秦連滿,劉世陽
(大化集團(tuán)大連碳化工有限公司,遼寧大連 116600)
甲醇合成裝置水冷器在線運(yùn)行煮蠟總結(jié)
秦連滿,劉世陽
(大化集團(tuán)大連碳化工有限公司,遼寧大連 116600)
我公司煤制甲醇項(xiàng)目采用冷管式均溫型甲醇合成塔,分析甲醇合成水冷器結(jié)蠟的原因,提出在線煮蠟措施及方案,實(shí)施后取得良好效果。
煤化工;甲醇合成;水冷器;結(jié)蠟;在線煮蠟
目前,國內(nèi)大多的甲醇生產(chǎn)裝置由于受氣體組分、生產(chǎn)工藝、操作參數(shù)及合成催化劑等原因,導(dǎo)致甲醇合成過程中極易產(chǎn)生石蠟,造成水冷器結(jié)蠟,設(shè)備堵塞換熱效果差,導(dǎo)致甲醇分離器分離效果下降,甲醇產(chǎn)量降低,未冷凝的甲醇?xì)怏w循環(huán)回去又與新鮮氣混合進(jìn)入合成塔內(nèi)發(fā)生副反應(yīng),使合成裝置運(yùn)行效率降低,造成經(jīng)濟(jì)損失。
大化集團(tuán)大連碳化工煤制甲醇項(xiàng)目中,甲醇合成工序采用杭州林達(dá)化工技術(shù)工程有限公司的專利技術(shù),為冷管式均溫型甲醇合成塔。
從低溫甲醇洗來的合成氣,經(jīng)過脫硫、脫碳調(diào)節(jié)后,由合成氣壓縮機(jī)壓縮至7.4 MPa,與循環(huán)氣混合壓縮8.1 MPa,首先經(jīng)過入塔氣預(yù)熱器和開工加熱器加熱到合成塔所要求的溫度進(jìn)入合成塔。在入塔氣預(yù)熱器之前引出一路冷激氣,跨過入塔氣預(yù)熱器。合成塔出口氣經(jīng)廢熱鍋爐副產(chǎn)0.65 MPa(A)蒸汽以回收反應(yīng)放出熱量,出廢熱鍋爐的反應(yīng)氣進(jìn)入入塔氣預(yù)熱器的管程,加熱殼程的入塔氣。反應(yīng)氣離開入塔氣預(yù)熱器依次進(jìn)入脫鹽水預(yù)熱器、水冷器冷至40 ℃以下,經(jīng)甲醇分離器分離出粗甲醇。分離粗甲醇后的工藝氣大部分返回壓縮機(jī)循環(huán)段,另一部分弛放氣經(jīng)氫回收裝置回收富氫氣補(bǔ)入合成氣中。出分離器的粗甲醇經(jīng)閃蒸槽減壓閃蒸后送至精餾或粗甲醇貯槽,閃蒸氣送至燃料氣管網(wǎng)作為燃料。工藝流程圖,見圖1。
圖1 甲醇合成裝置工藝簡圖
我公司煤制甲醇項(xiàng)目甲醇合成裝置運(yùn)行40天左右后,發(fā)現(xiàn)甲醇分離器入口溫度上升,水冷器換熱效果大幅下降,循環(huán)水進(jìn)出口溫度壓差減小,經(jīng)分析水冷器結(jié)蠟嚴(yán)重,其主要原因如下:
2.1 與合成反應(yīng)溫度有關(guān)
我廠使用的低壓法合成甲醇,采用銅基催化劑。銅基催化劑在過低或過高溫度下會促使CO與H2反應(yīng)生成石蠟。我廠合成工序經(jīng)常會出現(xiàn)超溫和垮溫現(xiàn)象,尤其合成塔溫度在180~210 ℃時,極易產(chǎn)生石蠟。
2.2 與鐵元素有關(guān)
甲醇工序的設(shè)備大都是碳鋼,設(shè)備中含有的鐵質(zhì)可以與工藝氣中的CO發(fā)生羰基反應(yīng),生成羰基鐵,帶入催化劑,使催化劑生成高級烷烴。
2.3 與裝置反復(fù)開停車有關(guān)
剛開始導(dǎo)氣時合成塔反應(yīng)溫度還未達(dá)到正常操作溫度,工藝氣通過催化劑層進(jìn)行低溫反應(yīng)極易產(chǎn)生結(jié)蠟。停車階段,系統(tǒng)置換不徹底,未置換干凈的CO、H2在催化劑層進(jìn)行低溫反應(yīng)也易產(chǎn)生石蠟 。
該裝置自投運(yùn)開車以來,由于前工序采用殼牌氣化爐,經(jīng)常出現(xiàn)反復(fù)開停、燒嘴跳車,使合成裝置出現(xiàn)工藝氣大幅波動,甚至退氣,本次開車氣化共計停車1次,燒嘴跳車多次。
裝置此次運(yùn)行40天后,出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)蠟問題,導(dǎo)致水冷器換熱效果下降,使甲醇分離器溫度升高,造成甲醇分離效果不好,最終導(dǎo)致合成反應(yīng)效率低。而且結(jié)蠟導(dǎo)致甲醇?xì)怏w在分離器中不能完全冷凝,未冷凝的甲醇?xì)怏w循環(huán)回去又與新鮮氣混合進(jìn)入合成塔內(nèi)發(fā)生副反應(yīng),長時間運(yùn)行還能造成壓縮機(jī)帶液事故,導(dǎo)致壓縮機(jī)葉輪受損,造成更大的損失。
經(jīng)分析,決定煮蠟處理,但傳統(tǒng)的煮蠟方法必須合成系統(tǒng)停車,泄壓、置換合格后,關(guān)閉水冷器循環(huán)水進(jìn)出口閥,并在水冷器管程通蒸汽,加熱水冷器管程,使水冷器列管內(nèi)的石蠟熔化流入甲醇分離器排出。此方法主要缺點(diǎn)是系統(tǒng)必須切氣泄壓時間長,嚴(yán)重影響甲醇產(chǎn)量。有鑒于此,公司技術(shù)人員決定進(jìn)行在線煮蠟。
首先測石蠟熔點(diǎn),取以前煮蠟的蠟塊讓化驗(yàn)室進(jìn)行水浴加熱觀察蠟塊熔化溫度,當(dāng)溫度達(dá)到75 ℃時蠟塊開始熔化,到80 ℃以上溫度時,石蠟熔化速度加快。經(jīng)論證,將甲醇分離器入口溫度提高至85 ℃,石蠟基本會融化為液態(tài),進(jìn)入甲醇分離器排出,能夠解決水冷器結(jié)蠟問題。
其次用測溫槍測水冷器循環(huán)水的進(jìn)出口溫度,水冷器循環(huán)水進(jìn)出口溫差只有1.5 ℃,并觀察變換除氧器入水量為130 m3/h,煮蠟時確保除氧器入水量130 m3/h以上,另外讓變換除氧器工序適當(dāng)增加蒸汽量,確保除氧器溫度。 最后對合成進(jìn)行了在線煮蠟。首先將甲醇分離器與甲醇閃蒸槽液位控制在20%。 然后緩慢打開脫鹽水換熱器水側(cè)旁路,旁路打至全開后,緩慢關(guān)小脫鹽水換熱器主路閥門直至關(guān)閉。脫鹽水換熱器水側(cè)主路全部關(guān)閉后甲醇分離器入口溫度漲到68 ℃左右不在上漲,繼續(xù)緩慢關(guān)閉水冷器水側(cè)入口閥門,使甲醇分離器入口溫度緩慢上升至85 ℃。當(dāng)溫度達(dá)到80 ℃時,甲醇分離器與閃蒸槽出口調(diào)節(jié)閥門改走旁路,粗甲醇送出改送精餾雜醇油罐,以便防止調(diào)節(jié)閥被堵和石蠟進(jìn)入中間罐區(qū)增加精餾的負(fù)擔(dān)。有條件的可以事先在甲醇分離器出口管線配置管徑100 mm的專用排蠟管線,將含有石蠟的甲醇直接裝車環(huán)保處理。當(dāng)溫度上升至85 ℃,由于熱平衡的破壞,溫度會繼續(xù)上升,此時通過微調(diào)水冷器水側(cè)入口閥門來維持溫度,不宜繼續(xù)上升,持續(xù)30~40 min后,可以緩慢將水冷器水側(cè)入口閥緩慢打開至全開,脫鹽水換熱器水側(cè)主路緩慢打開至全開,旁路緩慢關(guān)閉,給裝置降溫,直至各參數(shù)正常后可以恢復(fù)生產(chǎn),此時水冷器換熱效果明顯上升,效果顯著。煮蠟前后效果對比表,見表1。
表1 煮蠟前后溫度對比表
大化集團(tuán)大連碳化工有限公司煤制甲醇項(xiàng)目中甲醇合成裝置結(jié)蠟的問題,通過在線煮蠟處理以后,取得顯著效果,大大減少了系統(tǒng)波動,為企業(yè)提高了經(jīng)濟(jì)效益。
TQ223.12
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1005-8370(2017)03-47-02
2017-02-17