姜烈偉
(廣東省韶關(guān)市韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)
高壓電機(jī)軸承溫度過高及振動異常的處理
姜烈偉
(廣東省韶關(guān)市韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)
針對YKK6301-4型高壓電機(jī)軸承溫度過高及振動異?,F(xiàn)象,通過對風(fēng)機(jī)解體檢查以及運(yùn)行參數(shù)分析判斷,確定電機(jī)軸承溫度過高及振動異常原因為聯(lián)軸器配合不良、軸承保持架外圈與軸承外圈間隙過小,提出了解決方案。通過方案實施證明了方案的有效性,滿足了機(jī)組的負(fù)荷需求,保證了鍋爐的安全運(yùn)行。
高壓電機(jī);軸承溫度高;軸承振動;聯(lián)軸器
目前,火力發(fā)電廠許多大容量高壓電機(jī)的軸承已由原來的滑動軸承改為滾動軸承,這是因為滾動軸承的摩擦系數(shù)小,并具有傳動效率高、使用和維護(hù)方便、價格低廉等優(yōu)點。但是,滾動軸承的運(yùn)行溫度和振動卻不如滑動軸承穩(wěn)定。實際應(yīng)用中,滾動軸承的運(yùn)行溫度和振動異常成為影響電機(jī)正常運(yùn)行的最主要因素。
下面以某煤矸石電廠12?MW機(jī)組鍋爐配置的一次風(fēng)機(jī)的高壓電機(jī)為研究對象,針對電機(jī)軸承溫度高以及振動大的異常問題,通過對設(shè)備的檢查和運(yùn)行參數(shù)分析,找到了故障原因,提出了具體的解決方案。方案實施后,設(shè)備經(jīng)過1年多的運(yùn)行,軸承的運(yùn)行溫度和振動均未見異常,這為機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的保障,也為同類型高壓電機(jī)異常問題處理提供了參考。
該電廠1臺12?MW機(jī)組鍋爐配置1臺一次風(fēng)機(jī)。與該風(fēng)機(jī)配套的電機(jī)由湖南長沙電機(jī)廠生產(chǎn),型號為YKK6301-4,具體參數(shù)為:額定功率1?800?kW;額定電壓6?000?V;額定電流200?A;額定轉(zhuǎn)速1?489?r/min;F級絕緣。電機(jī)軸承采用滾動軸承,軸伸端軸承型號為NU2238EC和NU6238EC,非軸伸端軸承型號為NU2238EC,都是由德國SKF公司生產(chǎn)的。軸承潤滑脂使用3號鋰基脂。
該電機(jī)自2013年投入運(yùn)行以來,軸承溫度一直處于異常狀態(tài),軸承溫度在70—80?℃范圍波動(軸承溫度≥85?℃時聯(lián)跳一次風(fēng)機(jī));電機(jī)振動最大時達(dá)到60?μm(振動值≥65?μm時聯(lián)跳一次風(fēng)機(jī))。由于該電機(jī)軸承溫度過高及振動異常,經(jīng)常造成機(jī)組被迫減負(fù)荷運(yùn)行。2014年發(fā)生了因軸承溫度超限聯(lián)跳一次風(fēng)機(jī),并造成爐膛MFT(Main?Fuel?Trip,主燃料跳閘)保護(hù)動作的后果,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。而機(jī)組在正常運(yùn)行時,由于是單臺一次風(fēng)機(jī),不允許停運(yùn),因此只能采用風(fēng)扇和壓縮空氣對軸承端蓋表面進(jìn)行吹風(fēng)冷卻以及在運(yùn)行中補(bǔ)充少量的潤滑油脂的臨時措施,但效果不是很明顯,沒能從根本上解決問題。
2015年2月,利用機(jī)組臨修機(jī)會對其進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸承嚴(yán)重磨損,潤滑脂變黑,并且摻雜著許多銅粉。更換了同型號的軸承后,經(jīng)過半個多月的運(yùn)行,軸承溫度及電機(jī)振動再次出現(xiàn)異常,而且情況更加嚴(yán)重,軸承溫度最高升到91?℃;電機(jī)軸承振動也加劇,測得軸向振幅高達(dá)390?μm,垂直振幅160?μm,水平振幅180?μm,已嚴(yán)重超標(biāo);同時測得電機(jī)定子繞組及鐵心溫度為52?℃,因此只能停機(jī)維修。
一次風(fēng)機(jī)停運(yùn)后,拆開電機(jī)與負(fù)載的聯(lián)軸器對輪,使電機(jī)進(jìn)行空載運(yùn)轉(zhuǎn)。電機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)1?h,振動異?,F(xiàn)象消失,測得振幅最大值16?μm,軸承最高溫度為64?℃,空載電流為46?A。由此可以判斷電機(jī)空載試轉(zhuǎn)正常,這表明電機(jī)的振動并非來自電機(jī)本身。
對電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)軸伸端軸承保持架外邊緣與軸承外圈內(nèi)邊磨損嚴(yán)重,磨損量達(dá)1.5?mm;潤滑油脂變黑并摻雜許多銅粉;軸承蓋、軸套以及軸頸沒有磨損和變色。用電機(jī)清洗劑洗凈后測量,軸套及軸頸與軸承配合公差合格。檢查電機(jī)定、轉(zhuǎn)子鐵心完好,無磨損痕跡,轉(zhuǎn)子、風(fēng)葉平衡塊無松動、脫落現(xiàn)象。
電機(jī)運(yùn)行中軸承溫度過高及振動異常的原因有很多,包括電機(jī)本身電磁和機(jī)械以及負(fù)載機(jī)械等方面的問題,都會對電機(jī)軸承的溫度及振動產(chǎn)生影響。軸承溫度過高最常見的原因有:
(1)?油脂過多或缺油;
(2)?軸頸與軸承配合過松;
(3)?軸承與軸套配合過松;
(4)?潤滑油有雜質(zhì);
(5)?潤滑油脂牌號不合適;
(6)?電機(jī)振動過大或軸承損壞等。
電機(jī)振動異常最常見的原因有:
(1)?電機(jī)與負(fù)荷設(shè)備中心不準(zhǔn);
(2)?電機(jī)基礎(chǔ)與電機(jī)發(fā)生共振;
(3)?電機(jī)轉(zhuǎn)子軸彎曲;
(4)?轉(zhuǎn)子平衡塊脫落;
(5)?轉(zhuǎn)子鐵心松動;
(6)?定、轉(zhuǎn)子氣隙偏差過大;
(7)?定、轉(zhuǎn)子相磨;
(8)?軸承損壞或間隙過大;
(9)?電機(jī)安裝不緊固或裝配不良以及負(fù)載振動過大等。
通過對電機(jī)的檢查以及在電機(jī)空載試轉(zhuǎn)過程中軸承振動及溫度、電機(jī)三相電流均正常等情況分析,可以排除軸承溫度過高及振動異常是由電機(jī)電磁或電機(jī)軸承與軸承油封蓋、軸套、軸頸的裝配不當(dāng)所引起的。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的軸承、轉(zhuǎn)子以及風(fēng)葉沒有明顯的磨損或損壞痕跡,但發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器的2個對輪有磨損,如圖1所示;用來連接2個對輪的蛇形彈簧片也有磨損痕跡,其中部分蛇形彈簧片以及對輪保持罩均發(fā)現(xiàn)有明顯的裂紋。因此,綜合分析確定電機(jī)軸承溫度過高及振動異常原因為:軸承的對輪及蛇形彈簧片磨損造成裝配不緊密。而電機(jī)承軸溫度過高,一方面是由振動引起的,另一方面是由于軸承的型號選擇不當(dāng)引起的。
圖1 聯(lián)軸器的對輪磨損
綜上,可以得出如下結(jié)論。
(1)?電機(jī)配裝的軸承型號為NU2238EC,在更換原同型號新軸承時,測得總間隙為80?μm,軸承的間隙過小;而測得軸承保持架外圈與軸承外圈的總間隙為20?μm,間隙也過小。當(dāng)電機(jī)帶負(fù)荷,特別是帶較大負(fù)荷運(yùn)行時,軸承受力加大,振動比空載時大,軸承的摩擦力大幅度增大。由于軸承的間隙過小,容易造成軸承溫度過高,特別是軸承保持架外圈與軸承外圈的間隙過小,更容易相互摩擦,造成軸承發(fā)熱。
(2)?電機(jī)與風(fēng)機(jī)采用蛇簧聯(lián)軸器接連。電機(jī)經(jīng)過1年多的運(yùn)行,聯(lián)軸器的2個對齒輪以及連接齒輪的蛇形彈簧片的磨損越來越嚴(yán)重,使得2個對齒輪受力不均,聯(lián)軸器配合不良,造成電機(jī)振動過大,軸承溫度升高。從電機(jī)軸承振動的情況看,軸向振幅達(dá)390?μm,超標(biāo)最嚴(yán)重,可以說明振動的原因是聯(lián)軸器配合不良。
經(jīng)以上分析,對一次風(fēng)機(jī)的電機(jī)作了如下處理。
(1)?電機(jī)軸伸端和非軸伸端的主受力軸承都改用NU2238C3型軸承。選用C3類型軸承是因為其軸承保持架外圈與軸承外圈的間隙大于2?mm,軸承總間隙在120—180?μm。大游隙的軸承更適合在大功率、高轉(zhuǎn)速的高壓電機(jī)上使用。軸承潤滑油脂仍采用3號鋰基脂。
(2)?聯(lián)軸器的2對齒輪因磨損嚴(yán)重,按原尺寸進(jìn)行填焊加工,更換蛇形彈簧片以及對輪保護(hù)罩。
經(jīng)過上述方法處理后,電機(jī)運(yùn)行至今已1年多,沒有再發(fā)生軸承異常發(fā)熱和振動超標(biāo)的情況。這使得機(jī)組的健康運(yùn)行得到有力保證,避免了由于軸承溫度過高及振動異常導(dǎo)致機(jī)組降負(fù)荷或非計劃停運(yùn),極大提高了機(jī)組的運(yùn)行安全性。
大功率高壓電機(jī)在運(yùn)行中出現(xiàn)軸承溫度過高及振動異常是普遍存在的現(xiàn)象,其原因是多方面的。在分析及處理此類異常時,往往容易忽略選擇的軸承型號是否合適,特別是蛇形彈簧片連接的聯(lián)軸器的配合是否良好等問題,這將導(dǎo)致在實際分析及處理問題時出現(xiàn)偏差。因此,必須根據(jù)溫度及振動異常特征、軸承型號性能及聯(lián)軸器連接方式等作全面分析。同時,在很大程度上,電機(jī)良好的裝配和日常定期維護(hù)也是電機(jī)正常運(yùn)行的保證。為此,總結(jié)出以下幾點加強(qiáng)日常維護(hù)管理的措施。
(1)?盡量保證電機(jī)運(yùn)行時通風(fēng)良好,定期吹掃電機(jī)冷卻器的通風(fēng)道。
(2)?定期(根據(jù)不同電機(jī)來確定周期,一般為15天)給電機(jī)軸承補(bǔ)充潤滑油脂。補(bǔ)充潤滑油脂時,要確保油脂不受粉塵、雜質(zhì)污染。加油脂時,將油脂抹在手心,用另一只手的手指按壓油脂,感覺無顆粒異物后再將油脂加入軸承內(nèi),或通過加油槍加入軸承內(nèi)。每次補(bǔ)充的潤滑油脂不宜太多,約占軸承總油脂量的20?%即可。在電機(jī)運(yùn)行中加油脂時,要在軸承溫度正常時進(jìn)行,并且將要加油脂的總量分2次來加,先加一半,過15?min后軸承溫度不升高再加另一半。
(3)?夏季環(huán)境溫度較高時,軸承溫度也會升高,此時可用冷風(fēng)機(jī)或風(fēng)扇對電機(jī)軸承蓋表面進(jìn)行吹風(fēng)冷卻。
(4)?定期巡視電機(jī)的運(yùn)行情況,測量電機(jī)軸承的振動和溫度,用聽針聽電機(jī)和軸承有無異響。
(5)?電機(jī)運(yùn)行時,可拆下軸承油封蓋檢查潤滑油脂是否變色或變質(zhì),軸承是否磨損,如有,應(yīng)及時檢查處理。
(6)?電機(jī)停運(yùn)時,應(yīng)檢查聯(lián)軸器的對輪及蛇形彈簧片是否有磨損,并加潤滑油脂,確保聯(lián)軸器的配合良好且緊固。蛇形彈簧片應(yīng)定期更換,如半年或1年。
(7)?做好必要的設(shè)備跟蹤記錄,以備數(shù)據(jù)分析、判斷故障時使用。
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2016-05-27;
2016-11-01。
姜烈偉(1979—),男,高級工程師,主要從事火電機(jī)組熱工控制及優(yōu)化工作,email:108893063@qq.com。