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S95繩索取心鉆進工藝在極傾斜地層中的施工應(yīng)用

2017-07-18 12:05張鴻飛
地質(zhì)裝備 2017年3期
關(guān)鍵詞:金剛石鉆具鉆桿

張鴻飛

(黑龍江省煤田地質(zhì)二〇四勘探隊,黑龍江 七臺河 154600)

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S95繩索取心鉆進工藝在極傾斜地層中的施工應(yīng)用

張鴻飛

(黑龍江省煤田地質(zhì)二〇四勘探隊,黑龍江 七臺河 154600)

本文主要分析了采用S95系列繩索取心鉆進工藝在極傾斜地層的施工過程、存在問題、取得的經(jīng)驗與教訓(xùn)等。通過對施工過程中出現(xiàn)的問題進行了分析研究,從而找出了解決問題的辦法,順利完成施工任務(wù),并吸取經(jīng)驗,接受教訓(xùn),為今后施工奠定了基礎(chǔ)。

繩索取心;鉆進;傾斜地層;施工

0 引言

二○四勘探隊開展繩索取心鉆進有三十年的歷史,在硬巖地區(qū)、軟巖地區(qū)、軟硬互換地區(qū)、松散巖層都進行過鉆探施工,均取得了較好的效果。但是在極傾斜地層中使用繩索取心鉆進還是第一次,這也給工程技術(shù)人員和職工提出了一個新的課題。

1 勘探區(qū)概況

1.1 目的任務(wù)

天榮公司二道嶺礦區(qū)屬高瓦斯礦區(qū),由于天榮礦區(qū)沒有進行瓦斯參數(shù)檢測工作,直接影響瓦斯抽采工作設(shè)計參數(shù)的選定及瓦斯預(yù)抽效果。同時,根據(jù)國家瓦斯抽采和利用的相關(guān)政策,為申辦二道嶺礦區(qū)煤層氣采礦權(quán)提供基礎(chǔ)資料。

1.2 位置、范圍與交通

勘查區(qū)位于內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善左旗古拉本鎮(zhèn),即內(nèi)蒙古阿拉善二道嶺礦區(qū)東北部,勘查區(qū)總面積為13.33 km2,烏海-巴音一級公路從勘查區(qū)西側(cè)邊沿通過,勘查區(qū)內(nèi)有多條簡易公路與烏-巴公路相通,交通便利。

1.3 自然地理

二道嶺礦區(qū)地處寧夏、內(nèi)蒙古分界的賀蘭山脈主分水嶺西坡,山勢較陡,溝谷較發(fā)育,為典型的山區(qū)地形地貌特征。地勢東高西低,海拔高程1838~2010 m。最高氣溫37.1 ℃,最低氣溫-22.7 ℃,最大凍土深度約為0.8~0.9 m。

1.4 地層

地層區(qū)劃歸屬華北地層區(qū)陜甘寧盆緣分區(qū),勘查區(qū)區(qū)域地層為該分區(qū)的賀蘭山地層小區(qū),區(qū)域地層由老到新有:太古界賀蘭山群、震旦系、寒武系、奧陶系、石炭-二疊系山西組-石盒子組、三疊系中統(tǒng)紙坊組,上統(tǒng)延長群、侏羅系延安組-直羅組-安定組、第四系。

1.5 構(gòu)造與巖漿巖

1.5.1 構(gòu)造

勘查區(qū)主體褶皺構(gòu)造為寬緩的二道嶺向斜,向斜東南翼走向呈北東向,傾向北西,傾角8°~57°,傾角呈深部緩淺部陡、南部緩北部陡之變化。向斜東南翼靠軸部附近及向斜北西翼發(fā)育有次級小褶曲發(fā)育。

1.5.2 巖漿巖

在區(qū)域上巖漿巖總體不發(fā)育的情況下,二道嶺礦區(qū)是受深部隱伏巖體影響的一個特例。燕山期形成的基性火山巖在東邊緊鄰的汝箕溝礦區(qū)有出露,屬地幔成因的基性巖。二道嶺礦區(qū)及相鄰的汝箕溝礦區(qū)延安組煤層的煤化程度顯著高于鄰區(qū)呼魯斯太、石炭井的山西、太原組煤層,煤種為無煙煤。這種異常表明該煤系(延安組)經(jīng)受了隱伏巖漿體的熱變質(zhì)作用。

1.6 煤層

該井主要設(shè)計煤層:二1-1煤層、二1-2煤層、二1-3煤層、二2煤層、二3煤層、二4煤層、三煤層、四煤層、五煤層、七1煤層。

煤層傾角平均為25°~35°,淺部煤層傾角平均約55°,深部傾角變緩傾角小于20°,煤層埋深400~1200 m。

1.7 煤質(zhì)

煤質(zhì)為低灰、低硫、低磷、高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)無煙煤。

2 施工情況

天榮煤層氣項目是烏海能源公司天榮公司的項目,該項目設(shè)計鉆探工程量4292 m,共四口煤層氣參數(shù)井。其中T1設(shè)計井深1333 m,除鉆探施工外,還要進行煤層解析化驗、物探測井、煤層試井、巖石力學(xué)測試等工作。

T1井于2009年1月11日進行一開鉆進,由于地層傾角大(從地面凸起的地層測得傾角為85°左右),泥巖地層松散較軟,施工中多次出現(xiàn)了井斜。施工中采用了輕壓吊打、鐘擺糾斜、?127 mm鉆具擴孔糾斜均無明顯效果,后經(jīng)采用?168 mm鉆具擴孔糾斜,恢復(fù)了正常鉆進(處理井斜時間為128.33天),但當(dāng)鉆進到孔深1143.73 m時出現(xiàn)了燒鉆事故(處理燒鉆時間為75天),于2009年10月27日恢復(fù)正常鉆進,2009年11月17日鉆探施工結(jié)束(純鉆時間為72天),孔深1347.66 m。

2.1 設(shè)備的選擇

該井的施工采用設(shè)備為HXY-6B型液壓鉆機和與之配套的繩索取心絞車,泥漿泵為NBB250/60型泥漿泵,四腳鉆塔。工藝采用S95系列繩索取心金剛石鉆進工藝,即鉆桿和巖心管直徑均為89 mm,內(nèi)管直徑73 mm,鉆頭直徑95 mm。

2.2 井身結(jié)構(gòu)

一開采用?95 mm金剛石鉆頭施工至52.46 m,再用?130 mm鉆頭擴孔施工后下入?127 mm表層套管,并在?127 mm套管內(nèi)下入?108 mm技術(shù)套管。T1井由于處理井斜,所以一開下表套后因井斜又起出套管,采用的是?170 mm鉆頭施工到孔深255.28 m后下入?168 mm表層套管。為防止鉆具折斷,在?168 mm表層套管內(nèi)又下入一層?108 mm技術(shù)套管,下入深度為255.28 m。?108 mm技術(shù)套管與?168 mm表層套管之間用彈性扶正器導(dǎo)正,防止出現(xiàn)套管折斷。二開采用S95金剛石繩索取心鉆進至完鉆。具體如圖1所示。

2.3 鉆具組合

鉆具組合如下:

一開鉆具組合:?95 mm金剛石鉆頭+?95.5 mm擴孔器+?89 mm巖心管+?95.5 mm擴孔器+?89 mm鉆桿+89 mm×79 mm六方主動鉆桿。

擴孔鉆具組合:?130 mm擴孔鉆頭+?130 mm扶正器+?89 mm鉆桿+?130 mm扶正器+?89 mm鉆桿+?130 mm扶正器+?89 mm鉆桿+89 mm×79 mm六方主動鉆桿。

糾斜鉆具組合:?170 mm鉆頭+?168 mm粗徑鉆具+?89 mm鉆桿+89 mm×79 mm六方主動鉆桿。

二開鉆具組合:?95 mm鉆頭+?95.5 mm擴孔器+?89 mm巖心管+?95.5 mm擴孔器+?89 mm鉆桿+89 mm×79 mm六方主動鉆桿。

圖1 鉆孔井身結(jié)構(gòu)圖

2.4 鉆頭選擇

繩索取心金剛石鉆進中,鉆頭的選擇使用要依據(jù)地層情況、巖石硬度及研磨性合理選擇。根據(jù)地質(zhì)資料可知,該區(qū)主要以泥巖、粉砂巖、砂巖為主,可鉆性為3~7級,因此鉆頭的選擇情況見表1。

2.5 鉆進參數(shù)選擇

該井各井段鉆進參數(shù)的選擇如表2所示。

2.6 鉆井液的使用與管理

2.6.1 鉆井液的使用

(1)開孔至完整基巖采用細(xì)分散鉆井液;

(2)完整基巖至目標(biāo)煤層以上10 m,采用低固相或無固相鉆井液鉆井,以便起到良好的護壁作用;

(3)進入目標(biāo)煤系地層根據(jù)井內(nèi)地層情況,選擇優(yōu)質(zhì)無固相鉆井液鉆井。

2.6.2 鉆井液的管理

(1)選配優(yōu)秀的泥漿管理人員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場鉆井液的配制、性能測定與調(diào)整、材料的保管;

(2)配齊鉆井液性能測試儀器;

(3)施工中每2 h測量一次鉆井液的密度及黏度,8 h測量一次API全套性能,并記入班報表;

(4)鉆井液性能需調(diào)整前做小型試驗,鉆進過程中保持近平衡鉆進;

(5)及時、準(zhǔn)確、取全鉆井液各項錄井資料;

(6)做好簡易水文觀測,并記入班報表。

鉆井液性能見表3。

表1 金剛石鉆頭選擇表

表2 鉆進參數(shù)選擇井段

表3 鉆井液性能表

3 極傾斜地層井斜的處理

T1井于2009年1月11日進行一開鉆進,采用?95 mm金剛石鉆頭鉆進至井深52.46 m,換用?130 mm擴孔鉆頭擴孔至52.46 m,下入?127 mm表層套管,為防止因環(huán)狀間隙大施工中易出現(xiàn)斷鉆現(xiàn)象,在?127 mm表層套管內(nèi)部又下一層?108 mm 技術(shù)套管。之后換?95 mm金剛石內(nèi)凹式鉆頭進行二開鉆進,當(dāng)鉆進到孔深100 m時進行工程測斜,發(fā)現(xiàn)孔斜已超標(biāo)。于是開始進行糾斜鉆進,先后采用了?108 mm鉆具擴孔糾斜、?127 mm鉆具反復(fù)擴孔糾斜均沒有取得較好的效果。然后先后三次采用水泥封井眼后透孔糾斜,一次采用水泥加191樹脂封井眼后透孔糾斜,都沒有取得較好的效果。最后采用的是?168 mm鉆具擴孔糾斜至255.28 m,取得了較好的效果,為T1井的順利完成奠定了基礎(chǔ)。

4 燒鉆事故處理

2009年8月14日1班鉆進到井深1143.73 m時,因水龍頭密封漏水停止鉆進,派人進行處理。處理結(jié)束后本應(yīng)先開泵再開車鉆進,但是由于先開車直接進行鉆進,使孔內(nèi)鉆頭因無循環(huán)井液冷卻出現(xiàn)了燒鉆事故。

事故發(fā)生后,為盡快恢復(fù)生產(chǎn),現(xiàn)場工程技術(shù)人員先后采用了合金割刀入鉆桿內(nèi)割斷鉆桿后下絲錐打撈出被割斷的鉆桿的方法未果(因沒有完全割斷)。后經(jīng)過自反(自反后井內(nèi)有八立根和四小根鉆桿、鉆桿接頭一個、金剛石擴孔器二個、內(nèi)外管總成一套、金剛石鉆頭一個)、又用反絲鉆具反孔內(nèi)鉆桿,反絲鉆具于2009年8月24日反出井內(nèi)八立根和四小根鉆桿,此時井內(nèi)有鉆桿接頭一個、金剛石擴孔器二個、內(nèi)外管總成一套、金剛石鉆頭一個。

2009年8月25日開始用割鐵鉆頭切割外巖心管,而內(nèi)巖心管不做處理,做導(dǎo)正用。但在用金剛石鉆頭切割外巖心管過程中,由于井內(nèi)鐵塊、巖屑等的擠夾作用,使金剛石鉆頭的胎體脫落,造成切割困難,切割的速度很慢,加之該井較深,上下鉆具所用時間較長,也影響了切割的進度。于是2009年9月6日決定采用整體消滅的方法進行處理,先后采用了用磨鐵鉆頭(上部帶有裝砂管)、割鐵鉆頭、掏眼鉆頭、強磁打撈器撈取等方法最后把孔內(nèi)所有殘留物全部消滅(鉆桿接頭一個、金剛石擴孔器二個、內(nèi)外管總成一套、金剛石鉆頭一個),于2009年10月27日恢復(fù)了正常鉆進。

5 時效分析

由于T1井施工時間長,機械設(shè)備運轉(zhuǎn)出現(xiàn)的問題較多,維修保養(yǎng)時間長達(dá)13天,擴孔下套管及處理套管時間為15天,停等時間為8天。處理井斜時間為128天。處理燒鉆時間為75天,純鉆時間為72天,施工全部時間為311天。純鉆率僅為23.23%,事故率為24.2%,停鉆率為2.6%,機械事故率為4.2%。

6 取得的成果

6.1 鉆探成果

(1)掌握了在極傾斜地層進行鉆探施工,如何進行糾斜與防斜的經(jīng)驗與教訓(xùn),為今后在同類地區(qū)施工找到了方法;

(2)鍛煉了隊伍,學(xué)會了在不同地區(qū)施工如何選擇適巖金剛石鉆頭的方法與經(jīng)驗;

(3)深深的體會到了“細(xì)節(jié)決定成敗”這句話的真正意義。如果我們在細(xì)節(jié)上要做好,也不會因為不開泵就開車鉆進導(dǎo)致燒鉆事故的發(fā)生,T1井會提前二個半月結(jié)束施工任務(wù)。

6.2 地質(zhì)成果

2009年1月11日,T1井一開鉆進,完鉆日期2009年11月17日。完鉆井深1347.66 m,完鉆層位二2煤層底板。裸眼完井,鉆井周期311天,完井周期325天。巖、煤心收獲率96%。詳情見表4、表5、表6。

表4 T1井鉆井?dāng)?shù)據(jù)表

表5 T1井井身質(zhì)量表

表6 T1井目標(biāo)煤層數(shù)據(jù)表

6.3 煤層解吸化驗成果

6.3.1 含氣量

本區(qū)共施工煤層氣參數(shù)井4口,從T1井測試成果看,本區(qū)甲烷含量干燥基為2.05~7.93 m3/t,平均5.21 m3/t;干燥無灰基為3.02~19.26 m3/t,平均7.26 m3/t。甲烷濃度在77.59%~86.89%,平均為82.13%,質(zhì)量良好。

6.3.2 參數(shù)井含氣量測試

T1井對一上、一、二1-1-1、二1-1-2、二1-2、二1-3、

二2煤層進行了取心,共采集49個氣體含量測試樣品(其中有2個快速樣)。含氣量測試情況見表7。

表7 T1井含氣量測試情況孔號

6.4 試井成果

T1井試井結(jié)果見表8。

表8 T1井試井成果

6.5 其他情況

T1井還做了以下工作:

(1)全井完成采煤層頂、地板力學(xué)樣14個;

(2)全井設(shè)計采煤心煤樣11個,實際采5個,煤心采取率100%;

(3)全井采瓦斯解析樣49個;

(4)全井巖心采取率96%;

(5)全井巖、煤心照片77張;

(6)全井試井煤層2層組;

(7)物探測井參數(shù):雙井溫、井斜、視電阻率、井徑、天然伽馬、伽馬伽馬(長短源距)、側(cè)向電流、聲速(聲幅、單收、雙收)。

7 經(jīng)驗與教訓(xùn)

7.1 經(jīng)驗

通過這個項目的施工,我們?nèi)〉煤芏嗟慕?jīng)驗與教訓(xùn),主要經(jīng)驗如下:

(1)因為此項目設(shè)計要求目標(biāo)煤層以上可以不做取心要求,但因為我們沒有在這類地層施工,也無無巖心鉆進的經(jīng)驗,所以我們還是采取原來的老辦法進行取心鉆進,使效率大大降低,如果采用無巖心鉆進效率可提高40%以上。

(2)掌握了在傾角較大的泥巖地層施工的方法,采用粗徑鉆具進行施工能起到防斜的作用。T1井在施工中一開始采用的是S95繩索取心鉆頭進行施工,施工中采用滿眼防斜鉆具組合,內(nèi)凹型防斜鉆頭等防斜措施,但仍然出現(xiàn)井斜,最大時井斜為170m為7°,無法正常施工。也曾經(jīng)采用水泥封閉后重新施工的方法,但無法達(dá)到預(yù)期目的。處理孔斜的時間占全部時間的60%以上。后來采用?170 mm的合金鉆頭,配?168 mm的巖心管作粗徑鉆具(60~70 m),上部連接?89 mm繩索取心鉆具進行施工,取得了較好的效果??咨?00 m時孔斜為1.7°,達(dá)到煤田鉆探孔斜標(biāo)準(zhǔn)。

(3)下套管技術(shù)還有待進一步提高。以前我們的下套管技術(shù)是比較粗糙的,只是在擴完孔之后把套管底部打成喇叭口形狀,并在外圍纏上海綿帶下入孔內(nèi)預(yù)定位置即可,不用考慮套管脫節(jié)或跑套管事故的發(fā)生。而在T1井下套管時,由于套管下入的較深(255.28 m),并且是二層套管,所以這種方法很不合適,經(jīng)常出現(xiàn)套管斷跑現(xiàn)象,因處理套管就用去了15天的時間。所以經(jīng)驗是必須固井。

(4)機械事故率居高不下。出現(xiàn)機械事故率高的主要原因:一是設(shè)備運行時間較長,從2008年11月份開始設(shè)備一直處于滿負(fù)荷高速運轉(zhuǎn),按照設(shè)備的管理規(guī)定已經(jīng)超出了設(shè)備的中修時間,但因設(shè)備處于服役期,所以沒有辦法修理;二是鉆孔較深鉆具較重增加了鉆機的負(fù)荷;三是后期出現(xiàn)了孔內(nèi)事故,頻繁上下鉆具使設(shè)備磨損更加嚴(yán)重;四是現(xiàn)場使用維護與保養(yǎng)不到位。

(5)處理井斜的時間過長。主要原因是在處理井斜時,使用同一種方法處理時間太長,而且效果不是很好時仍然反復(fù)使用。如:長時間的使用?108 mm鉆具和?127 mm鉆具擴孔糾斜,在擴孔糾斜效果不好的情況下仍然反復(fù)用此鉆具在60~75 m輕壓吊打糾斜,也同樣沒有產(chǎn)生較好的效果。又如:三次使用水泥+191樹脂封孔糾斜,效果也同樣不好,用去了大量的時間。

(6)處理燒鉆的時間過長。其原因一是外管總成上擴孔器部位的懸掛環(huán)在處理時隨鉆具一起轉(zhuǎn)動,無論是用磨鐵鉆頭還是割鐵鉆頭處理因轉(zhuǎn)動而沒有效果,給處理工作帶來了很大困難;二是在用磨鐵鉆頭或割鐵鉆頭處理時,因急于求成處理過快,導(dǎo)致磨偏或割偏。所以到后來不得不用“劈”的辦法進行處理。

7.2 教訓(xùn)

在施工中特別是在深孔施工如何才能避免孔內(nèi)事故的發(fā)生,通過T1井我認(rèn)為應(yīng)做好以下幾項工作:一是做好事故可能發(fā)生的幾類事故的應(yīng)急響應(yīng),備足可能發(fā)生幾類事故的物資準(zhǔn)備,制定好施工方案與措施;二是對鉆機人員特別是機班長人員進行安全事故教育,做到警鐘長鳴,在關(guān)鍵時刻領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員也要跟班指導(dǎo)生產(chǎn);三是一旦出事故,不要慌張,要認(rèn)真對待,要把對事故的處理方案考慮詳細(xì),對所有細(xì)節(jié)要認(rèn)真分析,防止把事故擴大化;四是T1井在處理燒鉆事故過程中走了不少彎路,出現(xiàn)許多意想不到問題,使事故的處理時間大大的延長。

[1] 時志興, 賈有金. 燒鉆事故的預(yù)防與處理措施[J]. 探礦工程(巖土鉆掘工程), 2012, 39(3):40-42.

[2] 李海明. WFSD-2孔二開孔斜分析及糾斜施工[J]. 探礦工程(巖土鉆掘工程), 2012, 39(1):21-24.

[3] 李宏. 低固相泥漿在福建煤田鉆探中的應(yīng)用[J]. 探礦工程(巖土鉆掘工程), 2011, 38(9):18-20.

2017-03-20

張鴻飛(1963-),男,吉林舒蘭人,黑龍江省煤田地質(zhì)二〇四勘探隊高級工程師,探礦工程專業(yè),主要從事鉆探生產(chǎn)與管理工作,黑龍江省七臺河市桃山區(qū)景豐路22號,E-mail:zhf6510248@163.com。

P634.5

A

1009-282X(2017)03-0024-05

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