[摘 要]隨著油田進(jìn)入高含水后期,為提高最終采收率,井網(wǎng)多次加密,這對(duì)中轉(zhuǎn)站熱洗能力提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。主要表現(xiàn)在:現(xiàn)有地面工藝流程無(wú)法滿足熱洗工作量的增加需求。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際及熱洗的相關(guān)要求,運(yùn)行一臺(tái)熱洗泵,一套熱洗流程,每次洗一口井,會(huì)無(wú)法按時(shí)完成。
[關(guān)鍵詞]中轉(zhuǎn)站;熱洗;流程
中圖分類(lèi)號(hào):TE89 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2017)18-0359-01
本文主要通過(guò)對(duì)中轉(zhuǎn)站雙泵雙熱洗流程投用后的熱洗效果進(jìn)行分析,并根據(jù)本隊(duì)生產(chǎn)實(shí)際重新制定熱洗計(jì)劃,解決了熱洗矛盾,對(duì)于節(jié)約資源、降低井下故障、提高抽油機(jī)井免修期、提高工作效率、熱洗質(zhì)量、延長(zhǎng)故障井檢泵周期、進(jìn)一步降低采油成本等都有著積極的作用。
1.概況介紹
采油某隊(duì)位于某油田北部,共有油井165口,,日產(chǎn)液水平9280.2t/d,日產(chǎn)油水平445.12t/d,綜合含水95.29%,其中上返某區(qū)73口井為2014年新投產(chǎn)串接通球工藝井,目前單管通球集油工藝油井存在高回壓的現(xiàn)象,存在一定的管理難度。目前熱洗是油井井筒管理的主要手段之一,熱洗的主要目的是清潔井筒。
2.目前常用熱洗流程
2.1 單泵雙井熱洗
單泵雙井原理就是在目前一套熱洗壓力系統(tǒng)下、單臺(tái)泵(大排量)熱洗一口井的同時(shí),再增加熱洗同計(jì)量間的一口井。(圖1)
用單泵雙井熱洗,不好選井,需要一小泵徑井配一大泵徑井同時(shí)熱洗,熱洗時(shí)關(guān)小大泵徑井熱洗排量,開(kāi)大小泵徑熱洗,要保持熱洗壓力在3MPa左右有一定難度,并且同時(shí)洗同井別時(shí)效果不好。各井生產(chǎn)狀況、阻力狀況、結(jié)蠟狀況不一樣,單井無(wú)計(jì)量流量計(jì),會(huì)出現(xiàn)水量分配不均的現(xiàn)象。
2.2 雙泵(運(yùn)一備一)雙井熱洗
雙泵(運(yùn)一備一)雙熱洗就是在目前一套熱洗壓力系統(tǒng)下、一臺(tái)泵熱洗,另一臺(tái)泵備用,可以洗同一個(gè)計(jì)量間的兩個(gè)井,與單泵雙井的原理相似。(圖2)
用雙泵(運(yùn)一備一)雙井熱洗,一套熱洗流程,與單泵雙熱洗情況一樣,區(qū)別是單泵雙熱洗用的是大排量熱洗泵,而雙泵雙熱洗用的是兩個(gè)熱洗泵互備。只能洗同一個(gè)計(jì)量間的兩個(gè)井,不好選井,需要一小泵徑井配一大泵徑同時(shí)熱洗,熱洗時(shí)關(guān)小大泵徑井熱洗排量,開(kāi)大小泵徑熱洗,要保持熱洗壓力在3MPa左右有一定難度,并且同時(shí)洗同井別時(shí)效果不好。各井生產(chǎn)狀況、阻力狀況、結(jié)蠟狀況不一樣,單井無(wú)計(jì)量流量計(jì),會(huì)出現(xiàn)水量分配不均的現(xiàn)象。
2.3 雙泵雙熱洗流程
雙泵雙熱洗流程是在現(xiàn)有熱洗流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,增加了一套流程,從而實(shí)現(xiàn)雙泵雙井同時(shí)熱洗,用以解決熱洗存在的矛盾,保證油井的安全合理生產(chǎn)。在熱洗匯管間斷開(kāi),增加閥門(mén)連通,同時(shí),與原熱洗匯管并行增加一條熱洗匯管至熱洗閥組間,新增熱洗匯管在另一側(cè)與熱洗匯管相連。
3.某隊(duì)摻水熱洗流程改造
某區(qū)73口井投產(chǎn)初期時(shí),為單管不摻水流程環(huán)串井,多井單管串接至集油閥組間,在井口安裝投球閥,在閥組間、中轉(zhuǎn)站設(shè)收球裝置。洗井方式為高壓洗井車(chē)洗井,全隊(duì)?wèi)?yīng)用熱洗泵熱洗93口井,平均熱洗周期90天;應(yīng)用洗井車(chē)熱洗73口井,平均熱洗周期70天。隨著這部分油井注聚開(kāi)始見(jiàn)效,含水大幅降低,洗井周期大幅縮短,為了保證該區(qū)塊油井的洗井工作,降低管理難度,2015年7月份開(kāi)始對(duì)這73口井進(jìn)行了工藝流程改造,保留發(fā)球工藝,新建雙管摻水熱洗流程井口工藝:包含摻水閥、熱洗閥、溫度計(jì)插孔。站間流程改造方案:用中轉(zhuǎn)站原有的備用管線用來(lái)向某3#計(jì)量間輸送摻水和熱洗,在某3#計(jì)量間裝有與轉(zhuǎn)油站類(lèi)似的分流閥門(mén),再輸送給另外三個(gè)計(jì)量間某2#、某4#和某5#。此時(shí)全隊(duì)?wèi)?yīng)用熱洗泵熱洗124口井,平均熱洗周期118天;應(yīng)用洗井車(chē)熱洗 31口井,平均熱洗周期82天。(表1)
2014年8月,全隊(duì)?wèi)?yīng)用熱洗泵熱洗已達(dá)到124口井,轉(zhuǎn)油站運(yùn)行兩臺(tái)熱洗泵,一套熱洗流程,為保證熱洗工作按計(jì)劃完成,只能增加夜間洗井的井?dāng)?shù),而夜間洗井存在一定安全隱患,增加值班人員工作強(qiáng)度,如有特殊情況不能及時(shí)處理。為此在礦黨委的幫助下, 某隊(duì)于2015年將轉(zhuǎn)油站改為雙熱洗流程,在現(xiàn)有熱洗流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,增加了一套流程,從而實(shí)現(xiàn)雙泵雙井同時(shí)熱洗,用以解決熱洗存在的矛盾,保證油井的安全合理生產(chǎn)。
雙熱洗流程投用后,兩臺(tái)熱洗泵兩套熱洗流程同時(shí)運(yùn)行,除特殊情況外,不會(huì)安排夜間洗井。為了適應(yīng)新流程,重新制定熱洗計(jì)劃,同時(shí)安排兩個(gè)流程的兩口井或者一口井,目前溫度、壓力都能夠保證,熱洗效果很好,一天兩臺(tái)熱洗泵、兩套熱洗流程同時(shí)運(yùn)行,每天最多能熱洗4口井,有效地解決了熱洗矛盾。
4.結(jié)論
應(yīng)用單泵雙井熱洗流程,由于井況不同、單井無(wú)計(jì)量流量計(jì)等原因,無(wú)法保證兩口井的熱洗效果。雙泵雙井的熱洗流程改造是可行的,完全能夠滿足熱洗生產(chǎn)的需要,且改造工作量小,投資低,易于實(shí)現(xiàn),可以向各中轉(zhuǎn)站推廣。它具有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1)同時(shí)熱洗兩口井不存在分水不均及熱洗壓力不夠的狀況。
(2)對(duì)作業(yè)及異常井的臨時(shí)熱洗不會(huì)與計(jì)劃井發(fā)生沖突,有足夠的調(diào)整空間,保證了熱洗計(jì)劃的執(zhí)行。
(3)對(duì)于熱洗同井別的井可以通過(guò)兩套流程分別進(jìn)行,降低了洗井計(jì)劃的制定難度,有助于正常生產(chǎn)。
作者簡(jiǎn)介
李軍(1974-),男,黑龍江省慶安縣人,2011年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué),現(xiàn)主要從事油田集輸工作。