李澤明
摘要:中電荔新電廠2×330MW機(jī)組均采用東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CC330-16.67/3.5/1.0/538/538型單軸雙缸雙排汽一次中間再熱雙抽供熱凝汽式汽輪機(jī)。文章針對東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的330MW中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽的現(xiàn)象,對泄漏的調(diào)節(jié)閥體進(jìn)行解體檢查,并采取相應(yīng)的處理措施,通過發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常及技術(shù)分析,找到解決閥桿漏汽問題的方法,徹底處理好門桿漏汽缺陷。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)組;中壓聯(lián)合汽閥;調(diào)節(jié)閥桿;門桿漏汽;磨損 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TK264 文章編號:1009-2374(2017)08-0192-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.08.094
近年來,330MW汽輪機(jī)組在我國大部分電廠生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用,然而某些330MW汽輪機(jī)組在投入運(yùn)行一段時間后中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿出現(xiàn)漏汽跡象,且閥體內(nèi)部出現(xiàn)一些異響等問題,其中中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽現(xiàn)象較為嚴(yán)重。因此,結(jié)合自身的工作實際情況對中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿出現(xiàn)漏汽問題的原因進(jìn)行分析,并提出了針對性的處理方法和防范措施。
1 中壓聯(lián)合汽閥簡介與工作原理
330MW中壓聯(lián)合汽閥由中壓主汽門和中壓調(diào)節(jié)汽門置于同一殼體內(nèi),其結(jié)構(gòu)分為閥體和執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩大部分,聯(lián)合閥體由閥座、閥碟、曲臂、閥桿、閥桿套筒、密封環(huán)等部件組成,其開關(guān)動作是由油動機(jī)和彈簧推動曲臂轉(zhuǎn)動實現(xiàn)的,再熱主汽閥油動機(jī)與油動遮斷閥油動機(jī)同時受到安全油控制。當(dāng)關(guān)閉油動遮斷閥時,將會建立安全油壓,關(guān)閉卸載閥,以完成油動機(jī)的準(zhǔn)備工作,在壓力油作用下機(jī)組的汽閥開啟,非傳動端汽室內(nèi)逐漸建立起壓力,直至與再熱蒸汽壓力相同,而傳動端處于大氣壓下,在壓差作用下,門軸被推向傳動端,密封環(huán)貼合,將再熱蒸汽密封隔離。待安全油壓力達(dá)不到要求時,卸載閥將會自動打開,并與回油管路相連通,此時油動遮斷閥處于開啟狀態(tài),使汽室與凝汽器相連處于真空狀態(tài),在大氣壓力作用下轉(zhuǎn)軸被推向油動遮斷閥端,使密封環(huán)脫開,閥門操縱座在彈簧緊力作用下迅速關(guān)閉中壓主汽閥。
由于330MW汽輪機(jī)組中壓主汽閥主要是依靠閥桿外套筒內(nèi)的密封環(huán)進(jìn)行密封。與此同時,在330MW汽輪機(jī)組聯(lián)合主汽閥閥桿內(nèi)部設(shè)有2段密封裝置,其中一段的密封裝置與自密封系統(tǒng)母管相互連接在一起,另一段閥桿漏汽密封裝置與汽封加熱器相連接。
2 漏汽處理及原因分析
2016年03月06日#2機(jī)A側(cè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)門桿位置發(fā)生漏汽,調(diào)節(jié)汽閥開度為100%,現(xiàn)場檢查汽流聲較大閥桿全開位無卡澀現(xiàn)象,針對調(diào)節(jié)汽閥門桿漏汽缺陷進(jìn)行初步技術(shù)分析,判斷閥桿密封磨損間隙變大導(dǎo)致漏汽,因運(yùn)行中不具備閥門解體處理條件,策劃閥桿漏汽問題于#2機(jī)組C級檢修時處理并采購原廠相關(guān)備件。
#2機(jī)組C修期間于11月25日將A側(cè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥進(jìn)行解體檢修,檢查發(fā)現(xiàn)A側(cè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿及閥桿套筒內(nèi)孔有磨損,經(jīng)測量調(diào)節(jié)閥桿與密封環(huán)間隙為0.72mm,超過標(biāo)準(zhǔn)0.50mm的要求,更換調(diào)節(jié)閥桿、閥桿套筒、密封環(huán)和阻汽套等損壞部件,檢查閥蓋與閥體結(jié)合面接觸良好,用鋼絲刷清理各部件除垢及用油石磨去高溫氧化層后涂上二硫化鉬,清理閥套內(nèi)積垢,檢查閥芯密封線并涂紅丹檢查閥芯與閥座接觸密封面良好,將閥芯組件逐步起吊回裝完畢,12月16日15∶00#2機(jī)組啟動#2A側(cè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)汽閥試驗動作靈活不漏。
11月25日#2機(jī)A側(cè)中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿解體后專業(yè)內(nèi)探討分析漏汽原因,機(jī)組停運(yùn)后對聯(lián)合汽閥油動機(jī)進(jìn)行檢查,活塞卡澀不能自由活動,因此不考慮油動機(jī)出現(xiàn)異常問題。調(diào)節(jié)閥解體后發(fā)現(xiàn)閥桿變形嚴(yán)重并有刮痕,閥桿套筒內(nèi)孔磨損,推斷閥桿與閥桿套筒在運(yùn)行中有碰磨。使門桿與密封環(huán)配合間隙超出標(biāo)準(zhǔn)值0.22mm,導(dǎo)致閥桿密封環(huán)和阻汽套等部件損壞,密封環(huán)貼合嚴(yán)密性逐步變差而出現(xiàn)閥桿漏汽。
其他異常分析:(1)聯(lián)合汽閥檢修時,拆裝工藝不當(dāng),調(diào)節(jié)閥閥桿在長期高溫蒸汽的作用下發(fā)生不規(guī)則變形造成彎曲度超標(biāo),在高溫蒸汽激振力的作用下閥桿與閥桿套筒發(fā)生磨損;(2)閥體在高溫下長期運(yùn)行產(chǎn)生氧化層導(dǎo)致運(yùn)行中發(fā)生卡澀,機(jī)組投運(yùn)超過三年時間閥桿氧化層一般達(dá)到0.15mm以上,運(yùn)行中閥門調(diào)節(jié)動作致使表面累積形成的硬質(zhì)氧化皮脫落,導(dǎo)致閥桿和閥套空隙有大量氧化皮和積垢,門桿表面光潔度粗糙,閥套與門桿之間活動間隙變小,門桿套之間的摩擦力變大,因而容易造成門桿與套筒汽封的擠壓卡澀,從而發(fā)生碰撞磨損,調(diào)節(jié)閥開啟后球面密封環(huán)全周接觸面積無法達(dá)到100%接觸,導(dǎo)致閥桿發(fā)生漏汽。通過對氧化皮厚度超標(biāo)的主要原因分析,主要包括以下三點:(1)閥桿材料在長時間運(yùn)行后抗氧化能力逐步變差;(2)當(dāng)機(jī)組停止運(yùn)行以后,門桿漏汽至軸封系統(tǒng)逆止門密封不嚴(yán),從而導(dǎo)致汽體進(jìn)入門桿中,經(jīng)過長時間的使用,將會造成門桿出現(xiàn)氧化腐蝕;(3)當(dāng)機(jī)組停止運(yùn)行以后,閥桿與閥套之間發(fā)生銹蝕,大大減少了動靜間隙,蒸汽管道內(nèi)的細(xì)小硬質(zhì)雜物隨蒸汽進(jìn)入中壓調(diào)節(jié)閥汽室而出現(xiàn)卡澀磨損。
除了以上原因以外,造成330MW汽輪機(jī)組中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽的原因還包括以下三個方面:(1)機(jī)組中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿與密封環(huán)裝配質(zhì)量不達(dá)標(biāo),從而導(dǎo)致大量的蒸汽進(jìn)入閥桿內(nèi)部,加上閥桿漏汽密封裝置設(shè)計不能滿足接納泄漏要求,從而引起運(yùn)行中出現(xiàn)蒸汽外泄現(xiàn)象;(2)330MW汽輪機(jī)組中的軸封系統(tǒng)在運(yùn)行中發(fā)生異常情況,如管道布置不合理等;(3)密封裝置回汽管路不暢通或者管路節(jié)流孔板堵塞,從而導(dǎo)致閥桿出現(xiàn)漏汽。
3 預(yù)防措施
第一,利用機(jī)組檢修機(jī)對中壓聯(lián)合汽閥主汽閥、調(diào)節(jié)汽閥閥芯組件進(jìn)行解體檢查,使用砂輪片及砂紙清理閥套內(nèi)部和閥桿表面氧化層積垢,測量主汽閥桿和調(diào)節(jié)閥桿彎曲度≯0.05mm,檢查閥套同心度,測量主汽門閥套和閥桿徑向間隙為0.36~0.41mm,測量中調(diào)門閥套和閥桿徑向間隙為0.50~0.58mm,選擇抗氧化性能好的材料備件進(jìn)行更換,裝配聯(lián)合汽閥閥桿、閥套等配件時一定要均勻涂抹二硫化鉬粉,防止行程部分咬死。
第二,機(jī)組停運(yùn)期間對聯(lián)合汽閥進(jìn)行測試,并嚴(yán)格檢查聯(lián)合汽閥的關(guān)閉時間,看是否存在超標(biāo)現(xiàn)象,在啟動冷態(tài)之前,我們需要做好汽機(jī)機(jī)組中各個汽閥的靜態(tài)試驗,如發(fā)現(xiàn)存在卡澀問題,應(yīng)禁止啟動機(jī)組,機(jī)組運(yùn)行期間每半月進(jìn)行一次定期閥門活動試驗,密切關(guān)注中主門和中調(diào)門活動行程,機(jī)組停運(yùn)期間每半月進(jìn)行一次閥門全行程活動試驗,減少閥套與閥桿表面氧化層
堆積。
第三,在330MW汽輪機(jī)組運(yùn)行中,要對蒸汽溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制,禁止蒸汽溫度出現(xiàn)長時間超溫現(xiàn)象,以免金屬發(fā)生腐蝕。在機(jī)組停機(jī)以后,我們要及時開啟汽閥的疏水閥,以防閥門積水而引起各部套發(fā)生銹蝕、卡澀問題,在啟動冷態(tài)時,要嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定加強(qiáng)暖閥時間控制,以免過早切換閥門而導(dǎo)致汽門各部套產(chǎn)生熱沖擊,為了達(dá)到更好的抗氧化效果,在機(jī)組停止運(yùn)行以后,要對門桿漏汽段的閥門進(jìn)行檢查是否嚴(yán)密關(guān)閉,定期對聯(lián)合汽閥閥體進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng),減輕閥體組件發(fā)生停用腐蝕。
此外,對于330MW汽輪機(jī)組中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽問題,還要采取以下三點預(yù)防措施:(1)若發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥桿發(fā)生漏汽,首先應(yīng)增加閥位開啟指令,一般開度要增加至103%~105%,從而使油動機(jī)過開,以增大閥桿密封面的密封性。若閥桿還繼續(xù)漏汽,問題可能出在油動機(jī)的工作行程相對于閥桿全開的行程顯得較少,所以應(yīng)將閥桿與聯(lián)軸器處的墊環(huán)的厚度增加至3~5mm,盡量減小油動機(jī)的空行程,確保閥桿開啟運(yùn)行中密封面得到良好的密封;(2)在聯(lián)合汽閥解體過程中,應(yīng)嚴(yán)格檢查閥桿密封面的受損情況和密封面的接觸情況,看是否存在問題。由于密封環(huán)和密封面一般采用太立合金焊接方式,因此閥桿復(fù)裝時需要對表面進(jìn)行氮化處理,以防閥體故障問題的出現(xiàn);(3)對漏汽管道系統(tǒng)的截止閥及止回閥進(jìn)行解體檢查,看閥體是否存在異常狀況。
4 結(jié)語
綜上所述,330MW汽輪機(jī)組中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽問題直接影響到機(jī)組的安全性能,通過對閥桿漏汽問題分析得知,閥桿與閥桿套筒安裝質(zhì)量問題是發(fā)生漏汽的主要原因,故需要引起我們重視。因此,在中壓聯(lián)合汽閥維修過程中需要對裝配質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制,以免閥桿漏汽缺陷重復(fù)出現(xiàn)。此外,通過更換閥桿、閥桿套筒及密封套件后中壓聯(lián)合汽閥調(diào)節(jié)閥桿漏汽問題得到徹底解決,但為了避免機(jī)組運(yùn)行時再次發(fā)生閥桿漏汽需做好相關(guān)預(yù)防措施,以延長330MW汽輪機(jī)組中壓聯(lián)合汽閥的使用壽命,確保汽輪機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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(責(zé)任編輯:秦遜玉)