設(shè)備,它在化工、鍋爐以及造船等機(jī)械行業(yè)應(yīng)用廣泛。根據(jù)卷板機(jī)適用范圍的不同,從輥數(shù)上將卷板機(jī)分成三輥卷板機(jī)和四輥卷板機(jī)。其中,三輥卷板機(jī)又分為上輥萬能式三輥卷板機(jī)、對稱式三輥卷板機(jī)卷板機(jī)、水平下調(diào)式三棍卷板機(jī)以及弧線下調(diào)式卷板機(jī)。從傳動方式上可分為液壓式三輥卷板機(jī)和機(jī)械式三輥卷板機(jī)。
液壓式的三輥對稱卷板機(jī)主要有下面幾個特點:(1)這種卷板機(jī)的上輥能夠垂直的升降,升降的動力是由液壓缸內(nèi)的活塞運動而提供的;(2)下輥可以進(jìn)行旋轉(zhuǎn)運動,通過使用減速機(jī)的齒輪嚙合來提供扭矩,下輥的下部有托輥,并且可以進(jìn)行調(diào)節(jié);(3)上輥的形狀為鼓形,這樣可以提高制品的直線度,可以加工超長規(guī)格的各種截面形狀罐。
機(jī)械式三輥卷板機(jī)分為對稱和非對稱:(1)機(jī)械三輥非對稱式。
該機(jī)的主要特點為三輥非對稱式的結(jié)構(gòu)形式,上輥是主傳動,下輥是垂直運動,上下輥齒輪的進(jìn)行嚙合,同時作為主傳動;邊輥座升降運動可以實現(xiàn)卷圓和預(yù)彎的雙重功能。結(jié)構(gòu)緊湊,維修起來比較方便。(2)機(jī)械式三輥對稱式。這種卷板機(jī)的結(jié)構(gòu)為三輥對稱式,通過渦輪蝸桿的傳動進(jìn)而實現(xiàn)上輥在兩個下輥的中間做垂直升降運動,兩個下輥作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機(jī)的齒輪嚙合來提供扭矩。但是該機(jī)有一個明顯的缺點就是它需要借助其他的設(shè)備進(jìn)行預(yù)彎。
2 常見故障及分析
由于卷板機(jī)在工作時會承受較大的載荷,因此在使用的過程中卷板機(jī)會出現(xiàn)許多的故障,下面我們介紹兩種常見的故障以及處理的方法。
2.1 卷板機(jī)主軸斷裂及修復(fù)
某機(jī)械廠1臺WIIY-50x3000卷板機(jī),在生產(chǎn)使用一年之后主軸就產(chǎn)生了裂縫,用超聲波探測儀進(jìn)行探傷檢查發(fā)現(xiàn)主軸的組織類型分為兩部分,一部分是鍛造件,另一部分時鑄造件,沒有達(dá)到國標(biāo)的二級探傷要求。為了更加準(zhǔn)確的查明損壞的原因,檢修人員將主軸切開進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)探測結(jié)果準(zhǔn)確無誤。經(jīng)過維修人員分析發(fā)現(xiàn)主軸發(fā)生斷裂的主要原因是由于焊接不到位造成的,焊接的面積小,工藝粗糙,而且夾雜有焊接夾渣,進(jìn)而造成了強(qiáng)度低等缺陷。
2.1.1 修復(fù)方案。根據(jù)主軸的受力情況,我們使用對接焊縫的形式進(jìn)行焊接,首先在焊接處打兩個U形坡口,在斷軸的中心位置分別加工一個凹坑和一個凸臺,公差配合為H7/h7。為了保證焊接的同軸度,設(shè)計一個V形的墊鐵和一個等徑的圓環(huán),圖1為接頭以及修復(fù)工藝配置圖。
2.1.2 焊接材料及方法。通過檢測設(shè)備對主軸的材料進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn)為45號鋼,但是這種鋼的焊接性能很不好,給焊接帶來了很多的障礙,另一方面由于主軸的直徑較大,因此在焊接之前需要進(jìn)行預(yù)加熱,焊接機(jī)使用的是XC500型二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊機(jī),焊絲是ER50-6焊絲,直徑為1.2mm,焊接時電壓穩(wěn)定在35V左右,電流在220-250A之間,速度在15-25cm/min左右。為了保障將主軸焊透,在進(jìn)行第一遍焊接的時候,一定要放慢速度,開始的部分用直線運條法,然后隨著坡口的寬度越來越大,焊接運動的方式就要改為鋸齒形的形式,這樣可以最大限度的減小變形量。除此之外,焊接的時候采用兩人同時焊接的方式進(jìn)行,焊接的過程中要上下依次的進(jìn)行轉(zhuǎn)動。
2.1.3 施焊。在進(jìn)行焊接之前要先進(jìn)行一些預(yù)處理的工作,首先把主軸拆卸下來,根據(jù)圖紙的要求在主軸上加工一些凹坑以及坡口之類的工藝設(shè)備,并且將兩個斷軸試著進(jìn)行裝配,為了避免焊渣對裝配產(chǎn)生影響,在靠近焊縫的地方要用脫渣機(jī)進(jìn)行清洗,把機(jī)加工過程中產(chǎn)生的廢渣處理掉。然后把斷軸放在T20的鏜床上,用V形墊鐵來調(diào)整好水平的高度差,利用滾輪來使兩個斷軸對接并且用刀尺來檢查同軸度,用薄銅片進(jìn)行精調(diào)以保證同軸度的誤差在0.05mm以內(nèi)。最后用角鐵將四端加固。為了減小在焊接中主軸的變形,我們使用的是兩人同時焊接的方式,將主軸安裝的滾輪上面,分上下左右四個位置進(jìn)行對稱焊接,并且逐漸增加焊接的長度,每次焊完一個地方就要及時的清除焊渣,敲擊焊縫去除掉焊接應(yīng)力。為了保證同軸度的誤差,在焊接到3/5坡口深度的時候就停止焊接,檢查同軸度的偏差以便于決定下一步的焊接彎曲方向。通過適當(dāng)?shù)募娱L焊接弧度以及增大電流來矯直主軸。
2.1.4 效果。經(jīng)統(tǒng)計表明在這一次主軸修復(fù)之后,近三年的時間沒有出現(xiàn)主軸裂紋的現(xiàn)象。整個焊接修復(fù)過程持續(xù)了四天,使用了15kg的焊條,加上在修復(fù)過程中花費的機(jī)加工成本以及材料成本,共花費5788元。如果,購買新的主軸則需要花費22萬元,而且需要花費35天的時間來運輸和安裝,相比之下,主軸修復(fù)不但節(jié)約了成本還減少了時間,提高了效率。
2.2 卷板機(jī)馬達(dá)故障修復(fù)
廣東某企業(yè)的一臺意大利產(chǎn)的SERTOM EM040-160型三輥壓力卷板機(jī)在工作的過程中突然上輥停轉(zhuǎn),經(jīng)過檢查后電信號正常,初步認(rèn)定為機(jī)械故障。維修工人首先從上輥的尾部將馬達(dá)拆下來,手盤上輥減速箱輸入軸,轉(zhuǎn)動靈活,確認(rèn)減速箱無故障。然后拆解馬達(dá)發(fā)現(xiàn)在馬達(dá)的進(jìn)油側(cè)配油盤端面上有一個活動蓋板發(fā)生了斷裂,同時蓋板下面的密封圈也已經(jīng)損壞,破壞的碎片進(jìn)入了柱塞,造成配油盤內(nèi)外竄油,不能產(chǎn)生工作壓力。該卷板機(jī)使用的液壓馬達(dá)為進(jìn)口的SAI品牌S7B3000OR型內(nèi)五星徑向柱塞馬達(dá),如果從廠家重新購買馬達(dá)的配件不但花費的時間長而且費用也高。根據(jù)工廠的生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)的進(jìn)度,設(shè)備維修部門決定自修馬達(dá)。首先根據(jù)配油盤的母體尺寸加工一個活動蓋板。然后再聯(lián)系油封代理商配送一個密封圈。原裝的密封件是o形圈和圓槽形的擋圈,經(jīng)過和代理商聯(lián)系之后發(fā)現(xiàn)代理商只有o形圈和平面擋圈,而原裝的尺寸為2.5和1.9mm,現(xiàn)有的尺寸為2.5和1.4mm,不能直接使用。在沒有1.9mm的擋圈的情況下使用3毫米的擋圈代替,由于配油盤油封位槽深3.6mm,槽寬3.2mm,3.0的o形圈在槽內(nèi)還有一點間隙可供壓縮,1.4的平面擋圈在槽里也能放穩(wěn)。組裝馬達(dá),復(fù)位試機(jī),上輥旋轉(zhuǎn)自如,投產(chǎn)使用1個月,馬達(dá)運轉(zhuǎn)正常。
3 結(jié)束語
綜上所述,由于卷板加工過程中需要的驅(qū)動功率較大,而且卷板機(jī)的體積龐大。在進(jìn)行卷板的過程中所消耗的功率除了使工件發(fā)生彎曲外,還有很大的一部分消耗在了機(jī)械系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)中。而且在使用的過程中由于承受的載荷較大,在進(jìn)行沖擊的時候非常容易發(fā)生故障。卷板機(jī)的故障類型有很多種,上文中給出了兩種常見的故障及修復(fù)方法。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,在以后卷板機(jī)的工作中會有更多的故障發(fā)生同時也會有更多的解決措施。在不斷實踐中,卷板機(jī)維修技術(shù)會不斷提高。
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