摘要:眾所周知,鐵礦石資源是不可再生資源,要做到最大限度地回收鐵精礦,減少跑尾,杜絕金屬流失,是選礦的宗旨。本著降本增效、節(jié)約資源的目的,良礦公司選礦車間進(jìn)行指標(biāo)攻關(guān),為降低尾磁進(jìn)行了一系列的生產(chǎn)實(shí)踐,并取得成效。
關(guān)鍵詞:尾礦磁性鐵;優(yōu)化工藝;金屬回收率;磁選機(jī)場強(qiáng);鐵礦石資源 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TD95 文章編號:1009-2374(2017)08-0210-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.08.103
1 概述
我國磁鐵礦礦石資源大多數(shù)為貧、細(xì)、雜,隨著磁鐵礦礦山資源的不斷枯竭,原有金屬含量較高的礦石已開采完,剩余些貧礦可供開采,致使選礦比上升,鐵精礦產(chǎn)量下降。良山鐵礦更是已由露天開采轉(zhuǎn)為井下中深部開采,原礦為條帶狀磁鐵礦,采場出礦品位(MFe)約為17%,入磨原礦金屬含量低,選比高。生產(chǎn)模式也由原來的處理百家礦轉(zhuǎn)變?yōu)樘幚韱我蛔援a(chǎn)礦。生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變,生產(chǎn)形勢的嚴(yán)峻,生產(chǎn)工藝指標(biāo)的波動(dòng),造成尾磁偏高,金屬流失。本著降本增效、節(jié)約資源的目的,我們進(jìn)行指標(biāo)攻關(guān),降低尾磁,減少金屬流失。
2 診斷分析
尾礦品位是綜合反映選礦工藝技術(shù)能力與水平的一個(gè)關(guān)鍵性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),因此,降低尾礦磁性鐵攻關(guān),不但要有全面系統(tǒng)的工作方法和措施,還要有精益求精的工作態(tài)度,更要有嚴(yán)格、高效的執(zhí)行力,不能顧此失彼,影響生產(chǎn)。
良礦公司選礦車間的工藝流程是三段破碎、三段磨礦、三段選別,采用單一的磁選法。針對降低尾磁,我們設(shè)立階段性目標(biāo)。目標(biāo)是尾磁從1.40%降至1.20%,直至降至≤1%,為此首先對造成尾磁偏高的原因進(jìn)行診斷分析。
(1)進(jìn)行流程查定和局部測定,通過數(shù)據(jù)分析,找出流程中存在的缺點(diǎn),進(jìn)行研討發(fā)現(xiàn)一段球磨溢流偏粗(-200目含量平均僅為30%),是跑尾的一個(gè)重要原因;(2)對各段、各臺磁選機(jī)以及尾礦回收機(jī)的場強(qiáng)進(jìn)行測定,發(fā)現(xiàn)一磁磁選機(jī)筒體表面磁場強(qiáng)度不足2000GS,金屬流失嚴(yán)重,需要更新。尾礦回收機(jī)的場強(qiáng)也較低,盤間磁場強(qiáng)度有的不足1000GS,沒有起到最后的把關(guān)作用。磁選機(jī)的場強(qiáng)不足是導(dǎo)致跑尾的又一個(gè)主要原因;(3)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查,操作工的精心操作調(diào)整也是一個(gè)重要影響因素;(4)進(jìn)行尾礦取樣對比、試驗(yàn)、分析,判斷尾礦取樣檢測誤差的影響;(5)生產(chǎn)中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象以及磁選機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),也對跑尾造成一定的影響。
3 對癥下藥
根據(jù)流程查定、數(shù)據(jù)分析、攻關(guān)討論,我們進(jìn)行優(yōu)化工藝改進(jìn),以達(dá)到降低尾磁的目的。
(1)增加碎礦篩下產(chǎn)品的預(yù)拋廢,使原礦磁性鐵品位上升1~2個(gè)百分點(diǎn),提高入磨原礦品位MFe>18%;(2)改善一段球磨溢流排的粗的現(xiàn)狀,對磨機(jī)工進(jìn)行技能培訓(xùn)、崗位練兵,穩(wěn)定生產(chǎn)不大起大落,嚴(yán)格按工藝要求操作、按工藝紀(jì)律考核,保證一磁給礦的細(xì)度要求;(3)安裝尾礦自動(dòng)取樣機(jī)以規(guī)范尾礦的取樣;(4)把一磁給礦送天工科技有限公司以及三個(gè)著名的磁選機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行選礦試驗(yàn),確定一磁磁選機(jī)的磁場強(qiáng)度,為一磁磁選機(jī)更新改造提供依據(jù);(5)對尾礦回收機(jī)進(jìn)行改造大修;(6)二磁、三磁磁選機(jī)的修復(fù)購置,使之相匹配;(7)利用局部測定及時(shí)反映選礦流程中各段磁選機(jī)的運(yùn)行情況,防止磁選機(jī)的跑冒滴漏,及時(shí)吊檢,保證其運(yùn)行狀況良好;(8)推進(jìn)“良礦選礦流程優(yōu)化”工作。
4 實(shí)施檢測
降低尾磁,我們是從2013年4月開始作為攻關(guān)目標(biāo)進(jìn)行攻關(guān)的。在大家的共同努力下,我們的尾磁在逐漸下降,直至達(dá)到了攻關(guān)目標(biāo),并取得了顯著的攻關(guān)效益。
第一,由于增加了碎礦篩下產(chǎn)品預(yù)拋廢,做到了入磨原礦磁性鐵品位>18%。
拋廢量為每年8萬噸,球磨成本為23.83元/噸,那么年節(jié)約成本為8×23.83=190.64萬元。
第二,加強(qiáng)磨機(jī)的操作以及磨機(jī)工技能的提升,使得一磁給礦細(xì)度到達(dá)有效保證。2013年一磁給礦細(xì)度
-200目含量平均為45.22%;2014年一磁給礦細(xì)度-200目含量平均為48.36%;2015年一磁給礦細(xì)度-200目含量平均為50.68%。
第三,2013年6月安裝了尾礦自動(dòng)取樣機(jī),規(guī)范了尾礦取樣,減少了誤差。
第四,2013年9月底10月初對一磁磁選機(jī)完成了更新改造工作,由試驗(yàn)最終確定一磁磁選機(jī)的磁場強(qiáng)度為4500GS,把原來三臺2200GS的1200×2400磁選機(jī)換成磁場強(qiáng)度4500GS的1200×3000的大筒體磁選機(jī)。從安裝后長達(dá)2個(gè)月的跟蹤取樣情況看,一磁的平均尾磁為0.844%,小于1%。要知道一段尾礦幾乎占總尾礦量的80%,由于一磁尾礦磁性鐵的有效控制,使得總尾逐步在下降控制中。
第五,2013年10月份對兩臺尾礦回收機(jī)進(jìn)行改造大修,并用于生產(chǎn)。
第六,2013年的尾磁攻關(guān),使得全年尾磁降至1.181%,達(dá)到階段目標(biāo)<1.2%。
第七,根據(jù)2014年1~4月份取樣數(shù)據(jù)分析,一磁的平均尾磁為0.817%<1%;而二磁的平均尾磁為2.70%,偶爾高達(dá)7.95%、6.71%、4.89%;三磁的平均尾磁為2.48%,偶爾高達(dá)11.31%、7.70%、5.22%,提出了修復(fù)磁系提高二磁、三磁磁選機(jī)磁場強(qiáng)度,使之與一磁相
匹配。
第八,從2014年6月開始,至2015年6月,一年的時(shí)間內(nèi),逐臺對二磁、三磁的磁選機(jī)進(jìn)行場強(qiáng)修復(fù),更換安裝,跟蹤測定,不斷完善,形成了統(tǒng)一規(guī)范。目前二磁6臺2500GS XCTB1200×2400磁選機(jī),三磁3臺 1800GS XCTB1050×2100磁選機(jī),使得二磁、三磁尾礦磁性鐵品位得到有效控制。
從表中可以看出,尾磁攻關(guān)以來,尾磁在逐年下降,而且已達(dá)到攻關(guān)目標(biāo),回收率在上升。尾磁從1.40%降至1.20%,直至<1%。每月可多回收精礦380噸,創(chuàng)效18萬元(噸精礦490元計(jì)算),年創(chuàng)效220萬元。尾磁的下降,為良礦全年精礦生產(chǎn)任務(wù)的完成和降本增效起到了關(guān)鍵性的作用。
第十,良礦選礦流程優(yōu)化項(xiàng)目,高壓輥磨系統(tǒng)已進(jìn)入試車階段,全面做好流程優(yōu)化系統(tǒng)與磨選系統(tǒng)銜接,做好流程調(diào)整,保證尾磁控制在1%以下。
5 成效鞏固
從尾磁攻關(guān)的逐步推進(jìn)中,2013年的尾磁比2012年下降了0.162個(gè)百分點(diǎn),2014年比2013年下降了0.1個(gè)百分點(diǎn),2015年比2014年下降了0.12個(gè)百分點(diǎn),而2015年除10月尾磁為1.02%外,其余各月都<1%,說明尾磁攻關(guān)成效在穩(wěn)定鞏固中。
(1)繼續(xù)加強(qiáng)一段磨機(jī)操作,控制雙螺旋分級機(jī)的分級溢流細(xì)度(-200目40%~50%之間)和旋流器溢流細(xì)度,以降低一磁、二磁磁選機(jī)跑尾。加強(qiáng)各段球磨和各段磁選機(jī)的操作,以控制一、二、三段磁選機(jī)的尾磁,從而降低總尾的尾磁;(2)保持各段磁選機(jī)以及尾礦回收機(jī)的機(jī)械狀況和磁選場強(qiáng)達(dá)標(biāo),保證其運(yùn)行狀況良好;(3)加強(qiáng)磁選機(jī)操作和巡查,減少廠房內(nèi)的跑冒滴漏現(xiàn)象,出現(xiàn)問題及時(shí)吊檢,及時(shí)調(diào)整;(4)及時(shí)測定分析,及時(shí)反映,多管齊下,有效降尾。
6 結(jié)語
降低尾磁是選礦廠一項(xiàng)長期堅(jiān)持的工作,不能一有成效就放松警惕。盡管我們經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,進(jìn)行工藝優(yōu)化、磁選機(jī)改造、規(guī)范操作、細(xì)化考核、加強(qiáng)檢測和巡檢,使得工序指標(biāo)穩(wěn)定,尾磁有效降低,減少了金屬流失,取得成效,但是目前良礦選礦流程優(yōu)化項(xiàng)目的銜接對我們的尾磁指標(biāo)仍然是一個(gè)考驗(yàn),我們依然要將尾磁攻關(guān)進(jìn)行到底。
作者簡介:李晶(1971-),女,山西沁水人,新鋼良礦公司選礦車間選礦助理工程師,研究方向:選礦試驗(yàn)、技術(shù)。
(責(zé)任編輯:秦遜玉)