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YKK400-6 280 kW異步電動機溫升高問題簡析

2017-06-12 05:45
上海大中型電機 2017年2期
關(guān)鍵詞:冷卻系統(tǒng)冷卻器溫升

張 艷

(上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)

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YKK400-6 280 kW異步電動機溫升高問題簡析

張 艷

(上海電氣集團上海電機廠有限公司,上海 200240)

簡要介紹了某電廠風(fēng)機配套用交流電動機溫升偏高問題的分析處理過程。根據(jù)電動機現(xiàn)場工況,參照電機設(shè)計資料,通過對電動機的發(fā)熱原因及配套通風(fēng)散熱系統(tǒng)等進行分析,最終發(fā)現(xiàn)電動機溫升偏高原因為電機冷卻系統(tǒng)外風(fēng)路進風(fēng)不暢,風(fēng)量不足所致。更換電機冷卻器配置后,問題得到解決。

電動機溫升;損耗;風(fēng)路;換熱容量;對數(shù)平均溫差

0 引言

YKK400-6 280 kW 異步電動機是我公司為某電廠設(shè)計制造的風(fēng)機配套電動機,F(xiàn)級絕緣,B級溫升考核。電動機在運行時發(fā)生溫升高現(xiàn)象。本文以此為例,簡要介紹電動機溫升高故障的分析和處理。

1 電動機設(shè)計參數(shù)

電動機型號: YKK400-6

電動機功率: 280 kW

額定電壓: 6 kV

額定轉(zhuǎn)速: 992 r/min

額定電流: 27.56 A

功率因數(shù)cosΦ: 0.828

換熱功率: 17.038 kW

絕緣等級: F

外風(fēng)路進口風(fēng)溫t1: 40 ℃

外風(fēng)路出口風(fēng)溫t2: 55 ℃

電機出風(fēng)溫度T1: 80 ℃

電機進風(fēng)溫度T2: 60 ℃

2 故障分析

2.1 故障檢測

電動機為雙軸伸電機,通過聯(lián)軸器分別與兩臺風(fēng)機連接,安裝在隔音室內(nèi)?,F(xiàn)場運行時,電動機發(fā)生溫升高現(xiàn)象。在隔音室門打開狀態(tài)下,電動機帶載穩(wěn)定運行至溫升穩(wěn)定后,現(xiàn)場實測結(jié)果如下。

定子繞組最高溫升: 107 K

室外溫度: 10 ℃

隔音室室內(nèi)溫度: 32 ℃

冷卻器外風(fēng)路進口風(fēng)溫t1': 33 ℃

冷卻器外風(fēng)路出口風(fēng)溫t2': 55 ℃

冷卻器內(nèi)風(fēng)路進口風(fēng)溫T1': 69.5 ℃

冷卻器內(nèi)風(fēng)路出口風(fēng)溫T2': 46.5 ℃

上述測量結(jié)果中,繞組溫升值為PT100測溫元件監(jiān)控顯示最高值,風(fēng)路風(fēng)溫為檢測數(shù)據(jù)的平均值。

2.2 故障原因分析

當(dāng)電動機溫度超過絕緣材料許用溫度時,絕緣材料會迅速老化,影響電動機的使用壽命和運行可靠性,嚴(yán)重時甚至?xí)p壞電動機。因此電機溫升故障需盡早處理。電動機常用絕緣等級和允許溫升見表1。

表1 電動機常用絕緣等級及溫升限值

處理溫升問題時,主要從電動機自身發(fā)熱和配套冷卻系統(tǒng)通風(fēng)散熱方面著手,針對性解決。

2.2.1 電動機發(fā)熱分析

電動機發(fā)熱一般分為正常發(fā)熱與異常發(fā)熱兩種情況。

正常發(fā)熱主要來自電機各種正常損耗以及非穩(wěn)態(tài)運行發(fā)熱。正常損耗為電機正常運行時產(chǎn)生的損耗,主要包括:定、轉(zhuǎn)子銅耗、鐵耗、機械損耗、雜散損耗等;非穩(wěn)態(tài)運行包括啟動、制動、反轉(zhuǎn)等。電動機在非穩(wěn)態(tài)運行時,繞組內(nèi)電流遠大于正常工作時電流,發(fā)熱量驟增,但電機恢復(fù)穩(wěn)定后,會很快恢復(fù)正常。

異常發(fā)熱原因主要有:鐵心疊片絕緣老化導(dǎo)致渦流損耗增加、繞組絕緣老化引起漏電流增加、相電壓不平衡引起的電流不平衡導(dǎo)致的異常發(fā)熱、電源電壓波動引起的損耗增大、接線錯誤、局部短路、機械故障等等。除絕緣老化一般是一個慢性漸變過程外,其余異常原因?qū)е碌陌l(fā)熱變化都比較迅速,且有時會伴有振動、異聲等,表征比較明顯。

此電機為我公司成熟產(chǎn)品,同型號、參數(shù)規(guī)格的產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)過多批次實物,均未出現(xiàn)類似問題。因此,電機設(shè)計參數(shù)原因?qū)е聹厣呋究梢耘懦?。另外,本電機溫升為穩(wěn)態(tài)運行出現(xiàn),非穩(wěn)態(tài)運行原因可以排除。

電機經(jīng)過我公司出廠試驗合格后出廠,電機各項技術(shù)指標(biāo)、性能參數(shù)均符合設(shè)計輸入,電機振動、噪聲等均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)電源質(zhì)量符合電機工作要求;電機在用戶現(xiàn)場經(jīng)過安裝調(diào)試運行也未發(fā)生振動、噪聲異?,F(xiàn)象。因此,電機電源質(zhì)量問題、電機絕緣老化、接線錯誤和機械故障等異常發(fā)熱原因基本可以排除。

2.2.2 電動機通風(fēng)散熱分析

本電機帶背包式空空冷卻器,內(nèi)外風(fēng)路冷卻介質(zhì)均為空氣。冷卻風(fēng)路如圖1所示,圖中單箭頭表示外風(fēng)路,重疊箭頭表示內(nèi)風(fēng)路。

圖1 電機風(fēng)路示意圖

在電機工作時,內(nèi)風(fēng)路中空氣在內(nèi)部離心風(fēng)扇的作用下,流經(jīng)電機定、轉(zhuǎn)子鐵心風(fēng)道將熱量帶出,經(jīng)內(nèi)部風(fēng)扇端的冷卻器進風(fēng)口(電機出風(fēng)口)進入冷卻器,在冷卻器內(nèi)通過換熱管與外風(fēng)路進行熱量交換后冷卻,然后再經(jīng)冷卻器出風(fēng)口(電機進風(fēng)口)進入電機內(nèi)部循環(huán)。外風(fēng)路冷風(fēng)在電機外部軸上的離心風(fēng)扇作用下進入冷卻器導(dǎo)風(fēng)筒,流經(jīng)冷卻器換熱管內(nèi)部,通過換熱管與內(nèi)風(fēng)路熱量交換,吸收熱量后從電機軸伸端的冷卻器尾部排出。

為尋找故障原因,首先我們根據(jù)傳熱方程式來分析電機冷卻系統(tǒng)的實際熱交換能力:

Pm=K×A×Δtm

(1)

式中:Pm為熱交換功率,kW;K為冷卻器綜合散熱系數(shù),kW/(m2·℃);A為散熱面積,m2;Δtm為對數(shù)平均溫差,℃。

本電機冷卻器為逆流散熱,其對數(shù)平均溫差Δtm可按下式計算:

(2)

式中:Th1、Th2依次為冷卻器熱流體進、出口溫度;tc1、tc2依次為冷卻器冷流體進、出口溫度。

將冷卻器風(fēng)溫設(shè)計參數(shù)t1、t2、T1、T2及現(xiàn)場檢測結(jié)果t1'、t2'、T1'、T2'分別代入式(2),可得:

Δtm設(shè)計=22.4 ℃

Δtm檢測=14 ℃

冷卻器換熱面積主要由冷卻管直徑及管數(shù)決定。當(dāng)冷卻器設(shè)計制造完畢后,其換熱面積A固定,為常數(shù);在冷卻管直徑及管數(shù)確定的情況下,綜合散熱系數(shù)K隨風(fēng)量的增加而增大。假設(shè)K值不變,由式(1)可知,此時換熱功率Pm和平均對數(shù)溫差Δtm呈線性關(guān)系。

如果Δtm下降,則熱交換功率Pm減小,換熱能力下降。本案例中冷卻器實測對數(shù)平均溫差遠低于設(shè)計對數(shù)平均溫差,表明在假定冷卻器綜合散熱系數(shù)K保持不變的情況下,冷卻器實際換熱功率只有設(shè)計值的60%左右,遠小于設(shè)計值。如再考慮綜合散熱系數(shù)值K變化,實際換熱功率與設(shè)計值差值將更大。因此,冷卻器實際換熱功率偏小,無法將電機內(nèi)部熱量全部帶出。

冷卻器散熱能力不足一般有以下原因:冷卻系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)路風(fēng)量不足;冷卻器散熱面積不足;外風(fēng)路風(fēng)量不足或環(huán)境溫度偏高。

經(jīng)與冷卻器供貨商溝通,此冷卻器設(shè)計時已留有設(shè)計余量,且已多次與同規(guī)格同型號電機配套使用,未有客戶反映類似問題。隔音室環(huán)境溫度雖遠高于室外溫度,但是仍未超出冷卻器設(shè)計時設(shè)定的環(huán)境溫度40 ℃。因此,基本可以排除冷卻系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)路故障、冷卻器散熱面積不足、工作環(huán)境溫度過高的原因?,F(xiàn)對外風(fēng)路風(fēng)量分析,根據(jù)設(shè)計數(shù)據(jù)和現(xiàn)場檢測結(jié)果可得風(fēng)路溫差如表2所示。

表2 冷卻系統(tǒng)風(fēng)路溫差 K

冷卻器進出風(fēng)口溫差公式為:

Δto=P/(Ca×Qa)

(3)

式中:Δto為流體進出口溫差;P為風(fēng)路熱交換功率,kW;Ca為氣體定壓比熱容,kW·s/(m3·K);Qa為風(fēng)量,m3/s。

根據(jù)式(3),當(dāng)P、Ca為定值時,Δto值越大,則表明Qa越小。由表2可知,外風(fēng)路實測溫差Δt'比設(shè)計溫差Δt要大得多,即在當(dāng)前實際換熱功率下,外風(fēng)路風(fēng)量偏小,不能滿足電機散熱需求。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn):在現(xiàn)場電機外風(fēng)路進風(fēng)口處,電機與用戶風(fēng)機連接用聯(lián)軸器采用薄鋼板制作的U型保護罩進行了安全防護;但幾乎完全遮住了電機外風(fēng)路進風(fēng)口,嚴(yán)重影響了電機冷卻器外風(fēng)路進風(fēng)。至此,基本可以確定電機冷卻系統(tǒng)外風(fēng)路進風(fēng)量不足是引發(fā)故障的主要原因。同時,因聯(lián)軸器保護罩幾乎完全封死了電機外風(fēng)路進風(fēng)口,阻隔了徑向進風(fēng)空間,大部分進風(fēng)需流經(jīng)羅茨風(fēng)機表面和聯(lián)軸器表面,相當(dāng)于被初步預(yù)熱,也影響了進風(fēng)溫度和冷卻效果。

由于隔音室在電機工作時一般處于封閉狀態(tài),電機冷卻器排出的熱量及羅茨風(fēng)機等設(shè)備表面輻射熱量均留在室內(nèi),僅靠兩小功率風(fēng)機經(jīng)小百葉窗換氣,室內(nèi)環(huán)境溫度遠高于室外溫度。此故障發(fā)生時為冬末,隔音室內(nèi)溫度已達32 ℃。夏天,電機工作環(huán)境溫度還將會進一步升高。從這個角度來說,在目前的現(xiàn)場工況條件下,要求電機配空空冷卻器是不合適的。

3 故障處理

經(jīng)分析可知,電機溫升超差主要是因電機冷卻系統(tǒng)外風(fēng)路進風(fēng)不暢,風(fēng)量不足所致。同時隔音室內(nèi)溫度遠大于室外,降低了熱交換溫度梯度,一定程度上也影響了電機散熱效果。

對此,技術(shù)人員建議將電機空空冷卻器改為空水冷卻器, 提升電機冷卻系統(tǒng)散熱能力和散熱效率的同時,徹底避免空空冷卻器外風(fēng)路進風(fēng)問題,降低環(huán)境溫度對電機冷卻系統(tǒng)的影響。用戶按建議措施整改完畢后,電機溫升回復(fù)正常,問題順利解決。

4 結(jié)語

電機的通風(fēng)散熱過程是一個十分復(fù)雜的過程,它受到電機電磁、結(jié)構(gòu)、配套冷卻系統(tǒng)等各種因素影響。本次溫升故障的分析處理,為今后深入研究和改進電機通風(fēng)散熱設(shè)計提供了一個思考方向,也為后續(xù)處理類似問題積累了經(jīng)驗。

[1]陳世坤.電機設(shè)計[M].北京:機械工業(yè)出版社,1997.

[2]辜承林,陳喬夫,熊勇前.電機學(xué)[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2005.

[3]丁舜年.大型電機的發(fā)熱與冷卻[M].北京:科學(xué)出版社,1992.

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