嚴(yán)磊鄧嫄媛傅駿
1、成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司2、成都大學(xué)機(jī)械工程學(xué)3、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料工程系
簡析柴油機(jī)機(jī)體鑄造工藝的優(yōu)化策略
嚴(yán)磊1鄧嫄媛2傅駿3
1、成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司2、成都大學(xué)機(jī)械工程學(xué)3、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料工程系
針對(duì)某四缸大型柴油機(jī)機(jī)體生產(chǎn)效率低,鑄件易產(chǎn)生縮孔縮凹缺陷問題,分析其鑄造工藝的難點(diǎn)以及重點(diǎn),并且提出鑄造工藝優(yōu)化策略,通過工藝改進(jìn)不僅提高了鑄造生產(chǎn)效率,而且還減少了柴油機(jī)機(jī)體鑄造缺陷,提高了鑄件成品率。
柴油機(jī);鑄造工藝;改進(jìn)
某四缸大型柴油機(jī)是船舶的主要?jiǎng)恿Γ鴻C(jī)體品質(zhì)是保證柴油機(jī)正常工作的前提,然而由于柴油機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,壁厚差異大,在鑄造的過程中容易出現(xiàn)各種缺陷,因此采取合理的鑄造工藝對(duì)提高鑄件成品率具有關(guān)鍵性的作用。
1.1 柴油機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)
為了更好地對(duì)柴油機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)鑄造工藝進(jìn)行分析,本文選取某船舶柴油機(jī)作為研究對(duì)象,該柴油機(jī)機(jī)體的毛坯外形尺寸為3897×1392×1650(mm);柴油機(jī)機(jī)體缸孔的高度設(shè)定為502mm,445mm的缸孔中心距,缸孔內(nèi)部設(shè)置筋條;缸孔的外側(cè)為凸輪軸腔,凸輪軸腔與缸孔的厚壁最小為20mm;柴油機(jī)的機(jī)身毛坯重量為12t,鑄件液中衛(wèi)18噸。采取QT400-15的鑄件材質(zhì),要求機(jī)械性能:抗拉強(qiáng)度≥390MPa,屈服強(qiáng)度≥250MPa,延伸率≥14%,布氏硬度=135~185HBS。
1.2 柴油機(jī)機(jī)體鑄造方案
從機(jī)身的技術(shù)要求、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來看,鑄造生產(chǎn)的難點(diǎn)在于整個(gè)鑄件輪廓尺寸較大,壁厚差異性大,技術(shù)要求高,尤其是缸孔部位對(duì)密封性要求比較高,因此基于安全考慮柴油機(jī)機(jī)體不能出現(xiàn)鑄造缺陷。但是從某型號(hào)柴油機(jī)機(jī)體鑄造工藝的效果看,由于柴油機(jī)機(jī)體壁厚差異大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,因此在鑄造過程中易出現(xiàn)缺陷。
通過研究該柴油機(jī)在前期的生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)了鑄造質(zhì)量問題,通過仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)柴油機(jī)上下缸孔存在不同程度的夾雜缺陷,如圖1所示。通過對(duì)圖1的觀察,缸孔夾雜問題較為突出,而且經(jīng)過后期的鑄造處理之后,缸孔夾雜問題仍然存在。(由于柴油機(jī)具有較高的封閉性要求,因此不能對(duì)其進(jìn)行深度打磨處理),根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)資料,導(dǎo)致柴油機(jī)缸孔夾雜問題的原因主要在于:在鑄造的過程中沒有控制好鐵水的澆道流速從而產(chǎn)生紊流、二次氧化現(xiàn)象,例如在鐵水澆筑的過程中,鐵水的澆筑速度過快就會(huì)使得型腔內(nèi)的雜物不能有效地上浮,從而在坭芯下部形成夾雜缺陷。如果缸孔夾雜問題嚴(yán)重則會(huì)造成柴油機(jī)機(jī)體報(bào)廢。
圖1 柴油機(jī)機(jī)體缺陷位置
通過對(duì)該型號(hào)柴油機(jī)鑄造工藝分析,該柴油機(jī)采取的階梯式澆注系統(tǒng),底層內(nèi)澆口為主要澆注系統(tǒng),上層內(nèi)澆口為輔助澆注系統(tǒng)。
針對(duì)某型號(hào)柴油機(jī)機(jī)體鑄造過程中存在的缺陷,根據(jù)鑄造手冊(cè),應(yīng)該積極針對(duì)鑄造缺陷優(yōu)化鑄造工藝,以此提高鑄件成品率,具體的鑄造工藝改進(jìn)策略如下:圖2為優(yōu)化改進(jìn)后的鑄造工藝簡圖。為了避免因?yàn)殍F液溫差問題造成的缺陷,保證充型平穩(wěn),本工藝采取底注式澆筑系統(tǒng),考慮到柴油機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)復(fù)雜以及機(jī)高問題,將內(nèi)澆口設(shè)置在缸孔面底部,并且在每個(gè)缸孔口設(shè)置兩個(gè)澆口。澆口的大小為:15×15(mm),這樣可以實(shí)現(xiàn)對(duì)底座的大容量澆筑。通過計(jì)算:F直∶F橫∶F內(nèi)=2∶5∶6,柴油機(jī)機(jī)體鑄造時(shí)間為17min,同時(shí)采用鑄造模擬軟件對(duì)改進(jìn)后工藝進(jìn)行了充型模擬,從模擬結(jié)果可以看出,鐵水澆注充型平穩(wěn),鐵液在型腔中的流速在0.2~0.5m/s,同時(shí),對(duì)凝固后的厚大部位進(jìn)行切片分析,未發(fā)現(xiàn)縮松缺陷。
圖2 改進(jìn)后的鑄造工藝簡圖
通過對(duì)澆注系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn),在后續(xù)的投產(chǎn)中,該型柴油機(jī)的缸孔夾雜缺陷已經(jīng)得到徹底解決:利用超聲波探傷檢測技術(shù)對(duì)柴油機(jī)毛坯狀態(tài)進(jìn)行檢測,經(jīng)過檢測,結(jié)果符合技術(shù)要求;其次在后續(xù)的機(jī)械加工中進(jìn)行跟蹤監(jiān)測,通過跟蹤監(jiān)測,粗加工與精加工都沒有發(fā)現(xiàn)鑄造缺陷,因此通過改進(jìn)該工藝,柴油機(jī)機(jī)體缸孔夾雜問題得到徹底解決。
總之,由于某四缸柴油機(jī)機(jī)體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,鑄造工藝不合理會(huì)導(dǎo)致鑄件出現(xiàn)各種缺陷,因此采取臥式底澆注模式,通過合理設(shè)計(jì)澆注工藝參數(shù)等不斷提高柴油機(jī)機(jī)體鑄造尺寸精度,而且還提高了生產(chǎn)效率,最為重要的是提高了鑄件的實(shí)用性與可靠性,為柴油機(jī)機(jī)體鑄造工藝設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)。
[1]張聚濤,趙悅光,谷剛,田逢甲.柴油機(jī)機(jī)體鑄造工藝設(shè)計(jì)研究[J].中國鑄造裝備與技術(shù),2016(06).
[2]中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)鑄造專業(yè)學(xué)會(huì).鑄造手冊(cè)(第5卷):鑄造工藝[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1994.