何志義,姜 維,楚立申
(武鋼資源集團大冶鐵礦, 湖北黃石市 435006)
廢石充填在膠結(jié)充填中的應用
何志義,姜 維,楚立申
(武鋼資源集團大冶鐵礦, 湖北黃石市 435006)
武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司獅子山采區(qū)-180m中段采用分段空場嗣后膠結(jié)充填采礦方法回采,采空區(qū)充填采用全尾砂自流膠結(jié)充填工藝,充填料尾砂源于礦山選礦廠尾礦濃縮池底流。由于充填站制備能力無法滿足井下采礦空區(qū)的充填要求,導致井下采空區(qū)日益增多,一方面造成重大安全隱患,另一方面影響后期采礦生產(chǎn)。通過施工相關聯(lián)絡道工程,將原崩落法采礦的覆蓋巖廢石鏟運到采空區(qū)中進行輔助充填,不僅有效地緩解了充填能力不足的問題,而且在一定程度上節(jié)約了采礦成本,取得了良好效果。
分段空場嗣后膠結(jié)充填采礦法;采空區(qū);廢石充填;覆蓋巖
大冶鐵礦有限公司獅子山采區(qū)-180m中段采用分段空場嗣后膠結(jié)充填采礦方法[1-4]進行采礦,采空區(qū)充填采用全尾砂自流膠結(jié)充填工藝,充填料尾砂源自礦山選礦廠尾礦濃縮池底流。充填系統(tǒng)能力為10萬m3/a,而采場生產(chǎn)能力高達50萬t/a,充填能力明顯不足。另外由于選礦的處理能力較大,近年采礦量減少,選礦每月生產(chǎn)時間不足20d,導致充填站無法滿負荷生產(chǎn)。隨著采礦生產(chǎn)的推進,獅子山采區(qū)充填捉襟見肘,嚴重制約了生產(chǎn)組織,后期采場面臨無礦可采的局面。
為此,大冶鐵礦從解決充填能力不足的問題入手,另辟蹊徑地提出廢石充填與尾砂充填分段進行的方式,將原有崩落法區(qū)域的覆蓋巖轉(zhuǎn)運至采空區(qū)回填,減少需要進行尾砂充填的空間,解決生產(chǎn)難題。
武鋼資源集團大冶鐵礦有限公司東露天采場于1958年建成投產(chǎn),其后經(jīng)歷擴幫延深和深部挖潛開采,于2001年由露天轉(zhuǎn)入地下開采,采用無底柱分段崩落法[5]采礦。為保護大冶鐵礦礦區(qū)礦山公園地表的露天邊坡、防止邊坡滑坡等地質(zhì)災害發(fā)生,減小尾礦庫尾礦排放量及尾礦庫征地數(shù)量,同時為深部開采充填法采礦積累生產(chǎn)、管理經(jīng)驗。中冶長天國際工程有限責任公司對獅子山采區(qū)-180m中段開拓工程按分段空場嗣后膠結(jié)充填采礦法進行了修改設計。
分段空場嗣后膠結(jié)充填采礦法其礦塊分礦房和礦柱[2-3,6]。礦塊沿礦體走向布置,長度40m,階段高度60m,分段高度13m,底部結(jié)構(gòu)底柱12m。礦房、礦柱寬均為20m,采用simbaH157采礦臺車鑿巖。采場切割工作為在礦塊底部掘出礦平巷(在二步回采的礦柱利用),出礦橫巷并形成底部結(jié)構(gòu),沿礦體上盤邊界鑿切割天井(一般一個礦塊2條井)。由于礦山-120m階段以上礦體采用崩落法開采,其采空區(qū)為崩落的覆蓋巖層。當-180m階段采用充填法時,至少要求留10m以上的護頂?shù)V柱(頂柱),設計考慮留12m頂柱,即-120m分段礦體為保護礦柱。
全尾砂自流膠結(jié)充填系統(tǒng)包含全尾砂輸送、充填料貯存、制備及自動控制、充填漿料輸送等系統(tǒng)。全礦設立一套充填系統(tǒng),由兩個立式砂倉、一個水泥倉、一套攪拌桶、以及充填管道及相應的控制系統(tǒng)組成,充填系統(tǒng)用DN107料漿輸送管輸送充填漿料,年充填能力為10萬m3。
充填站設計在地表標高為+170m的原煤氣鋼瓶維修站北面院墻外的露采邊坡旁,充填管道沿露天邊坡敷設到-120m平硐口,然后經(jīng)-120m階段平巷到達充填地點,到采區(qū)-180m階段開采最遠處充填管道長度為1400m,垂直高度290m,最大充填倍線為4.83[7]。
為保護礦山公園,設計選用分段空場嗣后充填采礦法,礦塊分礦房礦柱二步驟回采,礦房和礦柱均嗣后膠結(jié)充填,回采礦柱時,礦房中充填體暴露側(cè)面積平均為1200m2。參照有關礦山的經(jīng)驗,礦房充填體強度需達2.0MPa。
根據(jù)對全尾砂膠結(jié)體的灰砂比、料漿濃度進行的壓力試驗報告,選擇灰砂比1∶8時,濃度在70%~75%之間的試件28d強度能達到1.78~2.61 MPa,選擇灰砂比1∶10時,濃度在70%~75%之間的試件28d強度能達到1.0MPa以上(見表1)。
實際生產(chǎn)灰砂比為:礦房充填體灰砂比取1∶8,充填體強度達到1.78~2.61MPa;礦柱采用低強度膠結(jié)充填,灰砂比取1∶20,充填體強度為0.5~1.0MPa。
2.1 尾砂充填的問題
大冶鐵礦有限公司正處于深淺部接續(xù)生產(chǎn)階段,由于深部開拓工程進度緩慢,無法按照設計進度投產(chǎn),為了滿足礦山生產(chǎn)經(jīng)營需要,淺部采取了一些超常規(guī)方式,如開拓1.6m提升斜井提升-180中段礦石到露天坑底然后經(jīng)過出入溝運輸?shù)竭x礦廠等,增加了采礦強度,而充填站設計充填能力為10萬m3/a,按照生產(chǎn)任務要求,充填站能力遠不能滿足采礦生產(chǎn)的需求。
表1 全尾砂膠結(jié)充填體單軸抗壓強度
另一方面,由于采礦生產(chǎn)量的減少,選礦無法滿負荷生產(chǎn),每月生產(chǎn)時間約為日歷時間的2/3,選礦停產(chǎn)期間,無法向充填站供應尾砂進行充填。隨著采礦生產(chǎn)的推進,造成獅子山采區(qū)充填捉襟見肘,井下出現(xiàn)了大量的待充填空場,不僅嚴重制約了生產(chǎn)組織,后期采場會面臨無礦可采的局面;還在一定程度上影響了安全[8]。
2.2 廢石充填的原因
考慮到獅子山采區(qū)現(xiàn)階段回采已經(jīng)處于二步采(回采礦柱)階段,待充填空場309和311礦柱兩邊礦房308,310和312已經(jīng)進行尾砂膠結(jié)充填,充填強度較高,穩(wěn)定性較好,礦柱崩落回采之后,沒有出現(xiàn)大面積垮冒現(xiàn)象。結(jié)合原設計資料,礦柱充填體強度不需要很高,可以在尾砂充填過程中增加廢石充填以緩解充填尾砂不足的問題。
獅子山-108m以上采用無底柱分段崩落法進行采礦,有大量的廢石可以用于充填,在相關部位實施少量工程之后,可以通過溜井與-108m水平貫通;同時借鑒公司內(nèi)部尖林山采區(qū)廢石干式充填的情況來看,廢石充填的成本僅為全尾砂膠結(jié)充填成本的1/3左右,采用廢石充填還可以降低采礦成本。
2.3 廢石充填的實施
在-120水平9#溜井向北方向掘進并與充填聯(lián)絡道貫通,在-108m水平鏟運廢石翻卸至9#溜井,鏟運機將9#溜井中的廢石鏟運到中部309或者311空場進行廢石充填。
在廢石充填過程中,為了確保礦柱的強度,將對礦柱進行分層充填,首層(-171m/-159m)采用灰砂比為1∶5的尾砂進行膠結(jié)充填,第二層(-159m/-146m)采用廢石充填,第三層(-146m/-133m)采用灰砂比為1∶20的尾砂進行膠結(jié)充填,最后一層(-133m/-120m)采用廢石充填,-120m水平以上仍按全尾砂膠結(jié)充填的方式進行多次接頂,以保證接頂效果。廢石充填完之后,其間隙被上層充填的尾砂(含膠骨料)充實,提高了廢石充填體的強度[9-15]。
實際生產(chǎn)中,尾砂充填309空場時,用廢石進行311空場的充填,彼此交替進行。309和311空場廢石充填和尾砂充填布置見圖1。
圖1 309和311空場廢石充填和尾砂充填
通過在膠接充填中應用廢石充填,獅子山采區(qū)-180中段有效緩解了充填、采礦的矛盾,節(jié)約了充填成本,同時也為采礦方法在實際生產(chǎn)中進行改進、優(yōu)化提供了一定的經(jīng)驗。
(1)緩解充填、采礦矛盾:廢石充填的實施,彌補了充填站能力的不足,及時對采空區(qū)進行充填,釋放了采礦空間。
(2)節(jié)約充填成本:廢石充填的成本僅為全尾砂膠結(jié)充填成本的1/3左右,采用廢石充填可以降低采礦成本。
(3)各礦山結(jié)合實際情況,改進采礦方法:生產(chǎn)礦山根據(jù)礦體賦存狀況、自身生產(chǎn)實際等情況,往往采用多種采礦方法進行獨立或者相互結(jié)合回采;部分礦山在采用某種采礦方法過程中,現(xiàn)場通過局部改進,更利于生產(chǎn)組織、安全管理,以取得較高的經(jīng)濟效益。
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2017-04-10)