王勇
本文論述了凝汽器補充水霧化裝置的工作原理、設(shè)備安裝、試驗方法、效果評價等,闡述了設(shè)備改造的優(yōu)點及應用后帶來的問題,是發(fā)電企業(yè)提高機組經(jīng)濟性的一項改進技術(shù)。
設(shè)備改造的確認
降低汽輪機排汽壓力是提高蒸汽設(shè)備經(jīng)濟性的主要方法之一,是熱力發(fā)電廠降低煤耗的有效途徑。汽輪機的補充水為化學除鹽水。穩(wěn)壓水箱內(nèi)除鹽水經(jīng)調(diào)整閥后進入補充水管道,在靜壓作用下由凝汽器喉部的淋水裝置補充到系統(tǒng)內(nèi)。淋水裝置上布置了∮3的淋水孔760×3個。由于淋水孔數(shù)量多、通流面積大,使淋水的水滴顆粒直徑大、覆蓋范圍小,因而換熱效率低,相應影響汽輪機排汽壓力。在同等條件下應減小水滴顆粒直徑、增大覆蓋范圍。經(jīng)過考查調(diào)研、綜合分析,確認補充水的霧化裝置具有換熱效率高、設(shè)備投資少、安裝作業(yè)時間短等優(yōu)點,具有提高汽輪機效率、降低發(fā)電煤耗的作用,我們首先在#1機組安裝試驗。
此霧化裝置為合金鋼材料,又是在除鹽水和真空除氧的環(huán)境中使用,基本上不存在腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,故能夠長期使用。
霧化噴嘴工作原理及試驗測試
霧化噴嘴工作原理。具有一定壓力的工作水進入霧化噴嘴體,經(jīng)過霧化片上的8個∮3的斜孔后得到了加速,進入錐體形狀的噴嘴室產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)、增壓,再由∮5.5的噴嘴后呈霧狀噴射出去。噴射出的水霧呈90度錐體形狀并以旋轉(zhuǎn)形成一個霧化區(qū)。
由于實現(xiàn)了霧化,使霧化后的水滴顆粒直徑減小,其表面積增大;霧化水所占有的空間大,覆蓋的范圍廣。
試驗測試情況。補充水來自穩(wěn)壓水箱。穩(wěn)壓水箱安裝在標高20000mm的除氧器平臺上,其正常運行時保持水位約2200mm左右。霧化裝置安裝在標高6600mm的凝汽器喉部。補水管道為密閉式結(jié)構(gòu)。當?shù)爻D昶骄髿鈮毫s0.1014MPa。汽輪機設(shè)計背壓0.0065MPa。
為了檢驗此裝置的工作效果,分兩步進行了試驗測試工作。
停機狀態(tài)時試驗測試:凝汽器(喉部)內(nèi)為大氣壓力時,霧化噴嘴處的補充水最大壓頭約為0.151MPa。
調(diào)整門全開時的最大補水量為15t/h時(即霧化噴嘴的最大流量為178.5kg/h)時,霧化裝置噴射出的霧化水高度超過730mm,即相當于原補水裝置高度;霧化水的覆蓋最大直徑達800mm,橫向覆蓋范圍接近整個凝汽器喉部(距側(cè)壁100mm范圍內(nèi)霧化水滴相對較少些),縱向覆蓋最大長度超過原淋水裝置1800mm;霧化水滴顆粒最大直徑約0.6mm,遠低于原淋水顆粒直徑(約3.2mm);由于霧化噴嘴之間距離較近(180mm),霧化水在縱向重疊度較大,改善單個噴嘴的霧化性能(單個霧化錐體中部的水霧相對較少)。
通過改變補水量試驗,確證霧化裝置的霧化效果(噴射高度、覆蓋直徑、水滴顆粒直徑)與補充水流量(或噴嘴處的壓頭)成正比例關(guān)系。
機組運行時試驗測試:凝汽器(喉部)內(nèi)為真空狀態(tài)時,霧化噴嘴處的補充水最大壓頭約為0.246MPa左右;調(diào)整門全開時的最大補水量為64t/h,即霧化噴嘴的最大流量為761.9kg/h。
可見在同等條件下,機組運行時由于凝汽器真空的存在,可使霧化噴嘴處的補充水壓頭增大,流量增加、霧化效果增強。令最大補水量達到額定蒸發(fā)量(670t/h)的9.55%,滿足了機組正常運行時補水要求。
霧化裝置的效果及不利因素
霧化裝置的效果
降低汽輪機排汽流動阻力損失:汽輪機背壓即汽輪機排汽壓力是指低壓缸末級葉片出口的壓力。凝汽器壓力是指管束第一排管子以上不超過300mm處凝汽器殼體內(nèi)的絕對壓力。兩之間存在著克服汽輪機排汽室至凝汽器喉部流動阻力的壓力差,即汽輪機背壓與凝汽器壓力是不相等的,存在微量差值。
汽輪機排汽以余速從末級動葉出口排出,經(jīng)呈擴壓的低壓缸蝸殼進入凝汽器的,而凝汽器的喉部將汽輪機排汽口與凝汽器殼體連接起來,對凝汽器起到接收、組織和分配蒸汽的作用。汽輪機末級動葉出口排汽到低壓缸蝸殼、低壓缸蝸殼到凝汽器殼體之間是存在流動阻力,即無論如伺優(yōu)化設(shè)計仍是存在流動損失的(微量)。
采用補水霧化裝置后,使水滴顆粒直徑減小,表面積增大(較原淋水的表面積增大20~30倍),使對流接觸換熱增強,即與霧化水接觸的汽輪機部分排汽將急劇凝結(jié);同時霧化水所占有的空間大,使汽輪機排汽在大范圍內(nèi)被凝結(jié),因而在凝汽器喉部的局部提前形成真空,相應減少排汽的流動阻力,即降低了汽輪機背壓、提高了蒸汽在汽輪機內(nèi)的做功能力。
凝汽器喉部實現(xiàn)“0”出口端差換熱、提高凝汽器真空:由于霧化水的換熱面積大;霧化裝置至凝汽器換熱管之間有800mm的高度(不包括噴嘴的霧化水噴射高度),霧化水與汽輪機排汽有足夠的接觸換熱時間,使補充水能夠加熱到飽和溫度(僅在凝汽器的喉部,還未接觸冷卻水管);而部分汽輪機排汽放出汽化潛熱被凝結(jié)成飽和水,實現(xiàn)“0”出口端差換熱,其換熱效率高。由于部分排汽提前凝結(jié)成飽和水,相應降低了凝汽器熱負荷,有利于凝汽器真空的提高(凝汽器為表面式換熱,換熱效率低于混合式換熱)。
降低了凝結(jié)水的溶解氧量,改善水質(zhì):化學鹽水是沒有經(jīng)過除氧的,因而補充水中溶解一定量的氧氣及其它氣體。
補充水的霧化,加大了水滴的表面積,有利于溶解氧的分離;又在短時間內(nèi)被加熱到飽和溫度,有利于溶解氧的析出;而析出氣體經(jīng)凝汽器的抽空氣裝置及時排出,如此降凝結(jié)水中的含氧量,改善水質(zhì),增強了低壓加熱器的傳熱效果、減緩了氧化腐蝕速度。
帶來的不利因素
由于補充水的霧化,水滴顆粒直徑較小。在停機狀態(tài)時將使凝汽器喉部、低壓缸蝸殼內(nèi)的空氣濕度大,增加了末幾級葉片及其它設(shè)備的銹蝕,因而停機狀態(tài)下凝汽器補水時應采用#1凝汽器的補水旁路進行,如此增加了運行人員的操作量。又為保證霧化效果,其霧化噴嘴的通流量是有限的,故事故時(如鍋爐漏泄需大量補水)也應采用#1凝汽器的補水旁路進行。
可見在停機狀態(tài)或事故補水時,通過運行人員的操作調(diào)整,可以彌補設(shè)備的不足。