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甲醇合成塔壓差增大的原因分析及技術(shù)改造應(yīng)用

2021-09-13 09:21侯四寶劉文慶
煤化工 2021年4期
關(guān)鍵詞:合成氣壓差轉(zhuǎn)化率

侯四寶,劉文慶

(山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司,山西 介休 032000)

山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司(簡稱益達(dá)公司)20 萬t/a 焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置采用的甲醇合成塔為管殼式反應(yīng)器,催化劑裝在管內(nèi),管外為沸騰水,由賽鼎工程有限公司設(shè)計。該裝置于2011 年7月投產(chǎn),截至2020 年12 月累計運(yùn)行近8 a(2015 年1月—2016 年9 月裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)),期間甲醇合成塔催化劑分別于2014 年7 月和2019 年6 月進(jìn)行了兩次更換,在兩次更換期間(2019 年5 月)出現(xiàn)了合成塔進(jìn)出口壓差增大、總碳轉(zhuǎn)化率明顯下降的問題,益達(dá)公司結(jié)合合成塔的內(nèi)部構(gòu)造,分析了合成塔壓差增大的原因,并進(jìn)行了技術(shù)改造,現(xiàn)介紹如下。

1 甲醇合成工藝流程

甲醇合成工藝流程示意圖見圖1。來自合成氣壓縮機(jī)工段的新鮮合成氣(壓力≤6.1 MPa、溫度約61.7 ℃)經(jīng)氣氣換熱器殼程預(yù)熱至225 ℃左右(視工藝負(fù)荷而定),由合成塔頂部進(jìn)入合成塔催化劑床層,當(dāng)合成氣進(jìn)入催化劑床層后,在壓力約5.8 MPa、溫度208 ℃~265 ℃及銅基催化劑的作用下,CO、CO2與H2反應(yīng)生成甲醇和水,同時還有微量的有機(jī)雜質(zhì)生成。甲醇合成為強(qiáng)放熱反應(yīng),釋放出的熱量大部分由合成塔殼程的沸騰水帶走。通過控制汽包壓力來控制催化劑床層溫度及合成塔出口溫度。合成塔出口氣(壓力約5.6 MPa、溫度215 ℃~255 ℃)進(jìn)入氣氣換熱器管程,與合成塔入口氣進(jìn)行逆流換熱,將合成塔入口氣加熱到合成催化劑活性溫度以上,同時合成塔出口氣被冷卻到95 ℃左右,此時一部分甲醇?xì)怏w冷凝成液體,該氣液混合物經(jīng)空冷器冷卻至≤40 ℃后,進(jìn)入甲醇分離器進(jìn)行氣液分離,出甲醇分離器的氣體大部分作為循環(huán)氣送至合成氣壓縮機(jī)工段,經(jīng)合成氣壓縮機(jī)增壓并補(bǔ)充新鮮氣后,再次經(jīng)氣氣換熱器殼程進(jìn)入合成塔,一小部分作為弛放氣;出甲醇分離器的液體(粗甲醇)送至甲醇精餾工段[1]。

圖1 甲醇合成工藝流程示意圖

2 甲醇合成塔結(jié)構(gòu)特點及壓差變化情況

2.1 合成塔結(jié)構(gòu)特點

甲醇合成塔是甲醇合成系統(tǒng)中最重要的設(shè)備。益達(dá)公司使用的甲醇合成塔采用華東理工大學(xué)專利技術(shù),為立式絕熱-管殼式反應(yīng)器[2](Φ=3 800 mm,H=13 965 mm),合成塔內(nèi)列管數(shù)為4 311 根,管束Φ44 mm×2 mm×7 000 mm,管程為反應(yīng)氣,管間為沸騰水,其中管程內(nèi)裝有RK-05 型低壓甲醇合成催化劑,合成氣由合成塔頂部進(jìn)入催化劑床層,反應(yīng)后的氣體從合成塔底部出塔。合成塔頂部(進(jìn)口)壓力與合成塔底部(出口)壓力之差稱為合成塔壓差,是合成塔運(yùn)行過程中的重要控制指標(biāo),設(shè)計指標(biāo)值≤0.25 MPa。

2.2 合成塔壓差變化情況

益達(dá)公司焦?fàn)t煤氣制甲醇裝置于2011 年7 月投產(chǎn),于2014 年7 月年度大檢修期間對合成催化劑以及支撐瓷球進(jìn)行了第一次更換,合成塔第一爐催化劑更換初期和末期的合成塔壓差及總碳轉(zhuǎn)化率見表1。

表1 合成塔壓差及總碳轉(zhuǎn)化率

從表1 可以看出,2014 年8 月催化劑更換初期合成塔運(yùn)行壓差小于0.25 MPa,總碳轉(zhuǎn)化率約96.36%,相關(guān)工藝指標(biāo)均在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi);裝置運(yùn)行至2019 年5 月時,合成塔運(yùn)行壓差增大至0.340 MPa,總碳轉(zhuǎn)化率降低至93.50%左右,合成塔壓差指標(biāo)已明顯高于設(shè)計指標(biāo),總碳轉(zhuǎn)化率明顯下降,嚴(yán)重影響甲醇合成效率。

3 合成塔壓差增大的原因及技術(shù)改造

3.1 合成塔壓差增大的原因

3.1.1 合成塔底部支撐瓷球直徑小,導(dǎo)致支撐瓷球之間的間隙小,氣流阻力大。

3.1.2 催化劑形狀為圓柱形,催化劑橫截面之間接觸緊密,不利于形成間隙,當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷(氣量)增大時,氣流阻力隨之增大。

3.1.3 催化劑在裝填及運(yùn)行過程中破損率偏高,粉化現(xiàn)象嚴(yán)重,粉化后的細(xì)小顆粒堵塞了催化劑之間的氣流通道,導(dǎo)致氣流阻力進(jìn)一步增大。

3.2 技術(shù)改造

益達(dá)公司結(jié)合合成塔壓差增大的原因,確定了支撐瓷球、催化劑的具體規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨周期等相關(guān)技術(shù)要求,并制定了催化劑裝填方案,于2019 年6月生產(chǎn)裝置年度檢修期間實施了技術(shù)改造,具體如下。

3.2.1 改變合成塔底部支撐瓷球的規(guī)格尺寸,適度增加支撐瓷球之間的間隙:將原設(shè)計23.8 t Φ25 mm的支撐瓷球改為11.9 t Φ25 mm 和11.9 t Φ40 mm 的支撐瓷球。

3.2.2 改變合成催化劑的規(guī)格尺寸,增大催化劑橫截面之間的間隙:將原設(shè)計53.6 t Φ5 mm(圓柱體狀)的催化劑改為36.8 t Φ6 mm(蘑菇頭狀)和16.8 t Φ5 mm(圓柱體狀)的催化劑。

3.2.3 改變催化劑的裝填方法:首先,在催化劑裝填之前,對塔內(nèi)列管進(jìn)行逐一疏通檢查,確保每根列管的暢通;同時,在裝填瓷球時,按劃分區(qū)域依次循環(huán)、逐層往上裝填,當(dāng)瓷球裝填至下管板處,用探繩測量各部位瓷球的裝填高度,各點深度應(yīng)為7 000 mm,并使其盡可能相等,裝填瓷球時要緩慢、均勻,防止瓷球在列管內(nèi)架橋。其次,在催化劑裝填過程中,采取分段倒運(yùn)的裝填方法,改變原裝填過程中料斗與列管底部落差高度為12 m 的一次性直接裝填方法,裝填時先將催化劑從料斗倒運(yùn)至列管頂部,然后再進(jìn)行裝填,催化劑的落差高度由原來的12 m 降至7 m,大大縮短了催化劑裝填時的下降行程,降低了催化劑破損的粉化程度。再次,嚴(yán)格控制每根列管的裝填高度,并在裝填完成后逐一進(jìn)行阻力測試,若發(fā)現(xiàn)異常,則采用真空器把催化劑抽出,進(jìn)行再次裝填,確保每根列管裝填的阻力均勻。

4 改造效果

合成催化劑及支撐瓷球更換后的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。

表2 合成催化劑及支撐瓷球更換后的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)

通過對比表1 與表2 可以看出,2014 年8 月第一爐催化劑更換初期合成塔平均壓差為0.246 MPa,2019 年7 月第二爐催化劑更換初期合成塔平均壓差為0.203 MPa,在合成催化劑更換初期的運(yùn)行工況下,技術(shù)改造后合成塔壓差下降0.043 MPa,壓差降幅較明顯。2019 年5 月初與2019 年7 月初合成塔循環(huán)氣量均約40 萬m3/h,但合成塔壓差卻由0.340 MPa 降至0.203 MPa,達(dá)到了設(shè)計要求(≤0.25 MPa);同時,合成效率也得到了明顯改善,總碳轉(zhuǎn)化率由2014 年8 月第一爐催化劑更換初期的96.36%提高至2019 年7 月第二爐催化劑更換初期的98.15%,提高了1.79個百分點,得益于合成塔壓差降低后循環(huán)氣量的增加。

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