白洪森,郭金城,胡楨
(華中科技大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,武漢 430070)
某電廠350 MW鍋爐燃燒試驗(yàn)調(diào)整和防結(jié)焦試驗(yàn)研究
白洪森,郭金城,胡楨
(華中科技大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,武漢 430070)
為了解決某電廠鍋爐結(jié)焦和NOx排放超標(biāo)問題,通過一系列針對(duì)性試驗(yàn),精準(zhǔn)掌握了該鍋爐的運(yùn)行狀態(tài),找出了鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦的原因。經(jīng)優(yōu)化調(diào)整,得到了鍋爐的最佳運(yùn)行狀態(tài),持續(xù)性的鍋爐垮焦問題得到解決,NOx排放值也降低到鍋爐所能達(dá)到的最佳水平,鍋爐的燃燒試驗(yàn)調(diào)整和防結(jié)焦試驗(yàn)達(dá)到了預(yù)期效果。
燃燒試驗(yàn);配煤;結(jié)焦;效率
某電廠位于湖北省,該廠有多組大型燃煤鍋爐,為達(dá)到環(huán)保部低氮排放的要求,該廠對(duì)鍋爐進(jìn)行了低氮改造,改造后鍋爐的燃燒器換成了哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的LNASB型低NOx軸向旋流燃燒器。改造后的鍋爐出現(xiàn)持續(xù)性垮焦問題,且NOx排放不達(dá)標(biāo),對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行產(chǎn)生極大影響。為解決上述問題,本文對(duì)鍋爐進(jìn)行各種性能試驗(yàn),以期找到解決問題的辦法。
某電廠機(jī)組鍋爐為350 MW超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)型鍋爐。改造方案:取消原來的16個(gè)燃盡風(fēng)(OFA)噴口,原下OFA噴口封堵后,在上OFA噴口位置重新開8個(gè)OFA噴口,新OFA噴口和原OFA噴口相比略微增大,相當(dāng)于OFA中心上移了一定距離。對(duì)原OFA風(fēng)箱、風(fēng)道進(jìn)行改造,并在OFA風(fēng)道上布置新的熱補(bǔ)償器和調(diào)節(jié)風(fēng)門,改造后OFA風(fēng)量最大可達(dá)總風(fēng)量30%,將主燃燒器區(qū)域內(nèi)的過量空氣系數(shù)控制在0.9以下,實(shí)現(xiàn)空氣深度分級(jí)。
鍋爐的燃燒器布置如圖1所示,前墻布置3層,后墻布置2層。
圖1 改造后鍋爐縱剖圖
鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1(BMCR為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量;TMCR為汽輪機(jī)最大連續(xù)功率)。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
鍋爐的燃料特性參數(shù)見表2。從元素分析可以看出,鍋爐的燃料含碳量在49.83%~59.67%之間,揮發(fā)分在17.10%~30.66%之間,入爐煤成分復(fù)雜,增加了燃燒實(shí)驗(yàn)調(diào)整的難度。
近年來隨著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)變化,電廠主要燃用灰熔點(diǎn)較高(>1 400 ℃)的晉北煤和山煤,其中混有部分灰熔點(diǎn)較低的煙煤。由于配煤不合理、改造后調(diào)整試驗(yàn)不盡完善等原因[2-3],鍋爐在運(yùn)行過程中主要出現(xiàn)了以下問題。
(1)結(jié)焦。在高負(fù)荷時(shí),鍋爐燃用目前煤種時(shí),在前后墻中上層燃燒器噴口周圍出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)焦,燃燒器區(qū)上部和折焰角之間的鍋爐水冷壁上也有部分結(jié)焦。鍋爐結(jié)焦較多,渣量較大,經(jīng)常有大渣塊掉落,引起較大的負(fù)壓波動(dòng);不但造成鍋爐屏超溫和鍋爐減溫水量偏大,而且需要人工除焦,在渣塊嚴(yán)重偏多時(shí)還曾出現(xiàn)鍋爐掉焦滅火,嚴(yán)重威脅鍋爐安全運(yùn)行。
表2 鍋爐燃料特性參數(shù)
(2)NOx排放質(zhì)量濃度高。在低氮燃燒器改造后,鍋爐NOx生成質(zhì)量濃度達(dá)500 mg/m3(標(biāo)態(tài),下同)以上,嚴(yán)重影響了鍋爐的排放達(dá)標(biāo)[4]。
(3)爐膛溫度高?;鹧孀罡邷囟仍? 500 ℃以上,爐膛溫度從燃燒器至鍋爐屏式過熱器底部的降低梯度不正常,爐膛整體溫度偏高。
結(jié)合煤質(zhì)分析、鍋爐設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,分析鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重及其他問題的原因,為運(yùn)行調(diào)整和設(shè)備改進(jìn)提供參考。鍋爐內(nèi)壁的大面積結(jié)焦,和鍋爐低氮改造后的燃燒調(diào)整不合適及鍋爐配煤不合理有很大關(guān)系。鍋爐低氮改造后,鍋爐燃燒所使用的煤由于摻燒比例不確定的關(guān)系,原先的灰熔點(diǎn)較高的煙煤(平煤、山煤等)摻混了揮發(fā)分較高的煙煤,新混煤雖然易于燃燒,利于降低NOx排放,但也更易結(jié)焦;鍋爐結(jié)焦后,爐膛吸熱減少,爐膛內(nèi)溫度上升,使得鍋爐更易結(jié)焦;爐膛整體溫度上升極大地影響了NOx的生成,致使熱力型NOx生成大量增加,原本應(yīng)該在還原區(qū)被還原的一部分NOx無法還原,還導(dǎo)致選擇性非催化還原反應(yīng)(SNCR)的溫度區(qū)間和鍋爐的合適的溫度區(qū)間不在最佳范圍內(nèi),增加了調(diào)整難度。試驗(yàn)期間,對(duì)因鍋爐掉大渣引起爐膛負(fù)壓波動(dòng)現(xiàn)象時(shí)的吹灰器吹灰情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)負(fù)壓波動(dòng)時(shí)并未出現(xiàn)壓力先變小后變大的過程,由此推測(cè)渣塊較小,引起較大負(fù)壓波動(dòng)的渣主要分布在OFA與主燃燒器之間區(qū)域、OFA上部(上數(shù)第1層吹灰器)。為了解決這一系列的問題,有必要進(jìn)行鍋爐制粉系統(tǒng)設(shè)備診斷、混煤摻燒試驗(yàn)及運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),以準(zhǔn)確掌握該鍋爐的運(yùn)行狀態(tài),并通過優(yōu)化調(diào)整措施,減輕鍋爐結(jié)焦、降低NOx質(zhì)量濃度,保證機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行[5]。
根據(jù)觀察鍋爐所發(fā)現(xiàn)的問題,本文主要進(jìn)行了以下試驗(yàn)研究。
(1)燃燒調(diào)整試驗(yàn)。調(diào)整的主要目標(biāo)是減輕鍋爐爐膛結(jié)焦、降低NOx質(zhì)量濃度、降低爐膛整體溫度。
(2)制粉系統(tǒng)試驗(yàn)。在每臺(tái)磨煤機(jī)的風(fēng)管做風(fēng)速調(diào)平試驗(yàn)和煤粉細(xì)度R90調(diào)平試驗(yàn),確保進(jìn)入鍋爐的每層一次風(fēng)粉速度均勻,顆粒大小合適,以便于下一步試驗(yàn)得到更精確的數(shù)據(jù)。
(3)鍋爐熱效率試驗(yàn)。通過燃燒試驗(yàn)調(diào)整,盡量保證鍋爐的效率不下降。
(4)混煤摻燒試驗(yàn)。對(duì)混煤摻燒進(jìn)行分析,確定鍋爐結(jié)焦是否和混煤摻燒有較大關(guān)系。
摸底階段試驗(yàn),主要在210 MW和290 MW負(fù)荷段對(duì)爐膛溫度進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示2個(gè)負(fù)荷段下爐膛溫度相差不大,最高溫度均在1 500 ℃以上,選擇性催化還原技術(shù)(SCR)裝置入口NOx質(zhì)量濃度在500 mg/m3以上,經(jīng)鍋爐看火孔觀察水冷壁結(jié)渣情況,除A,E層燃燒器區(qū)域鍋爐水冷壁外,其余部位均布滿一層渣塊。摸底結(jié)束后,鍋爐進(jìn)行制粉系統(tǒng)試驗(yàn)。
4.1 制粉系統(tǒng)試驗(yàn)
在進(jìn)行鍋爐的燃燒調(diào)整試驗(yàn)前,須保證該鍋爐的一次風(fēng)噴口風(fēng)速均勻,煤粉粗細(xì)偏差較小,故對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行了磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉管風(fēng)速調(diào)平、R90調(diào)整試驗(yàn)。調(diào)平結(jié)果見表3。
表3 風(fēng)速調(diào)平結(jié)果
續(xù)表
經(jīng)過調(diào)平試驗(yàn)后,A,E磨煤機(jī)各風(fēng)管風(fēng)速偏差值均較小,故而可以進(jìn)行R90調(diào)平試驗(yàn)。首先對(duì)各磨煤機(jī)R90進(jìn)行了摸底,結(jié)果見表4。
表4 R90摸底結(jié)果
從表4可以看出,其中,B,D磨煤機(jī)R90偏粗,B磨煤機(jī)R90達(dá)到33.8%,D磨煤機(jī)R90達(dá)到34.2%,在進(jìn)一步進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn)前,需要對(duì)B,D磨煤機(jī)進(jìn)行R90調(diào)整。調(diào)整過程及結(jié)果如表5、表6。
表5 B磨煤機(jī)R90調(diào)整結(jié)果
調(diào)整過程中,D磨通過增加磨煤機(jī)加載力,可以將R90降到25%左右,但B磨受限于磨煤機(jī)加載力,始終無法將R90降低。盡量將B磨R90調(diào)到最佳能達(dá)到的程度,進(jìn)行下一步實(shí)驗(yàn)。
4.2 鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)
鍋爐的調(diào)整思路主要為推遲燃燒器區(qū)域煤粉著火,防止由于煤粉過早著火引起的燃燒器噴口結(jié)焦、
表6 D磨煤機(jī)R90調(diào)整結(jié)果
燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷過高、煤粉氣流貼墻等問題,調(diào)整的手段也圍繞這個(gè)思路展開,具體包括減小A,B,D,E燃燒器外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,提高D,E層燃火,防止由于煤粉過早著火引起的燃燒器噴口結(jié)焦、燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷過高、煤粉氣流貼墻等問題,調(diào)整的手段也圍繞這個(gè)思路展開,具體包括減小A,B,D,E燃燒器外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,提高D,E層燃燒器一次風(fēng)速,降低運(yùn)行氧量和減小B,D層燃燒器風(fēng)箱開度等措施。試驗(yàn)一共進(jìn)行了14個(gè)工況,具體見表7。
表7 鍋爐燃燒調(diào)整工況
經(jīng)過14個(gè)工況的調(diào)整,得到了鍋爐各工況下爐膛溫度的變化情況。根據(jù)試驗(yàn)情況,爐膛溫度在各工況變化不大,這是由于在爐膛已經(jīng)嚴(yán)重結(jié)渣的情況下,燃燒狀態(tài)的調(diào)整對(duì)爐膛溫度的變化是個(gè)漫長(zhǎng)過程,試驗(yàn)結(jié)果無法立即顯現(xiàn)。隨著工況試驗(yàn)的進(jìn)行,鍋爐負(fù)荷從穩(wěn)定狀態(tài)逐漸升高,鍋爐負(fù)荷越高,氧量越低,NOx質(zhì)量濃度相應(yīng)增加;當(dāng)停E磨煤機(jī)、啟C磨煤機(jī)時(shí),鍋爐的NOx質(zhì)量濃度突然升高到800 mg/m3以上,說明燃燒中心上移對(duì)NOx的排放值有較大影響。
4.3 鍋爐熱效率試驗(yàn)
鍋爐的低氮燃燒可能會(huì)降低鍋爐熱效率,故本次試驗(yàn)挑選了具有代表性的4組鍋爐負(fù)荷(350 MW,263 MW,240 MW,185 MW),測(cè)定了各個(gè)負(fù)荷段的鍋爐熱效率。
在350,263,240,185 MW工況下,實(shí)測(cè)鍋爐熱效率為93.56%,93.82%,94.01%,94.03%,除350 MW工況外,均高于相應(yīng)負(fù)荷下的鍋爐熱效率設(shè)計(jì)值。爐膛出口氧量分別為3.20%,3.49%,3.25%,5.35%,飛灰含碳量分別為3.21%,2.35%,2.23%,2.02%。隨著機(jī)組出力增加,爐膛出口氧量逐步降低,鍋爐飛灰含碳量逐步上升,在當(dāng)前煤質(zhì)下,鍋爐爐膛出口氧量控制比較合理,飛灰含碳量除350 MW工況下偏高,其余工況下均較好[6]。
4.4 混煤摻燒試驗(yàn)
為了提高經(jīng)濟(jì)性及降低NOx排放,鍋爐長(zhǎng)期使用的煤種開始摻燒一定比例印尼煤,印尼煤的特性是高水分、低灰分、低硫分、高揮發(fā)分、灰熔點(diǎn)較低[7]。在火電廠中,每臺(tái)鍋爐及其輔助設(shè)備都是依據(jù)一定的煤質(zhì)特性設(shè)計(jì)的,鍋爐只有燃用與設(shè)計(jì)煤質(zhì)接近的煤,才具有最好的經(jīng)濟(jì)性。因此有必要制定合理的切實(shí)可行的配煤方案,使鍋爐在燃用與設(shè)計(jì)煤質(zhì)相接近的條件下運(yùn)行,以達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)性和安全性[8]。
對(duì)鍋爐機(jī)組進(jìn)行混煤摻燒試驗(yàn),試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表8。
表8 混煤摻燒試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
在混煤摻燒試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了如下幾個(gè)問題:因印尼煤揮發(fā)分高,發(fā)生摻燒印尼煤層燃燒器噴口處結(jié)焦現(xiàn)象;摻燒印尼煤磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),因印尼煤水分大,磨煤機(jī)出力下降很多,增加了其他磨煤機(jī)的負(fù)擔(dān)[9]。
混煤摻燒試驗(yàn)證實(shí)了少量摻燒印尼煤可降低飛灰可燃物含量,鍋爐熱效率上升。混煤摻燒的目的是增加入爐煤的易燃性,降低NOx排放值,合適的摻燒可以達(dá)到很好的效果,但是混煤摻燒的比例需要繁瑣的長(zhǎng)期試驗(yàn)來確定;試驗(yàn)過程中,混煤摻燒比例不完美可能也是導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦的另一個(gè)重要原因。
通過以上各個(gè)試驗(yàn),得到以下結(jié)論。
(1)鍋爐經(jīng)過燃燒調(diào)整試驗(yàn),對(duì)比結(jié)果,在95% BMCR工況時(shí),NOx質(zhì)量濃度穩(wěn)定在300 mg/m3左右,調(diào)整結(jié)果和鍋爐調(diào)整前相比已經(jīng)有較大的降低,限于鍋爐的結(jié)焦問題尚未完全解決,這個(gè)結(jié)果已經(jīng)是目前能達(dá)到的最佳水平。
(2)鍋爐經(jīng)過磨煤機(jī)R90調(diào)平試驗(yàn),每臺(tái)磨煤機(jī)出口的4根風(fēng)管風(fēng)速偏差較小,所有磨煤機(jī)R90平均偏差在合理范圍內(nèi)。
(3)鍋爐經(jīng)過燃燒調(diào)整試驗(yàn),鍋爐的持續(xù)性垮焦問題得到解決,鍋爐的結(jié)焦問題得到控制,限于鍋爐的混煤摻燒等原因,目前通過技術(shù)性手段無法完全避免。
(4)考慮到鍋爐目前較高爐膛溫度及較高的NOx質(zhì)量濃度,運(yùn)行氧量在2.5%~2.8%之間是比較好的選擇。
(5)中高負(fù)荷時(shí),鍋爐一次風(fēng)量不應(yīng)低于70 t/h,A,B,D層二次風(fēng)箱開度50%,E層二次風(fēng)箱開度75%為比較理想的方案。
(6)經(jīng)過一系列的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)鍋爐的內(nèi)部仍缺少部分相應(yīng)的吹灰器,建議標(biāo)高為37.25,25.05 m處兩側(cè)前各加裝1只吹灰器,標(biāo)高37.00~46.00 m四面墻之間的合適位置,加裝16只吹灰器(同一層)。
(7)考慮到爐膛目前實(shí)際最高溫度仍在1 500 ℃以上,電廠應(yīng)加強(qiáng)對(duì)入爐煤監(jiān)控,降低低灰熔點(diǎn)煤比例,確保入爐煤灰熔點(diǎn)在1 400 ℃以上。
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(本文責(zé)編:劉炳鋒)
2017-05-11;
2017-06-28
TK 16
A
1674-1951(2017)07-0028-04
白洪森(1990—),男,河北滄州人,在讀碩士研究生,主要研究方向?yàn)闊崮芄こ?、鍋爐脫硝脫汞及鍋爐燃燒性能優(yōu)化(E-mail:469066430@qq.com)。